耿衛(wèi)眾
(古交西山發(fā)電有限公司, 山西 古交 030206)
古交西山發(fā)電有限公司2×660 MW超超臨界機(jī)組的煙氣脫硫裝置采用一爐兩塔串聯(lián)運(yùn)行方式,SO2吸收系統(tǒng)采用雙塔雙循環(huán)工藝,兩級(jí)脫硫吸收塔相對(duì)獨(dú)立。每臺(tái)機(jī)組脫硫裝置的一級(jí)塔為常規(guī)噴淋塔,配置有2臺(tái)漿液循環(huán)泵及2層噴淋層,噴淋層頂部不設(shè)除霧器。二級(jí)塔采用旋匯耦合脫硫工藝,配置有3臺(tái)漿液循環(huán)泵及3層噴淋層,噴淋層頂部設(shè)置有管束式除霧器。兩級(jí)吸收塔的噴淋層均采用“支撐梁式”噴淋層,噴淋管全部選用玻璃鋼(FRP)材質(zhì),通過管網(wǎng)搭放或抱箍固定于鋼結(jié)構(gòu)支撐梁上[1]. 一級(jí)塔每層噴淋層配置有224個(gè)噴嘴,共448個(gè),二級(jí)塔每層噴淋層配置有224個(gè)噴嘴,共672個(gè)。所有噴嘴的材質(zhì)均為碳化硅,型式為切向空心錐,通過粘結(jié)型式與噴淋管連接。
2020年4月1#機(jī)組脫硫系統(tǒng)檢修期間,發(fā)現(xiàn)一級(jí)塔噴淋層噴嘴堵塞嚴(yán)重,其中A噴淋層共有16根支管及140個(gè)噴嘴嚴(yán)重堵塞,B噴淋層有30個(gè)噴頭堵塞,脫硫二級(jí)塔3層噴淋層支管及噴嘴均未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重堵塞現(xiàn)象。2020年9月2#機(jī)組脫硫系統(tǒng)檢修期間,發(fā)現(xiàn)一級(jí)塔噴淋層支管未堵塞,但噴淋層噴嘴均有不同程度的堵塞,其中,A噴淋層有69個(gè)噴嘴堵塞,B噴淋層有79個(gè)噴嘴堵塞,脫硫二級(jí)塔3層噴淋層支管及噴嘴均未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重堵塞現(xiàn)象。經(jīng)過對(duì)噴淋層支管及噴嘴的堵塞物進(jìn)行分析,確認(rèn)堵塞物為吸收塔防腐鱗片及石膏垢片,其中以石膏垢片為主[2].
針對(duì)一級(jí)脫硫塔噴淋層噴嘴嚴(yán)重堵塞,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行情況,從堵塞物防腐鱗片及石膏垢片的產(chǎn)生以及進(jìn)入噴淋層噴嘴的途徑著手,對(duì)造成一級(jí)脫硫塔噴淋層噴頭嚴(yán)重堵塞的原因進(jìn)行分析。
脫硫裝置的一級(jí)塔為常規(guī)噴淋塔,設(shè)計(jì)漿池容積為1 639 m3,由于吸收塔起泡溢流,吸收塔實(shí)際運(yùn)行中的液位低于設(shè)計(jì)液位,實(shí)際漿液量約為1 300 m3. 一級(jí)塔配置有兩臺(tái)漿液循環(huán)泵,流量分別為13 000 m3/h、8 500 m3/h.
由于脫硫吸收塔防腐層內(nèi)襯玻璃鱗片短時(shí)受熱溫度極限不超過85 ℃,吸收塔內(nèi)部的煙氣溫度依靠塔內(nèi)噴淋的漿液來降溫,為防止一級(jí)塔單臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行中突發(fā)故障而跳閘,導(dǎo)致高溫?zé)煔庵苯舆M(jìn)入吸收塔而損壞吸收塔防腐材料,因此,一級(jí)吸收塔的兩臺(tái)漿液循環(huán)泵采用同時(shí)運(yùn)行的工作方式。
依據(jù)漿液循環(huán)停留時(shí)間計(jì)算公式[3]:
式中:
T—漿液循環(huán)停留時(shí)間,min;
V—吸收塔正常運(yùn)行液位對(duì)應(yīng)的吸收塔漿池容積,m3;
q—總循環(huán)漿液,m3/h.
