李 靜,唐 璟
(1.甘肅鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院,甘肅 嘉峪關(guān) 735100;2.酒鋼集團(tuán)榆中鋼鐵有限責(zé)任公司,甘肅 蘭州 730104)
煉鋼技術(shù)的發(fā)展,對我國經(jīng)濟(jì)水平的提升產(chǎn)生了巨大的影響。但還需引起相關(guān)人員的重視度,結(jié)合煉鋼工藝分析,制定完善的生產(chǎn)流程,尤其是在生產(chǎn)過程中,傳統(tǒng)的加工方法已經(jīng)無法滿足煉鋼行業(yè)發(fā)展需求,為在生產(chǎn)過程中減少轉(zhuǎn)爐原輔料的消耗量,還需對轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)留渣量增大、煉鋼輔料加入制度等科學(xué)分析,在條件允許的情況下,可對其進(jìn)行實(shí)踐探究,基于轉(zhuǎn)爐單渣冶煉條件下,能夠提升轉(zhuǎn)爐脫磷能力,確保轉(zhuǎn)爐脫磷效果,全面提高轉(zhuǎn)爐輔料的利用率,降低終渣堿度,從而確保煉鋼工藝質(zhì)量。
針對轉(zhuǎn)爐原輔料消耗的減少、優(yōu)化單渣冶煉工藝流程的技術(shù)路線,本文選擇的是酒鋼集團(tuán)榆鋼公司煉鋼案例。公司冶煉工藝主要采用的是鐵水-轉(zhuǎn)爐-精煉爐--連鑄的生產(chǎn)流程,并且強(qiáng)化了對此流程的實(shí)施力度,指標(biāo)在2020年超過了預(yù)期的標(biāo)準(zhǔn)與要求,使鋼產(chǎn)量超過了270萬噸。
工廠自身發(fā)展情況分析,1座LF鋼包精煉爐、2座120t的頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐??紤]到鋼種的不同,主要采用的是鐵水-吹煉-精煉工藝流程[1]。現(xiàn)有爐渣成分如表1所示。
針對表1成分信息數(shù)據(jù)分析,主要是以轉(zhuǎn)爐冶煉為基礎(chǔ)條件,使轉(zhuǎn)爐留渣量不斷地增大。CaO元素的含量隨著生產(chǎn)過程推進(jìn),所占有的含量越來越高,對此,在加工前,還需要優(yōu)化煉鋼工藝流程,在前期生產(chǎn)過程中,對爐渣堿度的控制,在整個(gè)吹煉的過程中不斷加料,能夠滿足加工需求。
圖1 出爐后爐渣溫度的變化情況
對轉(zhuǎn)爐留渣的操作,是以調(diào)渣、濺渣為基礎(chǔ),結(jié)合具體要求把渣全部、部分留在爐內(nèi),把留在爐內(nèi)的渣作為下一次爐鋼初期的渣,能夠有效節(jié)約資源[2]。但是在實(shí)施的過程中,還是會(huì)受到終點(diǎn)爐渣堿度過高、爐內(nèi)溫度過高等因素的影響,使前期的石灰迅速地熔化。由于成渣的速度加快,就影響到轉(zhuǎn)爐脫磷的效率。
表1 現(xiàn)有爐渣成分
表2 采用優(yōu)化后單渣冶煉工藝的煉鋼輔料消耗信息數(shù)據(jù)
同時(shí),爐內(nèi)留有大量的渣,在生產(chǎn)過程中會(huì)向外噴灑,一旦在操作的過程中對工藝流程掌握的不全面,就會(huì)因爐內(nèi)渣的噴灑而危害工作人員的安全。
針對控制爐內(nèi)渣的溫度,為控制爐內(nèi)渣噴灑情況,還需要控制在1580℃以下,TFe低于25%,就能夠合理解決爐內(nèi)渣噴濺的問題。下圖中給出某廠出爐后爐渣溫度的變化情況。
針對轉(zhuǎn)爐原輔料消耗的單渣冶煉工藝的優(yōu)化進(jìn)行了相應(yīng)的闡述,可以明確經(jīng)過對其工藝的優(yōu)化,可使轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)的爐渣堿度降低[3]。對煉鋼工藝優(yōu)化進(jìn)行多次爐次的分析,統(tǒng)計(jì)信息數(shù)據(jù)如表2。
