摘要:本文介紹渦北選煤廠直線振動篩的用途、工作原理,分析直線振動篩在日常生產(chǎn)中的故障原因,以及如何用智能化監(jiān)測手段進行維護保養(yǎng),減少機械事故的發(fā)生。
關(guān)鍵詞:直線振動篩;維護;管理
引言
直線振動篩作為選煤廠的重要設(shè)備之一,用于重介質(zhì)旋流器分選后的產(chǎn)品進行脫介、脫水和脫泥。渦北選煤廠使用奧瑞(天津)工業(yè)技術(shù)有限公司生產(chǎn)的AHS和AHF系列高效直線振動篩,分別為8臺精煤直線篩,2臺中煤直線篩,4臺矸石直線篩,8臺粉精煤高頻篩。設(shè)備眾多,在長期使用過程中,會有不同的問題發(fā)生,因此日常檢修、維護、管理工作至關(guān)重要。所以為了保證選煤廠的正常生產(chǎn),需要針對直線振動篩在使用過程中常見的問題進行具體的分析,從而有針對性的解決。
一、工作原理和結(jié)構(gòu)特點
1.1工作原理
直線振動篩采用一對 ZDQ型箱式激振器,通過萬向傳動軸、副軸與驅(qū)動機構(gòu)連接,可靠平穩(wěn)地傳遞動力和直線振動力,激振力方向與水平夾角成45°。直線振動力循環(huán)往復連續(xù)作用在篩體上,使篩體在緩沖彈簧上振動,同時緩沖彈簧減少篩體對篩機支撐基礎(chǔ)的動負荷。篩體帶動篩面同步振動,將力傳給篩上物料,沖擊物料在篩面拋起、前進、分層,并按規(guī)定粒度透篩分級。
1.2結(jié)構(gòu)特點
直線振動篩主要結(jié)構(gòu)如圖1所示。直線振動篩具有結(jié)構(gòu)簡單緊湊、剛度大、強度高、受力分布均衡、安全系數(shù)大的特點。振動參數(shù)設(shè)置合理,避開篩體各級固有頻率,減少共振影響。振動強度大(振幅11mm),篩分效率高(>95%),物料處理能力大,運行平穩(wěn)。
二、常見故障和解決方法
1. 高頻篩脫水效果差
1.1脫水效果差的原因
高頻篩在使用運行初期,篩面跑水現(xiàn)象比較嚴重。分析原因:給料不均勻、篩板開孔率小或者網(wǎng)孔堵塞、篩子的傾角以及篩子的振幅等。
1.2改善脫水效果的措施
(1)在預脫水區(qū)的翻轉(zhuǎn)弧形篩上安裝氣動擊打器,擊打頻率根據(jù)脫水效果進行調(diào)整?,F(xiàn)目前設(shè)置為間隔120秒,擊打2次。
(2)弧形篩的篩縫尺寸調(diào)整為0.4㎜,在保證篩面完好的同時,要定期對弧形篩進行翻轉(zhuǎn)調(diào)頭,以保證篩縫下側(cè)的篩條有一定的棱角,從而提高弧形篩的預脫水脫泥效果。
(3)高頻篩篩板篩縫尺寸嚴格要求0.25mm,提高篩上物回收率。篩條背寬由1.6mm改為1.0mm,增大透篩率。全脫磁不銹鋼篩條采用特殊材質(zhì)制作,保證耐磨性和使用周期。定期對篩面進行檢查,發(fā)現(xiàn)有破損、堵塞的篩板及時更換。擋水堰篩板設(shè)置兩道,擋水堰高度為20mm。
(4)安裝時篩面要達到2°傾角,增加物料在篩面上的停留時間,提高篩機的處理量和脫水效率。
(5)調(diào)整激振力,使振幅達到設(shè)計要求4.9mm,在不影響篩子使用壽命的情況下,提高脫水能力。
2.篩面出現(xiàn)物料跑偏的現(xiàn)象
2.1物料跑偏的原因
(1)兩個激振器的激振力不一樣,造成篩機兩側(cè)的振幅大小不相同而產(chǎn)生跑偏。
(2)中間傳動軸與兩個激振器之間的橡膠連接盤老化,造成篩機兩側(cè)的激振力不均勻。
(3)篩體的減震彈簧老化,影響著振篩力以及篩體的水平穩(wěn)固。出現(xiàn)因篩面不平、篩機不穩(wěn)等情況,造成出料方向跑偏的問題。