計(jì)算可知,脫硫一級(jí)塔漿液實(shí)際循環(huán)停留時(shí)間為3.63 min. 塔漿液循環(huán)停留時(shí)間短,導(dǎo)致漿液中石灰石與SO2反應(yīng)生成的CaSO3沒有足夠的時(shí)間氧化成CaSO4,石膏結(jié)晶時(shí)間短,晶體偏小,石膏脫水困難。一級(jí)塔是石膏的主要生成區(qū),石膏不能及時(shí)外排,吸收塔漿液長期維持高密度運(yùn)行,為石膏垢的生成創(chuàng)造了條件。
脫硫裝置的一級(jí)塔高度為25.4 m,二級(jí)塔高度為40.5 m,存在一定的高度差。兩塔的石灰石漿液供漿管路共用一根母管,通過控制兩塔供漿電動(dòng)門的開/關(guān)對(duì)兩塔補(bǔ)充新鮮石灰石漿液[4]. 因一級(jí)塔跟二級(jí)塔存在高差,當(dāng)兩塔供漿電動(dòng)門同時(shí)打開時(shí),不能實(shí)現(xiàn)同時(shí)給一、二級(jí)吸收塔補(bǔ)充石灰石漿液,因此,機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),二級(jí)塔供漿電動(dòng)門常開,通過手動(dòng)開/關(guān)一級(jí)塔供漿電動(dòng)門,為一、二級(jí)吸收塔輪流補(bǔ)漿。
一級(jí)塔設(shè)計(jì)脫硫效率較高,可達(dá)到80%左右,由于吸收塔供漿方式不能實(shí)現(xiàn)自動(dòng),通過手動(dòng)方式供漿,吸收塔漿液pH值不易維持穩(wěn)定,pH值經(jīng)常在4.0~5.2,二級(jí)塔處理漿液硫分較少,漿液pH值相對(duì)穩(wěn)定,pH可控制在5.2~5.6. 當(dāng)機(jī)組負(fù)荷及脫硫裝置入口硫分變化時(shí),一級(jí)塔吸收塔漿液pH值在3.5~5.5波動(dòng)。低pH值時(shí),亞硫酸鹽溶解度急劇上升,硫酸鹽溶解度略有下降,會(huì)有大量石膏在很短時(shí)間內(nèi)大量產(chǎn)生并析出,產(chǎn)生硬垢。高pH值時(shí),石灰石的溶解度較小,容易生成軟垢[5]. 一級(jí)塔漿液pH值的劇烈波動(dòng),同樣為石膏垢的生成創(chuàng)造了條件。
為了防止?jié){液、煙氣對(duì)吸收塔壁及噴淋層支撐梁的腐蝕,在吸收塔表面均刷有防腐材料,防腐材質(zhì)為玻璃鱗片膠泥。由于吸收塔塔壁周邊噴淋層部分噴嘴安裝角度不合適,對(duì)塔壁沖刷比較嚴(yán)重,導(dǎo)致塔壁防腐層脫落嚴(yán)重。另一方面,包裹在噴淋層支撐梁防腐材料外部的PP板未用抱箍加固,經(jīng)常因漿液的沖刷而脫落,失去對(duì)支撐梁防腐材料的保護(hù)作用,導(dǎo)致噴淋層支撐梁防腐層脫落,進(jìn)入漿液中。
#1、#2機(jī)組分別于2018年4月、9月投產(chǎn)發(fā)電,吸收塔內(nèi)的石膏垢及雜物僅在大修時(shí)清理。機(jī)組的長時(shí)間運(yùn)行,導(dǎo)致石膏垢片及雜物在吸收塔內(nèi)大量沉積,對(duì)漿液循環(huán)泵入口濾網(wǎng)造成堵塞,使循環(huán)泵入口濾網(wǎng)通流截面減小,一級(jí)吸收塔兩臺(tái)漿液循環(huán)泵同時(shí)運(yùn)行,經(jīng)常出現(xiàn)搶漿現(xiàn)象,導(dǎo)致漿液循環(huán)泵運(yùn)行中頻繁出現(xiàn)振動(dòng)值超限。為避免因振動(dòng)值超限而損壞設(shè)備,運(yùn)行過程中需要對(duì)漿液循環(huán)泵入口濾網(wǎng)頻繁進(jìn)行反沖洗,以便清潔濾網(wǎng),增大通流截面。頻繁對(duì)漿液循環(huán)泵入口濾網(wǎng)進(jìn)行反沖洗,使?jié){液循環(huán)泵入口濾網(wǎng)變形,與吸收塔塔壁之間出現(xiàn)不同程度的縫隙,吸收塔漿液中的石膏垢片及防腐鱗片通過該縫隙,經(jīng)由漿液循環(huán)泵至噴淋層噴嘴處堵塞噴嘴,進(jìn)而堵塞噴淋層支管。
