麻 煒
(中國路橋工程有限責任公司, 北京 100011)
KKH(喀喇昆侖公路)二期塔科特至赫韋利揚段位于巴基斯坦北部地區(qū),是亞洲公路4號線的重要組成部分,也是巴基斯坦公路網(wǎng)南北主要骨架的組成部分。本文研究的高邊坡處于中高山峽谷區(qū),路線右側(cè)為山體斜坡地貌,斜坡大面積基巖裸露,路線左側(cè)發(fā)育一河流,地形切割較強烈,地勢陡峭,總體呈北東高南西低。
舊路改造段長約70m,原路線以半填半挖形式通過,左側(cè)為老擋墻,下邊坡較陡,坡腳為房屋及河流。老擋墻為重力式漿砌結(jié)構(gòu),墻高19m。調(diào)查發(fā)現(xiàn)擋墻處邊坡高陡,坡體上部可見基巖出露,坡體下部為松散體;墻趾已處于懸空狀態(tài),基礎(chǔ)承載力達不到設(shè)計要求。如果按原擋墻結(jié)構(gòu)進行改造,需增加2 m深的擴大基礎(chǔ),則總墻高將超過21m,將面臨以下難題: ① 超高超重的漿砌結(jié)構(gòu)坐落于河谷邊坡上,難以保證墻體穩(wěn)定和結(jié)構(gòu)安全;② 擴大基礎(chǔ)占地將超過原征地紅線,需額外征地并征拆緊鄰紅線的當?shù)胤课?,此程序要向巴方公路局申請?lián)合多部門重新啟動,耗時不可估計; ③ 施工地點附近片石極其缺乏,工程經(jīng)濟性及高處砌筑施工安全性也成為棘手難題。
介于上述情況,此處已不具備施工重力式擋墻的條件,經(jīng)過分析地質(zhì)狀況,考慮到當?shù)卣鞯仉y、拆遷難、片石緊缺的實際問題,現(xiàn)場提出幾種方案: ① 半邊橋方案; ② 樁板墻方案; ③ 錨索肋板墻方案。半邊橋方案在技術(shù)上安全、可靠,但建設(shè)費用較高;樁板墻方案技術(shù)成熟但圬工量大且地基承載力要求較高[1];錨索肋板墻屬于輕型支擋結(jié)構(gòu),作業(yè)面小、結(jié)構(gòu)強度高、穩(wěn)定性好但技術(shù)要求較高,國內(nèi)運用少。
經(jīng)過比較,最終選定錨索肋板墻方案。此前錨索肋板墻大多為上檔式結(jié)構(gòu),此處為下?lián)跏浇Y(jié)構(gòu),具有一定的挑戰(zhàn)性。
2.3.1計算工況
選取主剖面進行計算,結(jié)合實際情況,分別選定3種工況: ① 正常工況:天然狀態(tài),取天然容重; ② 非正常工況Ⅰ:暴雨或持續(xù)降雨狀態(tài),取飽和容重; ③ 非正常工況Ⅱ:地震工況,取飽和容重。
2.3.2安全系數(shù)選擇
考慮巴基斯坦當?shù)氐卣鹩绊?,對病害工點采用天然狀態(tài)下1.20、暴雨狀態(tài)下1.15、地震狀態(tài)下1.10的設(shè)防安全系數(shù)。
2.3.3計算參數(shù)確定
穩(wěn)定性計算公式中需要確定的指標有:填土的容重γ、粘聚力c和內(nèi)摩擦角φ。填料土體的強度指標主要通過參照巴基斯坦北部地區(qū)類似地層經(jīng)驗數(shù)據(jù)及土工試驗綜合確定。計算中取天然容重為20.0kN/m3,飽和容重為21.0kN/m3,天然狀態(tài)粘聚力c值為5~10kPa,內(nèi)摩擦角φ值為25°~32°,路面車輛荷載為25kPa。根據(jù)上述填土界面抗剪強度指標值,對路基的穩(wěn)定性進行驗算。
2.3.4計算結(jié)果
