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銅冶煉污酸中錸的回收設(shè)計與運行實踐

2021-03-11 11:41張龍軍王軍輝張恩玉
世界有色金屬 2021年22期
關(guān)鍵詞:硫代硫酸鈉絮凝劑白銀

張龍軍,王軍輝,王 軍,張恩玉

(1白銀新大孚科技化工有限公司,甘肅 白銀 730900;2西北礦冶研究院,甘肅 白銀 730900)

錸是一種稀散、難熔金屬,其熔點高達3180℃,僅次于鎢,居所有金屬的第二位。錸及其合金具有催化性、耐高溫、耐腐蝕等優(yōu)異特性,廣泛應(yīng)用于石油工業(yè)重整催化劑,國防工業(yè)、核反應(yīng)堆高溫、高強度部件,電子工業(yè)熱電合金測溫元件,航空航天特殊合金、環(huán)境保護等領(lǐng)域[1,2]。在濕法洗滌凈化過程中,錸進入凈化污酸。各冶煉企業(yè)對污酸中銅、錸、鉍等有價金屬的回收不甚重視,在凈化污酸中和處理過程中,銅、錸、鉍等有價金屬進入中和渣,造成有價金屬的流失及危廢渣量的增加。隨著企業(yè)冶煉技術(shù)水平的進步,資源綜合利用率的逐步提升,國內(nèi)有色金屬冶煉企業(yè)對污酸中銅、錸、鉍等有價金屬的回收利用開始研究。

1 錸資源回用現(xiàn)狀

西北某銅冶煉公司采用具有自主知識產(chǎn)權(quán)的“白銀煉銅法”,冰銅采用轉(zhuǎn)爐吹煉、陽極爐精煉,大陽極板電解工藝。配套冶煉煙氣制酸系統(tǒng)采用高效動力波稀酸洗滌凈化、兩級電除霧、兩轉(zhuǎn)兩吸生產(chǎn)工藝,處理白銀爐及轉(zhuǎn)爐煙氣。

在銅富氧冶煉過程中,由于冶煉溫度超過1200℃,分散在銅精礦中的微量錸經(jīng)高溫氧化,約有超過80%的錸生成易揮發(fā)的Re2O7伴隨煙氣經(jīng)過電收塵進入制酸系統(tǒng)。銅精礦中伴生的其他稀散有價元素如銀、硒、鉍等進入凈化洗滌污酸中。多數(shù)冶煉企業(yè)采用石灰中和法處理洗滌污酸,達標后排放。公司凈化系統(tǒng)年產(chǎn)污酸量約為10萬Nm3/a,污酸中含銅、錸含量較高,銀、鉍等有價金屬含量相對較低。

表1 凈化污酸中有價金屬含量表

近年來,公司為進一步提高白銀爐處理雜礦能力、降低銅冶煉生產(chǎn)成本、提高伴生有色金屬資源綜合利用水平,開始使用中亞地區(qū)輝銅礦。中亞輝銅礦中伴生錸含量較高,自采用中亞輝銅礦后,污酸中錸平均含量已達到20mg/L~60mg/L,銅含量上升至100mg/L以上。

表2 采用中亞哈銅礦后凈化污酸中有價金屬含量表

2 污酸中錸回收試驗研究

2012年以前,由于工藝技術(shù)條件限制,未能開展相關(guān)污酸中銅、錸的回收工作。為了綜合回收利用污酸中銅、錸等有價金屬,更好地解決資源浪費以及環(huán)境問題,公司開展污酸中有價金屬回收試驗研究。

銅冶煉煙氣洗滌凈化污酸中錸主要是以錸酸的形式存在的,如果能夠選擇一種沉淀劑將錸沉淀下來,并且盡可能的讓其它元素少量進入,加入的沉淀劑反應(yīng)速度還要相對較快并且價值較低。冶煉廠利用錸的硫化物比較穩(wěn)定并且不溶于稀硫酸的特性,在基于其他公司研究成果的基礎(chǔ)上,計劃采用沉淀劑硫代硫酸鹽選擇性沉淀廢酸中的錸,同時采用氧化還原電位法控制沉淀劑加入量,沉淀劑絮凝沉淀來提高提高沉淀劑利用率及硫化沉淀時間。廢酸中的錸被硫代硫酸鹽還原以氧化錸(ReO2)和硫化錸的形式沉淀,銅和少量砷也與沉淀劑硫代硫酸鈉反應(yīng)并沉淀,以及沉淀劑硫代硫酸鈉本身也與硫酸反應(yīng)生成單體硫全部進入富錸渣中。

