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汽車電泳漆膜縮孔問題分析研究

2021-03-16 05:01陳興華
中國應(yīng)急管理科學(xué) 2021年9期

陳興華

摘要:著社會不斷發(fā)展,人們對汽車需求日益增大。汽車主機廠產(chǎn)量越來越大,對汽車生產(chǎn)工藝質(zhì)量要求也越來越高。如果出現(xiàn)質(zhì)量問題,就會導(dǎo)致暫停產(chǎn)線,減少產(chǎn)量,這對車廠來說是不被允許的。一般一輛汽車的使用壽命為8-10年,在此期間消費者無法接受出現(xiàn)漆膜脫落掉色,生銹,失光等現(xiàn)象發(fā)生,這就要求中涂和面漆膜具備良好的防腐,防曬,防老化,防鹽霧性能,中途面漆具備良好性能的前提是必須要有良好的電泳漆膜,否則一切前功盡棄。下面將對電泳漆膜縮孔問題做主要應(yīng)用研究。

關(guān)鍵詞:電泳漆,縮孔 ,工藝調(diào)整

分類號:TQ639;U466

1.引言

電泳漆膜主要病變有針孔,縮孔,顆粒,花斑,擊穿等。本文主要針對縮孔作主要應(yīng)用分析??s孔主要是由于漆膜受污染,導(dǎo)致漆膜在烘干后出現(xiàn)類似火山口一樣的彈坑,濕模無法觀察到。直徑大約為1.5-6mm凹坑縮孔主要由于電泳漆受污染有灰塵,油污或與漆膜不相容的物質(zhì)存在,使得漆膜在烘干過程中較差的流平延展而形成縮孔。下面重點闡述電泳漆生產(chǎn)線調(diào)查與分析產(chǎn)生縮孔原因與解決措施整個過程。

2.電泳縮孔產(chǎn)生的因素及預(yù)防措施

2.1經(jīng)確認(rèn)污染源在預(yù)處理

檢查預(yù)處理各區(qū),特別是在脫脂區(qū)的槽液參數(shù)和設(shè)備運轉(zhuǎn)情況,如有偏離立即調(diào)整。檢查白車身情況,確認(rèn)車身用油。密封膠種類等,如有新油對其進(jìn)行電泳相容性進(jìn)行驗證。

2.2經(jīng)確認(rèn)電泳區(qū)域被污染

檢查輸送鏈的加油記錄和加油裝置,并考察潤滑油污染可能性。

檢查噴淋區(qū)域,是否有噴嘴直接噴在輸送鏈條上。

檢查集盤是否漏油。

2.3確認(rèn)是否烘房產(chǎn)生縮孔

在烘房掛板,找出確定污染源。

檢查烘房是否徹底清洗。

檢查鏈條油是否更換及使用頻率。如有新油對其進(jìn)行電泳相容性進(jìn)行驗證。

3.案列分析

3.1問題描述

我司客戶投槽當(dāng)天排放UF1/2/3槽的純水,清洗UF1/2/3后縮孔確認(rèn)合格,然后將存儲在電泳備槽的超濾液倒回UF2槽,UF1/3槽注滿純水;純水清洗電泳備槽,縮孔測試合格。第二天再次純水沖洗電泳備槽,縮孔確認(rèn)合格后,安裝除油過濾袋,然后重力過濾將電泳從主槽倒到備槽。清洗電泳主槽,調(diào)整噴嘴的方向,優(yōu)化層流和攪拌效果;同時更換超濾系統(tǒng)有問題的閥門。結(jié)束后通過循環(huán)泵將電泳液從備槽倒回電泳槽。到槽結(jié)束后沖洗電泳備槽,縮孔測試合格,工事結(jié)束。第三天電泳槽液參數(shù)化驗,補料;然后將新鮮超濾液并回UF3,開啟電泳-UF大循環(huán)。發(fā)現(xiàn)縮孔在數(shù)量和狀態(tài)上都發(fā)現(xiàn)明顯變化。倒槽前縮孔數(shù)量從150個削減到80個左右(備注:此時數(shù)量上的削減,主要是因為我們將被污染的UF1/3排掉,UF2倒到電泳備槽;然后UF1/2/3注滿純水來清洗車身,所以電泳縮孔數(shù)量有了明顯的下降。)狀態(tài)上倒槽前縮孔有比較多的露底大縮孔,并集中在后側(cè)圍擋板后段和門的下沿。倒槽后縮孔基本都是小縮孔,分布比較分散前翼子板/前門/后門/后側(cè)圍擋板均有??s孔變化如下圖所示:

