李海翠,陸軍,胡飛,尹海濱
(江蘇科行環(huán)保股份有限公司,江蘇 鹽城 224051)
石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝是目前煙氣治理應(yīng)用范圍廣、技術(shù)成熟的SO2脫除技術(shù)[1]。對脫硫塔內(nèi)傳質(zhì)反應(yīng)的強(qiáng)化一直是工程應(yīng)用的重點。旋流凝并器推進(jìn)了脫硫塔傳質(zhì)除塵技術(shù)的提高,逐步成為吸收塔內(nèi)的重要傳質(zhì)單元,具有均氣、高效脫硫協(xié)同除塵能力,在超低排放改造中發(fā)揮了重要作用。
旋流凝并器基于多相紊流摻混的強(qiáng)傳質(zhì)機(jī)理,利用氣體動力學(xué)原理,通過特制的旋流凝并單元產(chǎn)生氣液旋轉(zhuǎn)翻騰的湍流空間,使氣、液、固三相充分接觸,降低了氣液膜傳質(zhì)阻力,提高了傳質(zhì)速率,迅速完成傳質(zhì)過程,從而達(dá)到提高脫硫效率的目的。該技術(shù)與同類脫硫技術(shù)相比,除具有空塔噴淋防堵、維修簡單等優(yōu)點外,還具有脫硫效率高和協(xié)同除塵效率高的優(yōu)點[2]。
經(jīng)研究試驗,我們研發(fā)了一種新的均氣裝置——旋流凝并器,布置在吸收塔煙氣入口與噴淋層間,由多個帶有葉輪的筒形單元組成。
旋流凝并器技術(shù)在山東省某4×130 t/h循環(huán)流化床鍋爐超低排放改造項目、陜西省某2×600 MW機(jī)組超低排放改造項目及福建省某130 t/h鍋爐脫硫超低排放改造項目得到成功應(yīng)用,使用情況總結(jié)如下。
山東省某4×130 t/h循環(huán)流化床鍋爐進(jìn)行超低排放改造,煙氣參數(shù)和排放要求見表1。
該項目于2016年10月完成調(diào)試,煙囪出口污染物排放達(dá)標(biāo),但初期存在脫硫阻力偏大、風(fēng)機(jī)電流大的問題。對原煙道、凈煙道煙氣參數(shù)檢測對比發(fā)現(xiàn),脫硫入口煙氣流速、壓力呈脈沖波動,頻率高、幅值大;逐步排查發(fā)現(xiàn),旋流凝并器處阻力波動最為突出。經(jīng)分析,應(yīng)為旋流凝并器流通不均導(dǎo)致的煙氣喘振,見圖1左。處理方案為在旋流凝并器周邊封板增加篩孔,阻力下降后故障解決,見圖1右。
表1 單臺130 t/h機(jī)組煙氣參數(shù)和排放要求
圖1 旋流凝并器封板開孔前后對照
由表2可知,改進(jìn)試驗前開孔率小于35%,煙氣流速不均勻,煙氣阻力大。開孔率調(diào)整到40%后煙氣阻力問題解決。小直徑脫硫塔應(yīng)更適合選擇小直徑的旋流子,并可輔助采用多孔板方式調(diào)整煙氣均勻度。
陜西省某2×600 MW機(jī)組超低排放改造,煙氣參數(shù)和排放要求見表3。
表2 均氣裝置試驗前后運行參數(shù)對比
表3 1×600 MW機(jī)組超低排放技術(shù)參數(shù)
吸收系統(tǒng)改造:更換噴淋層,入口上方增加旋流凝并器。煙氣污染物排放達(dá)超低排放要求,但吸收塔阻力大于設(shè)計值。針對旋流凝并器的設(shè)計參數(shù)進(jìn)行分析,見表4。分析得知,開孔率、煙氣流速、截面漿液流量滿足設(shè)計要求。確認(rèn)周邊異型模塊開孔不均,見圖2左,增大煙氣阻力。試驗對周邊異型模塊增加小規(guī)格旋流子Ⅱ,見圖右。
對標(biāo)準(zhǔn)模塊的封板增加開孔,見圖3,讓旋流子筒體間的煙氣由小孔流過,減小煙氣阻力。在短期停爐后,更換異型模塊封板,等離子切割封板小孔。改進(jìn)后,出口煙氣SO2濃度、出口粉塵濃度均達(dá)到性能要求,吸收塔煙氣阻力小于1 800 Pa,煙氣阻力在設(shè)計范圍內(nèi),改造后吸收塔內(nèi)煙氣運行參數(shù)見表4。
圖2 旋流子布置示意(增加旋流子Ⅱ前后)
圖3 標(biāo)準(zhǔn)模塊上截面對比(開小孔前后)
表4 均氣裝置試驗前后運行參數(shù)對比
福建省某130 t/h鍋爐脫硫超低排放改造,煙氣參數(shù)和排放要求見表5。
表5 單臺130 t/h機(jī)組煙氣參數(shù)和排放要求
運行后,性能指標(biāo)滿足要求,后期運行中發(fā)現(xiàn)旋流凝并器有結(jié)垢,除葉片有少量結(jié)垢物,吸收塔周邊封板、周邊旋流子單元結(jié)垢較多,塔內(nèi)漿液pH值有時偏高達(dá)到6.5左右。對旋流凝并器周邊密封板增加開孔,見圖4。
改造后周邊封板結(jié)垢物減少,但塔內(nèi)漿液pH值仍偏高,改善效果不明顯。針對旋流凝并器的設(shè)計參數(shù)進(jìn)行分析,見表6。
表6 均氣裝置試驗前后運行參數(shù)對比
圖4 旋流凝并器封板開孔前后對照
由表6可知,由于旋流凝并器子單元布置方式?jīng)]有參照標(biāo)準(zhǔn)模塊,布置了過多數(shù)量旋流器子單元,整個截面開孔率偏大,煙氣流速偏低,單位截面漿液流量少,截面?zhèn)髻|(zhì)效果降低,反而降低脫硫效率。
通過以上項目中旋流凝并器的應(yīng)用及存在問題的分析,得出以下結(jié)論:
(1)脫硫小直徑塔體改造時,采用旋流凝并器需考慮小型旋流子,并適當(dāng)配置篩孔以滿足底部煙氣均布的需要。
(2)旋流凝并器在改造中,選擇的開孔率介于35%~45%區(qū)間較合理。開孔率小于35%時,煙氣流速高,大于9 m/s時,傳質(zhì)速率隨煙氣流速的提高有所降低[3],煙氣阻力反而高于設(shè)計值;開孔率大于50%時,煙氣流速低于6 m/s,旋流凝并器湍流不激烈,脫硫達(dá)不到1層噴淋層的效率,折算液氣比明顯下降,整個脫硫效率下降。
(3)旋流凝并器是吸收塔內(nèi)強(qiáng)傳質(zhì)單元,周邊異形模塊的布置需考慮封板截面的均勻性,整個布置既要保證均勻布?xì)狻⒏咝摿蛐?,還需控制煙氣阻力在設(shè)計范圍之內(nèi)。