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以孔代巷區(qū)域瓦斯抽采技術(shù)體系應(yīng)用

2021-01-04 09:40:28陶云奇吳金剛李國(guó)棟
煤礦安全 2020年12期

陶云奇,張 帆,吳金剛,李國(guó)棟,于 紅,3

(1.河南工程學(xué)院 安全工程學(xué)院,河南 鄭州451191;2.焦作煤業(yè)(集團(tuán))新鄉(xiāng)能源有限公司 趙固二礦,河南 新鄉(xiāng)451300;3.永城煤電控股有限責(zé)任公司,河南 永城476600)

隨著煤炭開(kāi)采向深部延伸,地應(yīng)力、瓦斯均逐漸增大,低瓦斯煤層將逐漸演變?yōu)楦咄咚够蛎号c瓦斯突出煤層[1-7]。2011 至2016 年間國(guó)內(nèi)因各類(lèi)煤礦事故死亡2 783 人,其中瓦斯事故死亡1 666 人,占總死亡人數(shù)的59.86%,說(shuō)明瓦斯災(zāi)害是制約礦井安全高效生產(chǎn)的重要瓶頸[8-11]。目前,諸多專(zhuān)家學(xué)者對(duì)煤礦瓦斯災(zāi)害治理進(jìn)行了大量深入的研究,取得了良好的效果[12-14]?,F(xiàn)行的瓦斯治理技術(shù)主要有:底板巖抽巷+穿層鉆孔預(yù)抽煤巷條帶煤層瓦斯[15-17]、高位抽采巷抽采工作面采空區(qū)和鄰近層瓦斯[18]、順層鉆孔抽采區(qū)段煤層瓦斯[19]等,存在施工成本高、工程量大、瓦斯治理費(fèi)用高等缺陷,所以對(duì)瓦斯治理成本既低又能達(dá)到同樣效果的新技術(shù)需求強(qiáng)烈。以孔代巷區(qū)域瓦斯抽采技術(shù)正是針對(duì)碎軟低滲突出煤層瓦斯治理提出的新技術(shù),其核心是以鉆孔代替巖抽巷,采用長(zhǎng)鉆孔抽采瓦斯。鑒于此,系統(tǒng)分析了以孔代巷技術(shù)涵義、技術(shù)特征、適用條件、技術(shù)模式等方面,提出了以孔代巷區(qū)域瓦斯抽采技術(shù)體系,開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)性試驗(yàn),以期為區(qū)域瓦斯治理提供新的途徑。

1 以孔代巷區(qū)域瓦斯抽采技術(shù)體系

1.1 以孔代巷區(qū)域瓦斯抽采技術(shù)涵義

以孔代巷區(qū)域抽采瓦斯技術(shù)在抽采地質(zhì)精細(xì)分析的基礎(chǔ)上,采用千米定向鉆機(jī)或配有隨鉆測(cè)斜裝置的大功率常規(guī)回轉(zhuǎn)鉆機(jī)在煤層或煤層頂/底板中施工超長(zhǎng)鉆孔,通過(guò)實(shí)施卸壓增透技術(shù)高效抽采瓦斯,并輔以可靠的區(qū)域抽采達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià)技術(shù),實(shí)現(xiàn)以鉆孔代替巖石抽采巷的目的。其關(guān)鍵技術(shù)主要有:基于抽采地質(zhì)精細(xì)分析的煤與瓦斯共采設(shè)計(jì)、復(fù)雜地質(zhì)條件下的長(zhǎng)鉆孔鉆進(jìn)保障孔技術(shù)及裝備、長(zhǎng)鉆孔瓦斯抽采靶向增產(chǎn)技術(shù)及裝備、長(zhǎng)鉆孔區(qū)域瓦斯抽采評(píng)價(jià)技術(shù)及裝備。

1.2 以孔代巷區(qū)域瓦斯抽采技術(shù)特征

1)可行性評(píng)估。首先對(duì)實(shí)施區(qū)域進(jìn)行抽采地質(zhì)精細(xì)分析,評(píng)估其采用以孔代巷技術(shù)的可行性。

2)定向鉆進(jìn)。鉆孔施工必須能夠定向或配套有隨鉆測(cè)斜裝備,實(shí)現(xiàn)定向鉆進(jìn),確保鉆孔按設(shè)計(jì)施工到位,且孔與孔之間不串孔。

3)定位增透。對(duì)透氣性差的煤層,必須采取適宜的定位擾動(dòng)增透措施,提高瓦斯抽采效率,確保在預(yù)抽期內(nèi)抽采達(dá)標(biāo)。

