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壓水堆核電廠乏燃料水池γ劑量率變化分析

2021-01-28 08:57胡屹鵬
輻射防護 2020年6期
關鍵詞:福清劑量率活度

胡屹鵬

(福建福清核電有限公司,福建 福清 350318)

活化腐蝕產(chǎn)物中的58Co,是壓水堆核電廠外照射劑量的主要貢獻核素之一,特別是在壓水反應堆前三次循環(huán)周期內(nèi),其γ劑量率貢獻占比普遍超過40%[1]。盡可能的去除、減少放射性鈷,是壓水堆核電廠輻射防護的核心課題。影響58Co向工藝系統(tǒng)釋放、沉積的因素,主要包括pH值、氧化和還原環(huán)境、溫度等。目前,核電行業(yè)采用的抑制含鈷活化腐蝕產(chǎn)物生成的方式包括:功率運行期間一回路偏堿性pH值運行、一回路注鋅等,并取得了有效的實踐成果。

溫度對活化腐蝕產(chǎn)物溶解度的影響,普遍的認識是在機組啟、停階段,具有負溫度系數(shù),通過降低一回路冷卻劑溫度,可以提升活化腐蝕產(chǎn)物的溶解度。該方法不僅減少了活化腐蝕產(chǎn)物在工藝系統(tǒng)中的沉積,且利于提高除鹽床凈化溶解態(tài)58Co核素的效率,從而降低電廠整體的外照射劑量率水平。但在福清核電廠的輻射防護實踐中,發(fā)現(xiàn)并證實了含58Co活化腐蝕產(chǎn)物的溶解度,并非始終保持負溫度系數(shù)。通過運用溶解度的溫度系數(shù)變化原理,可以更加靈活地實現(xiàn)特殊區(qū)域的58Co去除,進而降低輻射水平。

1 機組停堆后一回路冷卻劑中58Co的活度濃度變化

壓水堆核電廠普遍使用Inconel 690鎳基合金,作為反應堆壓力容器部件、蒸汽發(fā)生器傳熱管等一回路部件材料。在機組運行過程中,這些材料發(fā)生腐蝕、磨損、被反應堆堆芯中子活化,最終生成以鎳-鈷鐵酸鹽(NixFe3-xO4,CoyFe3-yO4,NixCoyFe3-x-yO4)為主要成分的活化腐蝕產(chǎn)物?;罨g產(chǎn)物是停堆后堆外輻射場的主要源項貢獻。

反應堆停堆過程中,隨一回路硼化,冷卻劑的pH值逐漸降低,形成酸性環(huán)境。正常運行時,一回路pH值為7.2左右,溫度到80 ℃時,pH值已降低至4.7以下。酸性環(huán)境有利于活化腐蝕產(chǎn)物中58Co的溶解,并進入各工藝系統(tǒng)的除鹽裝置,完成58Co的去除凈化。

1.1 58Co的產(chǎn)生與γ外照射貢獻

Inconel 690中,鎳為主要占比元素,質(zhì)量占比超過60%?;罨g產(chǎn)物中的鎳,進入堆芯后發(fā)生如下反應,生成58Co:

58Ni(n,p)58Co

由于58Ni在Inconel 690中占比高,通過核反應生成的58Co對機組整體的輻射水平影響顯著。58Co兼具β-和γ放射性,是壓水反應堆早期循環(huán)中γ外照射和表面污染的主要源項。根據(jù)福清核電廠1號機組前4個燃料循環(huán)的堆外輻射源項調(diào)查結果,大多數(shù)情況下58Co為γ外照射劑量貢獻最高的核素。

表1 福清核電廠1號機組第1~4次燃料循環(huán)堆外輻射源項調(diào)查中58Co對γ劑量率貢獻[1] Tab.1 The contribution of 58Co to γ dose rate of 1st to 4th fuel cycle radiation source survey in unit 1 of Fuqing Nuclear Power Plant

