賈 銳,高喜義
(本鋼板材股份有限公司能源總廠,遼寧本溪 117000)
本鋼板材股份有限公司能源總廠現(xiàn)有12 座煤氣混合加壓站。每座加壓站設(shè)有大、小2 套煤氣混合系統(tǒng)用于不同流量工況。一般小混合在25 000~45 000 m3/h、大混合在35 000~120 000 m3/h 之間運行。工藝采用四蝶閥高、焦?fàn)t煤氣流量配比混合系統(tǒng)。高爐煤氣系統(tǒng)采用混合壓力調(diào)節(jié)功能。焦?fàn)t煤氣系統(tǒng)采用流量配比調(diào)節(jié)功能,流量以高、焦?fàn)t煤氣比7:3作為常規(guī)設(shè)定,比值在2.0~3.5區(qū)間取值。大混合高爐煤氣設(shè)PV101、PV102壓力調(diào)節(jié)閥2臺(1用1備),小混合高爐煤氣設(shè)PV201、PV202壓力調(diào)節(jié)閥2 臺(1 用1 備)。大混合焦?fàn)t煤氣設(shè)FV101、FV102 比例調(diào)節(jié)閥2 臺(1 用1 備),小混合焦?fàn)t煤氣設(shè)FV201、FV202 比例調(diào)節(jié)閥2 臺(1 用1 備),如圖1所示。
高、焦?fàn)t煤氣大小混合系統(tǒng)隨用戶混合煤氣用量增減需要經(jīng)常切換,特別是新建冷軋系統(tǒng)對熱值要求非常精準(zhǔn)、流量變化極大。在生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品時混合煤氣用量瞬間波動,需要2 套煤氣混合調(diào)節(jié)系統(tǒng)頻繁切換。目前該系統(tǒng)采用人工方式切換,通過手動修改高爐煤氣壓力調(diào)節(jié)閥設(shè)定值來完成調(diào)節(jié)系統(tǒng)切換。
圖1 改進前高、焦?fàn)t混合煤氣控制系統(tǒng)原理圖
1.2.1 當(dāng)混合煤氣用戶總流量≤35 000 m3/h或用戶通知檢修減量時,需要按照以下步驟將大混合切換至小混合:
①計算機操作小混合高爐PV201、焦?fàn)tFV201調(diào)節(jié)閥設(shè)定手動全開。
②手動修改小混合焦?fàn)tFV202 投入自動,配比值設(shè)定為2.57,此時壓力設(shè)定為高于混合出口實際壓力0.5 kPa進入自動運行。
③待大混合高爐PV102、焦?fàn)tFV102 閥自動全關(guān)后,立即手動關(guān)閉大混合高爐PV101、焦?fàn)tFV101調(diào)節(jié)閥,此時小混合投入生產(chǎn)運行大混合備用。
④注意觀察熱值、混合煤氣壓力變化情況,適時調(diào)整小混焦?fàn)t煤氣配比。
1.2.2 當(dāng)混合煤氣用戶總流量>45 000 m3/h 或用戶通知復(fù)產(chǎn)增量時,需要按照以下步驟將小混合倒換至大混合:
①計算機操作大混合高爐PV101、焦?fàn)tFV101調(diào)節(jié)閥設(shè)定手動全開。
②手動修改大混合焦?fàn)tFV102 投入自動,配比值設(shè)定為2.57,此時壓力設(shè)定為高于混合出口實際壓力0.5 kPa進入自動運行。
③待小混合高爐PV202、焦?fàn)tFV202 閥自動全關(guān)后,立即手動關(guān)閉小混合高爐PV201、焦?fàn)tFV201調(diào)節(jié)閥,此時大混合投入生產(chǎn)運行小混合備用。
④注意觀察熱值、混合煤氣壓力變化情況,適時調(diào)整大混焦?fàn)t煤氣配比。
