鞏振泉 ,王博磊, 昃 剛,高冬軍
(1.河北冀研能源科學(xué)技術(shù)研究院有限公司,河北 石家莊 050000;2.河北建投任丘熱電有限責(zé)任公司,河北 滄州 061000)
某廠一臺350 MW電站鍋爐,型號為W火焰carolina型350 MW鍋爐,亞臨界壓力,一次中間再熱,自然循環(huán),雙拱型單爐膛,尾部雙煙道,平衡通風(fēng),固態(tài)排渣,全鋼結(jié)構(gòu),全懸吊結(jié)構(gòu),露天布置。過熱蒸汽出口壓力為182.0 kg/cm2,出口溫度540 ℃;再熱蒸汽入口壓力30.8 kg/cm2,再熱蒸汽入口溫度301 ℃,再熱蒸汽出口壓力29.4 kg/cm2,再熱蒸汽出口溫度539 ℃,高溫再熱器出口屏共117排,每排6根管。1990年12月5日投產(chǎn)運(yùn)行。
2006年A修時,將高溫再熱器出口屏全部更換新管,材質(zhì)由12Cr1MoVG替換為SA213-T91,規(guī)格為Φ44.5×4.5 mm。T91 鋼是美國研制的 9Cr1Mo 鋼, 被美國ASTM列為鍋爐用鋼SA213-T91。 主要用于電站鍋爐過熱器、 再熱器管。 其主要特點(diǎn)是高溫持久性能、 蠕變性能優(yōu)異,沖擊韌性好,用于金屬壁溫≤625 ℃的高溫過熱器和金屬壁溫≤650 ℃的高溫再熱器管排及超臨界鍋爐高溫集箱和主蒸汽管道; 具有良好的冷加工性能和傳熱性能[1]。 T91鋼靠合金化原理,尤其是添加了少量鈮、釩等微量元素,高溫強(qiáng)度、抗氧化性較12 Cr1MoV鋼有較大的提高。
2019年A級檢修后并網(wǎng)3天,運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)鍋爐泄漏檢測裝置第17測點(diǎn)能量值高,停爐后檢查發(fā)現(xiàn)高溫再熱器出口屏左數(shù)第20排,前數(shù)第1、2根管泄漏。
經(jīng)宏觀檢測分析,確定高溫再熱器出口屏左數(shù)第20排前數(shù)第2根管上的漏點(diǎn)為第一漏點(diǎn),前數(shù)第1根管的泄漏是由于前數(shù)第2根管泄漏后吹損導(dǎo)致。如圖1、2所示,第一漏點(diǎn)呈圓孔狀,漏點(diǎn)附近管子沒有鼓包、脹粗、變形,漏點(diǎn)外壁邊緣沒有被吹損痕跡,表面有麻坑,與其他吹損減薄漏點(diǎn)有明顯區(qū)別,漏點(diǎn)內(nèi)壁邊緣氧化皮有脫落。
圖1 第1漏點(diǎn)外壁宏觀照片
圖2 第1漏點(diǎn)內(nèi)壁宏觀照片
采用體視顯微鏡觀察漏點(diǎn)外壁邊緣,如圖3所示,發(fā)現(xiàn)表面存在電焊燒蝕痕跡(如圖3中標(biāo)記區(qū)域),說明該漏點(diǎn)圓坑不是在泄漏后由蒸汽吹掃造成,而是泄漏前已經(jīng)有一個圓坑,并且泄漏后沒有被蒸汽吹損。
使用S-3700N掃描電鏡對第1漏點(diǎn)邊緣進(jìn)行掃描電鏡分析,通過觀察發(fā)現(xiàn),漏點(diǎn)邊緣有較多針孔和弧坑裂紋,表面波紋類似金屬融化形態(tài)(如圖4中橢圓區(qū)域內(nèi)),如圖4、5所示。
圖3 第1漏點(diǎn)邊緣體視顯微鏡照片
圖4 第1漏點(diǎn)邊緣電鏡照片
圖5 第1漏點(diǎn)邊緣弧坑裂紋電鏡照片
使用EDAX能譜儀對坑底表面進(jìn)行能譜分析,如圖6所示,坑底除T91基體元素外,還有較多O、Si、Ca、Mn等元素。而檢修過程中現(xiàn)場焊接作業(yè)種使用的焊條藥皮成分中含有O、Si、Ca、Mn等元素,說明在該部位泄漏前存在電焊燒蝕情況。
