李維華,林致明
(福建三寶鋼鐵有限公司技術(shù)中心,福建 漳州 363000)
經(jīng)研究,在全球內(nèi),因鋼鐵腐蝕導(dǎo)致其失效造成當(dāng)年經(jīng)濟損失約4%,被腐蝕的鋼鐵占鋼鐵總產(chǎn)量比約20%,另外,在我國金屬失效造成的直接經(jīng)濟損失已經(jīng)超過了當(dāng)年自然災(zāi)害造成的經(jīng)濟損失,約占當(dāng)年GDP的3%~5%。其中有一半以上的鋼鐵暴露在在大氣中,以在工業(yè)大氣和海洋大氣中腐蝕最突出,這給國家和社會造成了較大的資源浪費和不可估量的經(jīng)濟損失,因此,研究耐工業(yè)大氣腐蝕鋼筋具有較大的實際價值[1-4]。
當(dāng)前,耐大氣腐蝕鋼的研究主要有兩種,一種是在鋼鐵表面涂抹隔絕層隔斷鋼鐵與大氣接觸,另一種是通過改變鋼鐵本身化學(xué)成分和組織來延緩大氣腐蝕速率,其中第二種具有使用成本低,耐蝕性能長久等優(yōu)勢。鑒于以上分析,公司于2020年初決定開始耐大氣腐蝕鋼筋的研發(fā),通過產(chǎn)學(xué)研合作和公司內(nèi)部研討,決定采用加入Cu、Cr、Ni、Mo和V這五種元素進行產(chǎn)品開發(fā),取得了較好的成績,本文主要研究電爐冶煉工藝部分[5-8]。
通過研究鋼中五大元素及稀有元素在耐工業(yè)大氣腐蝕鋼筋HRB400aE中的作用,參考國標(biāo)GB/T 33953-2017化學(xué)成分設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),本實驗化學(xué)成分設(shè)計見表1。
煉鋼三廠90t電弧爐裝入量控制在90±10t,裝料采用料籃操作,每爐鋼裝料次數(shù)控制在3次以內(nèi)。經(jīng)研究,裝料的合理性直接對冶煉周期、爐襯使用壽命,合金回收率、電能消耗和電極消耗產(chǎn)生重要影響。通過積累多年生產(chǎn)經(jīng)驗,煉鋼三廠裝料操作按照以下原則進行裝料操作:下致密、上疏松、爐門口無大料和四周低,以達到不搭橋、效率高、熔化快和穿井快的目的。
熔化期是整個電爐冶煉的關(guān)鍵時期,也是占用時間最長的時期,其約占比冶煉時間60%,耗電量占比約75%,熔化期的關(guān)鍵操作包括:造渣提前、吹氧及時和供電合理,以達到前期脫磷、提前造渣和減少鋼液揮發(fā)與吸氣。煉鋼三廠結(jié)合生產(chǎn)實際,熔化過程、電極位置、必要條件和操作辦法按圖1進行實施。
圖1 爐料熔化過程與操作
表1 化學(xué)成分控制標(biāo)準(zhǔn)
表3 冶煉結(jié)果
表2 精煉渣成分
電爐冶煉氧化期的主要任務(wù)包括:造渣與脫磷、氧化與脫碳、去除氣體與夾雜物和升溫至目標(biāo)溫度。為了合理控制氧化期冶金反應(yīng),煉鋼三廠控制氧化期初始溫度為1650±15℃,后期升溫采用“先快后慢”的升溫方式。
電爐冶煉完畢后,EAF采用留鋼出鋼操作方式,避免鋼包下渣,提高合金回收率。預(yù)脫氧合金化操作采用先預(yù)脫氧,然后普通合金脫氧合金化,最后貴重合金合金化的操作方式,及采用硅鈣鋇和鋁錠和預(yù)脫氧→SiMn合金脫氧合金化→鎳鐵、鉬鐵、鉻鐵、銅和釩鐵合金化的方式。合金加入時機控制在1/4~1/3,加完時機控制在2/3~3/4,殘錳量按0.11wt%計算,出鋼量按95.00t計算。
鋼包精煉的主要任務(wù)包括:調(diào)節(jié)上鋼溫度、調(diào)整化學(xué)成分、控制生產(chǎn)節(jié)奏和凈化鋼液。鋼包精煉重點在于控制精煉白渣,做到早成渣,化好渣,合理控制精煉時間,控制白渣低熔點、高堿度和低氧化性,以達到精煉效果好的目的。另外,為了提高白渣的流動性,采用CaO-Al2O3-SiO2系精煉渣,精煉渣成分如表2所示。
通過采取以上工藝控制措施,對HRB500aE前5爐鋼液生產(chǎn)情況進行統(tǒng)計,如表3所示。
(1)通過采用合理化學(xué)成分設(shè)計,控制好步料操作控制、熔化期操作控制氧化期操作控制、出鋼及預(yù)脫氧合金化操作控制和LF精煉爐處理等操作手段,制備了化學(xué)成分符合國家標(biāo)準(zhǔn)的鋼液成分,鋼液具有較低氮含量。
(2)本次生產(chǎn)試驗冶煉周期、安全生產(chǎn)等均在正常范圍內(nèi),說明電爐冶煉工藝是合理可行的,可以進行大批量生產(chǎn)。