鐘 凱,王新亮,邢延奎,郭春強(qiáng),王 磊
(山東鋼鐵集團(tuán)永鋒淄博有限公司,山東 淄博256410)
隨著高效連鑄技術(shù)的發(fā)展對(duì)鋼水質(zhì)量要求的不斷提高,鋼包精煉爐顯得愈加重要。利用鋼包爐的加熱精煉還原等功能,可以解決煉鋼-連鑄間的許多問題,如降低出鋼溫度,提高轉(zhuǎn)爐冶煉技術(shù)指標(biāo),為連鑄提供溫度成分準(zhǔn)確均勻的鋼水,協(xié)調(diào)煉鋼與連鑄節(jié)奏。LF爐鋼包精煉爐具有保持爐內(nèi)還原氣氛、氬氣攪拌、電極埋弧加熱和合成渣精煉等獨(dú)特的精煉功能,其中合成渣的精煉功能可以更好地完成脫硫、脫氧和去氣去夾雜的任務(wù),達(dá)到對(duì)初煉鋼水進(jìn)一步調(diào)質(zhì)的作用,而合成精煉渣的還原效果的好壞與造渣工藝有直接的關(guān)系。硫在通常情況下是有害元素。鋼材熱壓力加工時(shí)(1 150~1 200 ℃)產(chǎn)的硫化合物——FeS-Fe共晶體已經(jīng)熔化,導(dǎo)致鋼材晶間開裂,即產(chǎn)生熱脆性,降低鋼的延展性和韌性,在鍛造和軋制時(shí)造成裂紋。硫?qū)附有阅芤膊焕?,它不但?dǎo)致焊縫產(chǎn)生熱裂,而且在焊接過程中容易后成SO2氣體,使焊縫產(chǎn)生氣孔和疏松。還能降低鋼材耐腐蝕性。所以通常要求硫含量<0.050%,優(yōu)質(zhì)鋼要求<0.035%。如何通過精煉過程控制實(shí)現(xiàn)降低鋼水中的[S],實(shí)現(xiàn)連鑄高拉速,達(dá)到鋼材對(duì)S含量的要求,需要進(jìn)行精煉脫硫工藝技術(shù)研究。
山鋼永鋒淄博有限公司有兩座100 t LF爐精煉爐,電極直徑為Φ400 mm,鋼水升溫速度可達(dá)5 ℃/min,承擔(dān)著微調(diào)溫度和成分、穩(wěn)定生產(chǎn)節(jié)奏、脫氧、脫硫、去夾雜等生產(chǎn)任務(wù)。公司2018年10月份制定了以連鑄為中心的低鐵水比冶煉,鐵水比降低到760 kg/t 以下,連鑄機(jī)拉速達(dá)到3.0 m/min。為滿足低鐵水比冶煉條件下連鑄高拉速生產(chǎn)的要求,對(duì)于高硫鋼水精煉爐必須達(dá)到快速高效脫硫的效果。
出鋼過程脫硫與脫氧應(yīng)做好鐵水溫度及成分的檢測(cè)環(huán)節(jié)控制,保證測(cè)溫取樣的準(zhǔn)確性;轉(zhuǎn)爐冶煉控制對(duì)于入爐S在0.060%以上的鐵水,計(jì)算好熱平衡,確保拉炭溫度不低于1 660 ℃,終點(diǎn)C≥0.08%;當(dāng)冶煉終點(diǎn)C<0.08%時(shí),加入500 kg 調(diào)渣劑調(diào)渣后,減少轉(zhuǎn)爐渣中的氧化性、稠化爐渣,減少放鋼過程中的下渣量;放鋼過程中全程吹氬,分階段控制吹氬流量250~400 L/min,加入合適的脫硫渣、脫氧劑,與鋼水充分混合,達(dá)到初步脫硫、脫氧的效果,降低了渣中的氧化性,為L(zhǎng)F爐高效脫硫創(chuàng)造條件。
加入LF 爐硫含量對(duì)出LF 爐硫含量有較大影響,入LF爐硫含量越高,出LF爐時(shí)硫含量越高;入LF 爐溶解氧含量對(duì)最終鋼液中硫含量存在影響,降低鋼水中溶解氧含量,縮短精煉脫氧時(shí)間,降低精煉鋼水硫含量;隨著精煉渣堿度的提高,渣中的游離CaO 增加,爐渣脫硫能力增大,脫硫率上升。爐渣堿度達(dá)到5,爐渣脫硫效率達(dá)到85%以上,隨著爐渣堿度的增加,爐渣黏度逐漸增大,爐渣流動(dòng)性變差,不利于脫硫反應(yīng)的進(jìn)行;爐渣堿度2.5 以上,渣中(FeO+MnO)≤0.5%,控制吹氬攪拌功率,鋼液中的溶解氧≤5×10-6,鋼液中的硫含量可控制在40×10-6左右,進(jìn)一步脫硫需要增加爐渣堿度。溶解氧含量對(duì)最終鋼液中硫含量的關(guān)系見表1。爐渣堿度對(duì)脫硫效率的關(guān)系見表2。