選取K177+650斷面,采用填土界面為折線形模型的傳遞系數(shù)法,3種工況下的計算結(jié)果如表1。經(jīng)計算確定該路基的剩余下滑力為607kN/m。
表1 K177+650斷面穩(wěn)定性計算結(jié)果工況穩(wěn)定系數(shù)下滑推力/ (KN·m-1)正常工況0.749555非正常工況Ⅰ0.703577非正常工況Ⅱ0.605607
以K177+650斷面左側(cè)為例(見圖1):采用坡率為1∶0.2,每級坡高8.5m的2級錨索肋板墻防護,且兩級肋板墻間設(shè)置2m寬的硬化平臺。錨索肋板墻單片框架寬5.98m,高度8.5m,肋板間距3.0m×3.0m,在橫梁豎肋節(jié)點處設(shè)錨索,每片框架布設(shè)3排6孔6束φ15.2 mm錨索,錨索傾角25°,錨索長度為20~25m,錨固段長10m,錨索孔φ130mm,砂漿強度為M30,錨索設(shè)計荷載為600kN,鎖定荷載為480kN。
采用該結(jié)構(gòu)后,路基剩余下滑力為0,滿足穩(wěn)定性要求。
圖1 錨索肋板墻K177+650斷面
常規(guī)錨索防護工藝為:鉆孔——穿梭——注漿——張拉——封錨,各工序互不影響。不同于普通擋墻,下?lián)跏嚼甙鍓Σ糠皱^索自由端施工前暴露在空氣中,需要通過后填土來補缺。如果先實施墻背回填,再施工肋板墻,填土自身無法保持穩(wěn)定,肋板墻將因無錨索牽拉而失穩(wěn)倒塌;若先施工肋板墻再實施回填,無填土支撐的肋板墻必定要內(nèi)傾,兩種工序均不可行。
該工程的施工還面臨以下難題: ① 鉆孔不是一次成型,如何保證巖體錨固段、填土自由端、錨頭始終在一條直線上,這直接影響穿梭、注漿、張拉等后續(xù)工藝開展; ② 回填過程產(chǎn)生的土壓力勢必將錨索壓彎、扭曲甚至割傷,后期張拉時錨索會被逐漸拉直,導(dǎo)致鋼絞線松弛,肋板墻可能因土壓力而外傾,甚至折斷,導(dǎo)致工程失??; ③ 肋板墻回填土最高達18 m,預(yù)防工后沉降不可忽視。因此必須提出與該工程特點匹配的全新施工工藝,才能確保錨索肋板墻施工安全,降低人員設(shè)備的作業(yè)風(fēng)險。
填土、肋板墻、錨索三者是相輔相成的關(guān)系,相互作用方能形成一個穩(wěn)定可靠的結(jié)構(gòu)體系,去掉任何一方,結(jié)構(gòu)就會失效[2-4]。一次性澆筑、回填、張拉8.5m高的肋板墻無法實現(xiàn),現(xiàn)將肋板墻劃分成小單元分段作業(yè),進行回填、澆筑、張拉等工序,在最下1級單元完成施工并穩(wěn)定后,按相同工序進行第2個、第3個單元作業(yè),3種工序交替循環(huán)直至整個肋板墻施工完成。壓實、張拉全程在肋板墻內(nèi)側(cè)作業(yè),墻體充當了臨邊防護設(shè)施,這種墻背回填、肋板墻澆筑、錨索張拉施工交替循環(huán)進行的工藝被稱之為“填錨拉”交替工藝。將“填錨拉” 交替工藝化繁為簡,通過小單元內(nèi)部相互嵌鎖,各單元步步自鎖達到整體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,解決了常規(guī)錨索施工無法實施的難題,同時保障了作業(yè)人員和設(shè)備的安全。
