劉海泉,林萬洲,江敏
(1. 中國石油西南油氣田分公司,成都 610000;2. 西華師范大學(xué)電子信息工程學(xué)院,四川 南充 637002)
某天然氣凈化廠利用裝置余熱鍋爐自產(chǎn)的中壓過熱蒸汽(4.0 MPa,360 ℃)作為驅(qū)動能源,驅(qū)動蒸汽透平帶動半貧砜胺液泵,將半貧砜胺液由尾氣處理單元輸送返回脫硫單元主吸收塔,以此完成砜胺液的循環(huán)。單列處理裝置共有2 臺半貧砜胺液泵,1 臺為電機(jī)驅(qū)動,1 臺為蒸汽透平驅(qū)動,日常運行透平驅(qū)動泵,實現(xiàn)對裝置廢熱的再利用,透平驅(qū)動泵聯(lián)鎖停機(jī)時系統(tǒng)可自動切換至備用電機(jī)泵。半貧砜胺液泵的蒸汽透平為美國埃利奧特公司生產(chǎn),額定功率796 kW,額定轉(zhuǎn)速2 980 r/min,搭配Woodward 公司生產(chǎn)的調(diào)速控制器Peak 150。Peak 150 作為蒸汽透平控制的重要組成部分,其可靠性直接決定蒸汽透平的運行穩(wěn)定 性。
透平調(diào)速系統(tǒng)由Peak 150 調(diào)速控制器(圖1)、轉(zhuǎn)速探頭、帶智能定位器的調(diào)速閥組成,如圖2 所示,其中Peak 150 是以微處理器為中心的數(shù)字調(diào)節(jié)器,主要用于控制一個智能閥的蒸汽透平機(jī)組。
Peak 150 調(diào)速控制器是一種功能強(qiáng)大的可編程控制,可實現(xiàn)邏輯控制和回路控制兩種控制功能[1]。其內(nèi)部是以32 位Motorola 68332 20 MHz 微處理器為基礎(chǔ)的數(shù)字式調(diào)節(jié)器,采用手提式編程器,便于現(xiàn)場編程。Peak 150 使用的是模塊菜單式驅(qū)動軟件,編程較為容易。具有多個I/O 接口,便于功能選擇[2]。
圖2 調(diào)速系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖Fig.2 The structure diagram of speed control system
1.2.1 邏輯控制實現(xiàn)啟動控制和聯(lián)鎖停機(jī)控制
當(dāng)蒸汽透平設(shè)為Peak 150 調(diào)速器自動啟動時,調(diào)速器按照設(shè)定的轉(zhuǎn)速升速程序(見圖3),從暖機(jī)轉(zhuǎn)速開始控制轉(zhuǎn)速,在不用人工干預(yù)的情況下,自動升速到透平的額定運行范圍。當(dāng)透平設(shè)為人工啟動時,操作人員可通過Peak 150 調(diào)速器操作面板控制透平升速到指定轉(zhuǎn)速。
圖3 蒸汽透平的轉(zhuǎn)速變化線Fig.3 Steam turbine rotation speed curve
透平機(jī)組聯(lián)鎖停機(jī)保護(hù)控制包括超速停機(jī)保護(hù)、故障超馳保護(hù)和人工停機(jī)保護(hù)。超速停機(jī)保護(hù)是指在Peak 150 控制程序里設(shè)定了一個電超速轉(zhuǎn)速值,當(dāng)透平轉(zhuǎn)速由于某種原因超出正常的運行范圍,急劇升高到這個值時,Peak 150 立即發(fā)出停機(jī)指令,防止透平出現(xiàn)飛車事故[3];故障超馳保護(hù)是指當(dāng)Peak 150 在有效時間內(nèi)沒有檢測到超過最低轉(zhuǎn)速時,發(fā)出的停機(jī)指令;人工停機(jī)保護(hù)指在異常情況下,操作人員可直接通過Peak 150 調(diào)速器操作面板的緊急停機(jī)按鈕停 機(jī)。
