雷嘉敏 馮燦雄
摘要: 為了提高梗絲加料出口物料水份的穩(wěn)定性,構(gòu)建了基于PLC可編程邏輯控制器基于滾筒百分比的概念調(diào)節(jié)梗絲加料機(jī)增濕裝置。文章通過(guò)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中影響梗絲加料出口物料水份穩(wěn)定性的因素進(jìn)行分析,并針對(duì)這些因素提出相應(yīng)的解決方案。
關(guān)鍵詞:膨脹梗絲;梗絲加料機(jī);PLC;正交分析;Cpk值
片煙加料是制絲生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵工序之一,其工藝目的是將糖料均勻地噴灑到片煙上,并對(duì)來(lái)料含水率進(jìn)行平衡, 以利于后續(xù)工序?qū)ζ瑹熯M(jìn)行進(jìn)一步加工[1]。其中,含水率的控制效果對(duì)煙絲的內(nèi)在品質(zhì)具有重要作用。目前,制絲車間梗線生產(chǎn)存在加料工序出口水分批次內(nèi)差異大的現(xiàn)象,從而影響至膨脹梗絲的填充值。而卷煙生產(chǎn)中常用的SJ1524型等加料機(jī)沒(méi)有含水率控制系統(tǒng),增加的含水率主要來(lái)源于熱風(fēng)控制系統(tǒng)中的補(bǔ)償蒸汽和加料系統(tǒng)中的引射蒸汽,在生產(chǎn)過(guò)程中引射蒸汽波動(dòng)小[2-3]。近年來(lái),在解決片煙加料機(jī)出口含水率方面已有較多研究報(bào)道,曹正良等[4]通過(guò)程序?qū)⒄羝尤肓吭O(shè)定為一個(gè)穩(wěn)定值,由于未考慮梗絲生產(chǎn)狀況的影響因素,該方法不能從根本上解決干擾問(wèn)題。且經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì),在2018年下半年,膨脹梗絲加料出口水分Cpk值達(dá)標(biāo)率僅為22.76%,未能滿足生產(chǎn)穩(wěn)定性需求。本文旨在從分析影響梗絲加料出口水分穩(wěn)定性的原因著手,探求補(bǔ)償蒸汽對(duì)物料出口水分和溫度的影響,提出改進(jìn)措施,構(gòu)建基于PLC可編程邏輯控制器基于滾筒百分比的概念調(diào)節(jié)梗絲加料機(jī)增濕裝置。
1 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)
1.1增濕系統(tǒng)模型構(gòu)思
根據(jù)設(shè)備運(yùn)行原理,物料通過(guò)振槽進(jìn)入旋轉(zhuǎn)著的筒體內(nèi),筒體傾斜一定角度,保證物料均勻地流出筒體。筒體內(nèi)壁裝有耙釘,帶著物料旋轉(zhuǎn)不斷翻動(dòng)前進(jìn),由卸料出料端卸出。
構(gòu)思在加料機(jī)前室的料液霧化噴嘴旁加裝水霧化噴嘴,便于物料在不斷翻動(dòng)的過(guò)程中,均勻施加水分,有穩(wěn)定加濕效果的作用
1.2確定噴嘴安裝位置
為了確定其水霧化噴嘴的具體位置,在整個(gè)加料筒前室的范圍內(nèi)做正交分析實(shí)驗(yàn),以保證加水的最佳效果,保證加料機(jī)出口水分的穩(wěn)定性。
通過(guò)以上實(shí)驗(yàn)分析后,最終決定最佳參數(shù)組合方案為A2B2C3,即各噴嘴與筒壁的距離取15cm,噴嘴安裝角度取30°,噴嘴與機(jī)體的兩側(cè)間距取6cm。安裝后,經(jīng)測(cè)試噴嘴霧化面積>90%,噴嘴安裝位置偏差在設(shè)計(jì)范圍±1.0mm,角度偏差≤2°。
1.3建立水分控制系統(tǒng)
(1)加水控制模塊
根據(jù)入口水分設(shè)定值和出口水分目標(biāo)值偏差較大的需求,制定加水模塊,為加料筒內(nèi)梗絲增加水分。根據(jù)加料筒進(jìn)口和出口絕干煙絲相等的原理,由加料筒入口流量,以及入口設(shè)定水分、出口設(shè)定水分可計(jì)算出理論加水量。
理論加水量公式為:
J理論= L出—L入= L入×[(1—S入)/(1—S出)—1]
上述公式中:L入為入口流量,L出為出口流量,S入為入口水分,S出為出口水分,J理論為理論加水流量
(2)前饋控制模塊
