梁則虎,劉子坤,苗 崢
(陜西泰盛能源工程有限公司,陜西 咸陽 712000)
彬縣煤炭有限責(zé)任公司下溝煤礦位于陜西省彬州市,隸屬于彬縣煤炭有限責(zé)任公司,行政區(qū)劃屬彬州市城關(guān)鎮(zhèn)管轄。礦井位于隴東黃土高原的東南部,南高北低,南部為溝谷切割地貌,涇河由井田北部流過,地表為涇河河灘地與臺地。井田東西長3.7~4.5 km,南北寬3.0~3.7 km,井田面積為10.31 km2,地質(zhì)儲量22 203.4萬t,采掘均采用國內(nèi)先進設(shè)備,機械化程度達到100%。礦井ZF202工作面為特厚煤層大傾角綜放工作面,揭露異常地質(zhì)構(gòu)造,回撤通道頂?shù)装鍡l件差,傾角大,綜采設(shè)備數(shù)量多、選型重,工程施工條件復(fù)雜,工序繁多,技術(shù)難度大,工期尤為緊張。針對該工程施工技術(shù)難點,在借鑒類似大傾角工作面回撤經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,進行了回撤方案優(yōu)化。
ZF202工作面是下溝煤礦402采區(qū)第2套工作面,東為402采區(qū)上山,西為403采區(qū)上山,南為ZF203工作面未采實煤體,北為ZF201工作面采空區(qū)。采用單一走向長壁采煤方法綜合機械化放頂煤開采工藝,全部垮落法管理頂板,工作面走向長度1 060 m,傾向長度120 m,可采長度900 m,平均煤厚14.5 m,可采儲量145.69萬t。標高位于+537~+621 m之間,埋深約380 m,為南北傾斜的單斜構(gòu)造,傾角19°~38°,煤層偽頂、直接頂為泥巖、薄煤、砂質(zhì)泥巖與細粉砂巖,平均厚度5~10 m;基本頂為細砂巖、砂質(zhì)泥巖,厚7~13 m,屬二級二類頂板,較易冒落;底板為鋁土質(zhì)泥巖,平均厚度3~5 m,遇水易膨脹。工作面地質(zhì)條件較復(fù)雜,回采期間相繼揭露數(shù)量較多的小斷層、褶曲構(gòu)造,裂隙、節(jié)理發(fā)育,頂板破碎,底板松軟。煤層屬于Ⅱ類,自燃煤層,自然發(fā)火期為3~5個月,最短發(fā)火期26 d。
下溝煤礦ZF202工作面設(shè)備回撤工程主要有:回撤工作面綜采設(shè)備,包括工作面順槽皮帶機、轉(zhuǎn)載機、前后刮板輸送機、采煤機、液壓支架、乳化泵站供液系統(tǒng)、供排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、供風(fēng)系統(tǒng)、輔助運輸系統(tǒng)、超前支護等設(shè)備設(shè)施,合計各類設(shè)備6 194件,總重量3 574.9 t,詳見表1。
表1 ZF202工作面主要回撤設(shè)備情況
近年來我國煤礦地下開采機械化水平得到了快速提升,部分礦井、工作面已經(jīng)邁向信息化、智能化[1-2]。但是綜放工作面收尾、回撤,受輔助裝備水平及技術(shù)水平制約,還存在一定的局限性[3-5]。特別是大傾角、松軟圍巖、易發(fā)火、高產(chǎn)放頂煤工作面,設(shè)備回撤條件更加困難,技術(shù)難點更多。下溝煤礦ZF202工作面回撤工程主要存在以下5個方面的技術(shù)難點。①工作面重型設(shè)備數(shù)量多、體積大,ZF202工作面切眼長120 m,裝備有各類支架81副,單架重量約30 t,其余刮板機、轉(zhuǎn)載機、采煤機等設(shè)備合計重806 t,總回撤裝車數(shù)量為155車。②回撤通道布置在地質(zhì)異常構(gòu)造區(qū),通道上部頂板破碎,支護困難,中部底板松軟,設(shè)備行走易傾倒[6-7]。③工作面傾角大,23°~27°,平均25°。支架下行回撤時移架、穩(wěn)架困難,必須增加專用穩(wěn)架絞車,技術(shù)要求高。④工作面下部裝車平臺底板泥巖揭露,支架移動時極易鉆底、傾斜,調(diào)向難、起吊難、裝車難。⑤工作面通風(fēng)通道支護難度大,材料運輸難、三角區(qū)維護風(fēng)險高。通風(fēng)通道采用2.4 m長圓木搭設(shè)木垛支護,三角區(qū)采用單體液壓支柱交替支護。由于工作面坡度大,木垛支護材料只能人力抬運,行走困難;三角區(qū)上覆巖體載荷垂直向下,失穩(wěn)垮落后易向支架架側(cè)冒落,支柱回收難。
