趙祚培 鐘 森 鄭 平 喬智國 舒笑悅
(1.中國石化西南油氣分公司工程技術(shù)管理部,四川 成都 610041;2.中國石化西南油氣分公司頁巖氣項(xiàng)目部,重慶 永川 402160;3.中國石化西南油氣分公司石油工程技術(shù)研究院,四川 德陽 618000;4.電子科技大學(xué)成都學(xué)院,四川 成都 611731)
威榮氣田位于四川省威遠(yuǎn)縣,2019 年進(jìn)入頁巖氣產(chǎn)能建設(shè)階段,是國內(nèi)首先開發(fā)的深層頁巖氣田。威榮氣田為向斜構(gòu)造,埋深為3 600~3 850 m,地層壓力為68.7~77.5 MPa[1]。氣田的①~⑤號(hào)層位的優(yōu)質(zhì)頁巖段平均厚度為35 m 左右,垂向應(yīng)力平均為89.6 MPa,平均最大水平主應(yīng)力為98.6 MPa。2018年部署5口評(píng)價(jià)井,平均水平段長為1 432 m,水平段采用Φ139.7 mm×10.54 mm×125 V 油層套管完井,套管內(nèi)徑為118.62 mm,抗外擠強(qiáng)度為120.2 MPa。采用大通徑橋塞和全可溶橋塞分段,單段采取2~3 簇射孔,平均單井液量為36 800 m3、砂量為1 100 m3,主體排量為12~15 m3/min,主體施工壓力為85~90 MPa,表現(xiàn)為施工壓力高、難以形成縫網(wǎng)的特征。
壓裂過程中5口評(píng)價(jià)井均發(fā)生套變,套變點(diǎn)達(dá)15處,共丟失14 段/941.4 m(圖1),占總水平段長度的13%。輕微套變后采用大排量洗井、換小尺寸橋塞、橋塞與射孔槍分體泵送等措施能夠保持繼續(xù)壓裂;若套變嚴(yán)重,需采用連油通井、鉆磨、修井機(jī)修井等處理井筒,壓裂設(shè)備停待時(shí)間長,儲(chǔ)層丟失較多,嚴(yán)重影響了評(píng)價(jià)進(jìn)度和評(píng)價(jià)效果,費(fèi)用大幅度超投資[2]。
圖1 威榮前期套變丟失的段長與段數(shù)統(tǒng)計(jì)圖
統(tǒng)計(jì)出5 口井套變的各項(xiàng)參數(shù)(表1),套變主要發(fā)生在水平段中部和A點(diǎn)附近,B靶點(diǎn)無套變,套變點(diǎn)與最近射孔段間距為150~350 m,這與相鄰的長寧-威遠(yuǎn)氣田情況相似[3]。套變點(diǎn)全角變化率在10°/100 m 以內(nèi),大部分點(diǎn)相鄰位置裂縫或斷層較為發(fā)育,部分井段固井質(zhì)量較差。采用連油通井、打鉛模、多臂井徑測(cè)井的方法,計(jì)算套管內(nèi)徑變形量為9.00~38.62 mm,大部分變形量小于20 mm,套管內(nèi)徑縮小至100 mm以內(nèi)。
結(jié)合統(tǒng)計(jì)分析及其它氣田的研究成果,初步認(rèn)為套變由地質(zhì)和工程綜合因素引起[4-5]。①壓裂誘導(dǎo)地層剪切滑移。威榮氣田為走滑應(yīng)力模式,易形成走滑斷裂,在斷層、裂縫發(fā)育或巖性變化大的位置,大型壓裂聚集的能量可誘導(dǎo)頁巖層段滑移,對(duì)套管產(chǎn)生非均勻載荷擠壓[6-7]。利用軟件模擬對(duì)套管加載100 t 的載荷,10.54 mm 壁厚套管可縮徑9 mm。②套管疲勞損傷[8-9]。壓裂中套管承受較大溫度變化[10],井筒長時(shí)間保持高壓,并且實(shí)施了瞬時(shí)停泵測(cè)試、快速升降排量、超大規(guī)模泵注等試驗(yàn),部分井出現(xiàn)砂堵,井底壓力變化量達(dá)50 MPa以上。