1.2.2 PID 回路控制
透平定速以后可投入PID 控制。如圖2 所示,轉(zhuǎn)速PID 控制器接收n1和n2兩個轉(zhuǎn)速信號,其中n1是現(xiàn)場轉(zhuǎn)速探頭檢測到的轉(zhuǎn)速頻率信號,n2為轉(zhuǎn)速設(shè)定值。為確保轉(zhuǎn)速測量的可靠性,現(xiàn)場設(shè)置了2 個轉(zhuǎn)速探頭,HSS 高選器選擇正常的轉(zhuǎn)速頻率信號作為轉(zhuǎn)速PID 控制器的測量值。PID 控制根據(jù)n1和n2之間的差值進(jìn)行PID 運算,運算結(jié)果產(chǎn)生一個提供給帶智能定位器的調(diào)速閥4 ~ 20 mA 的標(biāo)準(zhǔn)信號,使調(diào)速閥調(diào)節(jié)透平入口的蒸汽量,從而達(dá)到控制透平轉(zhuǎn)速的目的。
當(dāng)透平啟動時首先需對透平控制系統(tǒng)進(jìn)行復(fù)位,調(diào)速控制器Peak 150 輸出最小電流值4 mA,使對應(yīng)調(diào)速閥開度為0%。當(dāng)調(diào)速閥的閥座與閥芯之間存在間隙時,蒸汽經(jīng)過調(diào)速閥使透平在復(fù)位狀態(tài)下仍有600 ~ 800 r/min 的轉(zhuǎn)速,因此不符合透平啟動的條件。
解決方案:要校驗調(diào)速閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)的連接部件,以確保在調(diào)用0%的執(zhí)行機(jī)構(gòu)位置時透平能停機(jī);當(dāng)調(diào)用 100%時可達(dá)到滿負(fù)荷,即控制器在沒有輸出信號或輸出最低電流4 mA 值時,調(diào)速閥仍然處于全關(guān)閉的狀態(tài);當(dāng)輸出20 mA 時,調(diào)速閥全開。
2.2.1 假失速導(dǎo)致啟機(jī)失敗
透平速度傳感器位于非驅(qū)動端,為磁電式速度傳感器,共4 枚,用于監(jiān)測主軸轉(zhuǎn)速,見圖4。它是利用電磁感應(yīng)原理,在被測物體振動時,傳感器內(nèi)固定在慣性質(zhì)量上的線圈切割磁力線,得到正比與振動速度的電勢,該電勢通過放大器放大??蓽y量被測物體的速度[4]。其中C2-1 位于正上方,信號接入就地轉(zhuǎn)速顯示器,不參與控制。C2-2,C2-3,C22 中的2枚傳感器探頭信號接入現(xiàn)場調(diào)速控制器和中控,2 選2 聯(lián)鎖,另1 枚探頭備用,未接線。
圖4 透平速度傳感器安裝示意圖Fig.4 Turbine speed sensor installation diagram
當(dāng)啟動透平時,調(diào)速器面板上沒有速度顯示(轉(zhuǎn)速顯示0),但實際透平處于運轉(zhuǎn)狀態(tài),造成假失速,調(diào)速器在有限時間內(nèi)無法獲得傳感器的速度值,觸發(fā)透平聯(lián)鎖停機(jī)。
解決方案:
(1)檢查速度傳感器的連接線是否牢固可靠,確保信號通道良好。汽輪機(jī)組應(yīng)選用高溫型傳感器、耐高溫電纜,以提高傳感器工作穩(wěn)定性[5]。
(2)檢查傳感器安裝是否到位。傳感器探頭與被檢測齒輪齒間隙要求為0.040 in(見圖5),其輸出電壓會受以下三個方面的影響:① 電壓隨著被監(jiān)測磁性材料表面速度的增加而增加;② 當(dāng)傳感器與齒輪齒面之間的間隙增大時,電壓減小;③ 電壓波形是由齒輪齒的尺寸和形狀、傳感器探頭桿件的尺寸和形狀所決定的。