倒槽前縮孔均為較大的露底縮孔 倒槽后縮孔露底縮孔基本消失,大部分為淺

小縮孔。

3.2原因分析

倒槽前縮孔均為較大的露底縮孔 縮孔放大 倒槽后縮孔露底縮孔基本消失,大部分為淺小縮孔倒槽前我們做了大量的實驗,尤其是多次在電泳循環(huán)泵口取樣無法做出縮孔,但是在電泳槽表面取樣可以做的出來(2塊板2-3個);同時在電泳槽前轉(zhuǎn)彎段位置掛板,然后在電泳出槽后關(guān)閉(0次和1次噴淋也關(guān)閉)的情況下,出現(xiàn)較多縮孔。因此我們確信油污污染物是處在電泳槽中上部,無法進(jìn)入過濾袋被過濾出去(這也符合油比較輕,會漂浮在液面上的特性)。因此我們決定通過倒槽重力過濾來除油,因為倒槽的話槽液是100%要經(jīng)過過濾袋的(備注:電泳槽會因為攪拌層流的影響存在循環(huán)死角,部分槽液無法完全進(jìn)過過濾袋,這也是電泳槽也會有大粒徑顆粒的原因。)倒槽后縮孔數(shù)量明顯上升,是因為我們將原來被污染的UF2超濾液(約100噸)又重新并回了電泳UF系統(tǒng)。(備注:不能廢棄UF2超濾液的原因是UF2超濾液量太大,約有100噸(電泳槽液才320噸),里面含有大量的小分子樹脂,如果大量的排超濾液,會導(dǎo)致電泳槽液電導(dǎo)率直線下降,溶劑流失,參數(shù)平衡被打破,泳透力直線下降,最終是內(nèi)腔膜厚下降,影響整車防腐。) 重力過濾是從槽液底部開始過濾,中上部分的槽液最后才經(jīng)過過濾袋,此時過濾袋已經(jīng)吸附了大量的油污趨近飽和。殘留下來的油份在備槽轉(zhuǎn)回電泳主槽的過程中,需要通過兩個300噸/小時循環(huán)量的泵來轉(zhuǎn)移,由于泵的流量很大,并且剪切速度非??欤?480轉(zhuǎn)/分鐘),導(dǎo)致大的油份被強行分散成小的油污,這也是漏底縮孔消失,小縮孔增多的原因. 縮孔樣品(直接將車門縮孔樣品切割下來)送到德國做掃描電鏡分析,結(jié)果是縮孔是由硅油類的油污污染引起。硅油類的油脂不容易被常規(guī)的除油過濾袋吸附,在攔截過濾過程中,油會被分散成小油污,這也是露底縮孔大量減少,小縮孔數(shù)量增加的原因。

3.3掛板交叉試驗

3.3.1 電泳槽前U段位置,在車身4個輪罩處分別掛2塊邦德板,2塊UF1槽前摘下/2塊電泳烘干爐前摘下,并于實驗室烘箱烘烤。板面縮孔數(shù)量:UF1前4個/4個;OVEN前5個/3個。

結(jié)論:電泳槽已經(jīng)受到污染,但是水洗區(qū)無法判斷是否收到污染(因為烘干爐前摘下的板縮孔數(shù)量并沒有比UF1前摘下的板縮孔數(shù)量明顯增加)。同一臺電泳車在電泳烘干爐前摘下2塊板后,繼續(xù)在空出的兩個輪罩上分別掛上2塊電泳板(新配槽泳的電泳板);

3.3.2 驗證烘干爐是否干凈。板面縮孔數(shù)量1個/1個/0個/0個.

結(jié)論:電泳烘干爐能產(chǎn)生縮孔,但不是車身縮孔的主要原因同一臺電泳車,4塊從電泳U段開始到電泳烘干爐出口電泳板縮孔數(shù)量4個/2個/2個/5個。與烘干爐前摘下的板相比,縮孔數(shù)量沒有明顯的增加,烘干爐本身不是車身縮孔主要原因。