表1 5口井套變位置及參數(shù)統(tǒng)計(jì)表
威榮氣田進(jìn)入產(chǎn)能建設(shè)階段后,為防止套變影響開發(fā)進(jìn)程和效果,采取了多種預(yù)防措施避免出現(xiàn)大量丟段。
通過套管抗外擠強(qiáng)度與全角變化率的模擬(圖2),全角變化率大于16°/100 m(5°/30 m)時(shí),抗外擠強(qiáng)度則降低較多,需要提升水平段的軌跡平滑度[11]。針對(duì)巖性變化大、地層傾角大的井,水平段鉆井由滑動(dòng)導(dǎo)向改為旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向等更成熟的工程技術(shù)控制軌跡,加強(qiáng)隨鉆跟蹤調(diào)整,控制全角變化率小于16°/100 m(5°/30 m),靶窗控制在3 m以內(nèi),優(yōu)質(zhì)頁巖儲(chǔ)層鉆遇率均能達(dá)到100%。
改善固井質(zhì)量[12-13],前置液四級(jí)沖洗,驅(qū)油沖洗液+驅(qū)油沖刷液+水基隔離液+水基沖洗液,水泥漿使用彈韌性防氣竄體系,設(shè)計(jì)尾漿為常規(guī)密度,領(lǐng)漿為高密度。交叉使用整體彈扶和聚酯旋流剛扶,扶正器外徑為215.9 mm,可保持套管較好居中度,目前水平段固井質(zhì)量優(yōu)良率平均達(dá)92%。
圖2 全角變化率與套管抗外擠強(qiáng)度模擬圖
提升套管鋼級(jí)[14],在產(chǎn)能建設(shè)井中推廣使用頁巖氣專用125SG鋼級(jí)套管(表2),壁厚從10.54 mm加厚至13.49 mm,內(nèi)徑不變,抗外擠強(qiáng)度由120.8 MPa增加至159.4 MPa,超過壓裂中井底壓力,增加了38.6 MPa,利用力學(xué)軟件模擬非均載荷及剪切載荷下套管變形量(表3),發(fā)現(xiàn)Φ145.6 mm×13.49 mm套管能抵抗大部分?jǐn)D壓和剪切載荷。在300 t 載荷下套管最大縮徑量為17.4 mm,直徑縮小到101.22 mm,可滿足小尺寸橋塞的通過和座封,仍能實(shí)現(xiàn)分段。
利用區(qū)域三維地震數(shù)據(jù),根據(jù)鉆遇及壓裂竄通情況,重新認(rèn)識(shí)斷層、裂縫發(fā)育狀況,分為斷層、疑似斷層、裂縫發(fā)育段三類,并采用針對(duì)性的參數(shù)設(shè)計(jì)及施工原則。①分段時(shí)避射明確的斷層位置,鄰近段規(guī)模降低30%,排量降低至12 m3/min 以下;②疑似斷層和裂縫較為發(fā)育段減少20%~30%規(guī)模;③對(duì)鉆遇巖性變化大的井段,分段不跨類,將相似井段化分成一段;④拉長段間距和簇間距,減小單位長度上的改造強(qiáng)度;⑤施工壓力控制[15],單段射孔為6~8 簇,多簇進(jìn)液降低施工壓力;主體排量為12~14 m3/min,較前期減小了2~3 m3/min,壓力維持在85 MPa 以下,盡量保持平穩(wěn),頂替階段采取階梯降排量減小壓力激動(dòng)[16-17]。
表2 產(chǎn)能建設(shè)階段前后使用的套管參數(shù)表
表3 模擬套管不同載荷下變形量表
