陳興國 黃信養(yǎng)
(蘇杭科技有限公司,江蘇 漣水 320583)
2020年初,有新客戶A給我公司一款不同于常規(guī)的印制電路板(PCB)產(chǎn)品訂單,其拼版交貨單元如圖1。該PCB中一組霧燈板的阻焊油墨要求黑色,其它3組車燈板的阻焊油墨要求白色;黑色阻焊上印白色文字,白色阻焊上印黑色文字;并且阻焊塞孔要求,表面處理方式化錫工藝。這種組合設計可以提高客戶生產(chǎn)效率,方便客戶數(shù)量和型號的管控,而給PCB制造帶來了挑戰(zhàn)。
圖1 PCB拼版交貨單元
雖然此款PCB的生產(chǎn)制作難度大,但是引起我公司和客戶的高度重視,必須完成新產(chǎn)品制作,否則將造成我公司后續(xù)接單的流暢性。為此我公司組織項目攻關小組由工藝部經(jīng)理擔任組長,工程部經(jīng)理任副組長,相關生產(chǎn)、品質工序的主管工程師為組員,并進行分工協(xié)作。同時聘請總經(jīng)理為總指導,對項目實施步驟進行指導,監(jiān)督項目開展進度。團隊討論和試驗樣品制作方案,對外滿足客戶品質和交期,對內(nèi)節(jié)約流程、提高效率和降低成本的目的。
該PCB是金屬化孔雙面板,與普通雙面板不同之處是需塞孔及雙色阻焊和字符,因此在常規(guī)雙面板制作流程基礎上作改變。五種流程進行試驗比較。
(1)流程一。此流程樹脂塞孔在蝕刻前,相對阻焊工序操作簡單,但我公司沒有樹脂塞孔相關設備,而外發(fā)樹脂塞孔和陶瓷磨板成本太過昂貴,故用傳統(tǒng)流程阻焊油墨塞孔方式開發(fā)測試。
開料→鉆孔→沉銅→電鍍→樹脂塞孔+陶瓷磨板→外層圖形→酸性蝕刻→外層AOI(自動光學檢測)→阻焊一(黑)→阻焊二(白)→字符一(白)→字符二(黑)→外形→電測→AVI(自動光學檢測)→化錫→FQC→包裝
(2)流程二。測試結果,阻焊表觀符合客戶的要求,但切片確認油墨厚度為44.33 μm,大于客戶規(guī)范5~40 μm,如圖2,故此方案不符合。
圖2 流程二產(chǎn)品
開料→鉆孔→沉銅→電鍍→外層圖形→圖形電鍍→堿性蝕刻→外層AOI→塞孔(白)→阻焊一(白)→阻焊二(黑)→字符一(白)→字符一(黑)→外形→電測→AVI→化錫→FQC→包裝
(3)流程三。測試結果,文字黑油印刷會存在偏位,所以Pad邊露出黑白相間的兩層油墨;黑色油墨不能保證100%蓋住塞孔白油,塞孔邊緣呈現(xiàn)黑白相見的缺陷,表觀不能滿足客戶要求。
開料→鉆孔→沉銅→電鍍→外層→圖形電鍍→堿性蝕刻→外層AOI→塞孔(白)→阻焊(白)→字符一(黑)→字符二(白)→外形→電測→AVI→化錫→FQC→包裝
(4)流程四。測試結果,字符需要4張網(wǎng)版轉移圖形,需4次烤板,文字烤板時間就是80 min,加上4次升溫的時間總共需要120 min,烘烤后白油有變色發(fā)黃的現(xiàn)象,會引起客戶投訴。且此流程生產(chǎn)復雜,有擦花的風險。
開料→鉆孔→沉銅→電鍍→外層→圖形電鍍→堿性蝕刻→外層AOI→塞孔一(黑)→阻焊一(黑)→塞孔二(白)→阻焊二(白)→字符一(白)→字符二(黑)→外形→電測→AVI→化錫→FQC→包裝
(5)流程五。首先是改進照相底片圖形設計,通過特殊菲林設計,文字通過阻焊曝光、顯影的方式顯露出來形成了黑底白字(凸字),白底黑字(凹字)。如先在霧燈區(qū)和白底黑字區(qū)印黑油,擋油底片上設計4 cm×4 cm下油點,曝光底片設計3 cm×3 cm的漏光,顯影后黑油塊保留;之后所有的區(qū)域印刷白油,通過曝光顯影得到所需的圖形(見圖3)。
圖3 流程五的字符