工藝優(yōu)化最大的效果,是減少了石灰、輕燒白云石的加入量,能夠在工藝實(shí)施前,就計(jì)算出石灰、輕燒白云石的用量,可在前期就控制住石灰、輕燒白云石用量,為爐渣堿度降低提供有利條件。
在加工前對石灰、輕燒白云石量的加入,可促進(jìn)石灰、輕燒白云石的溶解,增強(qiáng)高堿度渣的流動(dòng)性,滿足煉鋼生產(chǎn)需求,又減少對煉鋼輔料的消耗。
對轉(zhuǎn)爐原輔料消耗的單渣冶煉工藝的優(yōu)化,能夠使轉(zhuǎn)爐吹煉終點(diǎn)爐渣堿度降低,工藝優(yōu)化前是3.5~4.5,優(yōu)化后降至3.0,明顯地減少了石灰材料的消耗量。
與此同時(shí),還對終點(diǎn)爐渣中(MgO)的含量保持不變,就算是爐內(nèi)的渣量減少,但也可以控制白云石的消耗量。而爐渣堿度的降低,使?fàn)t渣熔化速度加快,逐漸減少爐渣中(TFe)含量,提升了鋼水收得率。例如:某鋼廠轉(zhuǎn)爐工藝優(yōu)化前與優(yōu)化后鋼鐵料消耗的信息數(shù)據(jù),工藝優(yōu)化前,噸鋼渣量為95kg,噸鋼石灰消耗量為26kg,噸鋼輕燒消耗量為14kg,TFe為18%。而工藝優(yōu)化后,噸鋼渣量為80kg,噸鋼石灰消耗量為21kg,噸鋼輕燒消耗量為11kg,TFe為16.8%。
通過對轉(zhuǎn)爐原輔料消耗的單渣冶煉工藝的優(yōu)化,有效降低了轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)爐渣的堿度,上面也提到了轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)爐渣的主要成分,包括SiO2、MgO、P2O5、TFe、CaO、R、F(CaO)。其各含量與均值都有一定的說明。雖然我們已經(jīng)詳細(xì)了解到轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)爐渣的主要成分,但是爐內(nèi)的渣是否會(huì)對爐襯造成侵蝕,還需結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行詳細(xì)分析。結(jié)合其具體信息數(shù)據(jù)的詳細(xì)分析,當(dāng)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)爐渣堿度控制為3.0時(shí)、(MgO)含量在8%~10%之間,那么MgO的飽和溶解度值就會(huì)超過預(yù)期值。
除此之外,還需要結(jié)合實(shí)際情況詳細(xì)分析,考慮到冶煉過程中,爐內(nèi)的爐渣會(huì)濺出,直接影響著工作人員的安全,為此,還需要在工藝優(yōu)化的過程中對爐渣濺出情況的進(jìn)行詳細(xì)分析,如果是在高溫情況下,還應(yīng)考慮減少爐渣的侵蝕性,滿足工藝需求。為防止?fàn)t內(nèi)爐渣的濺出,可降低活性氧化鈣含量。在工藝優(yōu)化前是7.2,而工藝優(yōu)化后降低到3.3,可加快石灰的溶解速度,全面提高石灰脫磷效率。
綜上所述,在現(xiàn)代化煉鋼行業(yè)的發(fā)展中,對煉鋼工藝提出更高的要求。在生產(chǎn)過程中有效減少轉(zhuǎn)爐原輔料消耗量,優(yōu)化單渣冶煉工藝,對爐內(nèi)爐渣含量、爐渣堿度進(jìn)行有效控制,并把石灰在加工前加入到爐內(nèi),可提高轉(zhuǎn)爐脫磷效果。同時(shí),通過對單渣冶煉工藝的優(yōu)化,還可對終點(diǎn)爐渣堿度的有效控制,使終點(diǎn)爐渣堿度為達(dá)到3.0以上,其脫磷率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了工藝優(yōu)化前的80%,滿足煉鋼行業(yè)的工藝要求,確保了工藝質(zhì)量與生產(chǎn)效率。