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遼河油田SAGD大井眼水平井鉆完井技術(shù)

2021-01-09 06:17:38周超中國石油集團(tuán)長城鉆探工程有限公司工程技術(shù)研究院遼寧盤錦124000
化工管理 2021年17期
關(guān)鍵詞:篩管扶正井眼

周超(中國石油集團(tuán)長城鉆探工程有限公司工程技術(shù)研究院,遼寧 盤錦 124000)

1 地質(zhì)特征

D84塊構(gòu)造位于遼河斷陷盆地西部凹陷中段,地層自下而上為:中上元古界,古近系沙河街組的沙四段、沙三段、沙一段和沙二段,新近系館陶組、明化鎮(zhèn)組和第四系平原組。該區(qū)塊井網(wǎng)密集,鉆井過程中主要面臨風(fēng)險為防漏、放噴、防卡、防碰、防高溫。

2 井身結(jié)構(gòu)

根據(jù)井身結(jié)構(gòu)的設(shè)計原則和φ244.5 mm篩管完井管柱的要求,在保證后期注氣或采油效果的基礎(chǔ)上,確定井身結(jié)構(gòu)如下:φ508 mm表層套管下至200 m處封堵上部松軟地層;φ339.7 mm技術(shù)套管下至水平段入口點(diǎn),保護(hù)油氣層,縮短水平段的長度,降低攜沙困難。完井篩管采用244.5 mm的大井眼篩管滿足平均日產(chǎn)量在百噸以上生產(chǎn)要求。

3 主要技術(shù)難點(diǎn)

3.1 大井眼松散地層軌跡控制和安全鉆井矛盾突出

淺層大井眼水平井井眼軌跡精度要求高,其造斜段在可鉆性極好的軟地層,鉆進(jìn)參數(shù)對井眼軌跡的影響頗大,鉆頭水馬力對地層的沖蝕影響螺桿工具的造斜率。已完鉆的兩口井設(shè)計垂深分別為642 m、647 m,地層極其松軟,φ508 mm表套下深均為200 m,二開采用φ311 mm鉆頭鉆進(jìn)至A點(diǎn),再使用444.5 mm擴(kuò)眼器擴(kuò)眼,造斜點(diǎn)分別為206 m和210 m,設(shè)計狗腿度為4.5°/30 m;三開采用φ308 mm鉆頭穩(wěn)斜鉆進(jìn)至K點(diǎn),再按5°/30 m的狗腿度進(jìn)行變方位施工。二開井眼較大,環(huán)空返速低,為了安全施工,需加大排量保證攜砂;而排量增大,井眼擴(kuò)大率增加,加之地層可鉆性好,造斜率低,影響軌跡控制。

3.2 垂深淺、位移大、完井管柱剛性大導(dǎo)致托壓嚴(yán)重、套管柱下入困難

淺層稠油開發(fā)采用大尺寸完井管柱對稠油高效熱采有利,但增加了在有限深度的條件下順利實(shí)現(xiàn)完井的難度。H7平臺兩口井設(shè)計靶前位移分別為465.73 m、502.16 m,對應(yīng)的水平段長為644.3 m、644.3 m,閉合距分別為1 092.47 m和1 126.02 m,水垂比分別達(dá)到1.70和1.74。垂深淺、水平段長,尤其是三開水平鉆至K點(diǎn)后,需采用5°/30 m的曲率進(jìn)行變方位,施工中容易出現(xiàn)托壓。下技術(shù)套管和篩管時,由于摩阻大與管竄剛性大,套管柱下入困難。

3.3 井網(wǎng)密,防碰問題突出

兩口井都位于老油區(qū),井網(wǎng)密集,共有52口防碰井。其中,H71-1井防碰距離小于10 m的防碰井有10口,最小防碰距離為0.44 m,防碰繞障困難。由于地層軟,井眼尺寸較大,一旦鉆遇鄰井套管,填井或懸空側(cè)鉆難度大。

3.4 地層壓力和溫度異常,對鉆井液要求高

館陶組SAGD區(qū)域地層滲透性好,蒸汽腔壓力為3.5~4.6 MPa,溫度240~260 ℃,有鉆遇注汽憋壓層、汽竄層及熱流體的風(fēng)險,要求鉆井液有合適的密度和較強(qiáng)的懸浮攜砂、護(hù)壁、潤滑、屏蔽暫堵的性能。

4 大井眼水平井鉆完井工藝技術(shù)

