秦 麗
(潞安集團高河能源有限公司,山西 長治 047100)
沿空留巷無煤柱開采可以解決小煤柱留設(shè)時圍巖變形控制困難、需要反復(fù)修整問題,同時可提高煤巖回采率,在煤礦現(xiàn)場應(yīng)用逐漸廣泛[1-2]。但是沿空留巷由于未留設(shè)護巷煤柱,在井下通風(fēng)過程中容易引起跑風(fēng)、漏風(fēng)等問題,給礦井生產(chǎn)帶來一定的不利影響[3]。眾多的學(xué)者從上隅角瓦斯治理、遺煤自燃防治以及通風(fēng)漏風(fēng)情況等方面出發(fā)展開了廣泛研究,并取得顯著的研究成果[4-6]。但是研究多是集中在采面通風(fēng)方式選擇上,關(guān)于沿空留巷通風(fēng)系統(tǒng)可靠性方面研究相對較少。因此,文中以山西某礦4206沿空留巷工作面為工程背景,對通風(fēng)系統(tǒng)可靠性進行分析,以期能為后續(xù)礦井通風(fēng)方式選擇提供一定參考。
山西某礦開采的4#煤層埋深平均298 m,煤厚4.87 m,煤層傾角4°,結(jié)構(gòu)簡單。煤層老頂為粗砂巖(f值8.1,厚度13.56 m)、直接頂為細砂巖(f值8.2,厚度10.5 m)、直接底為砂質(zhì)泥巖(f值2.5,厚度2.6 m)。4206工作面回采巷道支護采用錨網(wǎng)索方式,沿空留巷巷道旁充填3 m寬高強膏體材料,支撐頂板并降低巷道漏風(fēng)量。
礦井采用型號為BD-Ⅱ-8-NO22風(fēng)機通風(fēng),通風(fēng)負壓2 600 Pa,具體4206通風(fēng)線路見圖1所示。
圖1 通風(fēng)路線圖
回采工作面?zhèn)鹘y(tǒng)的留設(shè)煤柱護巷方式采面推進后,采空區(qū)頂板巖層會在煤柱支撐下不能完全垮落,從而在采空區(qū)內(nèi)懸空一定的距離。在煤柱支撐作用下頂板不能充分垮落,從而在采空區(qū)與護巷煤柱間形成范圍較大且裂隙較為發(fā)育的松散三角區(qū),成為采面通風(fēng)漏風(fēng),具體見第77頁圖2a)。采用沿空留巷技術(shù)后由于取消護巷煤柱,因此采空區(qū)內(nèi)頂板垮落更為充分,采空區(qū)內(nèi)垮落巖層在覆巖重力作用下逐漸密實,從而形成一個壓實度相對較高的阻風(fēng)結(jié)構(gòu),具體見第77頁圖2b),不僅可以降低松散三角區(qū)范圍甚至消除松散三角區(qū),而且還可以減少上隅角瓦斯集聚以及采空區(qū)瓦斯涌出量以及采空區(qū)內(nèi)遺煤自燃發(fā)火概率。因此,相對于傳統(tǒng)的護巷煤柱方式,采用沿空留巷在理論上可以確保采面通風(fēng)安全。
圖2 采面不同開采方式通風(fēng)示意圖
采用風(fēng)速表對4206綜采工作面通風(fēng)參數(shù)進行現(xiàn)場實測,具體測定結(jié)果見表1。
表1 4206綜采工作面通風(fēng)參數(shù)測定結(jié)果
3.2.1 根據(jù)瓦斯涌出計算
按照《煤礦安全規(guī)程》要求,采面瓦斯?jié)舛葢?yīng)在1%以內(nèi)且風(fēng)速介于0.25 m/s~4 m/s。2019年礦井絕對、相對瓦斯涌出量為2.09 m3/min、3.62 m3/t,具體回采工作面生產(chǎn)時需要風(fēng)量Q采1可按公式(1)計算。
Q采1=q絕×K×100/60
(1)
其中,q絕為采工作瓦斯絕對涌出量,按照礦井絕對瓦斯涌出量的64.59%計算,取值為1.35 m3/min;K為采面瓦斯涌出不均衡系數(shù),取值1.6。
將上述參數(shù)帶入公式(1)即可得到采面需要的風(fēng)量Q采=216 m3/min。
3.2.2 根據(jù)采面溫度計算
根據(jù)采面溫度確定的采面風(fēng)量Q采2可通過公式(2)計算。
Q采2=60·V采·Ki·S采
(2)
其中,V采為采面開采時的合適風(fēng)速,取值1.20 m/s;S采有效通風(fēng)斷面,取值10.66 m2。Ki為采面長度系數(shù),取值1.1。
