摘要:對(duì)我公司噴油螺桿式空壓機(jī)組運(yùn)行電耗偏高的問題,劃分儀用空壓機(jī)和灰用空壓機(jī)兩部分深入分析,綜合考慮煤種灰分、輸灰不暢情況、輸灰用氣母管壓力設(shè)定、儀用壓縮空氣負(fù)載運(yùn)行方式、設(shè)備缺陷等因素對(duì)空壓機(jī)組電耗的影響。查找了我公司空壓機(jī)系統(tǒng)存在的問題,提出了解決問題的措施。
關(guān)鍵詞:灰分? ?輸灰不暢? ? 輸灰用氣母管壓力設(shè)定? ?儀用壓縮空氣負(fù)載運(yùn)行方式? ?設(shè)備缺陷
1.前言
華潤江蘇南熱發(fā)電有限責(zé)任公司#1、#2機(jī)組因生產(chǎn)需要集中配置了9臺(tái)噴油螺桿式空壓機(jī)組,并且分為灰用空壓機(jī)和儀用空壓機(jī)兩部分。其中灰用空壓機(jī)部分供#1、#2機(jī)組氣力輸灰使用;儀用空壓機(jī)部分,供#1、#2機(jī)組氣動(dòng)閥門控制用氣以及聲波吹灰器用氣使用。2017年以來,我公司空壓機(jī)組電耗呈現(xiàn)逐漸上升的趨勢(shì),問題較為突出。2018年空壓機(jī)組電耗(包含灰用和儀用)為0.279%,較2017年空壓機(jī)組電耗(包含灰用和儀用)0.245%增加了0.034%。
為查找出影響空壓機(jī)組電耗上升的主要原因, 降低空壓機(jī)組電耗,分為儀用空壓機(jī)和灰用空壓機(jī)兩個(gè)方面,對(duì)各類影響因素進(jìn)行了深入的分析,并提出切實(shí)可行的改進(jìn)措施。
2.灰用空壓機(jī)組電耗高原因分析及對(duì)策
2.1系統(tǒng)組成
我公司灰用空壓機(jī)組由5臺(tái)L375G—8.5W噴油螺桿式空壓機(jī),和5臺(tái)JRL-70NW冷凍式壓縮空氣干燥機(jī)組成。空氣經(jīng)空壓機(jī)壓縮后進(jìn)入干燥機(jī)干燥,再進(jìn)入灰用壓縮空氣儲(chǔ)罐,最后經(jīng)管道送往#1、#2機(jī)組氣力輸灰系統(tǒng)。
2.2灰用空壓機(jī)組電耗高原因分析
2.2.1煤種灰分大
為了應(yīng)對(duì)目前燃煤市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)長時(shí)間處于高位的嚴(yán)峻形式,我公司采購一定數(shù)量市場(chǎng)混煤,如石炭4、大友煤,該類型煤種發(fā)熱量較低,灰分較大。為了維持機(jī)組負(fù)荷,需要燃用更多該煤種,鍋爐出口飛灰量增加較多。加上每月一定比例的生活污泥摻燒,實(shí)際進(jìn)入爐膛的燃料灰分進(jìn)一步增加,進(jìn)而增加了后續(xù)氣力輸灰用氣量,使得灰用空壓機(jī)電耗增加。
2.2.2氣力輸灰管道結(jié)垢,輸灰不暢
低溫省煤器為加裝在鍋爐尾部,位于空氣預(yù)熱器和電除塵之間的換熱器,可以進(jìn)一步降低鍋爐排煙溫度,提高機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。但是由于處在鍋爐尾部煙道,有低溫腐蝕的存在,所以低溫省煤器在運(yùn)行中時(shí)常存在泄露。進(jìn)而鍋爐煙氣中水分增加,由于我司#1、#2爐采用氣力輸灰的方式,大量水汽進(jìn)入輸灰管道的灰中,輸灰管道存在結(jié)垢的可能,從而導(dǎo)致輸灰不暢甚至堵塞。需要人為增加灰用空壓機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù),提高輸灰用氣母管壓力,必然導(dǎo)致空壓機(jī)電耗增加。
2.2.3輸灰用氣母管壓力設(shè)定偏高
現(xiàn)場(chǎng)輸灰程控運(yùn)行要求,輸灰母管壓力大于0.4Mpa即可滿足輸灰程控連續(xù)運(yùn)行。但是,為了保障氣力輸灰連續(xù)可靠,我司設(shè)定灰用壓縮空氣母管壓力低于0.7Mpa時(shí),備用空壓機(jī)聯(lián)鎖啟動(dòng)。以#1爐為例, #1爐輸灰母管壓力平均值0.7Mpa,最低值0.66Mpa,輸灰母管壓力長期高于輸灰必須壓力較多,存在較大輸灰壓力富余。長期運(yùn)行,造成空壓機(jī)電耗增加。
2.2.4單機(jī)運(yùn)行時(shí),灰用空壓機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)偏多
