朱建國(guó) 雷雪松 蔡磊 呂昕峰 盛榮生
摘 ?要:本文為了解決電解磷化過(guò)程中陽(yáng)極板的鈍化導(dǎo)致電鍍電壓升高,電解電流降低,電解效率下降的問(wèn)題,以電解過(guò)程中的結(jié)垢原因?yàn)檠芯繉?duì)象,通過(guò)化學(xué)實(shí)驗(yàn)及電子能譜對(duì)垢的主要成分進(jìn)行了分析,根據(jù)分析的成分進(jìn)行定量的化學(xué)實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)該物質(zhì)的主要成分為 Fe3(PO4)2和FePO4。在實(shí)驗(yàn)時(shí)分別加入稀鹽酸、稀硝酸、氨水、酒精并沒(méi)有顯著的溶解效果,最終找到先用NaOH反應(yīng),后用鹽酸溶解陽(yáng)極板結(jié)垢的方法,解決了陽(yáng)極板的修復(fù)問(wèn)題,使結(jié)垢的陽(yáng)極板得以重復(fù)利用,有效的降低了生產(chǎn)成本。
關(guān)鍵詞:電解磷化;陽(yáng)極板;結(jié)垢
引言
磷化是鋼鐵常用的防護(hù)技術(shù),因其工藝簡(jiǎn)單、成本低,廣泛應(yīng)用于冷加工機(jī)械、航天航空、化工及汽車等行業(yè),是工業(yè)涂裝不可缺少的重要工序[1-3]。但傳統(tǒng)化學(xué)磷化方法的弊端較為突出,其磷化處理時(shí)間長(zhǎng),磷化溫度高,磷化液補(bǔ)充復(fù)雜[4],磷化處理過(guò)程產(chǎn)生大量的廢渣,磷化膜易產(chǎn)生色差,耐蝕性能較差,因此提高磷化速度、降低處理溫度、減少磷化渣的磷化工藝或磷化替代工藝受到人們的普遍關(guān)注[5]。電解磷化處理由于在磷化過(guò)程中沉渣少[6],磷化時(shí)問(wèn)短,添加劑含量低,是可行的替代傳統(tǒng)化學(xué)磷化的技術(shù)之一,受到廣泛關(guān)注[7]。
在鋼絲連續(xù)磷化生產(chǎn)過(guò)程中,一般采用帶有二氧化銥涂層的鈦合金陽(yáng)極。但由于鋼絲連續(xù)生產(chǎn),隨著時(shí)間的延長(zhǎng),陽(yáng)極板會(huì)出現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象,結(jié)垢后會(huì)導(dǎo)致陽(yáng)極板鈍化,即當(dāng)維持電流不變時(shí),電解電壓會(huì)不斷升高。當(dāng)電壓升至整流器額定電壓后,電流開(kāi)始降低,為保證磷化層的厚度,只好中斷生產(chǎn),更換陽(yáng)極板。不僅降低了生產(chǎn)效率,更換陽(yáng)極板也帶來(lái)了巨大的成本損失。
本文主要以陽(yáng)極板的結(jié)垢原因?yàn)檠芯繉?duì)象,通過(guò)實(shí)驗(yàn)分析解決了陽(yáng)極板的修復(fù)問(wèn)題,使結(jié)垢的陽(yáng)極板得以重復(fù)利用,有效的降低了生產(chǎn)成本。
1工藝流程
生產(chǎn)原料為60號(hào)鋼,規(guī)格?1.8的鋼絲,鋼絲作陰極,陽(yáng)極使用涂二氧化銥層的鈦電極,電解磷化處理工藝過(guò)程:鋼絲熱處理---堿洗---酸洗---表面調(diào)整(膠體鈦)---電解磷化---熱水洗---皂浸---烘干。
2 垢的成分分析
更換新的陽(yáng)極板后,隨著時(shí)間的延長(zhǎng),在恒流控制的情況下,陽(yáng)極板的電壓逐漸升高,同時(shí)發(fā)現(xiàn)極板上結(jié)垢的厚度逐步增加,該垢層與陽(yáng)極板基體結(jié)合極其牢固,很難去除(圖1)。
