陳風(fēng)琴,赫連福坤
(山西中條山機(jī)電設(shè)備有限公司,山西 垣曲 043700)
消失模鑄造的鑄件沒有飛邊、毛刺和拔模斜度,尺寸誤差小,機(jī)械加工時間短,費(fèi)用低,而且型砂中無化學(xué)黏結(jié)劑,低溫下泡沫塑料對環(huán)境無害,是一種近無余量、精確成型的綠色鑄造工藝,越來越被廣泛推廣和應(yīng)用。其砂處理生產(chǎn)線可實(shí)現(xiàn)鑄件落砂、雜質(zhì)篩分、鐵豆磁選、輸送和舊砂冷卻與輸送、儲存的自動進(jìn)行,舊砂回收和再利用率達(dá)95%以上。磁選機(jī)是砂處理生產(chǎn)線上主要的設(shè)備之一,而磁選機(jī)能否高效進(jìn)行鐵砂分離,直接關(guān)系著砂處理系統(tǒng)的自動運(yùn)行和舊砂的冷卻效果及回收再利用率,關(guān)聯(lián)著企業(yè)的產(chǎn)品成本。
公司于2017年立項、建設(shè)了一條10 000 t/a 消失模鑄造生產(chǎn)線,砂處理生產(chǎn)線能力為40 t/h,生產(chǎn)節(jié)拍為每箱3 min~4 min.生產(chǎn)工藝流程如圖1 所示。
圖1 消失模鑄造砂處理生產(chǎn)線生產(chǎn)工藝流程圖
根據(jù)工藝流程圖可知,消失模鑄造砂處理自動生產(chǎn)線的工作流程是:經(jīng)澆注后,砂箱內(nèi)的鑄件,在系統(tǒng)PLC 程序的控制之下,自動進(jìn)行翻箱,通過振動落砂機(jī)實(shí)現(xiàn)(鑄)件、砂分離,振動輸送篩進(jìn)行大顆粒和雜質(zhì)篩分,舊砂通過1 級提升機(jī)到磁選機(jī)進(jìn)行磁選鐵豆,實(shí)現(xiàn)鐵砂分離。分離后的鐵入儲斗再回爐,舊砂經(jīng)沸騰冷卻床冷卻、降溫,后經(jīng)2 級、3 級提升機(jī)垂直輸送到中間砂庫、砂溫調(diào)節(jié)庫,再經(jīng)砂溫調(diào)節(jié)庫下的砂溫調(diào)節(jié)器再次對舊砂進(jìn)行冷卻,之后經(jīng)4 級提升機(jī)垂直輸送到造型砂庫供造型再使用,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)舊砂自動回收和再利用。粉塵則通過除塵管道、引風(fēng)機(jī)作用下收集到布袋除塵器集中處理。過程中砂子損耗少,舊砂重復(fù)利用率可達(dá)95%以上。
在生產(chǎn)過程中鐵砂分離情況與系統(tǒng)自動運(yùn)行關(guān)系重大:當(dāng)鐵能及時分選出來時,生產(chǎn)線可以實(shí)現(xiàn)自動連續(xù)運(yùn)行。即:當(dāng)班作業(yè)人員只需要造型即可,生產(chǎn)線會根據(jù)系統(tǒng)PLC 程序控制,自動進(jìn)行水平輸送、翻箱、篩分、冷卻、垂直輸送(提升)、入庫再造型……循環(huán)反復(fù);當(dāng)鐵不能及時分選出來時,隨砂進(jìn)入沸騰冷卻床,一方面阻礙舊砂的沸騰冷卻情況,另一方面沉積在床底,制約舊砂的正常輸送,造成堵料,被迫停產(chǎn)清理、篩分、回收再恢復(fù)生產(chǎn),堵塞通風(fēng)孔時還會束縛舊砂沸騰冷卻狀況。也就是說磁選機(jī)的工作狀況直接關(guān)系著生產(chǎn)線的自動進(jìn)行和舊砂的冷卻和再利用情況,關(guān)系著車間生產(chǎn)的正常進(jìn)行,是重要的工藝設(shè)備。
磁選機(jī)外形如圖2 所示。
圖2 磁選機(jī)外形
磁選機(jī)由傳動裝置(包含電機(jī)+減速機(jī)+傳動鏈條等)、磁滾筒(內(nèi)有磁塊)、調(diào)整手柄、分選室、入料板(多級折流)、進(jìn)料溜槽、出鐵溜槽、出砂溜槽及除塵等部分組成,如圖2 所示。磁塊材質(zhì)為普通(Y20),工作溫度<80 ℃(瞬時100 ℃),磁場強(qiáng)度1 750 Gs.