4)定量抽采。瓦斯抽采過(guò)程實(shí)施在線計(jì)量,通過(guò)瓦斯抽采量的實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)實(shí)現(xiàn)定量抽采,確保評(píng)價(jià)前的抽采量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

5)定點(diǎn)取樣、定區(qū)評(píng)價(jià)。必須配套深孔瓦斯含量定點(diǎn)保壓測(cè)試技術(shù),建立抽采達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià)技術(shù)體系,實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)取樣和定區(qū)評(píng)價(jià),確保抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判可靠。

1.3 以孔代巷區(qū)域瓦斯抽采技術(shù)優(yōu)勢(shì)

1)通過(guò)煤與瓦斯共采設(shè)計(jì)優(yōu)化,以孔代巷區(qū)域瓦斯抽采技術(shù)可貫穿應(yīng)用于工作面采前、采中、采后瓦斯治理各個(gè)環(huán)節(jié)。

2)該技術(shù)依托千米定向鉆機(jī)或配有隨鉆測(cè)斜裝備的回轉(zhuǎn)鉆機(jī),可確保鉆孔施鉆到位,不留空白帶,實(shí)施超前預(yù)抽。

3)針對(duì)不同的煤層瓦斯賦存條件采取與之適宜的定位增透增產(chǎn)措施,可有效提高瓦斯抽采效率。

4)煤層長(zhǎng)鉆孔密閉保壓取樣技術(shù)和定量抽采統(tǒng)計(jì)可實(shí)現(xiàn)區(qū)域瓦斯抽采定區(qū)評(píng)價(jià)和抽采評(píng)判可靠。

5)僅在煤巷條帶瓦斯治理方面,與底板巖抽巷+穿層鉆孔預(yù)抽技術(shù)相比,預(yù)計(jì)可縮短瓦斯治理時(shí)間30%左右、減少區(qū)域瓦斯治理巖巷工程量60%以上,減少瓦斯抽采鉆孔工程量60%左右,降低噸煤瓦斯治理成本50%左右。

1.4 以孔代巷區(qū)域瓦斯抽采技術(shù)適用條件

1)對(duì)于煤層賦存穩(wěn)定,地質(zhì)構(gòu)造簡(jiǎn)單,煤的堅(jiān)固性系數(shù)大于1.0 的煤體,可采用千米定向鉆機(jī)直接施工本煤層順層鉆孔(孔深500 m 以上)抽采煤層瓦斯。

2)對(duì)于煤層賦存較穩(wěn)定,地質(zhì)構(gòu)造簡(jiǎn)單,煤的堅(jiān)固性系數(shù)在0.5~1.0 之間的煤體,依據(jù)實(shí)際情況可選擇采用千米定向鉆機(jī)或大功率常規(guī)回轉(zhuǎn)鉆機(jī)施工圍巖梳狀鉆孔或本煤層順層鉆孔(孔深300 m 以上)抽采煤層瓦斯。

3)對(duì)于煤層賦存不穩(wěn)定,地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,煤的堅(jiān)固性系數(shù)小于0.5 的煤體,可采用千米定向鉆機(jī)施工圍巖順層鉆孔或圍巖梳狀鉆孔抽采煤層瓦斯。

1.5 以孔代巷區(qū)域瓦斯抽采技術(shù)模式

對(duì)工程進(jìn)行抽采地質(zhì)精細(xì)分析,在評(píng)估其地質(zhì)條件采用以孔代巷區(qū)域瓦斯抽采技術(shù)可行的基礎(chǔ)上,按照抽采地質(zhì)條件、鉆孔類(lèi)型、配套鉆機(jī)、強(qiáng)化抽采措施等條件,建立了以孔代巷區(qū)域瓦斯抽采技術(shù)模式,以孔代巷區(qū)域瓦斯抽采技術(shù)模式見(jiàn)表1。

表1 以孔代巷區(qū)域瓦斯抽采技術(shù)模式Table 1 Technical mode of borehole instead of tunnel for regional gas drainage

2 現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)性試驗(yàn)

