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高深直溜井沖擊產(chǎn)塵治理技術(shù)研究

2020-12-23 01:46:26鄒常富
中國礦業(yè) 2020年12期
關(guān)鍵詞:降塵風(fēng)流除塵器

鄒常富

(中煤科工集團(tuán)重慶研究院有限公司,重慶 400039)

溜井轉(zhuǎn)運(yùn)礦石是金屬礦山地下開采常見的生產(chǎn)工藝之一,隨著開采深度的逐漸增加,單中段溜井轉(zhuǎn)運(yùn)開始向多中段轉(zhuǎn)運(yùn)發(fā)展,同時(shí),溜井深度由十幾米逐漸增加至幾百米,高深溜井卸礦產(chǎn)生的沖擊風(fēng)速高、穿透性強(qiáng),沖擊產(chǎn)塵濃度大,隨風(fēng)流擴(kuò)散速度快、距離遠(yuǎn),嚴(yán)重污染溜井下部的作業(yè)巷道,對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和作業(yè)人員身體健康都有較大影響[1-3],高深溜井沖擊粉塵治理成為了金屬礦山開采過程中的一大難題。為了解決溜井沖擊產(chǎn)塵問題,本文圍繞沖擊產(chǎn)塵規(guī)律和沖擊力進(jìn)行了大量的研究,并結(jié)合夏甸金礦生產(chǎn)實(shí)際,提出了一套適用于高深直溜井沖擊產(chǎn)塵的治理措施,為金屬礦山高深直溜井粉塵治理提供參考依據(jù)。

1 高深直溜井情況

夏甸金礦主溜井深240 m,溜井卸礦口位于-780 m水平,溜井底部礦倉位于-1 050 m水平,礦倉底部除放礦外均關(guān)閉,溜井下開口位于-1 020 m,溜井除上卸礦口和下開口外,其他分層均無連通口,屬于高深直溜井。溜井直徑為4 m,溜井所在巷道寬8 m,高6 m,溜井一側(cè)為運(yùn)輸主巷道,另一側(cè)為獨(dú)頭巷道,巷道內(nèi)正常風(fēng)速為0.5 m/s。溜井卸礦作業(yè)為礦車運(yùn)輸卸礦,礦車將礦石直接傾倒至溜井內(nèi),礦石受自重作用沿溜井直接落入底部礦倉,卸礦過程中產(chǎn)生較大的沖擊力和沖擊氣流。高深直溜井如圖1所示。

2 沖擊產(chǎn)塵規(guī)律

2.1 沖擊氣流運(yùn)移規(guī)律

由于溜井深240 m,卸礦時(shí)沖擊風(fēng)速較高,因此采用數(shù)值模擬計(jì)算分析沖擊氣流運(yùn)移規(guī)律。以夏甸金礦現(xiàn)場(chǎng)條件為依據(jù),按照相似原則建立數(shù)值模型,將礦體視為一個(gè)整體,在下落的過程中不發(fā)生分離,溜井網(wǎng)格劃分如圖2所示[4-6]。

將溜井口設(shè)置為壓力入口,將溜井出口支巷設(shè)置為壓力出口,其他設(shè)置為壁面。因礦體下落過程其速度隨時(shí)間變化,故選擇瞬態(tài)計(jì)算方式,通過模擬計(jì)算得出不同時(shí)刻溜井內(nèi)空氣的壓力與速度分布情況如圖3所示。

由圖3可知,溜井卸礦作業(yè)后,礦石在溜井內(nèi)下落過程中,礦石上方形成了一段負(fù)壓,主要是由于礦石下落時(shí)對(duì)溜井內(nèi)的空氣進(jìn)行壓縮,瞬間形成負(fù)壓,對(duì)比不同時(shí)間溜井內(nèi)空氣壓力的變化可知,礦石運(yùn)動(dòng)時(shí)間越長對(duì)溜井底部產(chǎn)生的空氣壓力越大,隨著礦石不斷落入底部,氣壓逐漸減小。對(duì)比不同時(shí)間的風(fēng)速可以看出,礦石下落壓縮空氣形成沖擊風(fēng)流,

且隨礦石速度的增大而增大,并在溜井中上部,由于礦石碰撞作用產(chǎn)生局部渦流,待礦石到達(dá)中下部后,礦石下落分布較均勻,不產(chǎn)生氣流的局部循環(huán),較大風(fēng)速主要集中在溜井出口處,溜井出口處的瞬時(shí)風(fēng)速如圖4所示。

圖1 高深直溜井概況Fig.1 The overview of high and deep straight well

圖2 高深直溜井網(wǎng)格模型Fig.2 The grid model of high-deep straight well

圖3 溜井內(nèi)空氣壓力及速度分布圖Fig.3 The air pressure and velocity distribution in the chute