近年來,火電機(jī)組發(fā)電形勢(shì)嚴(yán)峻,除了計(jì)劃性檢修,機(jī)組調(diào)停次數(shù)較往年大幅增加,單機(jī)運(yùn)行逐漸成為常態(tài)(2017年全年2個(gè)月單機(jī)運(yùn)行,2018年全年4個(gè)月單機(jī)運(yùn)行)。作為#1、#2機(jī)組的公用系統(tǒng),在單機(jī)運(yùn)行時(shí),輸灰用氣負(fù)載減少一半,而空壓機(jī)仍然維持雙機(jī)運(yùn)行方式,運(yùn)行臺(tái)數(shù)偏多,導(dǎo)致灰用空壓機(jī)電耗增加。
2.2.5設(shè)備缺陷
2.2.5.1電除塵電場(chǎng)進(jìn)氣閥內(nèi)漏
我公司#1、#2機(jī)組的氣力輸灰系統(tǒng),按照電除塵系統(tǒng)的一、二、三、四電場(chǎng)分別進(jìn)行輸灰。每個(gè)電場(chǎng)均布置有進(jìn)氣閥,從而實(shí)現(xiàn)各個(gè)電場(chǎng)的分段輸灰。但是現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行過程中存在電場(chǎng)進(jìn)氣閥內(nèi)漏的情況。大量輸灰用氣漏入不在輸灰狀態(tài)的電場(chǎng)輸灰管道,浪費(fèi)巨大,造成灰用空壓機(jī)電耗的增加。
2.2.5.2灰用空壓機(jī)故障率高
噴油螺桿式空壓機(jī)在母管壓力下降時(shí),通過電磁閥控制氣缸打開進(jìn)氣閥,空壓機(jī)吸入空氣進(jìn)入加載狀態(tài)?,F(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行過程中,電磁閥、氣缸和進(jìn)氣閥任一部件發(fā)生故障均會(huì)導(dǎo)致空壓機(jī)不加載,如下圖1所示。圖中,灰用空壓機(jī)母管壓力下降,#3空壓機(jī)電流明顯偏小,處于不加載狀態(tài),在母管壓力低于設(shè)定值后,#2備用空壓機(jī)經(jīng)延時(shí)聯(lián)鎖啟動(dòng)。由于空壓機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)增加,導(dǎo)致灰用空壓機(jī)電耗增加。
圖1:灰用空壓機(jī)監(jiān)控畫面圖
2.3灰用空壓機(jī)電耗高解決對(duì)策
2.3.1保證入爐燃料的較高熱值,較低灰分
一方面,盡量減少高灰分低熱值煤種(如石炭4、大友煤)的入廠份額。另一方面,保證生活污泥的合理摻燒。近年來,迫于環(huán)保壓力,燃煤電廠污泥摻燒勢(shì)在必行。但是,在生活污泥摻配時(shí),要做到摻配合理,比例控制在5%以內(nèi)。這樣,在一定限度上減少鍋爐出口飛灰量,減少氣力輸灰用氣量,降低灰用空壓機(jī)電耗。
2.3.2加強(qiáng)低溫省煤器運(yùn)行管理監(jiān)視,及時(shí)隔離泄漏點(diǎn)
對(duì)低省進(jìn)口水溫調(diào)整做強(qiáng)制規(guī)定(不低于76℃),盡量避免受熱面低溫腐蝕的發(fā)生。對(duì)低溫省煤器進(jìn)出口濕度變化加強(qiáng)監(jiān)視,同時(shí)對(duì)比電除塵電場(chǎng)二次電壓和二次電流變化。檢修人員通過觀察孔定期監(jiān)視低省運(yùn)行情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)泄漏點(diǎn),并做好低省隔離工作,關(guān)閉故障部分進(jìn)、回水電動(dòng)門,退出運(yùn)行。避免飛灰中水分過高。
2.3.3調(diào)整灰用氣母管壓力設(shè)定值
根據(jù)長期氣力輸灰輸灰效果以及系統(tǒng)穩(wěn)定性觀察實(shí)驗(yàn),得出終端氣力輸灰壓力滿足0.4Mpa以上就可以滿足輸灰要求。除去沿途阻力損失,灰用壓縮空氣母管壓力設(shè)定值由0.7Mpa改為0.5Mpa。減少灰用空壓機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù),同時(shí)避免備用空壓機(jī)聯(lián)鎖啟動(dòng),以#1爐為例,改善后,#1爐輸灰管道壓力平均0.64MPa,最低0.58Mpa,足以滿足生產(chǎn)要求。