2.1 試驗(yàn)地點(diǎn)概況

趙固二礦屬于煤與瓦斯突出礦井,開(kāi)采深度為-500~-1 500 m 標(biāo)高,設(shè)計(jì)能力180 萬(wàn)t/a,礦井主采二1 煤煤層傾角2°~6°,煤層厚度4.73~6.77 m,為近水平單一厚煤層,煤層堅(jiān)固性系數(shù)1.4~2.8,煤體結(jié)構(gòu)大多屬于Ⅱ類(lèi)煤。地質(zhì)構(gòu)造條件簡(jiǎn)單、水文地質(zhì)條件復(fù)雜,開(kāi)采技術(shù)條件相對(duì)簡(jiǎn)單。

試驗(yàn)地點(diǎn)為11060 工作面,位于礦井I 盤(pán)區(qū)西部,北側(cè)主要為I 盤(pán)區(qū)底板措施巷等3 條盤(pán)區(qū)大巷以及F17-1斷層,東側(cè)為正在回采的11041 工作面,南鄰F18斷層,西側(cè)為未開(kāi)采區(qū)域。工作面回風(fēng)巷設(shè)計(jì)長(zhǎng)度2 131 m,運(yùn)輸巷設(shè)計(jì)長(zhǎng)度2 293 m,切眼設(shè)計(jì)長(zhǎng)度205 m,工作面頂板標(biāo)高-660~-752 m,平均煤厚6.3 m,傾角4°~6°,密度1.52 t/m3,儲(chǔ)量356 萬(wàn)t。工作面煤層直接頂以砂質(zhì)泥巖、泥巖為主,間接頂為細(xì)~粗粒砂巖,底板多為砂質(zhì)泥巖和粉砂巖,局部為細(xì)粒砂巖,偶見(jiàn)炭質(zhì)泥巖,底板距離L2、O2含水層較近,水壓較高。試驗(yàn)采用定向鉆機(jī)于11060 工作面回風(fēng)巷底抽巷統(tǒng)尺627 m 鉆場(chǎng)施工穿層定向長(zhǎng)鉆孔4個(gè)主孔,13 個(gè)主分支孔;底抽巷統(tǒng)尺480 m 位置補(bǔ)充施工穿層定向長(zhǎng)鉆孔2 個(gè)主孔,11 個(gè)主分支孔,控制鉆孔前方抽采空白區(qū)域。

2.2 試驗(yàn)效果

利用定向鉆機(jī)在巷道627 m 處鉆場(chǎng)內(nèi)施工定向長(zhǎng)鉆孔,共施工4 個(gè)主孔,13 個(gè)主分支孔,鉆孔總進(jìn)尺9 087 m(巖孔段209 m);在巷道480 m 處鉆場(chǎng)內(nèi)施工定向長(zhǎng)鉆孔預(yù)抽11060 底抽巷里段上方空白條帶煤層瓦斯(走向約450 m,傾向64.5 m 范圍),鉆孔總計(jì)進(jìn)尺2 481 m(巖孔段105.5 m),定向鉆孔平面圖如圖1。

圖1 定向鉆孔平面圖Fig.1 Plane graph of directional borehole

為選擇合理的抽采負(fù)壓,進(jìn)行了不同負(fù)壓條件下的抽采效果考察,不同時(shí)間段千米鉆孔瓦斯?jié)舛群土髁咳鐖D2。由圖2 可知,抽采濃度和抽采純量隨著負(fù)壓的增大而增加,但并不穩(wěn)定。當(dāng)負(fù)壓超過(guò)30 kPa 以后,抽采濃度和抽采純量不再有明顯的增加;當(dāng)負(fù)壓在15 kPa 左右時(shí),抽采純量能夠穩(wěn)定在較高層位,抽采經(jīng)濟(jì)效率最好。因此,確定定向長(zhǎng)鉆孔抽采負(fù)壓約15 kPa。

圖2 瓦斯抽采濃度和流量Fig.2 Drainage concentration and flow

此外,針對(duì)前期瓦斯抽采效果不理想的問(wèn)題,采用N2實(shí)施了氣驅(qū)增透提效技術(shù)。瓦斯抽采濃度分別為:①第1 周(10 月17 日至23 日)1#、2#、3#、4#同時(shí)抽采,氣流較為紊亂,濃度波動(dòng)大;②第2 周(10 月24 日至30 日)4#孔壓風(fēng),1#、2#、3#抽采,濃度略為平穩(wěn),略有降低;③第3 周(10 月31 日至11 月6 日)1#孔壓風(fēng),2#、3#、4#抽采,濃度變化趨于平穩(wěn),略有降低;④第4 周(11 月7 日至13 日)2#孔壓風(fēng),1#、3#、4#抽采,濃度變化略為紊亂,但時(shí)有升高;第5 周(11月14 日至20 日)3#孔壓風(fēng),1#、2#、4#抽采,濃度升高較為明顯。因此,以3#孔壓風(fēng),1#、2#、4#抽采的抽采方式相對(duì)理想,瓦斯抽采效果最好。