1.2 反應堆停堆后一回路58Co活度濃度變化

福清核電廠4號機組,在第二運行循環(huán)過程中,執(zhí)行某次停堆檢修,在停堆第1天,一回路達到機組冷停堆溫度,并完成了硼化,一回路已變化為酸性環(huán)境。停堆第3天,因工作需要,機組開始降溫,最終停留至80 ℃平臺。因提前完成了硼化,一回路硼濃度保持恒定。

持續(xù)監(jiān)視一回路溫度,并與一回路冷卻劑樣品中的58Co活度濃度進行對比,結果示于圖1。由圖1可見,在停堆第3天一回路開始降溫前,58Co活度濃度始終保持穩(wěn)定;一回路開始降溫后,58Co活度濃度立即上升,在停堆第5天達到最高活度濃度時,數(shù)值為停堆前3天穩(wěn)定值的244倍??梢钥闯觯?0 ℃以上的酸性環(huán)境中,隨溫度降低,含58Co活化腐蝕產(chǎn)物的溶解度逐漸增大,即含58Co的活化腐蝕產(chǎn)物溶解度,具有負溫度系數(shù),溫度越高,溶解度越低。

通過電廠輻射監(jiān)測系統(tǒng)的反應堆冷卻劑γ活度監(jiān)測道,連續(xù)監(jiān)測一回路冷卻劑的γ劑量率,結果示于圖2。由圖2可見,在停堆第4天,一回路58Co活度濃度持續(xù)上升一段時間后,一回路冷卻劑的γ劑量率開始升高。在停堆第5天達到最高點時,γ劑量率是前期穩(wěn)定值的1.5倍。由于一回路58Co活度濃度大幅上升,一回路冷卻劑的γ劑量率水平也被整體提高。

本次停堆和標準氧化停堆相比,一回路溫度都降低至80 ℃,不同的是,本次停堆沒有加入H2O2,也沒有開啟一回路邊界,因此一回路沒有進入氧化環(huán)境。在標準氧化停堆過程中,機組快速降溫至活化腐蝕產(chǎn)物溶解度較高的80 ℃后,一回路被注入H2O2,促進了沉積在堆芯和一回路設備內(nèi)表面的活化腐蝕產(chǎn)物因氧化反應快速溶解。在此狀態(tài)下,保持主泵運行,啟動最大下泄流量,充分發(fā)揮除鹽床的凈化能力,可以盡可能地減少以58Co為代表的放射性核素,從而實現(xiàn)對一回路整體γ輻射水平的降低。

圖1 一回路降溫過程中58Co活度濃度變化Fig.1 The 58Co activity variation during the RCS cooling

圖2 58Co活度濃度對一回路劑量率的影響Fig.2 Effect of 58Co specific activity to RCS γ dose rate

福清核電廠302大修氧化停堆過程中,一回路總γ活度峰值達到599 709 MBq/t,其中58Co占比50%,為297 850 MBq/t;停運最后一臺主泵時,總γ活度降低至17 004 MBq/t,其中58Co占比68%,為11 608 MBq/t??偊脙艋蕿?7.16%,58Co凈化效率為96.10%,該實踐大幅降低了堆芯和一回路內(nèi)的活化腐蝕產(chǎn)物活度,為后期工作人員開展放射性工作,創(chuàng)造了良好的環(huán)境。

從80 ℃以上溫度區(qū)間內(nèi),含58Co的活化腐蝕產(chǎn)物溶解度具有負溫度系數(shù)的現(xiàn)象可知:電廠氧化停堆期間,通過快速降低一回路溫度來溶解58Co,再實施充分凈化去除58Co,具有充分的理論依據(jù),但最終效果還取決于凈化時間,若凈化不充分,經(jīng)氧化反應脫落、釋放至一回路內(nèi)的大量活化腐蝕產(chǎn)物,將分散沉積在一回路各處,反而會提升工作場所的輻射水平。