由圖4可知,溜井口開始卸礦時(shí),溜井出口風(fēng)速較小,還未形成沖擊風(fēng)流,但經(jīng)過3 s左右的時(shí)間后,沖擊風(fēng)流風(fēng)速增加至10 m/s以上,隨著礦石在溜井內(nèi)下落速度增加,風(fēng)速也急劇增大,瞬間最大風(fēng)速可達(dá)30~50 m/s,在-1 020 m水平產(chǎn)生沖擊風(fēng)暴。

現(xiàn)場(chǎng)卸礦過程中,考慮到人員安全,在-1 020 m水平出口5 m位置處通過風(fēng)表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,測(cè)試出卸礦后風(fēng)速最大值達(dá)到35 m/s左右,與模擬數(shù)據(jù)相差不大,即卸礦后風(fēng)速峰值較大,因此,在采取降塵措施時(shí),應(yīng)當(dāng)充分考慮沖擊風(fēng)暴對(duì)防塵措施的擊穿問題。

2.2 產(chǎn)塵規(guī)律

通過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)粉塵濃度來研究卸礦的產(chǎn)塵規(guī)律,但由于受到現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)條件和安全條件制約,無法測(cè)試卸礦口的濃度,僅將測(cè)點(diǎn)均勻布置于溜井出口聯(lián)巷內(nèi)1~10 m區(qū)域,每半米設(shè)置一個(gè)測(cè)點(diǎn)。通過現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,溜井卸礦產(chǎn)生的粉塵濃度呈λ型分布,即卸礦后粉塵濃度急劇增加,粉塵濃度達(dá)到最大值,卸礦后沖擊風(fēng)流過后,巷道風(fēng)速恢復(fù)正常,粉塵濃度趨于平緩。2 m位置處測(cè)點(diǎn)的粉塵濃度分布曲線如圖5所示。

圖4 沖擊氣流瞬時(shí)速度Fig.4 The instantaneous speed of impinging airflow

圖5 粉塵濃度分布曲線圖Fig.5 The distribution curve of dust concentration

由圖5可知,溜井卸礦形成沖擊風(fēng)流,產(chǎn)生的沖擊粉塵濃度極大,瞬間濃度最大值高達(dá)650 mg/m3,沖擊壓力釋放后,巷道內(nèi)風(fēng)速恢復(fù)正常,粉塵沿溜井口向外緩慢溢出,巷道內(nèi)粉塵濃度趨于平穩(wěn),濃度維持在100 mg/m3以上。對(duì)比所有測(cè)點(diǎn)的粉塵濃度測(cè)試結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析得出,粉塵濃度峰值出現(xiàn)在溜井出口聯(lián)巷內(nèi)2 m范圍左右,主要是由于沖擊風(fēng)流對(duì)溜井下口聯(lián)巷沉積粉塵的擾動(dòng),造成二次揚(yáng)塵污染,二次揚(yáng)塵與溜井內(nèi)的粉塵疊加,導(dǎo)致粉塵濃度增加出現(xiàn)峰值,隨著風(fēng)流向外擴(kuò)散,大顆粒粉塵沉降,粉塵濃度又逐漸降低,最終趨于平穩(wěn)。通過對(duì)粉塵粒徑進(jìn)行分析,其平均粒徑D50為150 μm,平均粒徑較大,主要是由于卸礦瞬間高風(fēng)速風(fēng)流中夾雜著較多的大顆粒粉塵,隨風(fēng)流運(yùn)移距離較遠(yuǎn)難以沉降引起的。

3 沖擊產(chǎn)塵治理

3.1 沖擊產(chǎn)塵治理措施

基于沖擊產(chǎn)塵規(guī)律的分析,由于沖擊風(fēng)速較大,采用噴霧降塵措施時(shí),高速含塵氣流極易穿透霧化屏障,治理效果不佳,因此,針對(duì)沖擊產(chǎn)塵,宜采用高效除塵器的抽塵凈化措施進(jìn)行治理[7-10]。但采用除塵器進(jìn)行密閉抽塵時(shí),巷道密閉條件下不利于沖擊卸壓,且高深直溜井產(chǎn)生的沖擊風(fēng)流風(fēng)速值高達(dá)30~50 m/s,風(fēng)速值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于除塵器的過濾風(fēng)速,根據(jù)除塵器性能試驗(yàn)研究可知,當(dāng)除塵器內(nèi)部過濾風(fēng)速過大時(shí),其除塵效率降低,因此,當(dāng)采用除塵器抽塵凈化措施進(jìn)行治理時(shí),需先進(jìn)行卸壓,降低風(fēng)速,然后采用除塵器進(jìn)行治理,即采取卸壓抽塵的治理技術(shù)進(jìn)行治理。