在第1 個(gè)月1#孔施工完畢后進(jìn)行連抽,第4 個(gè)月4 個(gè)主分支孔全部接入抽采系統(tǒng),至第13 個(gè)月累計(jì)抽出瓦斯32.57 萬(wàn)m3。鉆孔平均抽采濃度為2.15%~10.72%,抽采純量0.17~1.01 m3/min,平均抽采純量為0.60 m3/min,平均日抽采純量為857.15 m3/d,最大日抽采純量為2 563 m3/d。第1 個(gè)月至第3 個(gè)月受施工、煤層涌水等因素影響,抽采濃度普遍偏低,自第6 個(gè)月通過(guò)注氣驅(qū)替增產(chǎn)后,抽采效果明顯提高,平均單日抽采純量超過(guò)1 000 m3,通過(guò)氣驅(qū)鉆孔抽采純量提高了20%~30%,增透效果明顯。

為驗(yàn)證定向鉆孔內(nèi)的瓦斯含量是否達(dá)標(biāo),采用深孔定點(diǎn)密閉取樣裝置對(duì)煤樣進(jìn)行取心,并在11060 回風(fēng)巷650~1 180 m 巷道掘進(jìn)期間,利用常規(guī)鉆機(jī)在已掘巷道上下幫施工驗(yàn)證取樣孔,采用風(fēng)排粉孔口接樣方式采集部分定點(diǎn)密閉取心測(cè)點(diǎn)附近煤樣,進(jìn)行對(duì)比分析。經(jīng)過(guò)掘進(jìn)期間對(duì)比取樣驗(yàn)證,大直徑超深鉆孔定點(diǎn)密閉取樣技術(shù)可靠,間接計(jì)算評(píng)判區(qū)最大殘余瓦斯含量為5.9 m3/t,小于6 m3/t,最大相對(duì)瓦斯壓力為0.192 MPa,小于0.6 MPa,滿足工業(yè)生產(chǎn)需求。

此外,對(duì)比了底板穿層鉆孔、以孔代巷2 種瓦斯區(qū)域治理模式的經(jīng)濟(jì)效益,不同瓦斯區(qū)域治理模式經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比見(jiàn)表2。由表2 可知,以孔代巷模式的成本僅是底板穿層鉆孔治理模式的15.01%,瓦斯區(qū)域治理成本減少76.03 元/t,僅11060 工作面即可節(jié)約區(qū)域瓦斯治理費(fèi)用13 685.28 萬(wàn)元。更為重要的是,以孔代巷模式比底板穿層鉆孔治理模式少用14個(gè)月,這對(duì)礦井實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)“采、掘、抽”良性循環(huán)更具有重大的經(jīng)濟(jì)效益。

表2 不同瓦斯區(qū)域治理模式經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比Table 2 Contrast of economic benefits of different regional gas control modes

3 結(jié) 論

1)圍繞以孔代巷區(qū)域瓦斯抽采技術(shù)涵義、技術(shù)特征、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、適用條件及技術(shù)模式等5 個(gè)方面,系統(tǒng)介紹了以孔代巷區(qū)域瓦斯抽采技術(shù)體系所包含的內(nèi)容,明確指出了該技術(shù)在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用時(shí)須嚴(yán)格遵循“五定”技術(shù)原則。

2)現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)性試驗(yàn)表明,當(dāng)負(fù)壓在15 kPa 左右時(shí),抽采純量能夠穩(wěn)定在較高層位,抽采經(jīng)濟(jì)效率最好。在采用注氣驅(qū)替增產(chǎn)后,瓦斯抽采效果明顯提高,累計(jì)抽出瓦斯量32.57 萬(wàn)m3,平均日抽采純量超過(guò)1 000 m3,通過(guò)氣驅(qū)鉆孔抽采純量提高了20%~30%,增透效果明顯。

3)對(duì)比了底板穿層鉆孔、以孔代巷2 種瓦斯區(qū)域治理模式的經(jīng)濟(jì)效益,以孔代巷模式的成本僅是底板穿層鉆孔治理模式的15.01%,以孔代巷模式比底板穿層鉆孔治理模式少用14 個(gè)月,更有利于礦井實(shí)現(xiàn)“采、掘、抽”的良性循環(huán)。

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