肋板墻分段原則和施工流程: 單層肋板墻高8.5m分3級澆筑,3排錨索孔高度位置分別為1.5、4.5、7.5m,肋板墻3次澆筑高度分別為3、6、8.5m,肋板墻第1級澆筑完成且混凝土強度達到90%時將錨索在錨頭處鎖定,然后進行第2級的墻背回填壓實及錨索施工,直到整個8.5m高肋板墻回填完成。第1級整體肋板墻澆筑完成后,留2m寬碎落臺,隨后按同樣步驟進行第2級肋板墻的施工。施工流程見圖2。
圖2 錨索肋板墻方案施工流程
“套管錨索”施工技術(shù)實施程序: ① 回填基坑到鉆孔位置,形成一個平整的作業(yè)平臺,按正常工序在原狀山體上鉆孔,穿索,錨固段注漿; ② 將山體外處于自由端的錨索全部用φ 15 cm鋼管包裹,焊死接縫,鋼套管按照設(shè)計角度架設(shè),一頭抵住入巖段,另一頭連接到肋板墻鎖定段,將鋼絞線從肋板墻預(yù)留孔中穿出,隨即鎖定固定(不張拉); ③ 按要求層層回填墻背,包有錨索的鋼套管在填土中的位置不能偏移,按相同步驟依次施工每個單元的肋板墻并鎖定錨索直至完成。鋼套管通過其自身剛性保持穩(wěn)固,錨索角度不變,保證了錨索錨固段、填土自由端、肋板墻鎖定端始終在一條直線上。
圖3 套管錨索技術(shù)效用示意
套管區(qū)域的墻背回填要嚴格控制填土厚度,選用性能好的均質(zhì)填料,采用人工輔助小型機械方法對鋼套管周圍碾壓密實,套管為錨索在新填土中創(chuàng)造了一個牢靠的密閉空間,等效于巖體中的鉆孔,錨索不會因回填施工而擠壓變形;張拉時,填土端錨索能夠自由舒展達到設(shè)計拉力,后期不會產(chǎn)生回彈松弛的現(xiàn)象,補注漿作業(yè)能夠充滿整個套管空間,漿液不會外漏。通過采用“套管錨索”技術(shù),下?lián)跏嚼甙鍓靥?、注漿、張拉等工序作業(yè)得以正常進行,套管錨索技術(shù)效用示意見圖3。
肋板墻分級回填張拉流程:第1級肋板墻砼強度達到設(shè)計強度的90%時先進行進行錨索鎖定(不張拉),隨后按要求分層回填,待回填至墻頂碾壓完成后,進行第1次張拉:分3級進行,張拉強度分別為設(shè)計強度的25%、50%、75%,并分別穩(wěn)定5min。隨后開始下單元肋板墻的施工并回填,待第1級回填土穩(wěn)定不再變化后,方可進行第2次張拉:分2級進行,張拉強度分別為設(shè)計強度的100%、110%。以此類推,各單元在完成初張拉、回填土徹底穩(wěn)定后,進行再次張拉,從下到上逐步完成2層12級共17m高整個錨索肋板墻回填、張拉。
肋板墻回填過程中采取了填挖交界面設(shè)置臺階并補注漿、增設(shè)土工格柵、選用好的砂礫料、路床范圍全幅換填等綜合處治措施(見圖4),具體為: ① 新老路基結(jié)合面處按照寬度2~3 m、高度1.5 m、內(nèi)向縱坡4%進行挖設(shè)臺階; ② 路床頂以下1.5 m,填挖交界面兩側(cè)6 m范圍內(nèi),每30 cm鋪設(shè)一層土工格柵,共5層; ③ 新填路基路床頂以下3 m范圍內(nèi)采用性能良好的天然砂礫全幅回填; ④路床頂以下5 m范圍新舊路基交接處預(yù)埋管徑5 cm的PVC壓漿管,待整個墻背回填完畢后,統(tǒng)一進行水泥漿補注作業(yè)。
圖4 墻背回填沉降預(yù)防綜合處治措施示意