開料→鉆孔→沉銅→電鍍→外層→圖形電鍍→堿性蝕刻→外層AOI→塞孔一(黑)→阻焊一(黑)→塞孔二(白)→阻焊二(白)→外形→電測→AVI→化錫→FQC→包裝
流程五測試結果,按剛性PCB的IPC標準2級要求檢驗,表觀方面有個別線路轉角有掉油,化錫后膠帶附著力試驗有個別白油掉油,其它阻焊附著力、熱沖擊、可焊性試驗等都符合要求。經(jīng)過一系列測試我們發(fā)現(xiàn)流程五方案可行,僅有化錫掉油及黑油轉角漏銅的缺陷,我們進一步針對化錫掉油及黑油轉角漏銅進行優(yōu)化改善。
1.1.2 優(yōu)化改善
(1)黑油的轉角露銅不良改善。
原因:根據(jù)經(jīng)驗值印刷油墨在銅皮尖角處油墨厚度偏薄,再加上在二次阻焊前處理磨刷過度所致。
改善措施:將導體轉角處優(yōu)化成圓角(圖4);第二次阻焊磨刷500+800#改為磨刷800#,通過以上2點措施再次試驗黑油的轉角無露銅不良。
圖4 導體轉角處優(yōu)化成圓角
(2)化錫掉油的改善。
原因:通過魚骨圖列出影響因子,用因果矩陣圖來進行打分,進一步篩選出白油掉油的主要因子為超粗化微蝕量、曝光能量、顯影側蝕量和油墨性能這四項。
化錫掉油改善:運用Minitab軟件創(chuàng)建DOE設計,針對4個關鍵因子2水平做16次試驗找出最優(yōu)參數(shù),生產(chǎn)出預想不掉油的生產(chǎn)板(見圖5)。
圖5 化錫板不掉油的生產(chǎn)參數(shù)
工藝流程策劃及測試匯總見圖6所示。
圖6 雙色油墨試驗流程、結果判定一覽表
(1)此款新產(chǎn)品客戶要求表面處理方式為化錫,故阻焊均需用超粗化線生產(chǎn)試驗。
(2)為了防止每面二次UV對白色阻焊嚴重變色的不良影響,本試驗方案中文字流程選用熱固化的方式。
(3)阻焊印刷用36T網(wǎng)版,文字印刷用120T網(wǎng)版。
經(jīng)過測試及優(yōu)化,選定了流程五為我們的生產(chǎn)方案,首先,我們先做了10 PNL試板,進行整個流程的生產(chǎn),確認沒問題后,批量進行生產(chǎn)數(shù)量為2117PNL,經(jīng)PQC及FQC的檢驗,均無問題。該料號在客戶端上線生產(chǎn)一切正常。
(1)流程的標準化:加入ERP系統(tǒng);(2)此作業(yè)方式已加入阻焊作業(yè)指導書;(3)阻焊參數(shù)已加入此料號的控制計劃。參數(shù)見圖7所示。
圖7 阻焊生產(chǎn)參數(shù)
(1)訂單統(tǒng)計: 2020年4月~9月,共接單約1125 pnls,平均每月接單約為225 pnls,折合面積每月生產(chǎn)約為70 m2。
(2)成本節(jié)約:不包括阻焊制作難點造成的返工、報廢問題,也未做因影響產(chǎn)品品質、交期、訂單等損失估計,僅以與流程一(可行方案)比較,可節(jié)省塞孔樹脂油墨、文字油墨材料費,減少工序而節(jié)省人工和耗電費用,每月約有2萬元。
(3)專有技術:該產(chǎn)品制造工藝特殊,我們已申請發(fā)明專利,國家知識產(chǎn)權局已受理。
針對本次研發(fā)雙色阻焊和字符化錫板工藝,我們成立專題組不斷試驗確認,篩選出最優(yōu)、最便捷的生產(chǎn)作業(yè)方式,并針對作業(yè)方式中存在的品質問題運用魚骨圖分析找原因,因果矩陣圖篩選主要因子,柏拉圖找出關鍵因子,通過DOE試驗和優(yōu)化響應器找出最佳生產(chǎn)參數(shù),批量驗證化錫后白油不掉油,并將流程和工藝參數(shù)和方法標準化。此新產(chǎn)品的研發(fā)得到了客戶認可。
心得體會:困難是有的,但辦法是比困難多的;創(chuàng)新的重要功能就是化繁為簡,把復雜的事情變得簡單。