圖5 傳感器探頭與被檢測齒輪齒間隙Fig.5 The gap between the probe of sensor and gear tested
(3)清潔磁電式傳感器探頭上的污垢,同時也要清潔透平齒輪上的污垢,確保檢測面的清潔。
(4)檢查到磁電式傳感器探頭的磁性較弱時,則需更換新的傳感器。
(5)測量速度傳感器是否有交流電壓值輸出,有輸出說明傳感器工作正常。經(jīng)實測,安裝新的傳感器后,轉(zhuǎn)速越高,傳感器輸出電壓越高,見表1。
表1 轉(zhuǎn)速與交流電壓值及頻率表Table 1 Rotational speed and AC voltage and frequency
2.2.2 振動超標(biāo)觸發(fā)聯(lián)鎖
透平在啟機(jī)過程中,當(dāng)轉(zhuǎn)速升至臨界轉(zhuǎn)速區(qū)(1 500 ~ 1 800 r/min)附 近 時,時 常 觸 發(fā) 透 平驅(qū)動端振動超標(biāo)聯(lián)鎖。該透平使用本特利內(nèi)華達(dá)3300XLNSV 電渦流振動探頭,電渦流傳感器能測量被測物體(必須是金屬導(dǎo)體)與探頭端面的相對位置[6]。振動監(jiān)測系統(tǒng)由探頭、前置器、延伸電纜、變送器組成,主要是在線監(jiān)測透平的軸位移量。兩枚振動探頭互呈90°安裝,聯(lián)鎖值100 μm,以2 選2 的方式參與透平的振動聯(lián)鎖功能。
解決方案:
(1) 調(diào)整振動探頭與主軸之間的間距。3300XLNSV 電渦流振動探頭與被測金屬導(dǎo)體的間距線性范圍為1.5 mm(0.25 ~ 1.75 mm,直流電壓約-13 ~ -1 V),實際應(yīng)用1 mm,通過微調(diào)傳感器使直流電壓在-10 ~ -9.5 V。
(2)檢測傳感器的直流阻抗值,通過查詢表2和表3 的數(shù)據(jù)表參數(shù)來判斷不同長度傳感器的好壞。選擇延伸電纜的長度,應(yīng)該使延伸電纜長度加探頭電纜長度,與配套前置器所要求的長度一致(5 m 或9 m)[7]。
表2 探頭額定直流阻抗表Table 2 Probe DC resistance
表3 延伸電纜額定直流阻抗表Table 3 Extension cable DC resistance
(3)若以上對傳感器等儀表設(shè)施的檢查均為正常,則說明振動檢測性能良好,振動超標(biāo)聯(lián)鎖的原因可能在透平的機(jī)械部分,需要檢查透平聯(lián)軸器是否對中,軸瓦有無磨損,轉(zhuǎn)子是否存在動不平衡等問題。
2.2.3 控制器組態(tài)參數(shù)設(shè)置不合理
透平在首次啟運前Peak 150 調(diào)速控制器必須針對特定的透平用途進(jìn)行組態(tài),組態(tài)菜單項目共計21項。當(dāng)組態(tài)不合理時,就會影響透平的正常啟運,在實際組態(tài)中遇到的典型問題和處理方式如下:
(1)故障超馳轉(zhuǎn)速未在有限時間內(nèi)超過最低轉(zhuǎn)速而停機(jī)
超馳控制是把生產(chǎn)過程中的限制條件所構(gòu)成的邏輯關(guān)系,疊加到正常的自動控制系統(tǒng)上去的一種組合控制方法,也就是系統(tǒng)中設(shè)有兩個或兩個以上的控制器,通過(高、低值)選擇器選出能適應(yīng)生產(chǎn)安全狀況的控制信號,實現(xiàn)對生產(chǎn)過程的自控控制[8]。