2 乏燃料水池內(nèi)58Co活度濃度變化

福清核電廠在執(zhí)行401換料大修期間,乏燃料水池(乏池)區(qū)域的γ輻射水平發(fā)生異常升高。在燃料組件全部完成卸載、存放在乏池后,4號機組乏池區(qū)域γ輻射水平持續(xù)上漲,乏池表面10 cm處輻射水平最高達到了107.30 μSv/h,裝卸料機操作站劑量率水平超過60 μSv/h。根據(jù)福清核電廠及同行電廠運行經(jīng)驗,正常換料大修期間,在不執(zhí)行燃料操作時,乏燃料水池表面正常γ劑量率不超過10 μSv/h[2]。

燃料組件完全卸載至乏池后,會增加乏池內(nèi)的輻射源項,進而對乏池表面的γ劑量率水平造成影響,表3列出了福清核電廠歷次大修期間完全卸料后乏池表面的最高γ劑量率水平。對比福清核電廠歷次大修完全卸料后的乏池表面最大γ劑量率,可以看出,除401大修外,乏池表面γ劑量率從未超過60 μSv/h。從歷史數(shù)據(jù)可以看出,燃料組件本身的γ輻射水平,不是導致本次乏池γ劑量率異常升高的主要原因。

表2 福清核電廠完全卸料后乏池表面最高γ劑量率水平Tab.2 Max SFP(Spent fuel pool) surface γ dose rate values after complete fuel unloading in Fuqing NPP

該區(qū)域后續(xù)還將連續(xù)執(zhí)行燃料組件離線啜吸檢查、燃料組件和相關組件倒換工作,累計人工時超過160 人·h,若保持該輻射水平,將產(chǎn)生20 人·mSv的額外集體劑量。

2.1 58Co活度濃度升高導致乏池水面劑量率上升

對乏池水樣進行了核素分析,結果如表3所示。卸料后,乏池內(nèi)58Co活度濃度持續(xù)升高,其活度濃度在乏池水樣總γ活度濃度的占比也隨之增大,峰值活度濃度較卸料前提升了109倍,乏池水面γ劑量率也隨之達到最大值。

表3 福清核電廠401大修乏池表面γ劑量率與58Co活度濃度Tab.3 Max SFP(Spent fuel pool) surface γ dose rate values after complete fuel unloading in Fuqing NPP

經(jīng)測量,乏池水平區(qū)域γ劑量率水平呈均勻分布,并非由于放射性熱點沉積,導致局部的劑量率水平升高。綜上,可以認定乏池內(nèi)58Co活度濃度的大幅提升,導致了乏池水面γ劑量率上漲。由于乏池整體γ劑量率水平均勻升高,γ光子可以從各角度對燃料操作臺產(chǎn)生影響,因此無法通過屏蔽方式降低操作臺處的劑量率水平。分析卸料后58Co在乏池內(nèi)大量釋放的根本原因,去除58Co源項,是降低本次工作集體劑量的關鍵。

2.2 58Co活度濃度升高原因分析

燃料組件卸載至乏池后,將對池內(nèi)的輻射環(huán)境造成一系列影響。

2.2.1新增的活化腐蝕產(chǎn)物

反應堆長時間運行在負溫度系數(shù)環(huán)境下,活化腐蝕產(chǎn)物將在溫度較低的冷卻劑中溶解,并在經(jīng)過溫度較高的堆芯時,沉積在表面積占比較大的燃料組件表面[3]。因此,在燃料組件卸載至乏池后,隨之而來的,也有組件表面大量沉積的活化腐蝕產(chǎn)物。

2.2.2pH值和凈化能力

乏池是反應堆換料腔和乏燃料水池冷卻及處理系統(tǒng)(PTR系統(tǒng))的核心部分,為降低乏池輻射水平,PTR系統(tǒng)設置了過濾和除鹽裝置,對乏池水進行凈化。此外,乏燃料水池始終保持在酸性環(huán)境,酸性環(huán)境利于活化腐蝕產(chǎn)物溶解,配合系統(tǒng)的過濾、除鹽功能,可以在26小時內(nèi)完成一次對乏燃料水池內(nèi)所有水體的凈化。表4列出了福清核電廠PRT系統(tǒng)的凈化參數(shù)。由表4可見,PTR系統(tǒng)的凈化能力有一定局限性,燃料組件卸載至乏池后,若乏池內(nèi)的58Co釋放速率超過PTR系統(tǒng)凈化速率,將導致乏池內(nèi)58Co比活度持續(xù)升高。