生產(chǎn)時,翻箱后經(jīng)振動落砂機(jī)、振動輸送篩初次篩分后的物料由1 級提升機(jī)輸送到磁選機(jī)。經(jīng)入料溜槽進(jìn)入分選室,再經(jīng)入料板多次折流揚(yáng)灑,自然下落到磁滾筒上,鐵豆、鐵屑在磁滾筒中磁塊作用下被吸附在滾筒上,砂子在重力作用下落下,入出砂溜槽并進(jìn)入下道工序設(shè)備(沸騰冷卻床)中。隨著滾筒的連續(xù)旋轉(zhuǎn),滾筒上吸附的鐵豆被帶入到非磁場區(qū)(出鐵溜槽上方),重力作用下離開滾筒下落到出鐵溜槽,再經(jīng)溜管排出到儲鐵斗,定期排出。細(xì)砂粉(塵)在系統(tǒng)引風(fēng)機(jī)作用下進(jìn)入除塵管道。
我公司消失模鑄造生產(chǎn)線于2018年4 月安裝投產(chǎn)。運(yùn)行不到3 個月就出現(xiàn)鐵、砂分離效果差現(xiàn)象,每班選出來的鐵砂混合料240 kg 左右,鐵占比5%~8%,占鐵總量的約50%~60%,還有一部分(約40%~50%)鐵不能被及時分選出來。磁選機(jī)效果差,經(jīng)其分選過的儲鐵斗中鐵少砂多,分選過的舊砂中鐵不能及時去除,隨砂子一起進(jìn)入了沸騰冷卻床中,沉積在沸騰冷卻床面上,束縛砂子的沸騰狀況和冷卻效果,導(dǎo)致造型砂溫高達(dá)70 ℃以上,有時甚至到80 ℃以上,嚴(yán)重超過工藝要求(≤60 ℃),造成經(jīng)過成型、修模、蘸過三遍涂料并烘干等多道程序后的模樣簇在砂箱中發(fā)生變形,直接影響著鑄件產(chǎn)品質(zhì)量。而且不得不專門停產(chǎn),安排清理沸騰冷卻床中的鐵砂料,每次至少半個班。砂溫高不能造型生產(chǎn)時,不得不停產(chǎn),專門循環(huán)砂子進(jìn)行冷卻(空冷方式),形成半個班循環(huán)冷卻砂子,半個班生產(chǎn)的被動生產(chǎn)局面,縮短了正常生產(chǎn)時間。而從沸騰冷卻床清理出來的舊砂、鐵混合料需要進(jìn)行人工二次篩分,篩分后把可用的砂子再回收進(jìn)行重復(fù)利用,增加了員工的勞動強(qiáng)度。同時沉積在沸騰冷卻床上的鐵料,堆積在沸騰冷卻床中,隨著不斷沉積,造成堵料,制約了砂子的正常輸送;由于堵料加劇了磁選機(jī)上道工序設(shè)施及設(shè)備磨損,破壞了密封,造成漏料、軸承進(jìn)砂、軸磨損、磁滾筒破漏、滾筒內(nèi)進(jìn)砂等故障,見圖4~圖7,嚴(yán)重時必須停產(chǎn)維修,增加了設(shè)備故障和成本消耗,嚴(yán)重的束縛了車間的連續(xù)生產(chǎn),牽制了公司的發(fā)展經(jīng)營。
圖4 磁滾筒外皮破漏、拆除
圖5 滾筒內(nèi)進(jìn)砂
圖6 漏料
圖7 軸承進(jìn)砂、密封壞、軸磨損
1)經(jīng)測量,入磁選機(jī)的砂子溫度達(dá)152 ℃以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過80 ℃,磁塊溫度升高導(dǎo)致磁性衰減,不能及時分選,鐵豆隨砂落入沸騰冷卻床,沉積在床面,甚至堵塞風(fēng)嘴,如圖8~圖11 所示,束縛了沸騰冷卻效果,更不能與床內(nèi)冷卻水進(jìn)行充分的熱交換,制約了砂溫的冷卻,同時也束縛了砂子的正常輸送。
圖8 鐵豆進(jìn)入沸騰冷卻床內(nèi)
圖9 鐵豆沉積在床底
圖10 鐵豆堵塞風(fēng)孔
圖11 溜槽有上翹
2)在入料口處,落料點(diǎn)位于滾筒正上方,滾筒與末級入料板間隙達(dá)40 mm(圖3 中h1),部分砂子會倒流,落入出鐵溜槽內(nèi),增加了出砂量。
圖3 改造前磁選機(jī)結(jié)構(gòu)
3)在出料口處,出料板與滾筒間隙達(dá)50 mm,(圖3 中h2)部分砂子會隨滾筒旋轉(zhuǎn)的氣流和慣性力隨鐵豆落入出鐵溜槽,增加了出砂量。
