王 猛
(內(nèi)蒙古久泰新材料有限公司,內(nèi)蒙古呼和浩特 010206)
石蠟常被稱為晶型蠟。固體烷烴是石蠟的主要組成成分,如直鏈烷烴、單環(huán)環(huán)烷烴等,所以石蠟的物化特征主要為固態(tài)的、碳原子數(shù)在18~30的烴類混合物。石蠟的熔化溫度為47~64℃,在不同的工序中石蠟分為全精煉、半精煉以及粗石蠟三種類別。常見(jiàn)的石蠟主要表現(xiàn)為白色、無(wú)味的蠟狀固體,熔點(diǎn)、含油量以及安定性是石蠟的主要性能指標(biāo)。石蠟具備良好的化學(xué)穩(wěn)定性,化學(xué)活動(dòng)呈中性,所以石蠟不易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。石蠟的分子表達(dá)式為CnH2n+2,其中n=17~35,雖然石蠟與常見(jiàn)的化學(xué)試劑不易發(fā)生化學(xué)反應(yīng),但是石蠟可以燃燒。
將甲醇合成反應(yīng)作為研究的基礎(chǔ),分析在甲醇合成反應(yīng)中石蠟形成的條件與原理。通過(guò)歸納現(xiàn)有的研究成果,結(jié)合實(shí)際的甲醇合成工藝流程獲知,在反應(yīng)溫度較低的情況下,如果銅基催化劑床層中含有VIII 族元素,例如鐵、鈷、鎳等,則通過(guò)合成反應(yīng)生成石蠟,化學(xué)反應(yīng)式如式(1)所示。
如果銅基催化劑床層中含有一定的鐵元素時(shí),則通過(guò)合成反應(yīng)生成石蠟,化學(xué)反應(yīng)式如式(2)所示。
如果在甲醇合成反應(yīng)中存在水蒸氣,銅基催化劑床層中的CO 則會(huì)通過(guò)合成反應(yīng)生成石蠟,化學(xué)反應(yīng)式如式(3)所示。
結(jié)合上述化學(xué)式,對(duì)石蠟形成的原理進(jìn)行分析,明確在甲醇合成生產(chǎn)的環(huán)節(jié)中生成石蠟的原因具備多樣性,催化劑、原料氣以及甲醇合成塔的結(jié)構(gòu)都能夠?qū)е率灥漠a(chǎn)生,甲醇合成裝置內(nèi)結(jié)蠟的主要影響因素為三個(gè)方面,分別為催化劑、甲醇塔內(nèi)件以及操作條件,受甲酸生成與其他有機(jī)酸生成的影響,在甲醇生產(chǎn)工藝的中、后期,應(yīng)用銅基催化劑,可導(dǎo)致甲醇合成裝置內(nèi)結(jié)蠟,極易造成甲醇合成裝置、設(shè)備、管道腐蝕。甲醇合成塔內(nèi)件在甲醇合成工藝中發(fā)揮著極為重要的作用,如果甲醇合成塔內(nèi)件與實(shí)際的甲醇生產(chǎn)工藝存在不符的現(xiàn)象,那么工作人員無(wú)法更好地控制催化劑床層溫差,最終導(dǎo)致石蠟產(chǎn)生。一般情況下甲醇合成所應(yīng)用的催化劑主要為銅、鋅、鋁等,在特定的溫度與壓力條件下催化劑具備良好的活性,但是受操作條件影響,在甲醇合成的工藝中合成塔的反應(yīng)溫度、原料氣置換是合成裝置內(nèi)結(jié)蠟的主要原因。
在甲醇合成的過(guò)程中,催化劑床層表面存在諸多副反應(yīng)競(jìng)爭(zhēng),石蠟的形成會(huì)加劇催化劑床層表面的正副反應(yīng)競(jìng)爭(zhēng),降低甲醇產(chǎn)品的生產(chǎn)效率,同時(shí)甲醇合成裝置運(yùn)行的過(guò)程中催化劑活性受到影響,甲醇反應(yīng)溫度繼而受到波及,對(duì)甲醇產(chǎn)品的質(zhì)量造成一定程度的影響。
結(jié)蠟的產(chǎn)生在一定程度上增加了水冷器的溫度,甲醇分離器裝置一直未處于良好的運(yùn)行狀態(tài)使得氣體和液體分離效果得不到保證,在這一情況下,當(dāng)甲醇進(jìn)入壓縮循環(huán)階段就會(huì)產(chǎn)生一定的液壓,壓縮機(jī)的使用壽命受其嚴(yán)重影響,繼而增加了甲醇合成裝置設(shè)備維修成本。