為啟動透平,MPU 信號故障停機(jī)作用被自動超馳,只要透平在啟動所需的最大時間(Max Starting Time)內(nèi)超過最低轉(zhuǎn)速200 r/min,超馳功能就自動取消,否則透平將因轉(zhuǎn)速信號丟失而聯(lián)鎖停機(jī)。通過故障超馳菜單中的參數(shù)(見表4),根據(jù)公式PRM=(Hz×60/齒數(shù))計算出MPUs(MPU#1、MPU#2),將輸入頻率轉(zhuǎn)換為轉(zhuǎn)速。修改值是修改后的組態(tài)參數(shù),將修改值300 Hz 代入該公式得出轉(zhuǎn)速600 r/min,大于200 r/min,由于暖機(jī)/下限轉(zhuǎn)速設(shè)置為500 r/min,透平很快由600 r/min 下降至500 r/min,因此將檢測速度的啟動最大時間由240 s 縮短為15 s。該菜單組態(tài)后,順利啟動透平至暖機(jī)轉(zhuǎn)速500 r/min的階段。
表4 故障超馳菜單表Table 4 Failed MPU override menu
(2)透平無法遠(yuǎn)程調(diào)速
正常情況下,當(dāng)透平轉(zhuǎn)速到達(dá)2 550 r/min 時,調(diào)速器將轉(zhuǎn)速信號傳輸至DCS 系統(tǒng)開啟遠(yuǎn)程調(diào)速模式(此時操作面板RMT 啟用LED 燈由閃爍變?yōu)槌A粒?,由DCS 系統(tǒng)在轉(zhuǎn)速2 550 r/min 至3 100 r/min之間進(jìn)行遠(yuǎn)程調(diào)節(jié),此遠(yuǎn)程調(diào)速范圍已在速度設(shè)置菜單中完成組態(tài)。若遠(yuǎn)程控制菜單參數(shù)設(shè)置錯誤,將導(dǎo)致透平出現(xiàn)能就地人工調(diào)速而不能遠(yuǎn)程調(diào)速的結(jié)果,設(shè)置參數(shù)詳見表5。
表5 遠(yuǎn)程控制的整定菜單Table 5 Remote setting menu
Remote-Not Matched Rate 表示當(dāng)遠(yuǎn)程控制信號與轉(zhuǎn)速基準(zhǔn)不匹配時,轉(zhuǎn)速基準(zhǔn)以此速率變化,但只在遠(yuǎn)程模式下才起作用;Remote Rate-Max 表示當(dāng)遠(yuǎn)程控制信號與就地給定值一致,遠(yuǎn)程模式起作用時,給定值就以此速率變化。由于此兩項變速率設(shè)置成0,使調(diào)速器的遠(yuǎn)程控制給定信號與透平的轉(zhuǎn)速不匹配,調(diào)速器至調(diào)速閥的信號保持不變,失去遠(yuǎn)程調(diào)速的功 能。
為了實現(xiàn)遠(yuǎn)程對透平進(jìn)行穩(wěn)定的調(diào)速操作,對Remote-Not Matched Rate 與Remote Rate-Max 的參數(shù)值由0 修改為5 r·min-1·s-1,使調(diào)速器對來自DCS信號與透平的轉(zhuǎn)速信號進(jìn)行PID 運算,產(chǎn)生的偏差信號去控制調(diào)速閥的開度,從而實現(xiàn)遠(yuǎn)程調(diào)速功能。
通過對Peak 150 調(diào)速控制系統(tǒng)的組成和控制原理的深入了解,結(jié)合現(xiàn)場實際應(yīng)用中出現(xiàn)的不同的故障現(xiàn)象,對振動探頭、速度傳感器、調(diào)速器組態(tài)參數(shù)等進(jìn)行調(diào)整,并采取了一系列其他解決措施,使蒸汽透平恢復(fù)安全、穩(wěn)定、可靠的運行,為同類設(shè)備的維護(hù)提供了一定的借鑒意義。透平的正常投用實現(xiàn)了對廢熱的充分利用,單臺透平每年可節(jié)約電費300萬元以上,經(jīng)濟(jì)效益顯著。