將上述參數(shù)帶入公式(2)得到Q采2=844.2 m3/min。
3.2.3 根據(jù)作業(yè)點人數(shù)計算
據(jù)作業(yè)點人數(shù)計算確定的采面風(fēng)量Q采3可通過式(3)計算。
Q采3=4·N
(3)
式中,N為采面內(nèi)最大人數(shù),取值60(現(xiàn)場交接班時人數(shù))。
帶入公式(3)得到Q采3=240 m3/min。
綜上分析,取上述計算結(jié)果最大值,從而確定采面合理風(fēng)量Q采=844.2 m3/min。
3.2.4 風(fēng)量校核
采面內(nèi)風(fēng)速應(yīng)控制在0.25 m/s~4.0 m/s,從而計算求得的采面風(fēng)量應(yīng)在159.9 m3/min~2 558.4 m3/min。通過理論計算得到的采面合理供風(fēng)量為844.2 m3/min,風(fēng)量可以滿足《煤礦安全規(guī)程》關(guān)于采面通風(fēng)要求。因此4206綜采配風(fēng)量取值844.2 m3/min是合理的。
采面通風(fēng)時有效風(fēng)量率Pe可通過公式(4)計算。
(4)
帶入相關(guān)參數(shù)計算求得,在4206進風(fēng)巷內(nèi)有效風(fēng)量率達到96.2%,高于一般的煤柱留巷工作面,表明在4206采面采用切頂留巷后雖然留巷段存在一定程度的漏風(fēng),但是由于采空區(qū)上覆巖層及時跨落,消除了煤柱旁的松散三角區(qū),從而有效提升了采面進風(fēng)巷有效風(fēng)量率。
4206采面有效風(fēng)量率為92.4%、回風(fēng)巷有效風(fēng)量率為90.3%,相對于進風(fēng)巷有效風(fēng)量率有所降低,主要是由于采用沿空留巷巷道存在一定的漏風(fēng),但是由于留巷段距離較短所以造成采面、回風(fēng)巷有效風(fēng)量率降低程度較小。但是4206綜采工作面進風(fēng)巷、采面、回風(fēng)巷有效風(fēng)量率滿足《規(guī)程》相關(guān)要求。4206采面采用沿空留巷時采面漏風(fēng)量較小,絕大部分風(fēng)流經(jīng)過采面從回風(fēng)巷流出,僅有極少一部分風(fēng)流流入到采空區(qū)內(nèi),通風(fēng)利用率較高。
通風(fēng)時采面通風(fēng)阻力hf可采用公式(5)計算。
hf=RQ2
(5)
式中,R表示通風(fēng)摩擦風(fēng)阻,N·s2/m8;Q表示通風(fēng)風(fēng)量,m3/min。
通過上述公式計算得到4206工作面進風(fēng)巷、采面以及回風(fēng)巷風(fēng)阻分別為324 Pa、323 Pa、352 Pa,具體工作面進風(fēng)、用風(fēng)以及回風(fēng)段風(fēng)阻比值為0.324∶0.323∶0.352,與較為合理的3∶3∶4接近。采面采用沿空留巷技術(shù)后可以在一定程度上降低采面通風(fēng)阻力,提高通風(fēng)效率,能夠滿足采面正常通風(fēng)需要。
1)4206綜采工作面采用沿空留巷技術(shù),文中對留巷工作面通風(fēng)可靠性進行分析。采面采用沿空留巷技術(shù)后由于采空區(qū)頂板覆巖不會出現(xiàn)由于煤柱支撐而導(dǎo)致難以垮落問題,從而降低采空區(qū)內(nèi)松散三角區(qū)面積,降低通風(fēng)系統(tǒng)漏風(fēng)量,從而滿足采面高效通風(fēng)需要。
2)從瓦斯治理、采面溫度、有效風(fēng)量率、通風(fēng)阻力等方面分析沿空留巷采面通風(fēng)情況,采面采用沿空留巷后采面采面通風(fēng)阻力分布較為合理,通風(fēng)有效率較高。4206綜采工作面通風(fēng)系統(tǒng)具有較高的可靠性,可以滿足煤炭開采需要。