2.2.1 水冷設(shè)備
水冷設(shè)備上產(chǎn)生石蠟會(huì)導(dǎo)致水冷設(shè)備的換熱效果持續(xù)降低,在一定程度上導(dǎo)致水冷器出口溫度上升,繼而影響甲醇分離裝置的運(yùn)行效果。
2.2.2 分離設(shè)備
分離設(shè)備上產(chǎn)生石蠟會(huì)導(dǎo)致分離設(shè)備的分離效果受到嚴(yán)重影響,氣體中的甲醇得不到徹底分離,導(dǎo)致甲醇產(chǎn)品的產(chǎn)量降低,而未得到有效分離的液體甲醇,經(jīng)循環(huán)氣進(jìn)入壓縮機(jī)循環(huán)階段時(shí),壓縮機(jī)極易發(fā)生損壞、故障,導(dǎo)致化工企業(yè)設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)成本的增加。
2.2.3 合成塔
在分離設(shè)備產(chǎn)生石蠟的基礎(chǔ)上對(duì)合成塔設(shè)備進(jìn)行分析,未得到有效分離的甲醇經(jīng)循環(huán)氣進(jìn)入壓縮機(jī)循環(huán)階段后,進(jìn)入合成塔,塔內(nèi)甲醇合成反應(yīng)效果則受到較為嚴(yán)重的影響,易促進(jìn)高級(jí)醇等雜質(zhì)的生成,降低甲醇轉(zhuǎn)化率,影響甲醇產(chǎn)品的質(zhì)量。
2.2.4 甲醇精餾系統(tǒng)
當(dāng)石蠟類烷烴經(jīng)各個(gè)甲醇合成裝置被帶入甲醇精餾系統(tǒng)后,可導(dǎo)致甲醇產(chǎn)品的高錳酸鉀指標(biāo)、水溶性指標(biāo)與生產(chǎn)指標(biāo)不符,繼而影響甲醇精餾產(chǎn)品的質(zhì)量。
一般情況在氣換熱裝置底部裝有排蠟閥,工作人員需要定期進(jìn)行排蠟工作,最大限度降低石蠟帶入水冷器的概率,繼而避免因水冷器積聚石蠟而影響水冷效果。以某化工企業(yè)甲醇合成裝置為例,該甲醇裝置配置了4臺(tái)水冷器設(shè)備,1號(hào)水冷器與2號(hào)水冷器串聯(lián),將1號(hào)水冷器的循環(huán)氣控制在60~65℃,而后循環(huán)氣進(jìn)入2號(hào)水冷器時(shí)的溫度控制在小于40℃,將其他兩臺(tái)水冷器并聯(lián),工作人員可通過(guò)操作氣路、水路進(jìn)口閥、水路出口閥的開(kāi)關(guān),實(shí)現(xiàn)1開(kāi)1備,被切換出來(lái)的水冷器可進(jìn)行蒸汽蒸煮除蠟,相較于在線除蠟而言,該方式更具安全性。甲醇合成裝置2號(hào)水冷器除蠟流程見(jiàn)圖1。
圖1 甲醇合成裝置2號(hào)式冷氣除蠟流程簡(jiǎn)易圖
可通過(guò)操作甲醇過(guò)濾器清除石蠟,結(jié)合粗甲醇過(guò)濾器壓力差參數(shù),對(duì)甲醇過(guò)濾器進(jìn)行操作,一般情況甲醇過(guò)濾器為1開(kāi)1備,在實(shí)際操作的過(guò)程中被切換出來(lái)的過(guò)濾器可進(jìn)行低壓蒸汽除蠟,被融化的石蠟通過(guò)甲醇過(guò)濾器的底部流至指定的排蠟槽備用。此外還可以利用每次停車的機(jī)會(huì),對(duì)甲醇分離器內(nèi)所含有的石蠟進(jìn)行蒸煮除蠟,保證甲醇分離器的使用效果。
3.3.1 基礎(chǔ)資料
