賈 淵 董世卓
(同煤集團(tuán)同大科技研究院山西大同037003)
大同礦區(qū)為典型雙系煤田,石炭系煤層堅(jiān)硬頂板分層厚度大、節(jié)理發(fā)育程度低、硬度和強(qiáng)度高,回采過后頂板難以自然垮落,造成下一工作面臨空巷道受相鄰采空區(qū)頂板懸頂、本工作面支承壓力及采動(dòng)壓力的影響大,存在明顯的強(qiáng)礦壓顯現(xiàn)問題。針對(duì)該類問題,傳統(tǒng)方法為火工品深孔預(yù)裂爆破或水壓致裂卸壓方式,但火工藥品自身的高危性,造成這種方法有很高的施工隱患和環(huán)境限制;水壓致裂工序繁瑣,且注水后對(duì)巷道環(huán)境產(chǎn)生一定影響。CO2致裂技術(shù)為近些年提出的“物理爆破”技術(shù),其工序簡(jiǎn)單、本質(zhì)安全,在煤層瓦斯治理、工作面三角懸頂治理、巷道底鼓治理等得到廣泛應(yīng)用。本文以同煤集團(tuán)馬脊梁礦典型的堅(jiān)硬頂板臨空巷道-5105巷為研究背景,利用CO2致裂器和致裂技術(shù),對(duì)氣相切頂卸壓方案設(shè)計(jì)并進(jìn)行工業(yè)性試驗(yàn)。
馬脊梁礦8105工作面南東為8103工作面采空區(qū),與8103工作面之間的煤柱寬度為30 m,煤層厚度平均6.41 m;老頂為含礫粗砂巖,平均厚度7.27 m,直接頂為細(xì)砂巖,平均厚度1.77 m。根據(jù)巖石力學(xué)試驗(yàn),含礫粗砂巖的抗壓強(qiáng)度平均為70.50 MPa;抗拉強(qiáng)度平均為4.80 MPa,內(nèi)聚力11.2 MPa~13.1 MPa,內(nèi)摩擦角30.8°~33.4°,泊松比0.223~0.241。5105巷道寬5 400 mm,高3 700 mm,錨桿+錨索+鋼梁壓金屬網(wǎng)聯(lián)合支護(hù),巷道全長(zhǎng)2 610 m。5105巷道在回采過程中受采動(dòng)壓力、相鄰8103采空區(qū)頂板懸頂及本工作面采空區(qū)懸梁形成的殘余支承壓力共同影響,在回采過程中出現(xiàn)比較嚴(yán)重的頂板下沉、底鼓等現(xiàn)象亟待解決。
CO2致裂器由充裝閥、發(fā)熱裝置、儲(chǔ)液管、密封墊、定壓剪切片、釋放管等六部分組成,如圖1所示。液態(tài)CO2氣相致裂技術(shù)是利用CO2液相和氣相之間的轉(zhuǎn)換釋放能量來進(jìn)行致裂,該過程是一個(gè)物理變化過程,因此屬于物理爆破。首先CO2致裂器在放入發(fā)熱裝置、定壓剪切片組裝后,充入適量的CO2后形成高壓密閉的容器;然后通過礦用本安型起發(fā)器激發(fā)發(fā)熱裝置,瞬間產(chǎn)生大量的熱,致裂管中的液態(tài)CO2受熱后瞬間氣化,體積膨脹約600倍,在恒容的儲(chǔ)液管內(nèi)可產(chǎn)生高達(dá)200 MPa壓力甚至更高;儲(chǔ)液管內(nèi)的壓力達(dá)到定壓剪切片的極限強(qiáng)度后,氣相CO2沖破剪切片高速噴出,撞擊到鉆孔內(nèi)壁造成煤巖體裂隙的產(chǎn)生,隨后的高壓氣體的尖劈作用促使原生及新生裂隙繼續(xù)發(fā)育,從而使巖體開裂破壞。
圖1 CO2致裂器結(jié)構(gòu)示意圖
設(shè)計(jì)在5105巷道超前工作面至少200 m進(jìn)行氣相切頂卸壓,試驗(yàn)段總長(zhǎng)250 m.在巷道靠近煤柱側(cè)進(jìn)行施工,布置1排氣相切頂致裂鉆孔.采用FLAC3D和COMSOL軟件對(duì)切頂高度、切頂角度及切頂鉆孔間距進(jìn)行數(shù)值模擬,結(jié)合實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)及理論分析,方案如下:
表1 氣相切頂卸壓方案
