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軸流壓縮機軸承箱振動大原因排查與處理

2021-01-04 03:12葉宗春何世文陳道海
冶金動力 2020年12期
關鍵詞:軸流烈度膜片

葉宗春,何世文,陳道海

(馬鞍山鋼鐵股份有限公司能源管控中心,安徽馬鞍山 243000)

1 軸流壓縮機軸系統(tǒng)概況

馬鋼2 500 m3高爐風機房2004 年引入一臺陜鼓制造的AV80-15 軸流壓縮機組,轉(zhuǎn)速4 257 r/min,配套了1 500 r/min 的西門子同步電機和MAAG 增速齒輪箱。該機組軸系如圖1所示,共有8只徑向滑動軸承(1~8)和3副推力軸承(9~11),增速齒輪箱與同步電動機及軸流壓縮機的聯(lián)接均采用膜片聯(lián)軸器(12、13)。

圖1 軸流壓縮機軸系示意圖

2 軸承箱振動大現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)與初步處理

2.1 機械振動—振動烈度的現(xiàn)場測量與評價標準

軸流壓縮機的穩(wěn)定運行對高爐生產(chǎn)十分重要,而振動是反應壓縮機運行狀況的重要參數(shù)。振動如果超過允許范圍,設備將產(chǎn)生較大的動載荷和噪聲,從而影響其工作性能和使用壽命,嚴重時會導致零部件的早期失效。為此,該軸流壓縮機配置了Bently 3500 系統(tǒng),在線實時監(jiān)測轉(zhuǎn)軸振動位移量,同時定期人工檢測軸承箱體的振動速度值。根據(jù)《機械振動—振動烈度的現(xiàn)場測量與評價標準》(ISO394-1985)中規(guī)定的,轉(zhuǎn)速范圍為10~200 r/s的大型旋轉(zhuǎn)機械振動烈度的評定等級(見表1),振動烈度在B 級以上的機器可長期運行,其中剛性支承軸承振動烈度速度值在4.6 mm/s以下。

表1 大型旋轉(zhuǎn)機械振動烈度的評定等級

2.2 機組軸承的異?,F(xiàn)象與故障

2011 年底該機組壓縮機傳動端軸承箱體軸向振動速度偏大,達到7 mm/s。2012 年9 月檢查軸承時發(fā)現(xiàn)軸瓦緊力不足,處理后軸承箱的軸向振動速度降到3 mm/s 左右,之后又逐漸增大到7 mm/s 左右。根據(jù)表1,該機組振動烈度評定等級為C 級(4.6~11.2 mm/s),尚可短期運行,但必須采取補救措施。由于該機組實時監(jiān)測的各軸振動數(shù)值一直穩(wěn)定在正常范圍內(nèi),對機組其他部位振動速度檢測未發(fā)現(xiàn)明顯異常,未能查明軸承箱體軸向振動速度偏大的原因。

2016年1月該機組因推力軸承副推面溫度探頭及備用探頭均故障而停機檢修,檢修時發(fā)現(xiàn)該推力軸承副推面瓦塊的下平衡塊開口定位銷斷裂13根,更換定位銷后投入僅3天再次出現(xiàn)推力軸承副推面溫度探頭故障,停機檢查發(fā)現(xiàn)又有4根定位銷斷裂。由于連續(xù)出現(xiàn)了相同的故障,已影響到機組的安全穩(wěn)定運行,必須查明故障原因。

2.3 軸承箱振動大的原因分析與初步處理

初步分析,推力軸承的故障與軸承箱軸向振動速度大的現(xiàn)象有關聯(lián)性,壓縮機軸系應該有交變的軸向力。判斷軸承箱軸向振動速度大的原因可能有:

(1)軸承座剛性不足或基礎螺栓緊力不足;

(2)軸瓦間隙或瓦與殼接觸不良;

(3)軸系對中不良;

(4)膜片聯(lián)軸器因膜片失效導致性能不穩(wěn)定等。

針對這些可能的原因先后進行了多次檢修,2016年2月對軸承箱、高速軸聯(lián)軸器檢查,調(diào)整軸承的軸瓦間隙及軸承緊力,加固軸承箱底腳螺栓,調(diào)整聯(lián)軸器墊片增加檔距;2017 年8 月調(diào)整軸流壓縮機軸系對中,更換了膜片聯(lián)軸器,檢查軸承底座基礎貫穿螺桿。每次檢查均未發(fā)現(xiàn)明顯問題,在調(diào)整回裝后該點振動有所好轉(zhuǎn),但是投運一段時間振動再次增大,軸向振動速度最大時達到11.5 mm/s。2005 年到2017 年軸承箱軸向振動速度有效值趨勢如圖2所示,振動大問題未能得到根本解決。