某化工公司甲醇廠240 kt/a 甲醇合成裝置是在原有的80 kt/a 甲醇合成裝置的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建,已知原80 kt/a 甲醇合成裝置并未作出改變,僅增設(shè)了一套160 kt/a 合成裝置,已知原80 kt/a 甲醇合成裝置自建成投產(chǎn)的幾年間運(yùn)行正常且無(wú)故障,該公司每年定期對(duì)80 kt/a 甲醇合成裝置進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。但當(dāng)該甲醇廠擴(kuò)建后,現(xiàn)有的240 kt/a 甲醇合成裝置在運(yùn)行的過(guò)程中存在甲醇分離器液位控制難度增大,控制閥開(kāi)關(guān)幅度逐漸增大的情況,工作人員需要手動(dòng)操控幫助調(diào)控,對(duì)這一情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)甲醇合成裝置的液位調(diào)節(jié)閥與旁路調(diào)節(jié)閥均被石蠟封堵。
3.3.2 原因分析
為了明確240 kt/a 甲醇合成裝置結(jié)蠟原因,將擴(kuò)建前后作為對(duì)比基礎(chǔ),對(duì)各項(xiàng)影響因素進(jìn)行對(duì)比分析。甲醇合成裝置運(yùn)行環(huán)節(jié)中,原料進(jìn)氣量不足會(huì)導(dǎo)致裝置處于一個(gè)低負(fù)荷的運(yùn)行狀態(tài),原80 kt/a 甲醇合成裝置實(shí)際的設(shè)計(jì)滿負(fù)荷進(jìn)氣量為每小時(shí)140 000m3,但現(xiàn)240 kt/a 甲醇合成裝置的進(jìn)氣量?jī)H為每小時(shí)90 000m3,考慮存在供氣量不足的原因。在開(kāi)工階段因間斷上水的原因可導(dǎo)致反應(yīng)床層溫度值低于需求,加劇結(jié)蠟副反應(yīng)的發(fā)生概率。當(dāng)前擴(kuò)建后甲醇合成裝置中的脫鹽水并沒(méi)有經(jīng)過(guò)獨(dú)立的給水泵進(jìn)行二次加熱,而是從除氧器之后直接輸送至合成汽包,理論上講脫鹽水除氧加熱至給水泵能夠達(dá)到240℃左右,但是原100℃的水不可能在較短的時(shí)間內(nèi)迅速升高到240℃,水升溫是需要一定時(shí)間的。所以分析原因?yàn)樵摷状己铣裳b置中的反應(yīng)器一直處于一個(gè)局部低溫的狀態(tài),考慮部分催化劑的作用得不到真正的發(fā)揮,繼而引發(fā)石蠟固結(jié)現(xiàn)象。通過(guò)上述分析對(duì)240 kt/a 甲醇合成裝置內(nèi)結(jié)蠟的原因進(jìn)行確定,分別為裝置低負(fù)荷運(yùn)行、鍋爐給水溫度不符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)以及開(kāi)工階段間斷上水三個(gè)方面。3.3.3 應(yīng)對(duì)措施
該案例中240 kt/a 甲醇合成裝置的結(jié)蠟消除與控制應(yīng)從局部溫度控制和空氣流速保證兩個(gè)方面展開(kāi),對(duì)裝置給水預(yù)熱器進(jìn)行優(yōu)化,保證給水溫度。對(duì)間斷上水進(jìn)行優(yōu)化,保證合成塔殼內(nèi)溫度。對(duì)低負(fù)荷運(yùn)行進(jìn)行優(yōu)化,調(diào)整240 kt/a 甲醇合成裝置的配氣量,增加進(jìn)氣量。
總結(jié)常用的石蠟預(yù)防控制方法,針對(duì)具體的甲醇合成工序展開(kāi)研究。首先在石蠟產(chǎn)生預(yù)防方面,常用的方法如下述內(nèi)容:
1)在開(kāi)車之前對(duì)甲醇合成裝置進(jìn)行徹底的吹掃,在最大限度保證催化劑床層中不存在鐵質(zhì)。