CO2致裂器在地面灌裝檢驗(yàn)后,運(yùn)送至井下致裂地點(diǎn)進(jìn)行起爆,具體施工流程為:鉆孔、致裂器推送、封孔、撤人警戒、起爆、通風(fēng)、回收致裂器、下一循環(huán),起爆前應(yīng)按照要求撤人警戒不小于100 m,安全躲避時(shí)間不小于30 min。
由于本次致裂高度大,因此在推送時(shí)以架柱式液壓鉆機(jī)配合常開式液壓夾持器進(jìn)行,推送前要將鉆機(jī)架設(shè)牢靠,推送過程應(yīng)緩慢進(jìn)行,防止由于推送過快導(dǎo)致電極不導(dǎo)通等問題的產(chǎn)生。封孔采用定制的ZFA45增強(qiáng)型專用注水封孔器進(jìn)行,封孔壓力可達(dá)10 MPa,在推送及回收封孔器時(shí)嚴(yán)禁帶壓操作。
2019年7月~2019年12月在馬 脊梁礦5105巷道開展了氣相切頂卸壓工業(yè)性試驗(yàn)。工業(yè)性試驗(yàn)在5105巷道200 m~450 m處,在各設(shè)計(jì)方案試驗(yàn)段進(jìn)行了超前單體支柱壓力監(jiān)測(cè)、頂板離層監(jiān)測(cè)、巷道表面位移觀測(cè)及煤柱應(yīng)力監(jiān)測(cè),并進(jìn)行了致裂孔窺孔觀測(cè)。
表2 氣相切頂卸壓效果監(jiān)測(cè)
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)結(jié)果表2數(shù)據(jù)分析,切頂卸壓試驗(yàn)段單體支柱最大工作阻力較未切頂區(qū)域下降3.09%~12.55%;切頂卸壓可有效降低頂板離層量及圍巖變形量,切頂區(qū)域離層量較未切頂區(qū)域降低3%~16.5%;頂?shù)装逡平枯^未切頂區(qū)域降低15.3%~22.6%,兩幫變形量?jī)H在采用方案1切頂卸壓時(shí)降低28.7%;煤柱的支承壓力隨測(cè)點(diǎn)向煤柱內(nèi)深入,呈現(xiàn)出先增大后減小的趨勢(shì),支承壓力最大值在煤柱內(nèi)10 m處;切頂試驗(yàn)段支承壓力峰值較未切頂區(qū)域降低3.4%~21.8%。
選取方案1中的10#致裂孔進(jìn)行致裂前后的窺孔觀測(cè),窺孔觀測(cè)結(jié)果如圖2。從圖中可以看出,致裂前頂板含礫粗砂巖完整性好,裂隙不發(fā)育,僅在局部位置有微小裂隙,致裂后對(duì)應(yīng)致裂器釋放孔位置出現(xiàn)較為明顯的縱向裂隙,最大裂隙寬度可達(dá)2 mm,并沿孔壁縱向延伸一定長(zhǎng)度,縱向裂隙夾角和釋放孔夾角90°基本一致,在沖擊波和應(yīng)力波的作用下產(chǎn)生一定的橫向裂隙,但橫向裂隙發(fā)育相較于縱向裂隙小,驗(yàn)證了二氧化碳?xì)庀嘀铝言趫?jiān)硬頂板能夠產(chǎn)生定向的致裂效果,從而達(dá)到切頂卸壓的目的。
試驗(yàn)效果表明,氣相切頂卸壓施工工藝安全,作業(yè)時(shí)間短,切頂卸壓可降低超前單體液壓支柱工作阻力、圍巖變形量及煤柱的支承壓力,取得了理想的卸壓效果,有利于巷道的圍巖控制,在采用設(shè)計(jì)方案1時(shí)卸壓效果最佳。
圖2 致裂孔窺視圖
(1)采用CO2致裂技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)堅(jiān)硬頂板臨空巷道切頂卸壓,而且致裂壓力可控、施工過程安全。在井下一定條件可以替代傳統(tǒng)炸藥及水力壓裂,對(duì)改善煤礦安全生產(chǎn)有著重要的影響。
(2)通過現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)性試驗(yàn),氣相切頂在采用合理的設(shè)計(jì)方案時(shí)能夠取得良好的卸壓效果,為大同礦區(qū)堅(jiān)硬頂板臨空巷道切頂卸壓提供了一套實(shí)用的超前預(yù)裂技術(shù)。