綜上所述,一級(jí)吸收塔長期維持高密度運(yùn)行,漿液pH值波動(dòng)劇烈,為漿液中石膏垢的生成提供了條件;防腐層的脫落,造成漿液中存在大量防腐鱗片。漿液中的石膏垢片及防腐鱗片通過變形的漿液循環(huán)泵入口濾網(wǎng)與塔壁之間的縫隙,進(jìn)入噴淋層,造成噴淋層噴嘴及支管堵塞。
1) 優(yōu)化吸收塔漿液排出方式,延長石膏晶體結(jié)晶時(shí)間。
在每臺(tái)機(jī)組的一級(jí)脫硫塔兩臺(tái)石膏排出泵出口母管增加一路管線至二級(jí)脫硫塔,石膏脫水系統(tǒng)停運(yùn)時(shí),將一級(jí)脫硫塔部分漿液通過石膏排出泵排放至二級(jí)脫硫塔,然后通過二級(jí)塔的漿液平衡泵輸送至一級(jí)塔,延長一級(jí)塔漿液的循環(huán)停留時(shí)間,從而延長石膏晶體的結(jié)晶時(shí)間,以利于晶體長大,提高石膏脫水系統(tǒng)的出力,降低一級(jí)吸收塔漿液密度,減小石膏垢的生成量。
2) 控制吸收塔pH值,減小波動(dòng)范圍。
機(jī)組檢修期間,分別在每臺(tái)機(jī)組的一級(jí)脫硫塔及二級(jí)脫硫塔供漿管路上增加調(diào)節(jié)閥及流量計(jì),通過調(diào)整供漿調(diào)節(jié)閥的開度,進(jìn)而控制一級(jí)、二級(jí)吸收塔的供漿量,實(shí)現(xiàn)兩塔同時(shí)供漿,以便維持各塔的pH值在適當(dāng)?shù)姆秶鷥?nèi)[5]. 運(yùn)行中,一級(jí)脫硫塔的pH控制在4.6~5.0,二級(jí)脫硫塔的pH控制在5.2~5.6,一級(jí)脫硫塔pH的波動(dòng)范圍明顯縮小,有利于減小石膏垢的生成量。
3) 避免吸收塔防腐材料脫落。
根據(jù)噴淋層噴嘴周邊塔壁防腐材料的脫落情況,調(diào)整對(duì)吸收塔塔壁沖刷嚴(yán)重的噴嘴的安裝角度,以減輕對(duì)塔壁防腐層的沖刷。同時(shí),在噴淋層支撐梁包裹的PP板頂部覆蓋3 mm厚的2205不銹鋼板,并用同材質(zhì)的不銹鋼板做成的方環(huán)(方環(huán)每邊的寬度均為10 cm)抱箍,對(duì)噴淋層支撐梁的PP板及頂部的不銹鋼板進(jìn)行固定,有效防止噴淋層支撐梁防腐材料的脫落。
4) 減少漿液循環(huán)泵入口濾網(wǎng)的反沖頻次。
機(jī)組臨修期間對(duì)一級(jí)吸收塔塔壁及循環(huán)泵入口濾網(wǎng)石膏垢片等雜物進(jìn)行清理,以緩解一級(jí)脫硫塔的運(yùn)行壓力,減少漿液循環(huán)泵入口濾網(wǎng)的反沖頻次。
另一方面,運(yùn)行人員根據(jù)設(shè)備運(yùn)行工況,當(dāng)漿液循環(huán)泵發(fā)生運(yùn)行電流、壓力等參數(shù)下降,振動(dòng)值超限時(shí),可通過添加少量脫硫?qū)S孟輨?添加量為2 000 mL/次)緩解,以延長漿液循環(huán)泵入口濾網(wǎng)的反沖洗周期,減少反沖洗頻次,避免濾網(wǎng)因過度反沖洗而變形。
針對(duì)古交西山發(fā)電公司一級(jí)脫硫塔噴淋層噴嘴嚴(yán)重堵塞的問題,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行情況,分析了造成噴淋層噴嘴嚴(yán)重堵塞的原因并提出了相應(yīng)的解決措施,有效緩解了脫硫塔噴淋層噴嘴出現(xiàn)大面積嚴(yán)重堵塞的情況,保證了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。該措施適用于采用一爐兩塔,尤其是一級(jí)塔設(shè)計(jì)容積偏小,雙塔雙循環(huán)脫硫工藝的同類電廠。