對(duì)于套變井,經(jīng)過多次嘗試,摸索出一套標(biāo)準(zhǔn)化的處理流程。采用全可溶橋塞,可解決意外坐封后快速處理及壓后井筒暢通的問題[18]。若泵送103 mm橋塞出現(xiàn)輕微遇阻,電纜張力變化小,井筒可能輕微變形,提出工具串后大排量高黏度膠液沖洗井筒,保證水平段內(nèi)無沉砂,更換95 mm 小橋塞泵送。若無法通過則可將橋塞和射孔槍單獨(dú)泵送,長度減小后有利于通過。若95 mm 橋塞仍不能通過則采用多臂井徑儀測(cè)井或鉛模判斷套變情況,利用73 mm、60 mm小射孔槍射孔開展全段暫堵壓裂。
對(duì)于套變嚴(yán)重的井,現(xiàn)有尺寸橋塞均無法通過,采用連續(xù)油管帶小尺寸射孔槍全段射孔后,利用暫堵工藝進(jìn)行分段壓裂[19-20]。自主研發(fā)了一種可溶合金材料(圖3),制成的暫堵球承壓級(jí)別達(dá)到70 MPa,可根據(jù)需求調(diào)整配方,實(shí)現(xiàn)2~180 h 溶解時(shí)間可調(diào)。采用暫堵球+暫堵劑的組合增強(qiáng)縫口堵塞效果,暫堵球直徑為13.0~15.5 mm,使用數(shù)量為一次暫堵孔眼數(shù)的0.8~1.2 倍,暫堵劑使用量為100~300 kg/段,泵送排量為5~8 m3/min。
2019 年在15 口井實(shí)施套變防控措施,仍有6 口井發(fā)生套變(表4),套變井占40%,相比前期大幅降低,套變位置減少,套變程度減輕。采用小射孔槍射孔、多級(jí)暫堵分段等補(bǔ)救手段,丟段比例減小至8%,其中一口井正修井,實(shí)施套變防控措施后丟段比例可降低至3%。
圖3 頁巖氣用縫口暫堵劑及暫堵球?qū)嵨飯D
表4 2019年產(chǎn)能建設(shè)第一批井套變情況統(tǒng)計(jì)表
WY43-1HF 井壓裂第1 段即發(fā)生套變,第2~19段(井段長為1 304 m)采用73 mm槍射孔60簇,每簇長為1 m,分18 次暫堵壓裂,單次加砂量為85 m3,排量為14 m3/min。壓裂中采用廣域電磁法進(jìn)行裂縫監(jiān)測(cè)(圖4),裂縫首先在中部起裂,全部壓完后顯示壓裂液延伸范圍廣,計(jì)算壓裂液有效波及長度為150~350 m、寬度為50~100 m,改造體積約為2 238×104m3,沿水平段橫向改造較為均勻,多級(jí)暫堵有效。WY43-1HF 井2020 年初投產(chǎn),目前累計(jì)產(chǎn)氣量為2 700×104m3,穩(wěn)定輸氣量為10×104m3/d,增產(chǎn)效果顯著。
圖4 WY43-1HF井第1段(左)及全井(右)壓裂監(jiān)測(cè)情況圖
1)威榮氣田斷層、裂縫較發(fā)育,壓裂易引起地層剪切滑移,導(dǎo)致套管變形,評(píng)價(jià)階段5口井均發(fā)生套變,平均變形量達(dá)到19.4 mm,壓裂丟失13%的水平段長,嚴(yán)重影響了評(píng)價(jià)效果。
2)采取多種套變防治措施,鉆井控制全角變化率、改善固井質(zhì)量,完井套管壁厚加厚至13.49 mm,抗外擠強(qiáng)度增至160 MPa,地質(zhì)加強(qiáng)斷層裂縫識(shí)別及選層選段,壓裂對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)段控制排量、規(guī)模和施工壓力。對(duì)已套變井采用長井段多級(jí)暫堵壓裂進(jìn)行補(bǔ)救,裂縫監(jiān)測(cè)表明分段效果明顯。
3)2019 年壓裂15 口井,套變發(fā)生率降低至40%,套變程度減輕,丟段比例降至3%,套變預(yù)防及治理措施總體有效。
4)套變具有復(fù)雜的地質(zhì)和工程原因,還需繼續(xù)加強(qiáng)機(jī)理研究,完善防治方法,提升防治效果。