3.3.3 電泳水洗區(qū)(副槽位置)沾板縮孔測試,驗證水洗區(qū)的潔凈度DIW5/6槽。

結(jié)論(1)DIW5/6槽無縮孔污染,UF2無縮孔,UF1/3當(dāng)副槽有泡沫時候,泡沫沾在板上能產(chǎn)生縮孔,當(dāng)無泡沫時候沾 板不產(chǎn)生縮孔-> 推測,如同顆粒一樣,泡沫能使異物聚集從而無法隨著溢流漂流回電泳槽,被聚集的污染物能使電泳產(chǎn)生縮孔。電泳槽液面處取樣,實驗室電泳+實驗室烘烤。(2)電泳2塊板,縮孔數(shù)量2個/3個;說明電泳槽液已經(jīng)被污染電泳區(qū)域其他縮孔污染源排查:陽極槽沾板/電泳后防塵段環(huán)境縮孔/電泳烘干爐接油盤油污/焊裝亮油突沸縮孔.(3)PT DIW4和硅烷槽沾板試驗說明DIW4/硅烷槽沾板均發(fā)現(xiàn)大量縮孔 針對DIW4/硅烷槽的污染,我們對PT的水洗都進(jìn)行了檢查,狀態(tài)如下:PT水洗(包括硅烷槽)均受到不同程度污染,尤其硅烷和DIW3/4,甚至在硅烷副槽內(nèi)能見到明顯的油點(抽動副槽過濾網(wǎng),能夠目視到油點大量匯集在過濾網(wǎng)上)。

3.3.4 槽液檢測,縮孔合格。UF1,2,3檢測縮孔仍然較多

結(jié)論:綜上試驗,電泳烤房造成縮孔的風(fēng)險較小,電泳主槽有一定的耐污染能力,目前縮孔檢測仍然合格。但超濾清洗區(qū)污染物吸附到漆膜上造成的縮孔較多;前處理硅烷槽及清洗區(qū)仍然有污染物,不能保證電泳入槽前的車身的潔凈度。

3.4 過車驗證

810臺白車身使用溶劑擦拭整個右側(cè)車身,電泳后統(tǒng)計了第二臺車的縮孔數(shù)量右側(cè)縮孔數(shù)量為55個,左側(cè)縮孔數(shù)量為165個,表明脫脂不完全。 當(dāng)天脫脂點數(shù)為4.5,偏下限。結(jié)論:脫脂參數(shù)需要再優(yōu)化,提高車身的脫脂清洗效果

3.5 結(jié)論和解決措施

3.5.1從現(xiàn)場的縮孔試驗來看,PT水洗(包括硅烷槽)副槽的漂浮物會產(chǎn)生大量的縮孔。而且從現(xiàn)場隨著過車數(shù)量的增加,縮孔有持續(xù)惡化的趨勢;需要加強脫脂除油效果,避免將污染物帶入電泳系統(tǒng)。

3.5.2針對PT的污染可能原因分析: a) 前期白車身存放時間太長,導(dǎo)致部分油品無法完全去除,污染了PT的水洗。 b) 前期油水分離器沒有正常開啟導(dǎo)致除油不徹底。 c) PT設(shè)備停止運行的情況下不停的調(diào)試機運,吊具將脫脂內(nèi)的油污帶入到后續(xù)的槽子。 d) 脫脂點數(shù)不足,油污清洗不徹底。

3.5.3對PT被污染的水洗槽,可以排水并重新清洗槽體;目標(biāo)是槽內(nèi)不能含有油污,至少油污不會產(chǎn)生縮孔.

3.5.4由于電泳以及UF1,2,3槽已經(jīng)被污染,被污染的槽需要安裝除油過濾袋; UF1,2,3副槽建議安裝除油棉,防止被泡沫匯集地的染物分散到UF液中,然后流回電泳槽。(除油濾袋已經(jīng)安裝并且放置在副槽;每天2次人工清除副槽口的泡沫)

3.5.5備件框上的老油檢測出來有縮孔風(fēng)險,必須在線體外清洗干凈后才能上線。

3.5.6 要求焊裝車間避免重度打磨白車身,上件檢查工位可采用壓縮空氣吹掃夾縫,吸塵器清掃,粘性抹布擦拭車身的方法減少顆粒。

3.5.7前處理洪流區(qū)調(diào)整部分噴嘴沖洗門檻區(qū)域,水洗噴淋區(qū)加強頂噴壓力或者選用流量大的噴嘴,提高沖洗效果;硅烷除渣系統(tǒng)開啟,避免硅烷渣沉積到車身;加強磁棒的清洗頻次。

4.結(jié)語

結(jié)合現(xiàn)場排查調(diào)整經(jīng)驗,如果電泳漆出現(xiàn)漆膜問題,首先展開分段式排查,然后將所有產(chǎn)生的可能原因一一列出,劃分主次逐條排除。針對根本原因立即采取措施,從根本上解決問題。

5. 參考文獻(xiàn):

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[3]曹曉根,廖圣鷹,董美琛. 1001-3849.2017.04.006電泳漆應(yīng)用研究[S]. 2017

2927501705380

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