劉 平
(淮安清江石油化工有限責(zé)任公司,江蘇淮安 223002)
混合碳四是重要的石油化工資源,據(jù)估算2020 年全年碳四總產(chǎn)量可能超過25Mt[1]。石油科學(xué)研究院改性RGW-2催化劑,以混合碳四為原料,利用固定床反應(yīng)器,催化劑單程周期兩個(gè)月左右,催化劑可以反復(fù)再生,性能保持較好。新一代技術(shù)改進(jìn)了催化劑的抗積炭性能,積炭量較第一代催化劑降低一半,單程周期延長一倍,產(chǎn)品中輕芳烴收率有所提高,產(chǎn)品液化氣烯烴含量低。
中國石化集團(tuán)淮安清江石油化工有限責(zé)任公司80kt/a 碳四芳構(gòu)化裝置采用石科院“碳四非臨氫改質(zhì)技術(shù)”,利用醚后碳四為原料,采用緩和芳構(gòu)化技術(shù),將其中的烯烴進(jìn)行疊合生產(chǎn)輕烴溶劑油,并制取清潔烷烴液化氣。
中國石油化工股份有限公司石油化工科學(xué)研究院開發(fā)出的碳四芳構(gòu)化工藝,石科院擁有該技術(shù)的許可權(quán)。
該技術(shù)具有以下工藝特點(diǎn):
(1)采用碳四非臨氫改質(zhì)技術(shù)。
(2)催化劑需要的反應(yīng)溫度低,液相收率高、干氣產(chǎn)率低;催化劑具有壽命長、抗硫氮能力強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn);
(3)對原料的適應(yīng)范圍寬,工藝流程簡單,反應(yīng)原料無須精制,建設(shè)投資較低;該技術(shù)采用的催化劑活性高,反應(yīng)溫度低,干氣少;催化劑穩(wěn)定性好,單程運(yùn)轉(zhuǎn)周期長;工藝技術(shù)先進(jìn),反應(yīng)器溫升低,操作平穩(wěn)。
催化劑理化性質(zhì)見表1。
表1 催化劑理化性質(zhì)
RGW-2型改質(zhì)催化劑是中石化北京石油科學(xué)研究院研發(fā)的新一代醚后C4液化氣芳構(gòu)化催化劑。該催化劑單程周期壽命60d(催化劑暫時(shí)結(jié)焦失活,可再生),催化劑總壽命為2a(催化劑永久失活,不可再生)。
反應(yīng)器(R-101A/B)(圖1)內(nèi)構(gòu)件檢查結(jié)束后,催化劑裝填嚴(yán)格按照北京石油科學(xué)研究院提供的裝填方案進(jìn)行,16個(gè)小時(shí)催化劑裝填結(jié)束,總計(jì)兩個(gè)反應(yīng)器催化劑裝填共計(jì)30.218t,φ16 惰性瓷球共計(jì)120 袋2.55t,φ6 惰性瓷球共計(jì)240袋5.1t。催化劑裝填具體數(shù)據(jù)如下:從催化劑裝填數(shù)據(jù)來看,催化劑RGW-2實(shí)際裝填總量高于理論量218.92kg,催化劑堆比約為0.75t/m3。
圖1 反應(yīng)器(R-101A/B)
更換RGW-2催化劑后,裝置實(shí)現(xiàn)一次開車成功。裝置平穩(wěn)運(yùn)行后20d 后開始為為期72h 的標(biāo)定,標(biāo)定目的是考核催化劑是否達(dá)到技術(shù)要求,主要考核裝置原料加工負(fù)荷、物料平衡、技術(shù)指標(biāo)、催化劑使用性能、裝置操作條件等,同時(shí)找出裝置內(nèi)部各系統(tǒng)及配套系統(tǒng)現(xiàn)存的問題及影響裝置安全平穩(wěn)生產(chǎn)的瓶頸,待裝置催化再生時(shí)對裝置進(jìn)行小技改。
催化標(biāo)定時(shí)原料液化氣性質(zhì)見表2。
表2 原料油性質(zhì)
主要工藝指標(biāo)情況及反應(yīng)富氣數(shù)據(jù)見表3~表4。
表3 主要工藝指標(biāo)情況
表4 反應(yīng)富氣數(shù)據(jù)
根據(jù)以上數(shù)據(jù)可以判斷催化劑單運(yùn)行周期大于2個(gè)月,原因如下:①裝置到標(biāo)定結(jié)束時(shí)運(yùn)行29天11小時(shí),反應(yīng)入口溫度262℃,是運(yùn)行初期;②反應(yīng)富氣烯烴含量很低,可以看出反應(yīng)徹底,催化劑活性正常。
產(chǎn)品收率見表5。
表5 產(chǎn)品收率
根據(jù)以上數(shù)據(jù)分析得出結(jié)論:①芳烴產(chǎn)品收率達(dá)到設(shè)計(jì)值。②芳烴產(chǎn)品中大約有5%到4%左右的柴油組分,柴油組分核算后占總物料平衡約1.4%。
期間對芳烴和液化氣的主要性質(zhì)進(jìn)行了系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)和分析。產(chǎn)品芳烴性質(zhì)根據(jù)表6、表7及現(xiàn)場對產(chǎn)品的觀察得出:芳烴產(chǎn)品性質(zhì)如下:①顏色略黃,主要含有柴油組分;②芳烴產(chǎn)品苯含量大于1%,但達(dá)到技術(shù)協(xié)議指標(biāo);③芳烴終餾點(diǎn)在250℃左右,但經(jīng)常超過技術(shù)協(xié)議指標(biāo);④芳烴含量30%,達(dá)到技術(shù)協(xié)議;⑤烯烴含量為0.5%,小于技術(shù)協(xié)議指標(biāo)但對調(diào)和有利,隨著今后反應(yīng)溫度提高,烯烴含量也會上升;(6)辛烷值本次沒有數(shù)據(jù),但開工到現(xiàn)在做過兩次都小于92(RON)(在91以上),主要是反應(yīng)深度不深導(dǎo)致。因?yàn)椋孩贋榱丝刂品紵N終餾點(diǎn);②為裝置長周期運(yùn)行。
液化氣中硫含量為11×10-6,C5含量在為0.075%,液化氣中烯烴含量為1.55%,液化氣達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到技術(shù)協(xié)議指標(biāo)。
表6 芳烴產(chǎn)品質(zhì)量一
根據(jù)以上數(shù)據(jù)得出:芳烴中大約有4%到5%左右的柴油組分。
表7 芳烴產(chǎn)品質(zhì)量三
裝置使用RGW-2催化劑在產(chǎn)品收率、產(chǎn)品質(zhì)量、操作性能、操作彈性等主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo),通過標(biāo)定前后數(shù)據(jù)分析本裝置能長周期穩(wěn)定運(yùn)行,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
在催化劑單程運(yùn)轉(zhuǎn)周期內(nèi)各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)中:干氣+損失產(chǎn)率、C5+液體產(chǎn)品收率及芳烴產(chǎn)率達(dá)到技術(shù)協(xié)議,芳烴的研究法辛烷值沒有大于92,是因?yàn)榻档头磻?yīng)苛刻度導(dǎo)致,催化劑性能整體滿足生產(chǎn)要求,催化劑單程操作周期大于2月。在運(yùn)行一年后,催化劑的單程周期壽命有所下降,但大于催化劑技術(shù)協(xié)議的單程周期壽命60d。