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閉排罐新式在線清洗技術(shù)研究和應(yīng)用

2021-03-08 05:17吳紹新韓廣鵬徐韜林周國華
科學(xué)與財富 2021年31期
關(guān)鍵詞:蠟質(zhì)過濾器雜質(zhì)

吳紹新 韓廣鵬 徐韜林 周國華

摘 要:閉排罐是生產(chǎn)處理系統(tǒng)中的重要設(shè)備,主要負(fù)責(zé)收集從壓力容器中泄壓流出的原油或其他流體。井口及地面設(shè)備的檢修,需要將該油井的產(chǎn)液排進(jìn)閉排罐進(jìn)行泄壓,油井在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的泥沙顆粒等雜質(zhì)會隨著排液過程進(jìn)入到閉排罐中,長期的積累會導(dǎo)致閉排罐極其附屬設(shè)備堵塞及功能失效。本文介紹了一種新式的在線清洗閉排罐的方法,經(jīng)過對清洗方案中的關(guān)鍵設(shè)備大型籃式過濾器的合理設(shè)計,經(jīng)過實施在線清洗操作,閉排罐雜質(zhì)清洗效果明顯,同時閉排罐和其他附屬設(shè)備功能恢復(fù),效益明顯。

關(guān)鍵詞:雜質(zhì); 蠟質(zhì); 過濾器; 在線清洗

一、閉排罐雜質(zhì)來源分析

平臺閉排罐主要用于收集安全閥的泄壓流體及平臺上帶壓設(shè)備、管線等排放出的帶壓流體,還用于接收開排系統(tǒng)的流體,是平臺的重要設(shè)備。

在平臺油井正常生產(chǎn)過程中,由于井口及地面設(shè)備的檢修,需要將該油井的產(chǎn)液排進(jìn)閉排罐進(jìn)行泄壓,油井在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的泥沙顆粒等雜質(zhì)會隨著排液過程進(jìn)入到閉排罐中。

為進(jìn)一步分析油井產(chǎn)生雜質(zhì)情況,油田生產(chǎn)人員對每一口生產(chǎn)油井取樣品100ml,加入0.2ml破乳劑,離心12分鐘,離心溫度57℃。離心后,發(fā)現(xiàn)其中B7、B14H、B16H、B19、B22可見少量固體類(砂泥顆粒等)雜質(zhì)。初步判斷泥沙狀的固體雜質(zhì)來源于這五口油井。

油井生產(chǎn)原油過程中,原油中的重組分蠟質(zhì)在油藏條件下一般處于溶解狀態(tài)。在開采過程中,隨著溫度、壓力的降低和氣體的析出,溶解在原油中的石蠟便結(jié)晶析出、長大、聚集和沉積在管壁等固體表面上,即出現(xiàn)所謂的結(jié)蠟現(xiàn)象。對于高含蠟、高凝油的區(qū)塊,油井產(chǎn)液中蠟質(zhì)析出是閉排罐雜質(zhì)堵塞的一個非常重要的原因。油井產(chǎn)出石油是多種碳?xì)浠衔锏幕旌衔?,?yán)格地說,原油中的蠟是指那些碳數(shù)比較高的正構(gòu)烷烴。通常把C16—C63的正構(gòu)烷烴稱為蠟,純凈的石蠟是略帶透明的白色無味晶體。蠟在地層條件下通常是以液體狀態(tài)存在,然而在開采的過程中,隨著溫度和壓力的下降以及輕質(zhì)組分不斷逸出,原油溶蠟?zāi)芰档?,蠟開始析出,聚集,不斷地沉積、堵塞、直接影響生產(chǎn)。蠟可以分為兩種,一種是石蠟,常為板狀或鱗片狀或帶狀結(jié)晶,相對分子質(zhì)量為300—500,分子中C原子數(shù)是C16—C35,屬于正構(gòu)烷烴,熔點50℃左右;另一種是微晶蠟,多呈細(xì)小的針狀結(jié)晶,相對分子質(zhì)量為500—700,分子中的C原子數(shù)是C35—C63,熔點是60—90℃。石蠟和微晶蠟的特征主要是碳數(shù)范圍、正構(gòu)烷烴數(shù)量、異構(gòu)烷烴數(shù)量、環(huán)烷烴數(shù)量不同,具體見下表:

二、閉排罐雜質(zhì)堵塞后危害

但是隨著平臺通球作業(yè)收球筒泄壓、完井修井作業(yè)泄壓以及處理開排系統(tǒng)液體,導(dǎo)致固體雜質(zhì)被流體攜帶到閉排罐,在閉排罐底部聚集沉淀,導(dǎo)致閉排罐加熱器砂埋加熱效果不好,閉排泵進(jìn)口濾網(wǎng)頻繁堵塞從而導(dǎo)致閉排泵震動高故障率高。

同時另一方面,油井井液中的蠟質(zhì)排放到閉排罐后,與固體雜質(zhì)以及管道壓力容器腐蝕雜質(zhì)后混合,產(chǎn)生復(fù)雜的蠟質(zhì)綜合體,這種析出物主要以蠟質(zhì)為主,產(chǎn)生的危害主要表現(xiàn)在:

1、對管道和過濾器而言大大減少了流通截面,造成了油流附加阻力,降低了流體通過能力、甚至完全堵塞閉排罐進(jìn)而造成閉排罐功能失效。

2、油田閉排罐結(jié)蠟后的蠟質(zhì)綜合體,不僅使油流通道減小,降低閉排泵運(yùn)行效率,還會使閉排泵產(chǎn)生故障,嚴(yán)重者會將閉排泵徹底卡死,造成設(shè)備損壞等。

3、閉排罐將雜質(zhì)直接打入到海管后,會減少海管運(yùn)行效率,降低海管輸送效率,造成油田上游輸送壓力上漲而進(jìn)一步導(dǎo)致油田產(chǎn)量下降。

三、新方法在線清洗閉排罐總體思路

油田生產(chǎn)人員根據(jù)現(xiàn)場實際情況,經(jīng)過多次分析論證,最終設(shè)計出一套罐外過濾的在線清洗方案。主要原理是通過在罐體外連通籃式過濾器的方式,將閉排罐內(nèi)的雜質(zhì)及流體,在進(jìn)泵前就進(jìn)行過濾處理,再經(jīng)閉排泵回流進(jìn)罐,同時對過濾后的籃式過濾器進(jìn)行清洗。如此重復(fù)多次就可將閉排罐內(nèi)的雜質(zhì)全部清除干凈。

由于閉排系統(tǒng)屬于油田生產(chǎn)的關(guān)鍵系統(tǒng),清罐需要利用停產(chǎn)大修才能進(jìn)行。針對這種情況,油田通過加裝一套可移動式的大型籃式除砂過濾器,通過清理除砂過濾器替代了閉排罐清罐,從而成功實現(xiàn)了閉排罐不停產(chǎn)清罐作業(yè)。

四、關(guān)鍵設(shè)備過濾器的設(shè)計思路

為了保證在線清洗的方案順利實施,關(guān)鍵在于大型籃式過濾器的設(shè)計科學(xué)合理。總體原則為既要保證大型籃式過濾器能夠過濾對油田生產(chǎn)產(chǎn)生重大影響的固體雜質(zhì)以及蠟質(zhì)綜合體,又要保證在線清洗操作過程中清洗循環(huán)流體能夠順利通過整個循環(huán)設(shè)備。我們采用大型籃式過濾器具有明顯的優(yōu)點:安裝方便,占地面積小,清污簡單,維護(hù)成本低,流量大。在關(guān)鍵設(shè)備的籃式過濾器上我們對關(guān)鍵參數(shù)選擇采取以下原則:

1、進(jìn)出口通徑:

原則上過濾器的進(jìn)出口通徑不應(yīng)小于相配套的泵的進(jìn)口通徑,一般與進(jìn)口管路口徑一致。

2、公稱壓力:

按照過濾管路可能出現(xiàn)的最高壓力確定過濾器的壓力等級。

3、孔目數(shù)的選擇:

主要考慮需攔截的雜質(zhì)粒徑,依據(jù)介質(zhì)流程工藝要求而定。各種規(guī)格絲網(wǎng)可攔截的粒徑尺寸查表“濾網(wǎng)規(guī)格”。

4、過濾器材質(zhì):

過濾器的材質(zhì)一般選擇與所連接的工藝管道材質(zhì)相同,對于不同的服役條件可考慮選擇鑄鐵、碳鋼、低合金鋼或不銹鋼材質(zhì)的過濾器。

5、過濾器阻力損失計算:

籃式過濾器,在一般計算額定流速下,壓力損失為0.52~1.2kpa。

大型籃式過濾器具有的特點:

1、過濾設(shè)備采用可反洗排渣的外部機(jī)械結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了真正意義上的反沖洗功能,可輕松徹底地清除濾網(wǎng)截留的雜質(zhì),清洗無死角,通量無衰減,保障了過濾效率和長久的使用壽命。

2、籃式過濾器采用304、316L不銹鋼楔形濾網(wǎng),強(qiáng)度大、精度高、耐腐蝕,最高過濾精度可達(dá)25微米。

3、籃式過濾器通過自身的壓差檢測功能,對于過濾雜質(zhì)較多后,可以實現(xiàn)報警提醒功能,現(xiàn)場實施排渣及反沖洗后,可馬上進(jìn)行過濾透析操作。

4、籃式過濾器在反沖洗過程中,由于管道的尺寸和阻力損失計算已經(jīng)考慮在內(nèi),確保濾網(wǎng)安全、高效清洗,保證清洗后可以馬上繼續(xù)過濾操作。

5、籃式過濾器采用排渣后再進(jìn)行反洗,反沖洗歷時短,操作簡單方便。

五、在線清洗閉排罐具體實施

通過利用外置大型籃式除砂過濾器(圖2)、臨時管線、閉排罐底部的除砂管(圖3)和一臺閉排泵實現(xiàn)閉排罐不停產(chǎn)清罐作業(yè)。

實施操作流程為從閉排罐中間底部的預(yù)留口隔離閥下游接4英寸臨時管線到除砂過濾器進(jìn)口,除砂過濾器出口接4寸臨時管線到閉排泵進(jìn)口。

現(xiàn)場人員具體的操作方式為:油田高壓海水通過閉排罐的除砂管沖洗閉排罐底部的泥沙雜質(zhì),讓雜質(zhì)懸浮在液體中,懸浮在液體中的雜質(zhì)通過閉排泵的抽吸作用從閉排罐底部中間的4寸臨時管線進(jìn)入除砂過濾器進(jìn)行除砂,通過清理除砂過濾器內(nèi)部的固體雜質(zhì)實現(xiàn)對閉排罐內(nèi)的雜質(zhì)的清理。

六、在線實施后的效果

經(jīng)過大約12小時,油田此次在線清罐作業(yè)共清除閉排罐內(nèi)各類雜質(zhì)超過40KG,罐外循環(huán)”的清罐工藝相比常規(guī)的進(jìn)罐清洗降低了作業(yè)風(fēng)險,避免了停產(chǎn)造成的產(chǎn)量損失,清洗后的閉排罐經(jīng)過化驗的樣品分析蠟質(zhì)雜質(zhì)含量減少90%以上,腐蝕及砂泥含量為0,閉排罐的臨時收集存儲排放液的功能完全恢復(fù),閉排罐內(nèi)部加熱器加熱功能使用正常,避免了砂埋的風(fēng)險,同時閉排泵能夠保持高效的運(yùn)行。本次在線清洗閉排罐節(jié)約作業(yè)費(fèi)用1萬元,同時在線清洗避免了停產(chǎn)半天的產(chǎn)量損失450 石油液體。

七、結(jié)論

1、 油井井液中的蠟質(zhì)排放到閉排罐后,與固體雜質(zhì)以及管道壓力容器腐蝕雜質(zhì)后混合,產(chǎn)生復(fù)雜的蠟質(zhì)綜合體,使閉排罐和閉排泵堵塞。

2、 采取在線透析方式進(jìn)行閉排罐清洗方式,關(guān)鍵在于新加入的大型籃式過濾器的設(shè)計科學(xué)合理性,保證在線清洗閉排罐方案順利實施。

3、 經(jīng)過在線清洗閉排罐的方案操作和實施,油田清理閉排罐雜質(zhì)超過40KG,同時恢復(fù)閉排罐的功能和其他設(shè)備的使用性能,效果明顯。

參考文獻(xiàn):

[1]潿洲11-4N油田生產(chǎn)/維修手冊.

[2]牟愛婷.油井清蠟防蠟工藝的研究及應(yīng)用.

[3]毛智勇,劉寶權(quán).液壓與氣壓傳動.

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