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氫冷發(fā)電機氫氣純度下降快的原因分析及處理

2021-03-07 09:47王東獻(xiàn)
電子樂園·中旬刊 2021年4期

王東獻(xiàn)

摘要:某火力發(fā)電廠315機組#1發(fā)電機長時間出現(xiàn)氫氣純度下降較快現(xiàn)象,經(jīng)多次調(diào)整密封油差壓閥和平衡閥差壓仍無效,每天提純度至少3次。后經(jīng)過對#1發(fā)電機氫冷系統(tǒng)以及密封油系統(tǒng)現(xiàn)場全面進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機密封油系統(tǒng)氫側(cè)油箱排油浮球閥存在卡澀現(xiàn)象,于是對氫側(cè)油箱排油浮球閥進(jìn)行了反復(fù)活動后, 排油浮球閥卡澀現(xiàn)象消失,氫側(cè)油箱排油聲音逐漸消失。

關(guān)鍵詞:氫氣純度下降快;氫側(cè)密封油箱;排油浮球閥卡澀

引言:某火力發(fā)電廠315機組#1發(fā)電機氫氣純度下降較快,經(jīng)多次調(diào)整密封油差壓閥和平衡閥差壓仍無效,每天提純度至少3次。后經(jīng)對#1發(fā)電機氫冷系統(tǒng)以及密封油系統(tǒng)現(xiàn)場全面進(jìn)行排查發(fā)現(xiàn)發(fā)電機密封油系統(tǒng)氫側(cè)油箱排油浮球閥存在卡澀現(xiàn)象,于是對氫側(cè)油箱排油浮球閥進(jìn)行了反復(fù)活動,全關(guān)后再開啟數(shù)次,經(jīng)反復(fù)活動后, 排油浮球閥卡澀現(xiàn)象消失,氫側(cè)油箱排油聲音逐漸消失。

1發(fā)電機密封油系統(tǒng)及工作原理

1.1密封原理:該電廠2x315MW機組的發(fā)電機為水氫氫冷卻式,發(fā)電機兩端密封采用雙流環(huán)密封瓦型。

密封油系統(tǒng)正常情況下投入前,應(yīng)先投入潤滑油系統(tǒng)。密封油系統(tǒng)投運前,油質(zhì)必須合格。在機組投盤車前空側(cè)密封油投入,氣體置換前氫側(cè)密封油投入。機組沖轉(zhuǎn)前,發(fā)電機內(nèi)氫氣純度、濕度必須合格,氫壓不小于0.1MPa。

1.2系統(tǒng)正常運行維護(hù)

運行中定期檢查密封油泵及電機的運行情況,泵出口壓力應(yīng)正常,無泄漏現(xiàn)象、電機無過熱、泵組聲音正常。檢查密封油箱油位正常,補排油動作正常。檢查密封油與氫氣差壓正常為:0.084MPa。檢查空側(cè)與氫側(cè)密封油差壓為:≤0.49Kpa。密封瓦進(jìn)油溫度在38~49℃,回油溫度不高于77℃。一旦空側(cè)主油源發(fā)生故障,密封油壓力降低比機內(nèi)氣體壓力高0.056MPa時,備用差壓閥將自動打開,并由它建立穩(wěn)定高于機內(nèi)氣壓0.056MPa的油壓;當(dāng)空側(cè)密封油壓力降低比機內(nèi)氣體壓力高0.035MPa時,直流備用油泵自動啟動,使密封油壓恢復(fù)并保持高出機內(nèi)氣體壓力0.084MPa;一旦備用低壓潤滑油油源投入運行時,就要求立即將發(fā)電機內(nèi)的氫氣壓力降到0.014MPa或更低,以免直流油泵停運后漏氫。

1.3發(fā)電機密封油系統(tǒng)故障

1.3.1密封油箱油位高處理

當(dāng)“消泡箱油位高”報警時,應(yīng)立即就地進(jìn)行檢查;應(yīng)檢查浮球排油閥動作情況,否則手動排油至正常油位。

1.3.2密封油壓低的處理

空側(cè)交流密封油泵運行,密封油壓降至比機內(nèi)氫壓高0.035MPa時聯(lián)直流。同時檢查運行泵是否故障,否則應(yīng)進(jìn)行隔離檢修,并對聯(lián)動泵加強監(jiān)視。氫側(cè)交流密封油泵運行,密封油壓降至比機內(nèi)氫壓高0.035MPa時聯(lián)直流。同時對運行泵、冷油器進(jìn)行檢查,確認(rèn)無故障,否則隔離檢修。

2處理經(jīng)過:

12月15日#1機氫氣純度較停機前下降快,汽機專業(yè)對整個密封油系統(tǒng)進(jìn)行了排查,發(fā)現(xiàn)密封油系統(tǒng)各壓力表計、差壓表計、油箱油位等無明顯異常,氫氣無外泄漏現(xiàn)象,分析原因是由于空氫側(cè)密封油互通,而空側(cè)密封油含有空氣,進(jìn)入氫側(cè)密封油內(nèi),導(dǎo)致氫氣純度下降??衫门懦▽赡芑ゴ脑O(shè)備進(jìn)行逐個排查。經(jīng)觀察,懷疑#1機密封油系統(tǒng)氫側(cè)油跟蹤不靈活,可通過微量調(diào)整,觀察壓力表計跟蹤變化進(jìn)行排查。12月16日安排對密封油系統(tǒng)的運行情況進(jìn)行了檢查,就地檢查汽端、勵端平衡閥差壓正常,油箱油位正常,氫油差壓0.1Mpa,結(jié)合氫側(cè)油箱排油溫度偏高的現(xiàn)象綜合分析,判斷為空側(cè)回油量較大,先對氫油差壓進(jìn)行調(diào)整,同時也安排運行值班員對系統(tǒng)油溫進(jìn)行了調(diào)整,以觀察運行。12月17日調(diào)整主差壓閥壓力由0.09Mpa至0.1Mpa,就地?zé)峁x表盤微差壓計指示變化后恢復(fù)主差壓閥調(diào)整前數(shù)值狀態(tài)。檢查發(fā)現(xiàn)氫側(cè)密封油箱油位為115mm,并且密封油箱油位穩(wěn)定,空側(cè)補油閥,氫側(cè)排油閥開啟狀態(tài),閥桿位置和#2機比較后均無明顯異常。12月18日調(diào)整主差壓閥壓力由0.1 MPa調(diào)整至0.086Mpa,觀察運行。12月19日對#1機密封油站汽端、勵端平衡閥壓力調(diào)整。調(diào)整平衡閥過程中對平衡閥微差壓計指示進(jìn)行試驗,發(fā)現(xiàn)關(guān)閉氫側(cè)信號管時微差壓計變化明顯,而且迅速,關(guān)閉空側(cè)信號管時微差壓計變化微量,而且緩慢。12月21日根據(jù)分析和調(diào)整經(jīng)驗,排查發(fā)現(xiàn)發(fā)電機密封油系統(tǒng)氫側(cè)油箱排油浮球閥存在卡澀現(xiàn)象,于是對氫側(cè)油箱排油浮球閥進(jìn)行了反復(fù)活動,全關(guān)后再開啟數(shù)次,經(jīng)反復(fù)活動后, 排油浮球閥卡澀現(xiàn)象消失,氫側(cè)油箱排油聲音逐漸消失。

3原因分析:

氫側(cè)密封油箱排油浮球閥長期不活動、不操作導(dǎo)致卡澀,排油閥處于常開啟狀態(tài),連續(xù)排油,為保證油箱油位平衡,系統(tǒng)自動補油,引起氫側(cè)油箱補油閥連續(xù)補充大量空側(cè)密封油,因空側(cè)密封油在發(fā)電機雙流環(huán)密封環(huán)外側(cè)且油源來源于主油箱,含空氣和水分偏大,從而導(dǎo)致發(fā)電機氫氣純度下降較快。

4暴露的問題:

(1)因發(fā)電機氫側(cè)密封油箱排油浮球閥長期不活動、不操作,發(fā)電機氣體置換前后,氫側(cè)密封油箱油位變化大,存在卡澀隱患。

(2)自#1機組啟動后發(fā)現(xiàn)氫氣純度下降以后,相關(guān)專業(yè)雖進(jìn)行了大量工作,但一直沒有找到真正原因,直到12月21日當(dāng)值值長找到原因并及時消除,暴露了相關(guān)專業(yè)工作不深入細(xì)致。

5結(jié)束語:

經(jīng)過對#1發(fā)電機氫冷系統(tǒng)以及密封油系統(tǒng)現(xiàn)場漏點的全面排查和原因分析,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機密封油系統(tǒng)氫側(cè)油箱排油浮球閥存在卡澀現(xiàn)象,并對對氫側(cè)油箱排油浮球閥進(jìn)行了反復(fù)活動處理,氫側(cè)油箱排油聲音逐漸消失,排油浮球閥卡澀現(xiàn)象得到消除。經(jīng)過長時間觀察運行,氫氣純度逐漸穩(wěn)定,氫氣純度下降較快以及氫氣純度不合格的安全隱患得到了消除,發(fā)電機提氫氣純度次數(shù)大大降低,機組經(jīng)濟性得到了提高。目前氫側(cè)油箱補油、排油浮球閥活動試驗已納入日常巡檢和活動試驗工作,效果較好,減小或避免了發(fā)電機氫側(cè)密封油箱排油或補油浮球閥卡澀現(xiàn)象的再次發(fā)生,大大降低了發(fā)電機提氫氣純度次數(shù)和補氫量,節(jié)省了制氫量,為公司經(jīng)營帶來了一定的經(jīng)濟效益,并具有很好的推廣應(yīng)用意義。

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