4.1 井眼軌道優(yōu)化與軌跡控制

該區(qū)塊井網(wǎng)密集,碰老井套管的風(fēng)險較高。其中,防碰距離小于10 m的防碰井共有10口,最小防碰距離為0.44 m,但通過提前優(yōu)化井身軌道,控制井眼走向,對老井套管進(jìn)行避讓處理,將最小防碰距離由0.44 m提高至12.3 m。館陶組油層垂深淺,水垂比1.7~1.8左右。為滿足高液量舉升的要求,需在垂深590~620 m處設(shè)計40 m穩(wěn)斜段,造斜段井眼曲率大。當(dāng)井眼曲率過大時,套管彎曲應(yīng)力達(dá)到一定值,由于螺紋部分應(yīng)力集中而提前破壞,導(dǎo)致套管密封失效。為保證鉆至A點(diǎn)時準(zhǔn)確中靶,同時降低整口井的井眼曲率,采取以下技術(shù)措施:二開鉆進(jìn)時提前造斜,出表層套管6~10 m開始造斜;鉆進(jìn)時定向鉆進(jìn)與復(fù)合鉆進(jìn)結(jié)合,確保軌跡平滑;鉆完一柱后多次劃眼,結(jié)合短起下鉆,修整井壁。

4.2 鉆井液技術(shù)

4.2.1 鉆井液體系

一開(0~200 m)使用正電膠凝膠鉆井液體系。該體系具有很高的屈服值和較弱的凝膠強(qiáng)度,即“動即流,靜即凝”的特性。二開至完井使用聚磺鉆井液體系。該體系采用抗高溫處理劑、抗高溫潤滑劑,全井控制膨潤土含量,具有低膨潤土含量,濾餅質(zhì)量致密、光滑,濾失量小,流變性易調(diào)節(jié),潤滑性能良好以及很高的抗高溫性等特點(diǎn),配合過平衡鉆井方式,能夠有效解決井眼清潔、潤滑防卡、破壞巖屑床、井眼蠕變、原油浸、鉆井液因高溫過稠等問題。

4.2.2 合理確定鉆井液密度

根據(jù)地層壓力和儲層油氣特點(diǎn)的實(shí)際情況,采取過平衡鉆井方式,防止鉆井液密度偏低,不能有效平衡地層壓力,容易發(fā)生原油浸。H62井在鉆至566 m時撈出油砂,之后密度由1.12 g/cm3緩慢提至1.60 g/cm3,控制地層出油砂。H71-1井在鉆進(jìn)至580 m將密度提高至1.58 g/cm3發(fā)生少量漏失,加入堵漏劑,提高地層承壓能力為鉆至A點(diǎn)將密度提至1.75 g/cm3做準(zhǔn)備。

4.2.3 抗高溫鉆井液體系維護(hù)

為防止地層高溫造成泥漿稠化膠凝,在泥漿性能的維護(hù)上,使用抗高溫的泥漿藥品。在水平段鉆進(jìn)時,根據(jù)轉(zhuǎn)盤扭矩和上提拉力的變化,提高鉆井液中液體潤滑劑含量至設(shè)計上限,根據(jù)井深補(bǔ)充抗磨防卡潤滑劑,并配合使用石墨粉和乳化劑,降低泥餅的摩阻系數(shù),增強(qiáng)鉆井液的潤滑防卡能力。

4.3 擴(kuò)眼技術(shù)

4.3.1 擴(kuò)眼鉆具組合

為確保擴(kuò)眼過程中不出新井眼,在擴(kuò)眼鉆頭前連接無攻擊性的引子與扶正器;為使擴(kuò)眼鉆具居中,在擴(kuò)眼器上部連接440 mm的扶正器加以扶正。具體二開擴(kuò)眼鉆具組合為:牛鼻子引子+731*630變扣+308 mm球扶+631*731變扣+擴(kuò)眼器+730*630變扣+減震器+浮閥+定位+203 mm無磁鉆鋌2根+變扣+440 mm扶正器+變扣+203 mm普通鉆鋌3根+變扣+加重鉆桿4根+普通鉆桿36根+加重鉆桿16根+普通鉆桿。

4.3.2 擴(kuò)眼施工的鉆進(jìn)參數(shù)

擴(kuò)眼過程中鉆進(jìn)參數(shù)的選擇以鉆進(jìn)時的扭矩變化以及振動篩的返砂情況為主要原則,鉆壓以達(dá)到控制鉆時為目的,進(jìn)而達(dá)到最好的擴(kuò)眼效率。上部地層為平原組黃土層,巖性疏松,鉆壓控制在10~20 kN,扭矩8 kN·m以內(nèi)。為保證該井眼尺寸的攜砂效果,每擴(kuò)眼100~150 m即進(jìn)行短起下作業(yè),修整井壁,充分?jǐn)y砂。在進(jìn)入明化鎮(zhèn)組后,地層變硬,調(diào)整鉆進(jìn)參數(shù),減輕鉆具憋跳,保證井下安全。

