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馬頭選煤廠九龍生產(chǎn)部提高精煤回收率的工藝優(yōu)化

2021-03-18 09:33姜紅波
煤炭加工與綜合利用 2021年2期
關(guān)鍵詞:精煤灰分九龍

姜紅波

(冀中能源峰峰集團有限公司 馬頭洗選廠,河北 邯鄲 056045)

1 概 述

馬頭選煤廠九龍生產(chǎn)部原為九龍礦配套選煤廠,入洗九龍礦優(yōu)質(zhì)焦煤,設(shè)計能力為1.20 Mt/a。1991年12月投產(chǎn),原設(shè)計采用跳汰粗選+粗精煤重介再選+煤泥直接浮選的工藝流程。2006年7月,集團公司實行專業(yè)化管理,將九龍礦選煤廠劃歸馬頭選煤廠,成立馬頭選煤廠九龍生產(chǎn)部(以下簡稱“九龍生產(chǎn)部”)。2009年9月,九龍生產(chǎn)部進行了無壓三產(chǎn)品全重介工藝擴能技改,2010年2月正式投產(chǎn)。技術(shù)改造后的選煤工藝為不脫泥不分級無壓三產(chǎn)品重介分選+煤泥直接浮選,原煤入洗能力達到2.10 Mt/a。自投產(chǎn)以來,各項生產(chǎn)技術(shù)指標均達到了設(shè)計值。但由于浮選精煤灰分高,需要降低重介精煤灰分才能保證最終精煤灰分合格,這種重介精煤背灰現(xiàn)象長期存在,違背了最大回收率原則,同時造成了日益匱乏的優(yōu)質(zhì)焦煤資源的浪費。九龍生產(chǎn)部為充分回收焦煤資源,提高效益,自我加壓,對整個選煤工藝流程進行分析研究,致力于解決重介背灰現(xiàn)象,力求按最大回收率原則,爭取企業(yè)利益最大化。

2 問題分析

九龍生產(chǎn)部最終精煤由重介精煤、浮選精煤和粗精煤3部分組成,其中重介精煤約占最終精煤量的65%~70%,浮選精煤約占最終精煤量的25%~30%,粗精煤量占最終精煤量約為4%~6%。各自灰分不一,原灰分控制區(qū)間為,重介精煤灰分(10.80%~11.50%),浮選精煤灰分(11.80%~12.50%),粗精煤灰分受重介精煤灰分影響,一般情況下比重介精煤灰分高0.2%~0.3%。根據(jù)最大回收率原則,提高重介精煤灰分是提高精煤回收率的有效途徑。要提高重介精煤灰分,就必須將浮選精煤灰分控制下來。

為了提高精煤回收率,九龍生產(chǎn)部嘗試將浮選精煤灰分控制在12.00%以下,但是生產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)浮選尾礦灰分低,浮選抽出率由原來的76.02%降低到69.50%。壓濾尾煤灰分低,尾煤脫水系統(tǒng)壓力急劇增加,循環(huán)水水質(zhì)變差,影響浮選效率,形成惡性循環(huán)。

對此現(xiàn)象,九龍生產(chǎn)部對整個選煤工藝系統(tǒng)進行分析(工藝流程見圖1),發(fā)現(xiàn)浮選入料灰分高時可達到30%以上,低時也在22%~24%之間;從圖1可以看出,精煤磁選機尾礦和中煤磁選機尾礦合到一起經(jīng)截粗后進入浮選原料池,成為浮選入料。

圖1 九龍生產(chǎn)部工藝流程

對此情況,九龍生產(chǎn)部對中磁尾礦和浮選入料進行連續(xù)采樣分析,通過對中磁尾礦進行小浮沉檢查,發(fā)現(xiàn)中磁尾灰分變化幅度較大,高時可達53%以上,低時可達22%左右,中磁尾小浮沉結(jié)果見表1、表2。

表1 2018-12-18夜班中磁尾礦小浮沉

表2 2019-01-26采中磁尾礦小浮沉

從表1可以看出,中磁尾中低灰分煤含量較多,小于1.4 kg/L密度級上浮量達到68.78%,而灰分只有11.97%,完全可以進入浮選,由浮選回收到精煤中去。

從表2可以看出,中磁尾中小于1.4 kg/L密度級上浮量達到31.63%,而灰分只有10.58%,這部分完全可以進入浮選,由浮選回收到精煤中去。但中磁尾灰分高達45.45%,直接摻入精磁尾礦經(jīng)截粗后成為浮選入料,嚴重影響浮選入料灰分,進而影響浮選效果。