機(jī)械的方法敲擊下部分粉末,通過(guò)電子能譜對(duì)所含元素進(jìn)行分析,(圖2 圖3)
初步判定該物質(zhì)為含鐵、鋅離子的磷酸鹽
通過(guò)化學(xué)實(shí)驗(yàn)的方法對(duì)該物質(zhì)的組成進(jìn)行進(jìn)一步的分析如下:
取1克垢加入氫氧化鈉后變?yōu)榧t褐色,清洗后過(guò)濾, 再加入HCL至完全溶解。
.Fe2+濃度的測(cè)定
在上述試液加入NaOH溶液中和后,加50%H2SO4 10ml 溶液,搖勻。用0.5N KMnO4標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定至溶液呈粉紅色為終點(diǎn),記錄消耗KMnO4 標(biāo)準(zhǔn)溶液為1 ml。
Fe2+(g/l)=1*5.585=5.58 g/l,可得出Fe3(PO4)2 含量為0.47克
.Fe3+濃度的測(cè)定
用移液槍移取10ml樣品溶液于250ml錐形瓶中,用自動(dòng)加液器加20ml 20%碘化鉀溶液,搖勻。
用0.1N Na2S2O3標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定至溶液呈亮黃色。
再加1滴管0.2%淀粉指示劑,搖勻,溶液呈紫色。
繼續(xù)用0.1N Na2S2O3溶液滴定至溶液呈無(wú)色為終點(diǎn),共消耗0.1N Na2S2O3為2.67 ml。
Fe3+(g/l)=2.67*0.558=1.57g/l可得出FePO4含量為0.168克
由此可推斷該固體物質(zhì)的主要成分為 Fe3(PO4)2和FePO4
3 消除垢的實(shí)驗(yàn)
用機(jī)械的方法敲擊下部分粉末,在實(shí)驗(yàn)室分別加入稀鹽酸、稀硝酸、氨水、酒精中,未發(fā)生任何變化(圖4)。加入NaOH溶液,粉末變?yōu)榧t褐色(圖5)。此時(shí)加入稀鹽酸,固體粉末全部溶解,溶液呈現(xiàn)為黃綠色。(圖6)
4 清洗陽(yáng)極板
根據(jù)實(shí)驗(yàn)所得出的結(jié)論,將結(jié)垢的陽(yáng)極板先浸入NaOH溶液中浸泡30S(圖7),取出后用水清洗,然后將其放入稀鹽酸中浸泡30S,陽(yáng)極板上的結(jié)垢可完全消除(圖8)。電解磷化陽(yáng)極板活化之后重復(fù)使用于電解磷化環(huán)節(jié)后發(fā)現(xiàn)其導(dǎo)電性能具有良好的恢復(fù),電流值依然可以較好的維持2周左右時(shí)間,與最初陽(yáng)極板性能基本一致。
結(jié)束語(yǔ)
陽(yáng)極板的鈍化主要是由于電解過(guò)程中結(jié)垢后導(dǎo)致極板表面電阻過(guò)大。從而導(dǎo)致在電解電流維持不變的情況下,電壓不斷升高,直至達(dá)到最大電壓,電流調(diào)節(jié)失敗。
該固體垢的主要成分為 Fe3(PO4)2和FePO4。
先經(jīng)過(guò)NaOH后經(jīng)過(guò)HCl的清洗方法十分有效,能夠恢復(fù)電極板的導(dǎo)電性能。
參考文獻(xiàn):
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收稿日期:2021-9-10
第一作者簡(jiǎn)介: 朱建國(guó)(1976-),男,碩士,工程師。研究方向:機(jī)電設(shè)備、設(shè)備維修。
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