王娟麗, 錢禹龍, 王姍, 王松, 陶功新, 楊志
(東方電氣集團東方汽輪機有限公司, 四川 德陽, 618000)
電力是國民經(jīng)濟的基礎, 因此對電廠各部件的研究有著至關重要的意義。 汽輪機作為電廠的重要部件, 效率提高對節(jié)能降耗以及各經(jīng)濟性指標有重要影響。 數(shù)值計算的方法對低壓進汽室的分析已經(jīng)有大量研究[1-3]。
本文用數(shù)值分析的方法對某汽輪機低壓進汽室進行優(yōu)化分析, 研究了低壓進汽室增加導流環(huán)結構, 優(yōu)化導流環(huán), 以及改變腔室結構等優(yōu)化措施對進汽室流場、 總壓損失等氣動性能的影響。
數(shù)值計算使用商用軟件CFX, 生成非結構化網(wǎng)格, 為滿足湍流模型要求, 物面添加邊界層網(wǎng)格, 網(wǎng)格參數(shù)滿足分析軟件的網(wǎng)格要求。 計算采用SST 湍流模型, 工質采用Steam5; 在高性能計算機上進行, 多節(jié)點并行。
本次分析所用的計算模型, 是根據(jù)設計圖紙,采用三維建模軟件ProE 完成。 本文所研究的4 種模型: Case1為常規(guī)進汽腔室, 內無導流環(huán), 進汽腔室結構見圖1, 縱剖視圖見圖2 (a); case2與case1唯一不同的是帶導流環(huán)結構1, 見圖2(b);case3是將case2的導流環(huán)結構進行改進, 帶導流環(huán)2, 見圖2 (c), case4進汽腔室上下半收縮并變截面設計, 上下加分流擋板, 并帶導流環(huán), 見圖3,這種結構設計使氣流進入主流通道更加均勻。
圖1 整體模型示意圖
圖2 子午方向剖視圖
圖3 case4 模型示意圖
進汽模型網(wǎng)格劃分見圖4, 壁面邊界層取10層網(wǎng)格, 第一層網(wǎng)格取0.01 mm, 延展比取2.3;幾種方案進汽模型網(wǎng)格數(shù)大約為750~1100 萬個。
圖4 進汽模型網(wǎng)格劃分示意圖
(1)進口條件: 在計算過程中, 計算域的進口設定為總壓、 總溫。 進口總壓和總溫按照進口面均勻處理。
(2)出口條件: 出口邊界條件設定為流量。
(3)固體壁面處理為絕熱無滑移邊界條件。
計算進口邊界條件給定如表1 所示。
表1 低壓缸計算邊界條件
計算結果如表2 所示。 無導流結構的case1總壓損失最大, case3的整體總壓損失比case1小0.03%。 case4的出口流速降低, 總壓損失最小,比case3小0.22%, 可見進汽腔室的改進使氣流更均勻地流入主流通道, 降低了損失。
表2 低壓進汽計算結果
圖5 為4 種模型的三維流線圖,從圖5(a~c)可以看出進汽室下半氣流較少, 上半氣流比較集中,氣流分布很不均勻。 圖5(d)氣流分布較均勻, 可見進汽腔室結構改進使得腔室流體分布更加均勻。圖6 為case1~case3特征截面導流環(huán)附近流線圖,比較導流環(huán)的作用。 圖7 為case1~case3的特征截面導流環(huán)附件速度云圖, 可以看出原始模型與無導流環(huán)模型的氣流流入出口通道時, 都有個藍色低速區(qū), 這是因為蒸汽由上向下流, 撞到到缸壁時, 會有一個速度的損失, 在中間部分速度受到缸壁的垂直阻力變得很小, 因而產(chǎn)生了1 個低速區(qū)。 而加入導流環(huán)以后, 氣流由上向下流動的時候, 經(jīng)過導流環(huán), 使氣流平滑分流、 均勻進入兩邊的出口通道。 中間的低速區(qū)消失了, 這也減小了蒸汽動能的損失。 進入出口通道的時候, 由于加入了導流環(huán), 流道呈漸縮狀, 因而使氣流在流動時候可以重新組織。 速度云圖中整個速度層分層減少, 這也說明, 加入導流環(huán)以后氣流進入第一級的時候氣流組織更加均勻, 進而可以提高氣流的做功能力。
圖5 三維流線圖
圖6 特征截面流線圖
圖7 特征截面速度云圖
圖8 ~9 為case3、 case4的出口截面壓力和速度分布云圖。 可以看出case4的壓力與速度分布都比case3的分布均勻。 因此進汽腔室上下半有不同程度的收縮, 并且增加分流結構使進汽更均勻地分布在整個腔室, 使主流通道氣流更加均勻, 降低了出口平均速度, 總壓損失大大降低。
圖8 出口截面壓力云圖
圖9 出口截面速度分布云圖
通過計算結果可得出如下結論:
(1)低壓進汽室加入導流環(huán)后, 氣流組織更加均勻, 氣流在進入主流通道時由于分流作用, 減弱了氣流與垂直壁面的碰撞, 減小了動能損失,提高了做功能力。
(2)低壓進汽室結構改進(case4), 使得進汽腔室氣流分布更加均勻, 出口截面壓力, 速度等參數(shù)分布均勻, 減小了出口氣流速度, 使得總壓損失大大減小, 比case3的總壓損失降低了0.22%。