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安徽長(zhǎng)江鋼鐵1080 m3高爐開爐快速達(dá)產(chǎn)實(shí)踐

2021-01-18 02:53趙金龍朱晨睿
關(guān)鍵詞:枕木熱風(fēng)高爐

趙金龍,朱晨睿

(安徽長(zhǎng)江鋼鐵股份有限公司 安徽馬鞍山 243000)

長(zhǎng)江鋼鐵1號(hào)高爐自2014年11月起,到2019年2月20日,完成第二代爐齡生產(chǎn)任務(wù),按計(jì)劃停爐,中修。此次中修,重點(diǎn)項(xiàng)目包括高爐本體爐殼、冷卻壁及耐材更新,爐底及高爐本體冷卻由工業(yè)水改軟水,以及環(huán)境除塵設(shè)備能力擴(kuò)大改造。2019年5月8日,1號(hào)高爐點(diǎn)火開爐,整個(gè)開爐過(guò)程安全順利,之后高爐運(yùn)行穩(wěn)定。開爐后第3天起,高爐日產(chǎn)量達(dá)到3450 t/d水平。

1 開爐準(zhǔn)備階段

1.1 高爐本體及煤氣管道氣密實(shí)驗(yàn)

為了檢驗(yàn) 1號(hào)高爐中修新安裝的管道、設(shè)備焊縫、閥門法蘭密封等是否滿足高壓生產(chǎn)的要求,必須在高爐投產(chǎn)前進(jìn)行氣密耐壓實(shí)驗(yàn),并對(duì)發(fā)現(xiàn)的漏點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)注,匯總后進(jìn)行處理。

1.2 高爐烘爐

高爐投產(chǎn)前,需對(duì)高爐本體內(nèi)部進(jìn)行烘爐處理,以此來(lái)達(dá)到消除高爐耐火材料內(nèi)水分,提高砌體整體強(qiáng)度的,避免設(shè)備在生產(chǎn)后因劇烈熱膨脹而造成損壞。本次烘爐以2個(gè)風(fēng)口小套前端500 mm處埋入的熱電偶為參考溫度,此次中修熱風(fēng)爐處于保溫狀態(tài),烘爐方案便采用了熱風(fēng)爐鼓風(fēng)烘爐。

烘爐曲線進(jìn)行見圖1,以熱風(fēng)溫度為基準(zhǔn),用風(fēng)量調(diào)節(jié),控制爐頂溫度≯350 ℃,若大于 350 ℃,則取關(guān)小爐頂放散閥開度、減小風(fēng)量等措施進(jìn)行控制。

圖1 長(zhǎng)江1號(hào)高爐烘爐曲線示意圖

1.3 爐缸底焦及枕木填充

1號(hào)高爐此次采用散裝枕木和圓木對(duì)爐缸進(jìn)行填充。在鋪枕木前,先在鐵口中心線以下裝入底焦約30 t,采用人工撫平后開始鋪枕木。爐缸枕木下部采用“井”型堆放,擺放時(shí)下部枕木之間間距150 mm,最上面 3 層采用密擺不留間隙。風(fēng)口小套采用斜靠長(zhǎng)枕木密排保護(hù),中心堆包采用枕木和圓木進(jìn)行堆放。爐缸上面枕木、風(fēng)口保護(hù)枕木及中心堆包擺放保持密排,以防止開爐料漏入間隙造成出現(xiàn)計(jì)算體積偏差。

圖2 長(zhǎng)江1號(hào)高爐底焦及枕木填充示意圖

1.4 開爐料主要技術(shù)參數(shù)

本次開爐,高爐采用送冷風(fēng)帶風(fēng)裝料,裝料時(shí)的送風(fēng)參數(shù)為:風(fēng)量 600 m3/min±50。開爐全爐焦比為 3.203 t/t,全爐料堿度為0.90,料線1500 mm。

本次開爐死鐵層以上共分8段料,開爐料主要組成為:底焦;枕木;凈焦;空焦(焦炭+石灰石+白云石+螢石+硅石);負(fù)荷料(焦炭+燒結(jié)礦+塊礦+石灰石+白云石+螢石+硅石)。各段料負(fù)荷、組成及裝料部位如表1。

表1 長(zhǎng)江1號(hào)高爐開爐料組成及裝料部位

裝料過(guò)程中,為避免爐料撞擊爐墻,底焦采用溜槽極限角布入,焦炭偏于中心布入,礦石偏于邊緣布入,輔料盡量布在中間區(qū)域。前期采用單環(huán)布料,后期采用多環(huán)布料。