為此,公司先后經(jīng)過實驗室小試、現(xiàn)場中試以及工業(yè)試驗,確定了采用硫代硫酸鈉還原沉淀污酸中有價金屬工藝生產(chǎn)路線,使銅、錸等有價金屬富集到富錸渣中。主要的化學(xué)反應(yīng)如下:

在反應(yīng)過程中,通過ORP計檢測反應(yīng)初始溶液氧化還原電位、反應(yīng)過程氧化還原電位來控制反應(yīng)時間和沉淀劑加入量。同時,在反應(yīng)過程中加入絮凝劑聚丙烯酰胺,借助絮凝劑的“架橋絮凝”機理,使反應(yīng)產(chǎn)生的絮狀懸浮物被聚集在一起形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的大分子,在重力作用下沉降并卷掃溶液中的一些小分子顆粒,從而提高了沉淀效果。該試驗過程部分數(shù)據(jù)如下。

表4 富錸渣成分表

試驗表明,在采用硫代硫酸鈉作為沉淀時,污酸中銅錸沉淀率較好,銅沉淀率可達95%以上,錸沉淀率穩(wěn)定在85%以上,所產(chǎn)生富錸渣中錸含量較高,為后期工藝設(shè)計提供了決策基礎(chǔ)。

3 污酸中有價金屬回收系統(tǒng)的設(shè)計與運行

在相關(guān)理論試驗研究的基礎(chǔ)上,公司聯(lián)合西北礦冶研究院開展污酸提錸資源綜合利用項目,進行相關(guān)工藝設(shè)計。主體工藝采用硫代硫酸鹽化學(xué)沉淀,ORP檢測計來控制反應(yīng)時間和沉淀劑加入量,絮凝劑輔助沉淀。主要工藝路線如圖1。

圖1 富錸渣生產(chǎn)工藝流程圖

富錸渣生產(chǎn)線按年處理污酸量為10萬立方米,每天處理350立方污酸規(guī)模進行設(shè)計。主要設(shè)備選型如下:

表5 富錸渣生產(chǎn)線主要設(shè)備選型表

當煙氣凈化污酸沉淀有價金屬系統(tǒng)完成改造后,現(xiàn)有的污酸先經(jīng)過該系統(tǒng)進行有價金屬沉淀回收,再返回原有污酸處理系統(tǒng)進行中和處理。銅、錸等有價金屬富集在富錸渣中,可進一步分離、提純錸,產(chǎn)出錸酸銨、錸條、錸粉。該系統(tǒng)運行指標如下:

表6 富錸渣生產(chǎn)線運行指標

從上表可以看出,公司富錸渣生產(chǎn)線生產(chǎn)指標基本滿足生產(chǎn)要求,該工藝與其他工藝相比,具有以下優(yōu)點:

(1)采用硫代硫酸鈉作為沉淀劑,對污酸中有價金屬進行選擇性沉淀,污酸中銅、錸、鉍等有價金屬沉淀率較高。所產(chǎn)富錸渣中錸含量較高,有利于下一步錸的分離及提純。

(2)采用ORP計檢測化學(xué)反應(yīng)過程中電位變化,用以控制反應(yīng)過程沉淀劑的加入量,操作方便、簡單,有利于提高沉淀劑的使用率。

(3)采用絮凝劑絮凝劑輔助沉淀,有效減少反應(yīng)時間,提高設(shè)備利用率。同時,增強沉淀物析水性,提高固液分離效率。

(4)硫代硫酸鈉對污酸中砷進行了部分沉淀,為后期中和后廢水達標排放提供了保障。

公司污酸有價金屬沉淀回收生產(chǎn)線建成投產(chǎn)后,已產(chǎn)出富錸渣數(shù)百噸,回收金屬價值近1.5億元。該項目有效提高銅冶煉污酸有價金屬綜合回收率,減少中和渣量,降低危廢渣堆存量。同時,該技術(shù)方案有效回收了廢液中的有價金屬,增強資源利用效率,并對污酸中砷進行了部分沉淀,減輕了環(huán)境污染。在項目設(shè)計、建設(shè)過程中,采用先進尾氣處理工藝,對產(chǎn)生的高溫酸蒸汽進行了處理,改善了職工的作業(yè)環(huán)境。采用DCS集成控制,以及大量采用自動設(shè)備,降低勞動強度,對銅行業(yè)的發(fā)展和進步起到了積極的作用。

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