(4)弧形篩篩面上積煤,導致進到直線篩上的物料不均勻。
2.2解決物料跑偏的方法
(1)定期檢查、更換減震彈簧,避免發(fā)生彈簧老化、斷裂現(xiàn)象。
(2)檢查篩體結(jié)構(gòu)的完好性。重點對篩幫、激振梁、橫梁等部位的檢查,避免各部件開裂。
(3)更換中間傳動軸與兩個激振器之間的橡膠連接盤。
(4)確保弧形篩的布料箱沒有堵塞,弧形篩上無積煤,煤料均勻進到直線篩上,充分使用篩分面積。
(5)觀察振幅牌,檢查篩機入料端左右振幅和排料端左右振幅是否有偏差。
3.橫梁產(chǎn)生裂紋、斷裂
3.1橫梁產(chǎn)生裂紋、斷裂的原因
(1)振動篩的工作頻率與固有頻率相等或接近時,篩箱將會產(chǎn)生共振,長時間處于共振區(qū),橫梁會因過載而疲勞損壞。
(2)振動篩頻繁帶負荷啟車,或者處理量大于篩機的設(shè)計能力,長期超負荷運行。
(3)橫梁內(nèi)部和表面存在微小裂紋和缺陷,這些缺陷會導致應力集中。振動篩長期運行中,橫梁中部所受的彎曲應力值最大,故橫梁中部缺陷易產(chǎn)生裂紋。
(4)振動篩的參振質(zhì)量發(fā)生變化,例如更換不同重量的篩板,或者在篩箱處補焊鋼板等。
(5)減震彈簧阻尼系數(shù)不同,設(shè)備不在同一水平面上,出現(xiàn)扭振故障。
3.2解決方法
(1)確保橫梁表面聚氨酯耐磨材料的完好性,防止篩下水對橫梁的沖刷。橫梁兩側(cè)的防護蓋要齊全,防止進水腐蝕。
(2)嚴禁振動篩帶負荷啟車,生產(chǎn)過程中,不可以超負荷運轉(zhuǎn)。
(3)定期對減震彈簧進行檢查、更換。更換彈簧時,同一位置的彈簧要全部更換,以保證彈簧的各項參數(shù)(彈性、初始長度)一致。
(4)在直線篩停車前,必須先停止給料并應使物料從篩面完全排出。避免下次啟車時帶負載啟動。
4. 激振器發(fā)熱、漏油、振動、聲音異響。
4.1故障產(chǎn)生的原因
(1)齒輪油加多了,高于設(shè)計油位。透氣帽長期不清理,堵塞。
(2)密封損壞,箱體破損。
(3)安裝螺栓松動導致的振動。
(4)軸承磨損嚴重,主要失效形式為疲勞點蝕。
4.2解決方法
(1)根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境溫度來選擇潤滑油,環(huán)境溫度在-15至+35℃,使用殼牌可耐壓100#齒輪油,油量和油位可根據(jù)激振器專用油尺測量。維護中要定期檢查清理透氣帽,每半年換一次潤滑油。
(2)做好對激振器溫度的檢測記錄。激振器運行時軸承最高溫度不應超過75℃,發(fā)現(xiàn)異常溫升立即停機檢查。
(3)激振器裝配定位后,地腳螺栓要用扭矩扳手進行緊固,緊固力矩為1450N.m。激振器專用螺栓只能使用一次,緊固后拆下的螺栓必須換新。
(4)激振器聲音異響多數(shù)是因軸承損壞引起的,生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常噪音要及時查明原因,必要時停車檢查,防止事故擴大。
5.篩板松動、軌座變形。
5.1故障產(chǎn)生的原因
(1)篩板和軌座不是同一廠家生產(chǎn)的,相互配合較松。
(2)安裝時軌座表面沒有清理徹底,螺栓沒有緊固到位,安裝面不貼合。
(3)篩板和軌座聚氨酯老化導致兩者夾持力失效,并且側(cè)壓板沒有壓緊。
5.2解決方法
(1)要保證篩板和軌座是同一廠家生產(chǎn)的,卡槽尺寸互相匹配。
(2)安裝篩板時必須將軌座卡槽清理干凈,安裝側(cè)壓板時必須將篩機側(cè)板與側(cè)壓板之間的雜物清理干凈。兩邊篩板靠近篩機側(cè)板部位必須安裝防護墊條。