Element Wt % At % C K00.0300.07 O K25.4750.65 AlK03.6304.28 SiK07.2108.16 MoL01.5000.50 CaK00.6500.52 TiK00.7500.50 V K00.8900.55 CrK14.8109.06 MnK04.0602.35 FeK41.0023.35
使用3460直讀光譜儀對泄漏管段的非漏點(diǎn)部位進(jìn)行化學(xué)成分分析,分析結(jié)果見表1,化學(xué)成分符合ASME-SA213標(biāo)準(zhǔn)對T91的要求。說明管子沒有存在錯用和成分不合格的問題。
表1 化學(xué)成分(%)
使用OLYMPUS-GX71金相顯微鏡對爆口邊緣管子橫截面進(jìn)行微觀金相分析,采用鹽酸氯化鐵水溶液為侵蝕劑,腐蝕后觀察管子橫截面,發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)邊緣兩側(cè)均存在粗大馬氏體的焊接組織,并且有熱影響區(qū)。淬火加熱溫度過高或者淬火加熱保溫時間太長會產(chǎn)生粗大馬氏體組織,由于該區(qū)域沒有焊縫,因此不存在熱處理保溫時間過長的情況,而且管子外壁存在一個燒蝕的圓坑,漏點(diǎn)邊緣內(nèi)壁氧化皮的脫落證明該漏點(diǎn)受到焊接高溫影響,從而使該區(qū)域產(chǎn)生粗大馬氏體組織[2],造成該區(qū)域塑性下降。其他位置均為正常的回火馬氏體,未見異常,如圖7、8、9。
圖7 爆口邊緣焊縫組織金相照片
圖8 爆口邊緣熱影響區(qū)金相照片
圖9 管子母材金相組織
使用CMT5205電子萬能試驗(yàn)機(jī)對第1漏點(diǎn)所在的管子進(jìn)行拉伸試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見表2,試驗(yàn)結(jié)果符合ASME-SA213標(biāo)準(zhǔn)對T91的要求。
表2 力學(xué)性能結(jié)果
從宏觀上分析,第1漏點(diǎn)邊緣沒有吹損減薄痕跡,并且漏點(diǎn)邊緣有針孔、弧坑裂紋及電焊燒蝕痕跡,說明該漏點(diǎn)不是蒸汽吹損造成,而是電焊燒蝕形成,并且坑底能譜分析有藥皮成分。說明泄漏后蒸汽沒有吹掃到漏點(diǎn)邊緣,該圓坑是在泄漏前就已經(jīng)存在。
從金相組織分析,第1漏點(diǎn)邊緣金相組織為粗大的馬氏體,有明顯的熱影響區(qū)過渡組織,也說明該漏點(diǎn)是焊接形成。
從運(yùn)行時間分析,檢修后起爐運(yùn)行僅3天就出現(xiàn)泄漏,運(yùn)行時間較短,推測是在檢修過程中焊接時焊把傷到管子表面,在管子外壁燒蝕了一個圓坑,漏點(diǎn)邊緣內(nèi)壁氧化皮的脫落也證明該漏點(diǎn)受到焊接高溫影響。
其他位置金相組織、化學(xué)成分、力學(xué)性能均無異常。
綜上分析,高溫再熱器出口屏左數(shù)第20排前數(shù)第2根管上的漏點(diǎn)為第一漏點(diǎn),泄漏原因是檢修過程中電焊在管子外壁上燒蝕形成一個孔洞,造成管子減薄,強(qiáng)度不足,導(dǎo)致泄漏。建議加強(qiáng)現(xiàn)場焊接質(zhì)量監(jiān)督,嚴(yán)格按照焊接工藝進(jìn)行焊接工作,防止焊接過程中對臨近其他管子造成傷害,加強(qiáng)焊接驗(yàn)收。