表1 溶解氧含量對(duì)最終鋼液中硫含量的關(guān)系 %
表2 爐渣堿度對(duì)脫硫效率的關(guān)系 %
對(duì)于快節(jié)奏生產(chǎn)條件的精煉脫硫,當(dāng)鋼水進(jìn)入精煉后,需要快速提高鋼水溫度到1 570 ℃以上,為后續(xù)脫硫創(chuàng)造條件;當(dāng)溫度升高以后,控制精煉過程中的氬氣量,開始造脫硫渣,降低爐渣氧化性,有利于脫硫;爐渣堿度R在2.2左右,渣中(FeO+MnO)對(duì)脫硫效率的關(guān)系見表3。隨著不穩(wěn)定氧化物的升高,脫硫率下降,當(dāng)入LF爐時(shí)渣中的不穩(wěn)定氧化物<1.5%,可保證出鋼脫硫效率在40%以上。
爐渣成分對(duì)脫硫的相互影響,爐渣中Al2O3含量較高時(shí),要綜合考慮Al2O3含量對(duì)爐渣脫硫能力和對(duì)吸收Al2O3夾雜物的影響。在CaO-SiO2-Al2O3渣系中,當(dāng)Al2O3含量<30%時(shí)應(yīng)增加渣中Al2O3的含量,可以降低渣的熔點(diǎn),提高渣的流動(dòng)性;但是渣中Al2O3含量高時(shí)對(duì)吸收Al2O3夾雜不利,渣系中Al2O3含量控制在20%~30%較好。(CaO)/(Al2O3·SiO2)對(duì)LS(渣間分批系數(shù))影響的關(guān)系見表4。
表3 堿度為2.2時(shí)(FeO+MnO)對(duì)脫硫效率的關(guān)系 %
表4 (CaO)/(Al2O3·SiO2)對(duì)LS影響的關(guān)系
精煉不同階段攪拌功率對(duì)脫硫率有很大的影響,精煉時(shí)間越長(zhǎng),鋼液與渣接觸的機(jī)會(huì)越多,越有利于脫硫;對(duì)于高硫鋼水,提高鋼水進(jìn)精煉的溫度10 ℃;進(jìn)精煉溫度控制≥1 560 ℃,減少升溫時(shí)間。先升溫到1 570 ℃以上再造堿性還原渣,爐渣堿度控制在2.0以上,逐步減少渣中(FeO+MnO)%≤1.5%以下。依據(jù)不同的鋼水量攪拌功率,建立精煉過程氣體流量攪拌功率控制模型,對(duì)加熱升溫?cái)嚢桦A段、脫硫及渣鋼反應(yīng)階段、去夾雜物弱攪拌階段,分別設(shè)定不同的吹氬攪拌功率參數(shù)。精煉過程氣體流量攪拌功率控制模型見表5(精煉噸位120 t)。
表5 精煉過程氣體流量攪拌功率控制模型
精煉爐渣的流動(dòng)性是影響渣鋼間化學(xué)反應(yīng)的重要因素。渣流動(dòng)性好,有利于提高脫硫速度。目前LF爐精煉過程中調(diào)整渣流動(dòng)性的耐火材料主要有螢石、鐵礬土等;螢石加入提高爐渣流動(dòng)性,提高了硫的擴(kuò)散能力,加入量過大,渣容易變稀,不易脫硫,易造成耐材侵蝕,發(fā)生如下反應(yīng):(SiO2)+2(CaF2)=2(CaO)+SiF4↑。SiF4是有毒氣體,對(duì)身體健康不利,所以要控制渣中CaF2量,一般控制在5%左右較理想。用耐火磚塊及石英砂調(diào)整爐渣堿度時(shí),由于以上材料中含有較多的(SiO2),對(duì)提高爐渣堿度不利。渣中(FeO+MnO)%≤3%的條件下,渣中(Al2O3)對(duì)脫硫的影響較明顯,隨著渣中Al2O3的增加,脫硫能力上升。渣中的(SiO2)+(Al2O3)+(CaF2)在 30%~50% 時(shí),渣流動(dòng)性良好。渣中(Al2O3)含量%對(duì)脫硫效率的關(guān)系見表6。