2018年12月份和2019年1月份對中磁尾礦和浮選入料小浮沉試驗結(jié)果匯總,見表3。分析表3發(fā)現(xiàn),中磁尾礦灰分變動大,與浮選入料灰分變動成線性關(guān)系,說明中磁尾對浮選入料灰分影響較大,如何排出中磁尾中的高灰部分,是解決浮選入料灰分高的關(guān)鍵因素。

表3 中磁尾礦和浮選入料小浮沉試驗結(jié)果匯總

3 改造方案

經(jīng)過對洗煤工藝流程分析,九龍生產(chǎn)部決定從兩方面入手解決浮選精煤灰分難以控制的問題:一方面是對中煤磁選尾礦處理工藝進行改造,安裝FBS分選機對中煤磁選尾礦進行分選,輕產(chǎn)物進入浮選入料,重產(chǎn)物進入一段濃縮機;另一方面是新安裝1臺24 m3浮選機,擴大浮選能力,減小浮選通過量,延長浮選時間,提高浮選精度。具體方案如下:

(1)中煤磁選尾礦處理工藝改造,工藝流程見圖2。

圖2 中煤磁選尾礦改造流程

中煤磁選尾礦經(jīng)水力旋流器分級濃縮后,溢流直接摻入浮選入料,底流進入FBS干擾床分選機進行分選。FBS干擾床分選機溢流灰分在19.00%~21.00%,進入擊打振動弧形篩分級,篩下水摻入浮選入料,篩上物料經(jīng)過離心脫水后摻入精煤產(chǎn)品;FBS干擾床底流灰分在60%以上,直接進入一段濃縮機。中煤磁選尾礦經(jīng)過FBS干擾床分選降灰后,排出大部分高灰細泥,然后再摻入浮選入料,浮選入料灰分穩(wěn)定在20.00%~22.00%。由于FBS干擾床分選需要頂水量25 m3/h左右,又起到降低浮選入料濃度的作用。

(2)增大浮選處理能力,新安裝1臺XJM-24機械攪拌式浮選機,浮選能力大大提升,可有效降低浮選通過量,延長浮選時間,改善浮選效果。新安裝浮選機投入使用后,調(diào)試時開3臺浮選機,2臺XJM-16加1臺XJM-24,浮選指標良好,浮選精煤灰分平均每班控制在11.50%~11.80%,浮選尾礦均在65%以上,達到了改造的效果。經(jīng)過一周時間調(diào)整,停開了1臺XJM-16浮選機,浮選精煤灰分和浮選尾礦灰分均控制在理想狀態(tài)。單機快速灰分檢查結(jié)果見表4。

表4 單機快速灰分檢查結(jié)果

4 效果分析

經(jīng)過對中磁尾礦進行FBS干擾床分選降灰和浮選系統(tǒng)擴能后,取得了預(yù)期的效果,一是浮選入料灰分得到有效控制;二是浮選精煤灰分得到有效控制;三是重介精煤灰分得到提高。從2020年6月份月綜合看,浮選入料灰分控制在22.10%,浮選精煤灰分控制在11.82%,重介精煤灰分控制在11.66%,與改造前相比,浮選精煤灰分降低了0.33%,重介精煤灰分提高了0.51%。經(jīng)測算,精煤回收率提高1.80%,按每年入洗原煤210萬t計算,可多回收精煤3.78萬t/a,按精煤單價1 350元/t計算,可多創(chuàng)效5 103萬元/a。

5 結(jié) 語

九龍生產(chǎn)部打破灰分重介精煤低、浮選精煤高的慣性思維,詳細分析選煤工藝流程,從制約降低浮選精煤灰分的關(guān)鍵點出發(fā),開創(chuàng)性地選用FBS干擾床分選機降低中磁尾灰分,解決浮選入料灰分高的瓶頸,為降低浮選精煤灰分奠定了基礎(chǔ),同時新增1臺XJM-24浮選機,為降低浮選精煤灰分提供了分選能力保證,進而為提供重介精煤灰分提供了條件,最大限度的追求精煤回收率提高,為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的效益。

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