為驗證“套管錨索”技術(shù)應(yīng)用下肋板墻錨索張拉效果,選取了位于小樁號側(cè)的第2級1#、2#肋板張拉數(shù)據(jù)進行分析,錨索長為20m,設(shè)計伸長量(100%)為63.5mm。由實際張拉記錄表得出,1#、2#肋板的張拉伸長量除第1級(25%)基本匹配設(shè)計值外,其余均普遍小于設(shè)計伸長量,最后1級(110%)的伸長量為5~6cm,與設(shè)計值相差約1cm。經(jīng)分析,肋板墻墻背回填時產(chǎn)生的土壓力會通過肋板傳遞到錨具再傳遞到錨索,這相當于給錨索施加了一定的初始拉力,致使錨索提前拉緊、伸長,因此在正式張拉階段,鋼絞線在設(shè)計張拉力下的伸長量小于設(shè)計值符合實際情況,可以認為錨索張拉效果已經(jīng)達到設(shè)計要求,肋板墻穩(wěn)定可靠。
為檢驗沉降預(yù)防綜合處治措施的實際效果,肋板墻回填至路基頂標高后,在墻身設(shè)置7個觀測點,同時在靠近肋板墻行車區(qū)道域設(shè)置3個觀測點,按照初始頻率每天檢測1次,趨于穩(wěn)定后每4d檢測一次,分別對2組觀測點做了為期1個月和3周的觀測。
墻身觀測點共計觀測20次,最后2次觀測單期位移變化率不大于3mm/d,單期沉降變化速率不大于2mm/d,按設(shè)計要求可以判定穩(wěn)定,至此累計最大偏位13mm,累計最大沉降量34mm;在完成了護欄、邊溝、底基層、基層、ATB施工后,布設(shè)行車道觀測點,共計觀測12次,期間開放當?shù)亟煌?,允許社會車輛自然碾壓回填區(qū)域,最后2次觀測單期位移變化率不大于1mm/d,單期沉降變化率不大于2mm/d,至此累計最大偏位8mm,累計最大沉降量26mm。
經(jīng)嚴格審查沉降觀測記錄并對現(xiàn)場實地考察后,設(shè)計方、監(jiān)理方均判定肋板墻墻體及回填區(qū)域已基本穩(wěn)定,無需再進行觀測,可以實施中、上面層施工。
1) 下?lián)跏藉^索肋板墻具有輕型支擋結(jié)構(gòu)的優(yōu)點,能保證路基防護的穩(wěn)定性和安全性,應(yīng)用于舊路改造項目時,減少了對原地基的擾動和工后沉降,避免了額外征地拆遷。
2) “填錨拉”交替循環(huán)工藝解決了墻背回填、肋板澆筑和錨索張拉無法按常規(guī)工藝進行施工的難題,并保障了作業(yè)人員和設(shè)備的安全。
3) “套管錨索”技術(shù)解決了下?lián)跏嚼甙鍓χ绣^索無法定位拉直和受墻背回填被擠壓損壞的兩大技術(shù)難題,經(jīng)后期檢驗,鋼絞線保護完好,注漿、張拉實施無礙。
4) 肋板墻鋼絞線伸長量會比理論值偏小1~2cm,約占設(shè)計伸長量15%~30%,施工工藝、回填方法不同,結(jié)果會有相應(yīng)偏差。
5) 施工中采取了填挖交界面設(shè)置臺階并補注漿、增設(shè)土工格柵、選用好的砂礫料、路床范圍全幅換填等綜合處治措施預(yù)防工后沉降,沉降控制效果顯著。
下?lián)跏藉^索肋板墻施工方案相對復(fù)雜且施工精度要求高,在國內(nèi)高速路及市政路工程上較少運用。KKH二期項目大膽嘗試,在施工中不斷探索研究,通過工藝創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、改進作業(yè)方法、嚴格執(zhí)行施工程序攻克了眾多工程難題,順利完成了施工任務(wù),節(jié)省了工程造價,縮短了工期,充分發(fā)揮了該技術(shù)方案的優(yōu)越性,為類似工程技術(shù)應(yīng)用推廣積累了寶貴經(jīng)驗。