趙 磊
(國網(wǎng)寧夏電力有限公司調(diào)控中心,寧夏 銀川 750001)
2014年1月23 日,某330 kV變電站110 kV線路122彩二風(fēng)線送電時發(fā)生線路近端接地故障。由于故障電流大,變壓器產(chǎn)生了較大的穿越電流,公共繞組CT飽和,導(dǎo)致2#主變發(fā)生分側(cè)差動保護越級動作。該主變配置某繼電保護公司的雙套保護裝置,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),A套分側(cè)啟動差動保護動作,B套僅啟動保護,未動作。該變電站的主接線圖如圖1所示。
對于該分側(cè)差動保護越級動作事故,分別從故障錄波、比率差動曲線以及諧波制動驗算3個方面分析事故發(fā)生的原因。
圖1中2#主變高中壓側(cè)額定容量為240 MVA,高壓側(cè)額定電壓Uh為345 kV,高壓側(cè)的CT變比為1 000:1,差動保護定值單如表1所示。將其他側(cè)電流折算至高壓側(cè),計算出高壓側(cè)二次額定電流In為0.402 A,則分側(cè)差動啟動電流定值為0.5×0.402 A=0.201 A。
圖1 變電站主接線圖
表1 差動保護定值單
由故障記錄數(shù)據(jù)可知,動作時的A套保護裝置C相分側(cè)差動差流達到3.139 A。A套保護裝置動作時的中壓側(cè)電流波形、B套保護裝置啟動時的中壓側(cè)電流波形以及故障錄波器的中壓側(cè)電流錄波波形分別如圖2(a)、圖2(b)以及圖2(c)所示。
圖2 故障變壓器中壓側(cè)波形
對比圖2(a)、圖2(b)以及圖2(c)發(fā)現(xiàn)。故障時,兩套主變護裝置波形和故障錄波器波形基本上一致,因此排除裝置采樣問題。
保護裝置采樣準(zhǔn)確,根據(jù)采樣數(shù)據(jù)進行比率差動曲線驗算,可進一步確認(rèn)事故發(fā)生原因。根據(jù)故障波形的標(biāo)志集來計算,由于C相差流值遠遠大于A、B相差流值,故以C相來計算。又由于該越級動作事故為A套保護裝置發(fā)生分側(cè)差動保護動作,因此本文重點分析A套保護。分側(cè)差動保護將變壓器的各級繞組作為被保護對象,然后在各側(cè)繞組的首末端設(shè)置CT。本裝置中的分側(cè)差動保護由自耦變壓器高、中壓側(cè)外附CT和公共繞組套管CT構(gòu)成。分側(cè)差動各側(cè)平衡系數(shù)與各側(cè)的CT變比有關(guān)。
高壓側(cè)平衡系數(shù)為:
中壓側(cè)平衡系數(shù)為:
公共繞組側(cè)平衡系數(shù)為:
其中,na.h,na.m,na.cw分別為高壓側(cè)、中壓側(cè)和公共繞組側(cè)的CT變比。計算分側(cè)差動時各側(cè)電流均折算至高壓側(cè)。此外,分側(cè)差動保護采用相電流計算,不需要作移相處理,且電流互感器各側(cè)的極性都以母線側(cè)為極性端。折算后各側(cè)相電流矢量值的計算如下:
差動電流為:
制動電流為:
保護裝置的比率差動曲線如圖3所示。
圖3 保護裝置比率差動曲線圖
根據(jù)故障波形采樣值以及以上原理,計算出A套保護裝置的分側(cè)差動曲線數(shù)據(jù)(只對C相做計算驗算),如表2所示。
表2 比率差動曲線數(shù)據(jù)
根據(jù)圖3保護裝置的比率差動曲線和表2的比率差動曲線數(shù)據(jù),可以得到A套保護裝置動作時刻的比率制動曲線,如圖4所示。
圖4 A套保護裝置比率制動曲線
由圖4可知,制動電流是3.875 A時,差動動作電流門檻值是2.471 3 A,當(dāng)產(chǎn)生的差流為3.151 A大于2.471 3 A時,比率差動動作,其余點的計算量也滿足動作條件。由于A套和B套采樣數(shù)據(jù)接近,故B套的比率差動也滿足動作條件。
該變壓器保護的分側(cè)差動保護具備CT飽和檢測功能,通過判別差流二次諧波、三次諧波的含量及差流連續(xù)性判別元件。二次諧波和三次諧波判別取或后,與差流連續(xù)性判別元件取與邏輯,當(dāng)滿足飽和判別后提高差動門檻及比率制動曲線[1]。
A套保護裝置的錄波開關(guān)量曲線如圖5所示。該保護分側(cè)差動保護啟動后,二次諧波和三次諧波一直在判別門檻附近,在分側(cè)差動動作時刻,差流的二次諧波和三次諧波元件均開放,因此A套保護分側(cè)差動保護動作。