實際生產(chǎn)運行過程中經(jīng)常出現(xiàn)大小混合煤氣系統(tǒng)切換操作情況,需要修改大小混合高爐煤氣壓力調(diào)節(jié)閥設(shè)定值,閥門開關(guān)狀態(tài)需要提前預(yù)置,比如調(diào)節(jié)閥PV101/PV201/FV101/FV201 需要根據(jù)切換系統(tǒng)提前預(yù)置手動全開、全關(guān)狀態(tài)。2 套高、焦?fàn)t煤氣混合調(diào)節(jié)系統(tǒng)采用人工切換方式運行,存在以下問題:
2 套煤氣混合系統(tǒng)人工切換需要操作人員對工藝技術(shù)熟練,控制參數(shù)分析準(zhǔn)確。根據(jù)用戶混合煤氣變化情況快速分析修改兩套高爐壓力調(diào)節(jié)設(shè)定值,對工藝閥門設(shè)定準(zhǔn)確,時時跟蹤混合煤氣變化情況,增加操作人員勞動強度。由于操作人員高度緊張,極易出現(xiàn)誤操作現(xiàn)象,為安全生產(chǎn)和能源介質(zhì)保供‘零影響’產(chǎn)生重大影響。
用戶用量隨爐溫變化、設(shè)備檢修、軋制品種等因素影響,沒有規(guī)律可循。用戶突然增減量不會通過生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)第一時間告知操作人員。這樣造成現(xiàn)場操作人員對下一時段用量情況無法預(yù)判,直接影響系統(tǒng)切換準(zhǔn)確率。目前用戶爐溫直接用熱值控制,系統(tǒng)人工切換勢必導(dǎo)致熱值波動,造成人工操作熱值變化而工藝熄火事故發(fā)生。
2 套煤氣混合系統(tǒng)切換操作需要同時修改高爐2 套調(diào)節(jié)壓力設(shè)定值、修改4 套調(diào)節(jié)閥開關(guān)狀態(tài),監(jiān)控混合壓力、熱值變化情況。這就需要至少3 人聯(lián)合操作,增加操作難度,3 人如果操作不協(xié)調(diào)非常容易產(chǎn)生誤操作。解決人工操作難題,實現(xiàn)自動化控制是目前最重要的攻關(guān)課題。
為此需要對現(xiàn)有四蝶閥混合煤氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)進行改造,將原有人工修改高爐調(diào)節(jié)壓力設(shè)定值步驟改為計算機自動賦值方式,利用新增大、小混合出口流量計作為高爐壓力自動賦值控制點,具體方案如下,工藝控制見圖2。
圖2 改進后高、焦?fàn)t混合煤氣控制系統(tǒng)原理圖
小混合系統(tǒng)正常運行時,焦?fàn)t煤氣調(diào)節(jié)FV201閥自動全開,F(xiàn)V202閥自動調(diào)節(jié),比例設(shè)定值2.6;小混高爐煤氣調(diào)節(jié)PV201 閥自動全開,PV202 閥自動調(diào)節(jié),壓力設(shè)定16 kPa。此時大混合系統(tǒng)停止運行,焦?fàn)t煤氣調(diào)節(jié)FV101 閥自動全關(guān),由于此時沒有流量,F(xiàn)V102 閥處于自動調(diào)節(jié)狀態(tài),比例設(shè)定2.6,F(xiàn)V102 閥關(guān)閉;大混合高爐煤氣壓力調(diào)節(jié)PV101 閥自動全關(guān),調(diào)節(jié)PV102 閥處于自動調(diào)節(jié)狀態(tài),壓力設(shè)定14 kPa,并由于低于混合煤氣出口壓力而自動關(guān)閉。
當(dāng)小混合煤氣流量>30 000 m3/h時,計算機自動將小混合高爐壓力調(diào)節(jié)閥PV202壓力設(shè)定為14 kPa,大混合高爐調(diào)節(jié)閥PV102壓力設(shè)定為16 kPa,同時程序指令FV101 和PV101 自動全開。此時混合壓力低于16 kPa,小混合系統(tǒng)將逐漸關(guān)閉,大混合系統(tǒng)逐漸打開,直至大混壓力正常。運行10 min 后計算機程序指令小混合FV201 和PV201 自動全關(guān),完成切換操作。