2.2.1 工序安排及進度
工作面回撤主要分兩部分,第1部分為三機回撤,第2部分為液壓支架回撤。為提高工效、節(jié)約工期,避免采空區(qū)自然發(fā)火[8-10],工程施工過程中,堅持合理調(diào)度人員及車輛,合理安排施工工序,實現(xiàn)平行作業(yè)。本次回撤共發(fā)生33道工序,其中16道工序平行作業(yè),如圖1、2所示。本次回撤自3月27日開始,4月20日結(jié)束,合計工期23 d,較下溝煤礦大傾角工作面回撤歷史最短工期提前7 d。直接節(jié)約人工成本18.72萬元,見表2。
表2 ZF202工作面設(shè)備回撤進度分析表
圖1 ZF202工作面設(shè)備回撤工序示意
2.2.2 各工序內(nèi)容
ZF202工作面設(shè)備回撤工序詳細內(nèi)容如下。①解體后部刮板輸送機;②回撤后部刮板輸送機(機頭段以外);③解體采煤機;④解體皮帶機;⑤解體轉(zhuǎn)載機;⑥解體破碎機;⑦回撤采煤機;⑧解體前部刮板輸送機;⑨回撤前部刮板輸送機(機頭段以外);⑩回撤皮帶機;回撤轉(zhuǎn)載機機頭段;回撤破碎機;回撤轉(zhuǎn)載機機尾段;回撤端頭支架;回撤前刮板機機頭部分;回撤后刮板機機尾部分;重新鋪設(shè)運輸順槽軌道;安裝工作面回柱絞車;安裝雙軌吊;回撤工作面末端過渡支架(回撤正副端頭處壓設(shè)木垛,三角區(qū)每撤1架,支護1次);形成工作面回撤通道掩護支架;回撤工作面中后部基本支架(每撤1架,三角區(qū)支護一次,每撤2架,掩護架后壓設(shè)木垛一組);拆除工作面中部通道安裝的1#回柱絞車;回撤工作面中部基本支架;下移工作面中部2#回柱絞車至工作面8#~9#架前并安裝;回撤工作面中前部基本支架;拆除工作面前部8#~9#架前回柱絞車;回撤工作面前部支架;拆除工作面回撤通道正端頭2臺回柱絞車;前移工作面1#過渡架;回撤工作面掩護架;撤出工作面1#過渡架;工作面正端頭安全出口處壓設(shè)木垛。
圖2 ZF202工作面液壓支架回撤示意
3.1.1施工安全管理嚴格
堅持管理人員現(xiàn)場帶班、交接班制度,切實履行帶班職責(zé),發(fā)現(xiàn)問題立即改正;堅持對違章違紀行為零容忍;堅持技術(shù)培訓(xùn);堅持開工前設(shè)備、環(huán)境安全確認;堅持規(guī)范施工。及時組織人員清理通道浮煤、抽排管路回水,杜絕作業(yè)環(huán)境中的潛在風(fēng)險,影響安全。本次工作面設(shè)備回撤過程中未發(fā)生任何滑架、倒架及人身安全問題,實現(xiàn)了工作面安全高效回撤。
3.1.2 勞動力組織科學(xué)合理
根據(jù)不同工種及崗位,根據(jù)人員特長,將強兵干將安排到重要崗位,保障工程順利實施。參與本次工程共有106人,其中隊干6人、技術(shù)員2人、辦事員1人、材料員1人、班長8人、職工88人。工作面回撤期間平均日出勤78人,出勤率88.6%,人員隊伍穩(wěn)定。
3.1.3 準備工作超前到位