(3)由于聚氨酯材料長時間會發(fā)生老化的現(xiàn)象,篩板和軌座要定期更換,這樣才能避免因聚氨酯老化導致掉篩板的事故發(fā)生。
三、智能管控和在線監(jiān)測系統(tǒng)在直線篩上的應用
渦北選煤廠近年來推進智能化建設(shè),建立了機電設(shè)備智能管控系統(tǒng),在主要機電設(shè)備上加裝了在線監(jiān)測裝置,實現(xiàn)了機電設(shè)備在線監(jiān)測、故障報警、故障分析和預測維護,取得良好的成效。
1、機電設(shè)備智能管控系統(tǒng)
(1)對22臺振動篩建立結(jié)構(gòu)化的電子管理臺賬,對設(shè)備技術(shù)資料進行電子化管理。
(2)在手機終端上通過設(shè)備狀態(tài)在線監(jiān)測可以直觀顯示設(shè)備的各項運行參數(shù)與歷史參數(shù),故障記錄,便于檢修人員排查。
(3)可實現(xiàn)設(shè)備定期維護,常規(guī)維護,大修維護的報警(潤滑、保養(yǎng)、易損件更換),能自動生成預警提醒設(shè)備檢修人員,提高檢修工作的預見性和計劃性。
(4)每臺設(shè)備上都有一個二維碼,可通過手機APP掃描設(shè)備二維碼查詢設(shè)備信息及運行、維護狀態(tài),并現(xiàn)場操作閉合設(shè)備推送信息。見圖2
2.機電設(shè)備在線監(jiān)測系統(tǒng)
(1)采用無線溫度振動傳感器,分布在振動篩副軸和激振器箱體靠近軸承位置上。對設(shè)備的溫度、振動情況進行在線監(jiān)測,實現(xiàn)智能預警,復雜狀況時輔以人工遠程分析及時作出判斷。
(2)實現(xiàn)數(shù)據(jù)與機電設(shè)備智能管控平臺互通;振動數(shù)據(jù)能夠進入生產(chǎn)控制系統(tǒng),可作用于對設(shè)備進行報警及停車。
(3)對監(jiān)測設(shè)備健康狀態(tài)智能評估,在設(shè)備出現(xiàn)異常狀況時立即就能做出反應和診斷報告。檢修人員根據(jù)設(shè)備預警狀態(tài),采取相應措施及時處理故障。見圖3
綜上所述,通過建立機電設(shè)備智能管控系統(tǒng)和在線監(jiān)測系統(tǒng),實現(xiàn)了設(shè)備的智能診斷和故障預警。直線振動篩的事故率大幅度降低,同時也降低工人勞動強度,效果顯著。
四、結(jié)語
直線振動篩篩分效率高,物料處理能力大。針對振動篩近年來出現(xiàn)的問題,總結(jié)經(jīng)驗并有效解決,篩機壽命大幅度提高,維護成本大幅度降低,技術(shù)攻關(guān)取得成效。通過設(shè)備智能管控系統(tǒng)和在線監(jiān)測系統(tǒng)的應用,提高機電檢修工作的超前性和預防性,保障生產(chǎn)連續(xù)安全運行,實現(xiàn)生產(chǎn)效益最大化。
參考文獻
[1]王啟廣.《選煤機械》(第一版)中國礦業(yè)大學出版社2013年.
[2]聞邦椿\劉樹英.《現(xiàn)代振動篩分技術(shù)及設(shè)備設(shè)計》冶金工業(yè)出版社2013年.
通訊地址:安徽省亳州市渦陽縣渦北選煤廠機電車間趙翔 郵編:233600
作者簡介:趙翔,男,1987年出生,畢業(yè)于華北科技學院,本科學歷;渦北選煤廠機電車間副主任,工程師。
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