圖5 A套保護錄波開關(guān)量曲線
B套保護錄波開關(guān)量曲表如圖6所示,分側(cè)差動啟動后,與A套相同時刻時的二次諧波和三次諧波未同時滿足開放條件,因此B套保護分側(cè)差動未動作。
綜上所述,在轉(zhuǎn)換性故障之后,中壓側(cè)C相電流出現(xiàn)深度飽和故不能正確傳變電流,導(dǎo)致分產(chǎn)生差差流,且滿足比率差動動作條件。B套未動作的原因在于CT飽和檢測滿足后,差動保護門檻及比率制動曲線均有所提高,差動電流未達到動作條件。
圖6 B套保護錄波開關(guān)量曲線
現(xiàn)場使用的CT型號是10P30,通過現(xiàn)場故障過程的波形記錄,可以看出其CT特性相對較差[2]。理論證明,當(dāng)發(fā)生區(qū)外短路故障時CT不會立即飽和,外部短路后的暫態(tài)不平衡電流不會立即出現(xiàn),但是P級CT在故障時容易出現(xiàn)飽和,其飽和與以下幾個原因有關(guān)[3-5]。
系統(tǒng)發(fā)生故障時,故障電流由直流分量、非周期分量以及穩(wěn)態(tài)分量組成。P級CT的誤差只考慮穩(wěn)態(tài)電流的影響,當(dāng)變壓器發(fā)生區(qū)外故障或者線路重合于永久故障時,CT鐵芯中包含交流穩(wěn)態(tài)磁通,直流分量引起的非周期磁通以及鐵芯中的剩磁。這3種磁通相互疊加后,將加劇CT的飽和程度。
在同樣電流下,感應(yīng)電動勢與二次負(fù)載阻抗成正比,而在同樣負(fù)載阻抗下,CT二次回路線感應(yīng)電動勢與二次電流成正比。當(dāng)故障發(fā)生在被保護設(shè)備近端時,將會產(chǎn)生很大的短路電流,如果CT二次所帶負(fù)載較多導(dǎo)致二次阻抗過大,或額定準(zhǔn)確極限選擇不當(dāng),將會引起CT鐵芯磁通密度增大,從而造成CT飽和。
當(dāng)選擇的保護CT匝數(shù)很小時,二次匝數(shù)必定不多。如要同時兼顧額定準(zhǔn)確極限電流的倍數(shù)不降低,即具有一定的抗飽和能力和帶負(fù)載能力,則必須要求硅鋼片具有良好的導(dǎo)磁性能,而且需要增加鐵芯截面。因而,考慮到保護CT生產(chǎn)過程中的技術(shù)性能和經(jīng)濟指標(biāo),應(yīng)盡量選擇較大變比的保護CT,特別低壓饋線保護CT不宜選用100/5及以下的變比,除非實際一次短路電流特別小。
當(dāng)變壓器發(fā)生區(qū)外近端故障時,將產(chǎn)生很大的穿越電流,使CT一次電流超過其實際準(zhǔn)確限值電流倍數(shù),鐵芯在一次電流過零點前后時刻達到飽和狀態(tài)。在一次電流上升或下降階段,由于鐵芯飽和,磁通不再發(fā)生變化,二次感應(yīng)電動勢為零。而在一次電流過零點前后時刻,磁通急劇變化,使CT二次感應(yīng)出短暫的電動勢,形成時間間隔很長的尖頂波,如圖7所示。尖頂波在一周期內(nèi)的有效值很小,因而在回路電抗上產(chǎn)生的電流很微弱。如果接入差動保護兩側(cè)的CT產(chǎn)生不同程度的飽和,則會形成差流,在滿足制動電流的條件下促使差動保護誤動。
圖7 CT飽和時二次感應(yīng)電動勢
根據(jù)國標(biāo)Q/GDW175-2013《變壓器、高壓并聯(lián)電抗器和母線保護及輔助裝置標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計規(guī)范》要求,對于330 kV及以上電壓等級變壓器,包括公共繞組CT和低壓側(cè)三角內(nèi)部套管(繞組)CT在內(nèi)的全部保護用CT均應(yīng)采用TPY型CT。而該事故現(xiàn)場由于使用P級CT,從而導(dǎo)致差動保護裝置誤動事故。
隨著電網(wǎng)規(guī)模的不斷擴張和電壓等級的不斷提升,系統(tǒng)短路電流的數(shù)值也在不斷攀升,因此對CT的要求越來越高,P級CT難以滿足高電壓等級系統(tǒng)的要求。本文排查分析一次差動保護誤動事故的原因,確定事故起源,最后分析P級CT的飽和原因以及對保護電流的影響,結(jié)合國標(biāo)規(guī)范,根據(jù)現(xiàn)場的實際情況,建議330 kV及以上電壓等級變壓器使用TPY型的CT。