2.3.4單機(jī)運(yùn)行時(shí),及時(shí)調(diào)整灰用空壓機(jī)運(yùn)行方式
在機(jī)組《停機(jī)操作卡》中增加“調(diào)整灰用空壓機(jī)運(yùn)行方式”等內(nèi)容,在停運(yùn)機(jī)組輸灰系統(tǒng)完成輸灰工作后,及時(shí)停運(yùn)富余空壓機(jī),降低空壓機(jī)電耗。
2.3.5及時(shí)消除設(shè)備缺陷
2.3.5.1及時(shí)消除電除塵電場(chǎng)進(jìn)氣閥內(nèi)漏缺陷
監(jiān)盤過程中密切關(guān)注電場(chǎng)進(jìn)氣閥后壓力,發(fā)現(xiàn)內(nèi)漏及時(shí)隔離處理。特別關(guān)注停運(yùn)機(jī)組電場(chǎng)進(jìn)氣閥后壓力,如果內(nèi)漏嚴(yán)重,及時(shí)隔離停運(yùn)機(jī)組整個(gè)氣力輸灰系統(tǒng),減少壓縮空氣損耗。
2.3.5.2及時(shí)處理灰用空壓機(jī)不加載缺陷
運(yùn)行人員對(duì)運(yùn)行空壓機(jī)電流以及灰用母管壓力加強(qiáng)監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)母管壓力下降,但是運(yùn)行空壓機(jī)不加載時(shí),及時(shí)啟動(dòng)備用空壓機(jī),停運(yùn)故障空壓機(jī)并聯(lián)系檢修人員盡快處理。
3.儀用空壓機(jī)組電耗高原因分析及對(duì)策
3.1系統(tǒng)組成
我公司儀用空壓機(jī)組由四臺(tái)L375G—8.5W噴油螺桿式空壓機(jī),和三臺(tái)JAL—80M組合式壓縮空氣干燥機(jī)組成??諝饨?jīng)空壓機(jī)壓縮后進(jìn)入干燥機(jī)干燥,再進(jìn)入儀用壓縮空氣儲(chǔ)罐,最后經(jīng)管道送往#1、#2機(jī)組儀用氣管道系統(tǒng)。
3.2儀用空壓機(jī)組電耗高原因分析
3.2.1鍋爐各儀用壓縮空氣負(fù)載運(yùn)行方式不合理
3.2.1.1低溫省煤器聲波吹灰運(yùn)行方式不合理
為了進(jìn)一步降低鍋爐排煙溫度,增加機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,2017年公司#1、#2機(jī)組均安裝了低溫省煤器。為了保證低溫省煤器受熱面換熱良好,同時(shí)安裝了聲波吹灰系統(tǒng),來保證受熱面的清潔。但是,聲波吹灰為連續(xù)運(yùn)行方式,雖然保證了吹灰效果,但是存在吹灰用氣的浪費(fèi),造成儀用空壓機(jī)電耗的升高。
3.2.1.2鍋爐尾部聲波吹灰運(yùn)行方式不合理
由于鍋爐尾部布置了大量的受熱面,如低溫過熱器,低溫過熱器,省煤器。大量的受熱面布置導(dǎo)致煙氣流速降低較多,容易發(fā)生受熱面積灰,削弱傳熱。為了提升機(jī)組經(jīng)濟(jì)性,#1、#2鍋爐尾部均布置了80個(gè)聲波吹灰器,并且采用PLC控制進(jìn)行吹灰?,F(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行過程中,存在聲波吹灰運(yùn)行時(shí)間間隔偏短的問題,導(dǎo)致儀用氣量增加,儀用空壓機(jī)電耗增加。
3.2.2設(shè)備缺陷
3.2.2.1儀用氣管路、閥門漏氣
來自儀用壓縮空氣儲(chǔ)罐的壓縮空氣經(jīng)管道分別送入#1、#2爐儀用氣管道,再經(jīng)過減壓閥到達(dá)各個(gè)氣動(dòng)閥門。因?yàn)檫\(yùn)行年數(shù)的增加,廠區(qū)內(nèi)眾多的氣動(dòng)閥門部件以及沿途減壓閥,管路分接頭均存在不同程度漏氣現(xiàn)象。由于漏氣量的增加,儀用空壓機(jī)負(fù)載增加,電耗隨之增加。
3.2.2.2聲波吹灰器電磁閥內(nèi)漏