大混合系統(tǒng)正常運行時,焦?fàn)t煤氣調(diào)節(jié)FV10閥1 自動全開,F(xiàn)V102 自動調(diào)節(jié),比例設(shè)定值2.6;大混高爐煤氣調(diào)節(jié)PV101 閥自動全開,PV102 閥自動調(diào)節(jié),壓力設(shè)定16 kPa。此時小混合系統(tǒng)停止運行,焦?fàn)t煤氣調(diào)節(jié)FV20閥1自動全關(guān),由于此時沒有流量,F(xiàn)V202 閥處于自動調(diào)節(jié)狀態(tài),比例設(shè)定2.6,F(xiàn)V202 閥關(guān)閉;小混合高爐煤氣壓力調(diào)節(jié)PV201 閥自動全關(guān),調(diào)節(jié)PV202 閥處于自動調(diào)節(jié)狀態(tài),壓力設(shè)定14 kPa,并由于低于混合煤氣出口壓力而自動關(guān)閉。
當(dāng)大混合煤氣流量<35 000 m3/h 時,計算機自動將小混合高爐壓力調(diào)節(jié)閥PV202 壓力設(shè)定為16 kPa,大混合高爐調(diào)節(jié)閥PV102壓力設(shè)定為14 kPa,同時程序指令FV201和PV201自動全開。此時混合壓力低于16 kPa,小混合系統(tǒng)將逐漸開啟,大混合系統(tǒng)逐漸關(guān)閉,直至小混壓力正常。運行10 min 后計算機程序指令大混合FV101 和PV101 自動全關(guān),完成切換操作。
(1)流量檢測功能:利用現(xiàn)有大小混合煤氣出口流量計信號進行混合煤氣流量檢測,實現(xiàn)大小混合煤氣流量高、低值報警檢測和流量信號斷線報警檢測功能。
(2)調(diào)節(jié)閥開關(guān)延時功能:計算機程序設(shè)定調(diào)節(jié)閥開關(guān)延時處理30~60 s,從而保證閥門開關(guān)完成一次行程時間,避免頻繁切換造成閥門系統(tǒng)故障。在混合系統(tǒng)操作畫面增加延時選擇按鍵,可以輸入修改延時時間,延時采用倒計時方式進行。
(3)小混→大混自動切換功能:新編小混→大混自動切換程序,實現(xiàn)小混混合煤氣流量超高閥值報警判定、延時、小混→大混自動切換功能(大混壓力調(diào)節(jié)設(shè)定16 kPa,小混壓力調(diào)節(jié)設(shè)定14 kPa)。
(4)大混→小混自動切換功能:新編大混→小混自動切換程序,實現(xiàn)大混混合煤氣流量超低閥值報警判定、延時、大混→小混自動切換功能(大混壓力調(diào)節(jié)設(shè)定14 kPa,小混壓力調(diào)節(jié)設(shè)定16 kPa)。
(5)大小混自動/人工轉(zhuǎn)換功能:新編大小混合煤氣系統(tǒng)自動切換程序,可以循環(huán)掃描調(diào)用功能,同時實現(xiàn)自動切換與人工切換選擇功能,預(yù)置自動切換由小混開始功能(避免小流量混合煤氣在大混中運行而引起的誤差)。
⑴通過對兩套高、焦?fàn)t煤氣大、小混合調(diào)節(jié)系統(tǒng)自動切換工藝升級改造,實現(xiàn)高焦?fàn)t混合煤氣兩套調(diào)節(jié)系統(tǒng)自動切換,達到自動化操作目標(biāo)。
⑵由于實現(xiàn)人工智能操作,減少操作人員,由原有4 人生產(chǎn)值班減少至2 人操作,大大降低人工成本。同時計算機自動修改參數(shù)降低誤操作風(fēng)險,避免由人的因素造成系統(tǒng)切換過程事故發(fā)生。
⑶經(jīng)過6個月的調(diào)試使用,熱值穩(wěn)定切換準(zhǔn)確,很好地保證了安全生產(chǎn),消除了生產(chǎn)隱患,提高了設(shè)備自動化效率。