4)出料溜槽管道材質(zhì)為Q235,易磁化,下料管局部有向上翹起現(xiàn)象,如圖11 所示,集收的鐵豆吸附在溜槽內(nèi)壁,和著細(xì)粉和砂粒堆積在上翹起處,不利于物料順暢下落造成堵料。
5)型砂粒徑小(850 μm~425μm),重量輕,尤其在重復(fù)利用后,經(jīng)過磨損、破碎,粒度更小,閥門開度偏小,導(dǎo)致部分砂進(jìn)入出鐵溜槽如圖12 所示。
圖12 閥門開度小
6)篩網(wǎng)孔徑大。選擇6 目(規(guī)格為4 mm×4 mm)篩網(wǎng),有部分被分選出來的鐵豆“漏網(wǎng)”,如圖13 所示。
圖13 篩網(wǎng)大,部分豆漏
結(jié)合設(shè)備結(jié)構(gòu)和特性,決定對磁選機(jī)進(jìn)行改造,改造后結(jié)構(gòu)如圖14 所示。
圖14 改造后磁選機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖
1)重新制作磁滾筒,采用跳躍式輥系(通過磁塊不同的強(qiáng)度等級,實(shí)現(xiàn)砂鐵的多次分離,進(jìn)而提高分選效率)。輥皮材質(zhì)不銹鋼厚度由3 mm 改為4 mm;磁塊用釹鐵錋材質(zhì)代替原來的普通磁塊Y20,工作溫度由80 ℃~100 ℃提升到200 ℃;磁場強(qiáng)度由原設(shè)計的1 750 Gs 提高到≥3 000 Gs,并合理調(diào)整磁系,如圖15 所示。安裝時,根據(jù)磁極強(qiáng)度,調(diào)整傳動方向,由左裝改成右裝,如圖16 所示。
圖15 新輥系
圖16 調(diào)整轉(zhuǎn)向
2)延長末級入料板40 mm,超過滾筒正上方,使物料進(jìn)入分選室后順流分選不發(fā)生倒流,避免混入出鐵溜槽方,如圖14 中12 所示。
3)出料口增加擋板,形成幕簾落料,提升分選效果,如圖14 中13 所示。
4)出料溜槽重新制作安裝,材料改為不銹鋼,下料角度≥50°,保證管道平直,下料通暢,如圖14中7 所示。
(5)增加檢查門,及時檢查、調(diào)整分選物料情況,如圖14 中14 所示。
(6)入料板中增加調(diào)節(jié)板,調(diào)節(jié)下料量,保證滾筒上料層均勻。
7)適當(dāng)調(diào)整除塵閥門開度,保證分選室內(nèi)微負(fù)壓。
8)篩分網(wǎng)由6 目(孔徑為4 mm×4 mm)改為12目(孔徑為1.7 mm×1.7 mm),細(xì)化了篩分孔徑,及時篩出分選出來的鐵料。
工作時,由提升機(jī)輸送過來的物料經(jīng)入料溜槽進(jìn)入分選室,又經(jīng)入料板多次折流揚(yáng)灑,細(xì)砂粉(塵)在系統(tǒng)引風(fēng)機(jī)作用下被帶到除塵管道中,實(shí)現(xiàn)鐵、砂首次分離;其他物料則順著入料板、落料板落下,因已超過磁滾筒正上方,且與磁滾筒間隙小(15 mm~20 mm)物料不會逆流被返回到出鐵溜槽側(cè);在磁系力作用下,混合料中的鐵豆及夾帶的部分砂子組成砂團(tuán)向滾筒方向移動,鐵質(zhì)吸附到滾筒表面,砂子在重力作用下落,實(shí)現(xiàn)鐵、砂二次分離;隨著滾筒的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),物料進(jìn)入磁系中磁極間的空白區(qū),磁力減小,鐵豆沿滾筒表面產(chǎn)生滑移,夾帶的砂子重力作用下落,實(shí)現(xiàn)三次分離;隨著滾筒的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),到下一組磁極處,鐵豆再被吸附,砂子在重力作用下落……多次翻滾,多次分離。到出料板處時,增加的擋板將混合料及氣流阻擋、打亂、分散,結(jié)合與滾筒間10mm~15 mm 的小間隙,大大減小了通過面積,在滾筒旋轉(zhuǎn)和除塵負(fù)壓及物料慣性等合力作用下物料再次被揚(yáng)灑和分離,鐵豆吸附在滾筒表面被帶入出鐵溜槽區(qū)經(jīng)溜管排出。砂子在重力作用下落到出砂溜槽,進(jìn)入下道工序設(shè)備沸騰冷卻床。