圖2 軸向振動速度有效值趨勢圖

3 振動大原因的進一步排查分析

3.1 軸承箱振動變化規(guī)律總結與分析

因軸承箱振動大問題一直未能根除,對此進行了長時間的跟蹤觀測,根據(jù)跟蹤數(shù)據(jù)總結出該點振動的一些規(guī)律。

規(guī)律一:機組冷態(tài)啟動投運后該點軸向振動速度在3 mm/s以內(nèi),但在運行一天以上后該點軸向振動速度逐漸上升至5~9 mm/s。

規(guī)律二:該點軸向振動速度夏季比冬季高,夏季在8 mm/s左右,冬季在5 mm/s左右。

規(guī)律三:該點軸向振動速度對進氣溫度比較敏感,氣溫急速下降或脫濕投運時,振動速度會明顯上升,甚至到10 mm/s以上。

從以上規(guī)律分析該點的軸向振動速度偏大與溫度有關,進一步推斷應該是溫度引起的轉(zhuǎn)軸熱膨脹導致軸向振動加劇。壓縮機與增速箱小齒輪軸系上兩端各有一副推力軸承,限制了轉(zhuǎn)軸的軸向位置,壓縮機冷態(tài)與熱態(tài)溫差約200 ℃,由此產(chǎn)生的軸向膨脹量由壓縮機與增速齒輪箱之間的膜片聯(lián)軸器吸收,轉(zhuǎn)軸的膨脹量可能會使膜片聯(lián)軸器軸向壓縮量過大導致失穩(wěn)。

3.2 膜片聯(lián)軸器參數(shù)驗證

為驗證以上判斷,2017 年底對聯(lián)軸器參數(shù)進行檢查復核。在壓縮機剛停機熱態(tài)情況下聯(lián)軸器的檔距為1 435 mm,冷態(tài)下聯(lián)軸器的檔距為1 439.5 mm。查看聯(lián)軸器圖紙,其軸向尺寸為1 440.5 mm;查看壓縮機安裝圖紙,聯(lián)軸器的安裝檔距為(1 440.5+8)mm,其中8 mm 是膜片聯(lián)軸器的預拉伸量。預拉伸是指在膜片聯(lián)軸器冷態(tài)安裝時軸向預先拉伸一定的量,使聯(lián)軸器膜片在軸系熱態(tài)膨脹后軸向變形減小,延長膜片的使用壽命。由檢查結果發(fā)現(xiàn),壓縮機在安裝中忽略了聯(lián)軸器的預拉伸量,且在膜片聯(lián)軸器兩側(cè)還各加了1.6 mm 的墊片,使膜片聯(lián)軸器在冷態(tài)時就有了3.2 mm 的壓縮量,在轉(zhuǎn)軸熱態(tài)膨脹后壓縮量更大,承受較大的軸向壓縮力。

4 膜片聯(lián)軸器預拉伸量不足問題處理

4.1 處理方案分析

針對聯(lián)軸器安裝檔距不夠的問題,與陜鼓及聯(lián)軸器廠家人員共同分析協(xié)商處理方案。

方案一:壓縮機的整體移動讓出8 mm,難度大,基本不可能;

方案二:聯(lián)軸器中間段切斷縮8 mm 再重新焊,對施工精度要求高,存在較大的質(zhì)量風險,且今后的聯(lián)軸器備件申報也比較困難;

方案三:重新制作聯(lián)軸器的過渡法蘭(圖3中部件2),軸向尺寸縮短8 mm,較為簡單,成本低,且對今后的檢修和聯(lián)軸器備件沒有影響。

圖3 膜片聯(lián)軸器結構尺寸圖

4.2 方案實施與效果檢驗

經(jīng)過分析討論,決定采用方案三,委托廠家重新制作聯(lián)軸器靠增速齒輪箱側(cè)的過渡法蘭,將過渡法蘭軸向尺寸由55 mm 降為47 mm,縮短8 mm,其他尺寸不變。

2018年4月新的過渡法蘭制作完成后更換下原過渡法蘭,滿足了膜片聯(lián)軸器的預拉伸要求。隨后該機組投入運行,經(jīng)2年多的跟蹤觀測,壓縮機傳動端軸承箱軸向振動速度值穩(wěn)定在3.5 mm/s 左右,溫度變化對振動影響很小,壓縮機推力軸承溫度及平衡塊定位銷未出現(xiàn)異常故障。該機組的振動烈度評定等級為B級,可以長期運行。

5 結束語

通過對軸流壓縮機軸承箱振動速度大的原因排查與處理,解決了生產(chǎn)難題,確保軸流壓縮機的穩(wěn)定運行。同時,對膜片聯(lián)軸器的使用與維護有了更深的理解,特別是在同一軸系中有兩個推力軸承的情況下如何設置膜片聯(lián)軸器的預拉伸量,提高了處理類似問題的能力。

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