2 開爐操作

2.1 爐內(nèi)操作

1號(hào)高爐在做好開爐前期準(zhǔn)備后,于2019年5月8日11:18點(diǎn)火開爐,點(diǎn)火時(shí)采用Φ115 mm×20(風(fēng)口全開面積 0.2077 m2),采取鐵口兩側(cè)直風(fēng)口、其余為斜4度的風(fēng)口布局,堵6個(gè)風(fēng)口開14個(gè)風(fēng)口的送風(fēng)方式,點(diǎn)火時(shí)風(fēng)口面積為 0.1454 m2,點(diǎn)火風(fēng)量550 m3/min,點(diǎn)火風(fēng)溫700 ℃。16:00,風(fēng)量達(dá)到1200 m3/min,熱風(fēng)壓力55 KPa。煤氣爆破試驗(yàn)成功后,高爐17:12引煤氣(約6小時(shí)),干法除塵投用。

5月9日01:00,高爐壓量關(guān)系穩(wěn)定,高爐適當(dāng)加風(fēng)至1300 m3/min,熱風(fēng)壓力120 KPa,截止到5月9日24:00,高爐冷風(fēng)流量穩(wěn)定在2700 m3/min,熱風(fēng)壓力達(dá)到275 KPa,此時(shí)礦批22噸,焦炭負(fù)荷2.85 t/t,料制為C36(3) 34(3) 32(3) 30(2),O35(3) 33(3) 31(3)。5月10日高爐于1:00開始噴煤(38小時(shí)),15:45TRT開始投用,18:00開始富氧。

2.2 爐外出鐵

1號(hào)高爐點(diǎn)火前,確定前期使用西鐵口出鐵,為防止初次出鐵的渣鐵流動(dòng)性差堵塞新撇渣器,妨礙快速清理殘存的渣鐵,制作了臨時(shí)撇渣器,同時(shí)預(yù)備好干渣坑,以備不時(shí)之需。

圖4 長(zhǎng)江1號(hào)高爐5月9日送風(fēng)曲線示意圖

高爐在送風(fēng)點(diǎn)火后,兩鐵口煤氣火正常噴吹,鐵口見渣后堵口。5月9日5:40,西場(chǎng)出鐵口打開,出第一爐鐵,6:28堵口。在8:10,第三次打開西場(chǎng)出鐵口,少量鐵水進(jìn)入鐵水罐,爐渣直接走水渣,干渣坑未使用。標(biāo)志著高爐可以正常出鐵。

5月10日,東出鐵場(chǎng)開始投用。兩出鐵場(chǎng)交替出鐵,高爐爐外出鐵進(jìn)入正常生產(chǎn)狀態(tài)。

3 快速達(dá)產(chǎn)過(guò)程簡(jiǎn)述

高爐順利開爐是高爐開爐后快速達(dá)產(chǎn)的必要前提,在高爐送風(fēng)點(diǎn)火后的36小時(shí)內(nèi),風(fēng)量就提升到2700 m3/min,熱風(fēng)壓力達(dá)到275 KPa,爐頂壓力達(dá)160 KPa。在55小時(shí)內(nèi),高爐完成了從噴煤、富氧到TRT投用等操作,并且將熱風(fēng)壓力提升至320 KPa,爐頂壓力提升至185 KPa,焦炭負(fù)荷加到3.80 t/t,整體操作參數(shù)已經(jīng)達(dá)到了第一階段的目標(biāo)水平。

表2 5月9日長(zhǎng)江1號(hào)高爐出鐵情況

經(jīng)過(guò)不斷的調(diào)整和優(yōu)化,各項(xiàng)操作參數(shù)穩(wěn)步向正常生產(chǎn)狀態(tài)推進(jìn),到5月11日9:30,約70小時(shí),高爐風(fēng)量基本穩(wěn)定在2950 m3/min-3000 m3/min,熱風(fēng)壓力在345±5 KPa范圍內(nèi)波動(dòng),爐頂壓力設(shè)定在195 KPa,高爐富氧量達(dá)到5500 m3/h,煤氣利用率穩(wěn)定在45%,單日鐵水產(chǎn)量3450.37 t,實(shí)現(xiàn)了快速達(dá)產(chǎn)的目標(biāo)。

表3 長(zhǎng)江1號(hào)高爐開爐初期參數(shù)指標(biāo)

4 結(jié)語(yǔ)

此次開爐,過(guò)程順利,在開爐后各項(xiàng)參數(shù)平穩(wěn)向目標(biāo)推進(jìn),做到了快速達(dá)產(chǎn)。這取決于前期制定了正確、詳細(xì)的開爐計(jì)劃以及大量的準(zhǔn)備工作。在此期間,高爐未發(fā)生設(shè)備和安全事故,這也是煉鐵廠各方共同協(xié)作的結(jié)果。此次快速達(dá)產(chǎn)也為今后公司其他同類型高爐提供了經(jīng)驗(yàn)。

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