表4 福清核電廠PTR系統(tǒng)凈化參數(shù)Tab.4 Purification Parameters of PTR System in Fuqing NPP

2.2.3乏池溫度變化

已輻照的燃料組件,在停堆卸載出反應堆初期,仍將持續(xù)釋放余熱,乏池水溫度將隨卸料工作推進而升高。歷次換料大修經(jīng)驗均表明,燃料組件卸載至乏池初期,乏池水溫度將大幅提升。圖3給出了福清核電廠102大修期間乏燃料水池溫度變化趨勢。由圖3可見,卸料后第2天,乏池水溫度明顯升高。

圖3 福清核電廠102大修期間乏燃料水池溫度變化趨勢Fig.3 SFP water temperature trend during outage 102 of Fuqing NPP

由于溫度變化顯著,燃料組件進入乏池后,其表面的活化腐蝕產(chǎn)物溶解度,也將產(chǎn)生變化。

綜上,影響卸料后乏池58Co活度濃度的因素,包括卸載的燃料組件數(shù)量(活化腐蝕產(chǎn)物源項)、乏池溶液pH值(活化腐蝕產(chǎn)物溶解度)、乏池過濾、除鹽流量(58Co凈化速率)、乏池溫度(活化腐蝕產(chǎn)物溶解度),其中:

(1)401大修卸料完成后,乏池內(nèi)貯存的組件包括第一循環(huán)使用的157根已輻照組件,以及第二循環(huán)將要使用的部分新組件,不多于往次換料大修。

(2)乏池硼濃度穩(wěn)定,pH值穩(wěn)定在4.7~4.8。

(3)乏池過濾、除鹽回路始終保持全流量運行。

上述三個因素,與往次大修情況基本一致,導致58Co活度濃度異常升高的可能性較小。影響58Co活度濃度的關鍵因素,極有可能指向乏池溫度變化。

2.3 乏燃料水池溫度變化對活化腐蝕產(chǎn)物溶解度的影響

經(jīng)對比,401大修卸料完成后,乏池溫度與往次大修有較大差異,如圖4所示。正常大修期間,乏池最高溫度普遍分布于31 ℃至33 ℃,而401大修乏池最高溫度達到了46.78 ℃,接近常規(guī)大修的1.5倍。由于乏池內(nèi)58Co的比活度直接影響乏池劑量率,可以通過分析乏池溫度和乏池γ劑量率水平的連續(xù)變化趨勢,得到溫度對活化腐蝕產(chǎn)物溶解度的影響。使用乏池水溫溫度計、乏池池邊γ劑量率監(jiān)測道持續(xù)監(jiān)測二者變化趨勢,繪制成圖5所示的401大修期間乏池水溫溫度和池邊γ劑量率變化趨勢,將變化趨勢劃分為4個時間段,可以看出:

圖4 福清核電廠換料大修期間乏燃料水池最高溫度對比Fig.4 Comparison of maximum SFP water temperature during Fuqing NPP Outages

圖5 福清核電廠401大修期間乏池水溫溫度和池邊γ劑量率趨勢Fig.5 SFP water temperature &γ dose rate trend during outage 401

(1)γ劑量率變化滯后于溫度變化:

時間段1:乏池溫度在7月26日12:00開始上升,γ劑量率隨后在7月27日22:00開始上升;

時間段3:溫度于8月11日14:00開始上升,8月12日20:00結束上升,γ劑量率隨后于8月11日21:00開始上升,8月13日13:00結束上升。

(2)在乏池溫度的波動區(qū)間內(nèi),γ劑量率與乏池溫度正相關,即活化腐蝕產(chǎn)物溶解度與乏池溫度正相關:

時間段1:乏池溫度大幅上升,γ劑量率也大幅上升;

時間段2:乏池溫度有2次明顯的上升、下降波動,γ劑量率也發(fā)生2次明顯的上升、下降波動;

時間段3:乏池溫度有1次大幅提升,γ劑量率也出現(xiàn)1次大幅提升,并達到整個大修最高水平;