4.4 大井眼套管下入技術(shù)

4.4.1 技術(shù)套管下入

大井眼水平井靶前位移小,井眼軌跡曲率大。技術(shù)套管下入前,使用軟件分析計算入井套管柱剛度,優(yōu)化通井鉆具組合。最終采用雙扶正器進(jìn)行通井,具體通井組合為:引子+411*630變扣+631*730變扣+444.5 mm螺扶+731*630變扣+203 mm鉆鋌2根+631*730變扣+440 mm螺扶+731*520變扣+加重4根+普通45根+加重16根+普通鉆桿。下套管時下入剛性滾輪扶正器,確保套管居中,經(jīng)兩口井應(yīng)用,效果良好。

4.4.2 篩管下入

在完井電測之后,為避免使用308 mm扶正器通井卡鉆,研究出270 mm和290 mm加強(qiáng)型銑鞋配合244.5 mm套管通井的方法,增大了環(huán)空間隙,為井底巖屑及鵝卵石的返出創(chuàng)造了充分的空間,同時避免了卡鉆。下篩管時,使用偏心旋轉(zhuǎn)引鞋可以減少篩管遇阻的發(fā)生。使用32根139.7 mm加重鉆桿作為配重,鉆具下送篩管至預(yù)定位置。

5 應(yīng)用成果

通過現(xiàn)場實(shí)踐,取得以下成果:(1)結(jié)合H62井施工經(jīng)驗(yàn),H71-1井在二開之后鉆進(jìn)至508 m開始提高鉆井液密度,提至1.54 g/cm3,有效地避免了井漏和井底油砂;三開之后,泥漿更加重視抗高溫性能,加大了抗高溫性能材料的使用,用HE-300和SP-80提高鉆井液抗溫能力,用XCD調(diào)整流型,同時利用新型液體潤滑劑,并配合使用石墨粉和乳化劑,降低泥餅的摩阻系數(shù),增強(qiáng)鉆井液的潤滑防卡能力,有效地預(yù)防了卡鉆事故的發(fā)生。(2)由于施工區(qū)塊井網(wǎng)密集,H71-1井在防碰上是施工難點(diǎn)。該井通過優(yōu)化井身軌跡,提前預(yù)算防碰距離,有效地避免了碰套管事故的發(fā)生。同時,通過優(yōu)化設(shè)計剖面,全井曲率控制在5.5°/30 m,為下步完井作業(yè)創(chuàng)造了有利條件。(3)擴(kuò)眼時使用了2個鋼齒擴(kuò)眼器和1個鑲齒擴(kuò)眼器成功擴(kuò)至二開中完井深,未發(fā)生鉆出新井眼和卡鉆事故,擴(kuò)眼鉆頭選型合理,用時14.9d完成擴(kuò)眼作業(yè)。(4)采取短起下鉆配合低粘低切清掃液、提高排量清洗井眼。同時結(jié)合自主研制的撈砂工具通井,有效清除了井底的礫石,避免了因礫石攜帶不出井眼而發(fā)生的井下復(fù)雜情況。(5)技術(shù)套管下入前,先后使用1個440 mm扶正器和2個440 mm扶正器通井,成功的模擬339.7 mm套管下的剛性,確保了技術(shù)套管的順利下入。篩管下入前,使用自主研制的加強(qiáng)型銑鞋配合244.5 mm套管通井,再使用模擬懸掛器模擬,保證了篩管的下入。

6 結(jié)語

(1) SAGD大井眼水平井技術(shù)的成功實(shí)踐,驗(yàn)證了大井眼水平井開發(fā)館陶稠油油藏的可行性和巨大的經(jīng)濟(jì)效益。(2)在井眼軌跡優(yōu)化控制、鉆井液與井眼凈化和擴(kuò)眼等方面形成了一套大井眼水平井鉆完井技術(shù),為下步施工積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。(3)二開采用先鉆后擴(kuò)的方式,井眼軌跡控制效果比較明顯。擴(kuò)眼組合中建議加入減震器減輕跳鉆,同時采用分層擴(kuò)眼技術(shù),即擴(kuò)眼鉆頭采用液壓式分層擴(kuò)眼鉆頭,每一層的井徑擴(kuò)大率控制在25%以內(nèi),保證了鉆頭與地層的充分接觸,減輕了跳鉆的同時提高了擴(kuò)眼效率。

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