調(diào)整過程中,結(jié)合增加的檢查門及時查看落料、出料情況,同時摻入適當(dāng)新風(fēng),增強(qiáng)了分選室內(nèi)氣流;調(diào)整調(diào)節(jié)板的高度,使?jié)L筒料層均勻,減小磁滾筒無料空運(yùn)轉(zhuǎn)和厚料層堆積的不均勻現(xiàn)象。充分發(fā)揮輥系磁力,促進(jìn)分選效果;適當(dāng)調(diào)整除塵閥門開度,減少保證分選室內(nèi)微負(fù)壓,可以將分選出來的細(xì)粉及時抽走。
經(jīng)實(shí)際運(yùn)行,取得了良好效果:分選效率大幅提升,沸騰冷卻床清理周期延長到5 個月以上,減少了被迫停產(chǎn)時間,為順利完成生產(chǎn)任務(wù)奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ);篩網(wǎng)孔徑目數(shù)的提高,及時篩分出鐵豆,進(jìn)行再利用,降低了生產(chǎn)成本;也減小了鐵豆混入鐵液幾率和對鑄件質(zhì)量的影響,減少了清理打磨頻次和作業(yè)量;還減小了自動生產(chǎn)線中各臺設(shè)備的負(fù)荷,減少了設(shè)備故障,延長了設(shè)備使用壽命;促進(jìn)了砂溫冷卻,優(yōu)化了生產(chǎn)工藝條件。同時改善了作業(yè)環(huán)境,減小了揚(yáng)塵,促進(jìn)了環(huán)保綠色、清潔文明生產(chǎn),創(chuàng)造可觀的社會效益。
年可創(chuàng)效61.13 萬元。
1)年可減小被迫停產(chǎn)時間22.5 天,可增加產(chǎn)量681.75 t,創(chuàng)效52.49 萬元。
改造前,沸騰冷卻床清理周期每周至少1 次,年需至少47 次;改造后延長到5 個月以上,年需2次,減小47-2=45 次。清理一次需用時0.5 天,計0.5×45=22.5 天。
可增加產(chǎn)量(按照每天2 班,每班19 爐,每爐1 t,出品率0.85 計算):
可創(chuàng)效(按照每噸鑄件0.77 萬元,利潤為產(chǎn)值的10%計算):
2)年可及時選出并回收再利用鐵24.64 t.
按照改造前、后,稱量的鐵、砂重量比例,平均值2.5%.
篩網(wǎng)目數(shù)提高,可多回收再利用鐵1.12%.
價格按照每噸0.35 萬元計算:24.64×0.35=8.62 萬元。
3)及時分選出鐵,減輕了自動生產(chǎn)線中各臺設(shè)備、設(shè)施的負(fù)荷,減小了損耗,年可減小設(shè)備故障和維修費(fèi)用5.02 萬元。
4)投入費(fèi)用:5.0 萬元。
其中:磁滾筒1 套4.8 萬元;材料(鋼板)等其他0.2 萬元。
綜合上述,可創(chuàng)效:
減輕了勞動強(qiáng)度,改善了作業(yè)環(huán)境,促進(jìn)了綠色、環(huán)保、清潔文明生產(chǎn),創(chuàng)造了可觀的社會效益。
隨著國家鑄造行業(yè)的發(fā)展和智能化制造的推廣,自動化生產(chǎn)技術(shù)水平的不斷提高,消失模鑄造自動生產(chǎn)線將會得到越來越廣泛的應(yīng)用。其中砂處理自動生產(chǎn)線磁選機(jī)通過及時分選出生產(chǎn)過程中的鐵豆,減輕設(shè)備負(fù)荷,提高冷卻效率,增加舊砂回收,提高舊砂重復(fù)使用,減小對產(chǎn)品質(zhì)量的影響,可減少損耗,降低成本,實(shí)現(xiàn)降本增效,增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力,其前景可觀。