時間段4:乏池溫度有3次明顯的上升、下降波動,γ劑量率也發(fā)生3次明顯的上升、下降波動;

每一次乏池溫度下降后,γ劑量率均顯著的降低。

綜上,可以認為:在乏池的溫度波動區(qū)間內(nèi),含58Co的活化腐蝕產(chǎn)物,其溶解度具有正溫度系數(shù)效應。由于乏池溫度上升,58Co活度濃度隨溶解度提高而明顯增大,最終導致了乏池γ劑量率升高。

值得注意的是,在時間段3中,乏池溫度上升至41.35 ℃后,長時間穩(wěn)定在40 ℃以上,而γ劑量率在達到了峰值水平之后,出現(xiàn)了如圖6所示的勻速下降趨勢,直至乏池溫度再次上升,γ劑量率又開始回升。

圖6 PTR除鹽裝置對乏燃料水池的持續(xù)凈化Fig.6 SFP Continuous Purification by PTR Demineralizer

經(jīng)查,在401大修期間,PTR除鹽裝置始終保持全流量運行。乏池溫度恒定后,γ劑量率即開始勻速下降,證明活化腐蝕產(chǎn)物的溶解度在恒溫狀態(tài)下不再升高,由于PTR除鹽裝置依然正常發(fā)揮58Co凈化功能,乏池γ劑量率也因此隨58Co的穩(wěn)步減少而逐漸下降。該現(xiàn)象再次證明:在乏池的溫度變化區(qū)間內(nèi),活化腐蝕產(chǎn)物的溶解度,隨溫度上升而增大,隨溫度下降而減小,溫度穩(wěn)定后保持恒定,即具有正溫度系數(shù)。

3 異常處理和分析結論驗證

根據(jù)上述結論,可以推斷:降低乏池溫度,可以減小活化腐蝕產(chǎn)物溶解度,在58Co溶解速率遠低于PTR除鹽裝置的凈化速率后,乏池中均勻分布在水體中的溶解態(tài)58Co活度濃度將快速降低。隨后,在大量乏水的生物屏蔽保護下,乏池γ劑量率將恢復正常水平。

3.1 乏池水面γ劑量率異常上升處理

PTR系統(tǒng)設置了2列熱交換器,全部啟動后,最大冷卻流量為723 m3/h,2小時內(nèi)即可完成一次冷卻乏池循環(huán)。乏池γ劑量率異常升高期間,僅一列熱交換器投入運行,據(jù)此,輻射防護工程師提出投入雙列PTR熱交換器的運行要求,如圖7所示。在投入雙列PTR熱交換器24小時內(nèi),乏池溫度迅速降低,由40 ℃左右逐漸穩(wěn)定至34 ℃以下,與歷史大修水平接近,相應地,乏池γ劑量率也按預期發(fā)生了變化,降低至正常水平(見圖8)。

后續(xù)燃料組件和相關組件倒換工作在正常的γ劑量率環(huán)境下開展,總人工時約160 人·h,異常的成功處理累計降低集體劑量約20 人·mSv。

圖P7 PTR系統(tǒng)冷卻回路流程簡圖Fig.7 Schematic diagram of PTR cooling circuit

圖8 投入雙列PTR冷卻后,乏池溫度、乏池邊γ劑量率趨勢Fig.8 The trend of SFP temperature &γ dose rate after 2 cooling pumps in operation

3.2 溫度對活化腐蝕產(chǎn)物溶解度的影響

乏燃料水池通常保持在60 ℃以下運行,本次事件中,乏池最高溫度為46.78 ℃。實踐表明,含58Co的活化腐蝕產(chǎn)物,在酸性環(huán)境、溫度低于46.78 ℃時,其溶解度具有正溫度系數(shù),而前文分析表明,在80 ℃及以上溫度區(qū)間,其溶解度具有負溫度系數(shù)。

該差異表明,在46.78~80 ℃區(qū)間范圍內(nèi),活化腐蝕產(chǎn)物溶解度的溫度系數(shù)將由正轉負,因此,該溫度區(qū)間內(nèi),58Co活度濃度先隨溫度上升而增大,并達到最大值,溫度進一步上升后,溶解度逐漸減小。