工程開工前,安排人員提前對皮帶機、轉(zhuǎn)載機、破碎機等設(shè)備螺栓潤滑松動,對液壓支架前后立柱加長桿銷子進行松動?;爻吠ǖ朗┕て陂g采用高強度錨桿對頂板補強支護,嚴抓工作面工程質(zhì)量管理,做到“三直、兩平”,支架回撤期間未發(fā)生壓架現(xiàn)象。為保證支架順利運輸,將原偏離巷道中心軌道撥至巷道中心,并加密枕木,同時對ZF202工作面運輸順槽聯(lián)絡(luò)斜巷軌道進行起底重新鋪設(shè),并對ZF201回風(fēng)順槽軌道、道岔重新鋪設(shè)。提前施工水倉,開挖水溝,及時抽排工作面液壓支架供回液管路回水。提前檢修專用大平板車20輛,小平板車20輛,加工準備各類工器具。
3.2.1 優(yōu)化思路
工作面設(shè)備回撤過程中,液壓支架能否安全、順利、高效回撤一定程度上決定了工作面回撤質(zhì)量和工期。為確保ZF202工作面安全、快速、高效回撤,泰盛公司組織專業(yè)技術(shù)人員多次召開專題會議,在借鑒類似大傾角工作面回撤經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,對該工作面設(shè)備回撤方案,特別是對液壓支架回撤方案進行了改進優(yōu)化,采取了一系列強有力的措施,在回順超前支護段安設(shè)絞車,替代施工絞車硐室,節(jié)省硐室掘進投入,降低了施工成本。同時利用該部回柱絞車穩(wěn)定掩護架,避免了掩護架由于工作面傾角過大發(fā)生下滑和倒架的影響,確保了施工安全。在工作面液壓支架回撤下放過程中,利用回順超前支護段回柱絞車和其余支架護幫板相互配合,解決了液壓支架下放時由于工作面傾角過大容易傾斜的問題。將支架裝車點布置在工作面運輸順槽超前支護段,避免了工作面通道撤架和裝架工序之間相互干擾,縮短了回撤時間,提高了安全系數(shù)。
3.2.2 優(yōu)化結(jié)果
采用下行回撤方式回撤液壓支架(即將支架從工作面運輸順槽撤出),解決了上行回撤由于工作面傾角過大絞車拉力不足問題,避免選型大型絞車,減少設(shè)備投入,實現(xiàn)了較好的安全、經(jīng)濟、技術(shù)效益。由于工作面直接底板多為鋁土質(zhì)泥巖,隨著通道回撤支架數(shù)量增多,底板堆積的浮煤也隨之增多,回柱絞車撤架過程鋼絲繩承受的拉力也逐漸增大,為了降低絞車運行阻力,通過及時清理底板浮煤,在中部底板較軟處鋪設(shè)原木等方式對底板進行了加固,確保了支架回撤全過程作業(yè)安全,提高了回撤工效。杜絕了工作面設(shè)備解體及回撤期間使用電氧氣焊的現(xiàn)象,降低了工作面防滅火壓力;同時,提高了工作面液壓支架回撤工效,避免了由于工作面傾角過大在下放支架時出現(xiàn)倒架現(xiàn)象,創(chuàng)造了下溝煤礦大傾角工作面單班支架回撤4架,裝車4架的的紀錄,使得回撤工期及工序未受任何影響,支架回撤12 d完成,較原計劃14 d工期提前2 d。
下溝煤礦ZF202工作面設(shè)備回撤工程是陜西泰盛能源工程有限公司承接的生產(chǎn)服務(wù)類工程,公司通過加強施工過程安全管理,科學(xué)合理組織勞動力,強化施工準備期作業(yè)工序,改進優(yōu)化工作面支架回撤方案,從根本上解決了特厚煤層大傾角工作面設(shè)備回撤過程頂?shù)装鍡l件差,傾角大,設(shè)備數(shù)量多、選型重,施工條件復(fù)雜,工序繁多,技術(shù)難度大,工期緊張等諸多難題。工程施工實際工期用時23 d,較計劃工期提前7 d,共回撤ZF10000/18/33型基本架74架,ZFG10000/19/33H型過渡架7架,端頭支架ZFTZ20000/23/34一組,前后刮板輸送機(SGZ800/400)各一部,采煤機MG300/700-WD一臺,轉(zhuǎn)載機SZZ900/400一臺,破碎機PCM250一臺,DSJ1200/2×315膠帶輸送機一部。創(chuàng)造了下溝煤礦大傾角特厚煤層工作面設(shè)備快速回撤的新紀錄,為類似條件下工作面設(shè)備回撤積累了寶貴經(jīng)驗。