表6 渣中(Al2O3)含量對(duì)脫硫效率的影響 %
對(duì)目前所冶煉的鋼種進(jìn)行簡(jiǎn)單分類,根據(jù)不同的類別制定一個(gè)基本的加料制度。根據(jù)出鋼下渣情況,對(duì)加料順序進(jìn)行合理安排。轉(zhuǎn)爐下渣情況,渣子的干稀狀況,將計(jì)算準(zhǔn)備好的造渣料一次性加入鋼包進(jìn)行通電精煉。調(diào)整爐渣成分到設(shè)計(jì)爐渣成分范圍內(nèi),LF精煉渣成分見表7。
表7 LF爐精煉渣成分
對(duì)于目前煉鋼廠主要生產(chǎn)HRB400 系列產(chǎn)品,合理設(shè)計(jì)精煉渣的脫硫成分,達(dá)到提高精煉脫硫效率,降低渣中(FeO)+(MnO)的含量,最大限度回收渣中[Fe]與[Mn];精煉爐實(shí)際生產(chǎn)中部分爐次的精煉渣進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。由表8可以看出,精煉渣的堿度要求按照2.1±0.2 進(jìn)行控制,渣中(FeO)+(MnO)≤1.5%;渣中Al2O3含量在10%~20%,CaF2含量控制在3%以內(nèi)。
為了提高精煉渣的流動(dòng)性,調(diào)整精煉渣渣中的(SiO2)+(Al2O3)+(CaF2)在30%~50%時(shí),渣流動(dòng)性良好。渣中(SiO2)+(Al2O3)+(CaF2)關(guān)系見表8。
對(duì)試驗(yàn)各爐次的鋼液中成分進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果見表9。通過對(duì)鋼材中的硫與氧的檢測(cè),終點(diǎn)S含量滿足要求,所有爐次均在0.040%以下,T[O]含量在0.003 5%以下,說明夾雜物含量較少,能夠滿足鋼種質(zhì)量要求。
表8 渣中(SiO2)+(Al2O3)+(CaF2)關(guān)系 %
表9 鋼液檢驗(yàn)結(jié)果 %
1)提高精煉渣的流動(dòng)性,調(diào)整精煉渣中的(SiO2)+(Al2O3)+(CaF2)在30%~50%控制范圍,總精煉時(shí)間控制在25 min 以內(nèi),鋼水[S]脫除到0.040%以下,滿足了連鑄高拉速的生產(chǎn)要求。
2)確定了精煉脫硫的堿度要求按照2.1±0.2進(jìn)行控制,渣中(FeO+MnO)≤1.5%;渣中Al2O3含量在10%~20%,CaF2含量控制在3%以內(nèi)。轉(zhuǎn)爐渣中的(MnO)由3%降低到0.50%以下;渣中(FeO)由5.25%降低到0.50%以下;回收了渣中的余[Mn]和[Fe]。
3)鑒于精煉各階段過程攪拌功率對(duì)脫硫效率的影響,依據(jù)不同的鋼水量攪拌功率建立控制模型。對(duì)加熱升溫階段攪拌、脫硫及渣鋼反應(yīng)階段、去夾雜物攪拌階段,分別設(shè)定氣體流量攪拌功率控制參數(shù),滿足高效脫硫高拉速快節(jié)奏生產(chǎn)的要求。
4)解決了高硫鋼水進(jìn)精煉后,因?yàn)槊摿驎r(shí)間長(zhǎng),精煉過程增碳異常造成C成分超標(biāo)問題。
5)降低了精煉過程電極消耗,節(jié)省了精煉電耗。減少了精煉過程中長(zhǎng)時(shí)間通電對(duì)鋼包渣線的侵蝕,提高了鋼包渣線磚的壽命,鋼包包齡由原來的120爐提高到180爐以上。