2)在甲醇合成工藝運(yùn)轉(zhuǎn)之前,對(duì)催化劑的質(zhì)量進(jìn)行檢查,最大限度降低雜質(zhì)含量,同時(shí)催化劑在運(yùn)輸、加工以及裝置裝填的各個(gè)環(huán)節(jié)中應(yīng)避免混入鐵質(zhì)及其他金屬雜質(zhì)。
3)正常開(kāi)車階段,控制溫度在>215℃的范圍內(nèi),進(jìn)行接氣,且停車置換應(yīng)保證其徹底性,嚴(yán)格控制合成塔降溫標(biāo)準(zhǔn),在不滿足降溫標(biāo)準(zhǔn)時(shí)不可進(jìn)行降溫,可參照循環(huán)氣中φ(CO+CO2)<0.5%這一標(biāo)準(zhǔn),合理選擇操作條件是保證甲醇生產(chǎn)環(huán)節(jié)中不產(chǎn)生石蠟的關(guān)鍵原則。
4)對(duì)合成系統(tǒng)的壓力進(jìn)行控制,對(duì)入塔合成氣的氣體組分進(jìn)行控制,參照φ(CO)≤13.5%這一標(biāo)準(zhǔn),降低副反應(yīng)、高熔點(diǎn)蠟質(zhì)的發(fā)生概率。
5)對(duì)甲醇合成反應(yīng)的溫度進(jìn)行控制,如合成標(biāo)準(zhǔn)溫度以及溫度波動(dòng),可參照入口溫度>195℃、出口溫度>220℃這一標(biāo)準(zhǔn)。
6)為了更好地控制結(jié)蠟概率,建議在最大限度上減少停車次數(shù),如果需要警醒停車操作,那么工作人員應(yīng)利用高純度的氮?dú)鈱?duì)甲醇合成裝置內(nèi)部的反應(yīng)物質(zhì)進(jìn)行徹底替換,并在替換的過(guò)程中防止空氣進(jìn)入,對(duì)甲醇合成裝置進(jìn)行徹底的清洗蒸煮,保證合成塔內(nèi)不存在石蠟、鐵等物質(zhì)后再進(jìn)行開(kāi)車操作。
針對(duì)甲醇合成裝置內(nèi)產(chǎn)生結(jié)蠟的具體情況對(duì)其控制措施進(jìn)行分析,具體內(nèi)容如下:
(1)針對(duì)開(kāi)工階段裝置間斷上水導(dǎo)致結(jié)蠟產(chǎn)生方面的措施
當(dāng)開(kāi)工階段甲醇合成裝置存在間斷上水現(xiàn)象時(shí),應(yīng)及時(shí)控制開(kāi)工噴射器保持較大的開(kāi)度,使合成塔內(nèi)部始終布有大量的蒸汽,防止合成塔結(jié)蠟。
(2)針對(duì)裝置系統(tǒng)沒(méi)有鍋爐給水預(yù)熱器方面的措施
在沒(méi)有鍋爐給水預(yù)熱器的甲醇裝置系統(tǒng)與設(shè)有鍋爐給水預(yù)熱器的甲醇合成裝置之間架設(shè)一條跨線,并保證兩套鍋爐上水量不超過(guò)泵的負(fù)荷,實(shí)現(xiàn)跨線供給。同時(shí)可在換熱器出口的鍋爐水線上加設(shè)遠(yuǎn)傳壓力表裝置,并對(duì)預(yù)熱器鍋爐水閥的開(kāi)度進(jìn)行控制。
結(jié)蠟在一定程度上降低了裝置的使用壽命,對(duì)于化工企業(yè)甲醇裝置而言,增加了其設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)成本,當(dāng)甲醇合成裝置內(nèi)結(jié)蠟情況較為嚴(yán)重時(shí),極有可能出現(xiàn)被迫停車的問(wèn)題,對(duì)于甲醇裝置而言產(chǎn)品的產(chǎn)量訂單與廠內(nèi)的運(yùn)營(yíng)效率都無(wú)法得到保證。所以對(duì)甲醇合成裝置內(nèi)結(jié)蠟問(wèn)題的重視與預(yù)防,是保證甲醇廠得以穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵內(nèi)容。