加拿大Whiteshell實驗室[4]和美國西屋電力集團[5]曾通過試驗,得出了在壓水反應堆內(nèi)活化腐蝕產(chǎn)物溶解度隨溫度變化的規(guī)律(如圖9所示)?;罨g產(chǎn)物的主要成分為鎳-鈷鐵酸鹽(NixFe3-xO4,CoyFe3-yO4,NixCoyFe3-x-yO4),在80 ℃以下的酸性環(huán)境中,具有正溫度系數(shù);繼續(xù)提升溫度,其溶解度表現(xiàn)出負溫度系數(shù)。

圖9 在停堆硼濃度下,活化腐蝕產(chǎn)物的溫度-溶解度變化趨勢Fig.9 Variation trend of temperature-solubility of activated corrosion products at reactor shutdown boron concentration

4 結論及應用

去除活化腐蝕產(chǎn)物中的58Co,是核電廠輻射源項控制的核心目標之一。實踐表明,根據(jù)工作場景需要,調(diào)節(jié)活化腐蝕產(chǎn)物的溶解度,可以充分發(fā)揮除鹽床和生物屏蔽的設計功能,進而通過凈化、屏蔽的方式,降低58Co對工作環(huán)境的γ外照射貢獻,最終實現(xiàn)降低人員γ外照射劑量的輻射防護目標。

(1)合理控制乏池冷卻流量,降低乏池劑量率水平

該應用是福清核電廠401大修乏池γ劑量率異常事件處理經(jīng)驗的延伸。在換料大修階段,若有工作人員執(zhí)行乏池側燃料操作(卸料、離線啜吸、組件倒換、裝料)工作,可保持PTR系統(tǒng)雙列熱交換器最大流量運行,通過降低溫度,減小活化腐蝕產(chǎn)物的溶解度,抑制58Co的溶解釋放,最大程度地降低乏池γ劑量率水平,實現(xiàn)人員集體劑量的降低。相應地,在無法投入PTR系統(tǒng)最大冷卻流量時,可暫不執(zhí)行乏池燃料操作,從生產(chǎn)計劃的角度,實現(xiàn)人員劑量的降低。

(2)一回路酸性低溫凈化

機組在80 ℃溫度平臺,仍為酸性環(huán)境,包含58Co核素的活化腐蝕產(chǎn)物大量溶解,一回路冷卻劑的γ劑量率將隨之提升。

在時間窗口允許的條件下,可以保持一回路的偏酸性pH值和溫度,開啟最大下泄流量,從而盡可能多地去除堆芯和一回路中的58Co輻射源項。國內(nèi)部分電廠已經(jīng)開始應用該方法,在pH值調(diào)節(jié)受限的情況下,控制一回路溫度變化,可以最大程度地優(yōu)化酸性凈化的效果。

(3)以58Co為主要核素的局部沉積熱點去除

由于物理外形限制,沉積于設備內(nèi)部(彎管、閥腔)的熱點,可先通過γ相機、譜儀等設備分析熱點的主要核素,若確認熱點主要源項是包含58Co的活化腐蝕產(chǎn)物,則可通過設置外部設備或改變運行條件,提升熱點位置的溫度。根據(jù)活化腐蝕產(chǎn)物溶解度的溫度系數(shù)規(guī)律,提升溶解度,促進溶解,再通過工藝沖洗或離子交換的方法,實現(xiàn)放射性熱點去除。

在壓水堆核電廠工藝系統(tǒng)中,pH值有著嚴格的技術規(guī)范要求,不便于根據(jù)需要大幅度調(diào)節(jié),但實踐和分析表明,溫度對活化腐蝕產(chǎn)物溶解度的影響同樣顯著。在壓水堆核電廠的輻射防護實踐中,可以靈活運用溶解度的溫度系數(shù)變化規(guī)律,實現(xiàn)γ源項控制,最終達成降低工作人員受照劑量、減少γ輻射源項的目標。

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