我公司#1、#2機(jī)組安裝的低溫省煤器區(qū)域4組聲波吹灰器,鍋爐尾部80個(gè)聲波吹灰器,以及脫硝區(qū)域40個(gè)大功率聲波吹灰器,均通過電磁閥控制進(jìn)氣,從而實(shí)現(xiàn)程控吹灰。而以上吹灰器在程控吹灰過程中,存在進(jìn)氣電磁閥內(nèi)漏現(xiàn)象。未運(yùn)行的聲波吹灰器實(shí)際仍在消耗壓縮空氣,導(dǎo)致壓縮空氣負(fù)載增加,儀用空壓機(jī)電耗增加。
3.2.2.3儀用空壓機(jī)故障率高
同灰用空壓機(jī),儀用空壓機(jī)壓力下降時(shí),通過電磁閥控制氣缸打開進(jìn)氣閥,空壓機(jī)吸入空氣進(jìn)入加載狀態(tài)?,F(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行過程中,電磁閥、氣缸和進(jìn)氣閥任一部件發(fā)生故障均會(huì)導(dǎo)致空壓機(jī)不加載,繼而儀用空壓機(jī)母管壓力進(jìn)一步下降,備用空壓機(jī)聯(lián)鎖延時(shí)啟動(dòng)。由于空壓機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)增加,導(dǎo)致儀用空壓機(jī)電耗增加。
3.3儀用空壓機(jī)電耗高解決對(duì)策
3.3.1調(diào)整鍋爐儀用壓縮空氣負(fù)載運(yùn)行方式
3.3.1.1改變低溫省煤器聲波吹灰器運(yùn)行方式
與技術(shù)部鍋爐專業(yè)展開討論,保證低溫省煤器除灰效果前提下,將原有的持續(xù)吹灰方式,改為整組結(jié)束后延時(shí)232分鐘后繼續(xù)。避免受熱面過度清潔,長時(shí)間連續(xù)吹灰導(dǎo)致儀用氣的浪費(fèi)。
3.3.1.2改變鍋爐尾部聲波吹灰器運(yùn)行方式
適當(dāng)增加鍋爐尾部聲波吹灰時(shí)間間隔。原先的吹灰方式為:某一吹灰器連續(xù)吹灰4分鐘后停止吹灰,間隔1分鐘后運(yùn)行下一個(gè)吹灰器。經(jīng)過與技術(shù)部鍋爐專業(yè)論證,將鍋爐尾部聲波吹灰運(yùn)行方式改為改為:某一吹灰器連續(xù)吹灰3分鐘后停止吹灰,間隔2分鐘后運(yùn)行下一個(gè)吹灰器,減少儀用壓縮空氣的使用。
3.3.1.1及時(shí)消除儀用氣管路、閥門漏氣
將機(jī)組現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域按包干區(qū)域劃分到每個(gè)班組,進(jìn)行壓縮空氣系統(tǒng)日常查漏,并及時(shí)登陸缺陷處理。
3.3.1.2及時(shí)消除聲波吹灰器內(nèi)漏缺陷
每月對(duì)鍋爐尾部聲波吹灰器、脫硝大功率聲波吹灰器、低溫省煤器聲波吹灰器投用試驗(yàn),通過每個(gè)吹灰器手動(dòng)點(diǎn)動(dòng)試投,確認(rèn)各聲波吹灰器運(yùn)行情況,同時(shí)判斷各個(gè)聲波吹灰器電磁閥有無內(nèi)漏情況,發(fā)現(xiàn)內(nèi)漏及時(shí)消缺。
3.3.1.3做好空壓機(jī)日常維護(hù)保養(yǎng),減少儀用空壓機(jī)不加載缺陷
同灰用空壓機(jī),運(yùn)行人員要及時(shí)發(fā)現(xiàn)并停運(yùn)不加載空壓機(jī)。同時(shí),制定空壓機(jī)維護(hù)保養(yǎng)手冊(cè),并嚴(yán)格按照空壓機(jī)維護(hù)保養(yǎng)手冊(cè)中的規(guī)定,對(duì)空壓機(jī)做好維護(hù)保養(yǎng)工作,使得空壓機(jī)一直處于良好的運(yùn)行狀態(tài),發(fā)生不加載情況大幅減少,從而降低空壓機(jī)電耗。
4.結(jié)論
采取以上應(yīng)對(duì)措施后,2019年我公司空壓機(jī)電耗為0.226%較2018年空壓機(jī)電耗0.279%下降0.053%,明顯降低, 對(duì)策效果明顯。但是,還有下降的空間。以后,在繼續(xù)實(shí)施以上對(duì)策的同時(shí),繼續(xù)探索如何進(jìn)一步降低我公司空壓機(jī)電耗。
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作者簡介:
姓名:原俊來? ?工作單位:江蘇南熱發(fā)電有限責(zé)任公司? ? 部門:發(fā)電部? ? 崗位:集控副值
郵箱:yuanjl9009@163.com? ? 電話:18795881049