在生產(chǎn)實(shí)際中,梗絲從入料到出料存在100s的時(shí)間差,加水控制模塊的加水量是根據(jù)設(shè)定值進(jìn)行計(jì)算的,而入口水分實(shí)際值和入口流量值實(shí)際值存在正常波動(dòng),此時(shí)因?yàn)榧铀K并不能及時(shí)地產(chǎn)生控制作用,若等到檢測(cè)到出口水分實(shí)際值,再根據(jù)出口水分實(shí)際值對(duì)實(shí)際加水量進(jìn)行控制,會(huì)存在很大的延遲,導(dǎo)致出口水分實(shí)際值準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性差。
因此,加入前饋控制模塊,通過(guò)在線實(shí)時(shí)采集到的入口水分和入口流量實(shí)際值,在其產(chǎn)生波動(dòng)時(shí),通過(guò)在線實(shí)時(shí)檢測(cè)到的入口水分和入口流量實(shí)際值,對(duì)加水量設(shè)定值進(jìn)行比較,實(shí)時(shí)計(jì)算,及時(shí)對(duì)加水量進(jìn)行調(diào)整,消除波動(dòng)產(chǎn)生的干擾。
(3)料液和補(bǔ)償蒸汽流量動(dòng)態(tài)模塊
在實(shí)際生產(chǎn)中,為了滿足出口溫度的工藝要求,會(huì)向加料筒內(nèi)直接噴射補(bǔ)償蒸汽,同時(shí),加料工序會(huì)按比例施加料液,這兩者均會(huì)給梗絲增加含水率。如果忽略這個(gè)因素,會(huì)導(dǎo)致計(jì)算出的加水流量過(guò)大,從而導(dǎo)致出口水分實(shí)際值超調(diào),波動(dòng)大。針對(duì)此項(xiàng)需求,在控制程序中加入加料和補(bǔ)償蒸汽流量動(dòng)態(tài)模塊。
料液—加水吸收系數(shù)回歸方程為:
L料液加水=0.9127×L料液+3.6036
式中 L料液—料液流量實(shí)際值,L料液加水—料液導(dǎo)致的加水流量值
補(bǔ)償蒸汽—加水吸收系數(shù)回歸方程為:
L蒸汽加水=0.2286×L蒸汽+3.5902
式中L蒸汽—補(bǔ)償蒸汽流量實(shí)際值,L蒸汽加水—補(bǔ)償蒸汽導(dǎo)致的加水流量值
(4)反饋控制模塊
在加入前饋控制模塊,加料和補(bǔ)償蒸汽流量動(dòng)態(tài)模塊后,通過(guò)消除入口水分實(shí)際值、入口流量實(shí)際值、補(bǔ)償蒸汽流量實(shí)際值和加料流量實(shí)際值等干擾因素后,理論加水量能很接近加料出口水分目標(biāo)值所需的實(shí)際加水流量。但在實(shí)際生產(chǎn)中,會(huì)存在天氣溫濕度、蒸汽飽和度等不可控因素,從而導(dǎo)致出口水分實(shí)際值與目標(biāo)值出現(xiàn)偏差。
因此,加入反饋控制模塊,采集出口水分實(shí)際值,得出與目標(biāo)值的偏差進(jìn)行反饋,對(duì)加水流量設(shè)定值進(jìn)行及時(shí)微調(diào),保證出口水分準(zhǔn)確性。
整合列出加水流量設(shè)定值公式:
J設(shè)定=[J理論-0.9127×(L料液+3.6036)-(0.2286×L蒸汽+3.5902)+J前饋+J反饋]×C存量
式中 J設(shè)定—加水流量設(shè)定值,J理論—理論加水流量,L料液—料液流量實(shí)際值,L蒸汽—補(bǔ)償蒸汽流量實(shí)際值,J前饋—前饋加水調(diào)節(jié)量,J反饋—反饋加水調(diào)節(jié)量,C存量為筒內(nèi)物料存料百分比
根據(jù)功能模塊和控制程序工作流程圖,進(jìn)行PLC控制程序的編寫。
2應(yīng)用效果
梗絲加料機(jī)增溫增濕裝置和水分控制系統(tǒng)建立以后,梗絲加料出口水分穩(wěn)定性得到了較大提高,料頭部分水分偏高和過(guò)程中水分波動(dòng)較大的現(xiàn)象得到了明顯的環(huán)節(jié)。
圖4左圖為建立前,右圖為建立后水分波動(dòng)情況(采樣時(shí)間12秒),從圖可以看出,梗絲出口水分穩(wěn)定,效果良好。
統(tǒng)計(jì)2019年膨脹梗絲梗加料出口水分Cpk值達(dá)標(biāo)率,已達(dá)到89.88%,大大增強(qiáng)其出口水分穩(wěn)定性。
3結(jié)語(yǔ)
梗絲加料工序由于沒(méi)有水分增加和控制功能,所以容易引起出口物料水分異常,而基于PLC可編程邏輯控制器基于滾筒百分比的概念調(diào)節(jié)梗絲加料機(jī)增濕裝置構(gòu)建后,彌補(bǔ)了設(shè)備的不足,有效提升了設(shè)備的性能,保障了在制品的過(guò)程質(zhì)量,也提升了半成品的工藝質(zhì)量。
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作者簡(jiǎn)介:雷嘉敏 女 廣東中煙廣州卷煙廠制絲車間