1) 卸壓措施?;诋a(chǎn)塵規(guī)律研究結(jié)果,粉塵濃度峰值出現(xiàn)在溜井口聯(lián)巷內(nèi)2 m位置處,因此,在溜井口2 m位置處對(duì)巷道寬度及高度進(jìn)行有效擴(kuò)大,當(dāng)沖擊風(fēng)流峰值形成后經(jīng)過巷道內(nèi)的擴(kuò)大空間時(shí),風(fēng)流向各個(gè)方位進(jìn)行擴(kuò)散,沖擊壓力得到了有效釋放,沖擊風(fēng)速也得到有效降低。通過現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定,經(jīng)過卸壓后,沖擊風(fēng)速降低至15 m/s左右,擴(kuò)大卸壓空間如圖6所示。

圖6 擴(kuò)大卸壓空間示意圖Fig.6 The diagram of expanding pressure relief space

經(jīng)過擴(kuò)散卸壓后風(fēng)流運(yùn)動(dòng)方向和速度逐漸趨于穩(wěn)定,但風(fēng)速依然較大,因此,通過試驗(yàn)研制了一種風(fēng)流導(dǎo)流裝置布置于除塵器吸塵口位置,在不增加除塵器負(fù)載的條件下,對(duì)沖擊風(fēng)流進(jìn)行降速和引導(dǎo),從而避免風(fēng)流將除塵系統(tǒng)擊穿而無法起到除塵的作用。通過現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,風(fēng)流經(jīng)過導(dǎo)流裝置后,風(fēng)速可降低至10 m/s以內(nèi),風(fēng)流導(dǎo)流裝置如圖7所示。

2) 抽塵凈化措施。根據(jù)沖擊產(chǎn)塵規(guī)律研究結(jié)果,在溜井下口2 m區(qū)域內(nèi),沖擊風(fēng)速最大,二次揚(yáng)塵嚴(yán)重,為沖擊風(fēng)流區(qū);增加擴(kuò)大的卸礦空間后,風(fēng)流運(yùn)動(dòng)軌跡發(fā)生改變,在擴(kuò)大空間內(nèi)風(fēng)流運(yùn)動(dòng)面增加,風(fēng)流逐漸分散,風(fēng)速也急劇降低,該區(qū)域?yàn)榉稚L(fēng)流區(qū);經(jīng)過擴(kuò)大卸壓空間后,風(fēng)流運(yùn)動(dòng)方向和速度逐漸趨于穩(wěn)定,經(jīng)過風(fēng)流導(dǎo)流裝置后,風(fēng)流穩(wěn)定在10 m/s以內(nèi),為風(fēng)流穩(wěn)定區(qū)[11-15]。因此,在現(xiàn)場(chǎng)配套過程中將除塵器布置于風(fēng)流穩(wěn)定區(qū)。根據(jù)沖擊風(fēng)量計(jì)算得出除塵器的處理風(fēng)量宜為550 m3/min,由于夏甸金礦溜井出口與整個(gè)運(yùn)輸大巷聯(lián)通,不利于控塵,因此,在溜井出口開拓一條專用的回風(fēng)繞道,并將其他聯(lián)通區(qū)域進(jìn)行有效密閉,將含塵沖擊風(fēng)流引至回風(fēng)繞道內(nèi),采用濕式除塵器進(jìn)行治理,系統(tǒng)布置如圖8所示。

圖7 風(fēng)流導(dǎo)流裝置示意圖Fig.7 The diagram of wind flow diversion device

圖8 除塵系統(tǒng)布置示意圖Fig.8 The diagram of dust removal system layout

3.2 治理效果

在夏甸金礦高深直溜井采用卸壓除塵技術(shù)措施后,有效地解決了沖擊壓力和粉塵污染問題,溜井口巷道內(nèi)作業(yè)環(huán)境得到了極大的改善。采用濾膜質(zhì)量法考察卸壓式高效除塵器除塵效果,通過采樣器測(cè)試治理前后的粉塵濃度值,測(cè)點(diǎn)布置在除塵器尾部出風(fēng)口下風(fēng)側(cè)5 m巷道作業(yè)人員通行的位置,降塵效率見表1。

根據(jù)測(cè)試結(jié)果,采用卸壓除塵治理措施后,高深直溜井出口風(fēng)速由30 m/s降低至6 m/s,溜井出口巷道內(nèi)總粉塵濃度由600.8 mg/m3降至12.0 mg/m3,降塵效率達(dá)98%,呼吸性粉塵濃度從166.7 mg/m3降至8.0 mg/m3,降塵效率達(dá)95.2%,降塵效果較好,溜井出口巷道內(nèi)環(huán)境得到了極大的提升,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)效率也得到了極大的提高。

表1 粉塵濃度測(cè)試結(jié)果Table 1 The results of dust concentration test

4 結(jié) 論

1) 高深直溜井卸礦作業(yè)在溜井內(nèi)壓縮空氣形成沖擊風(fēng)流,沖擊風(fēng)速高達(dá)30~50 m/s,沖擊風(fēng)流產(chǎn)生的沖擊粉塵濃度極大,瞬間濃度最大值高達(dá)650 mg/m3,污染極為嚴(yán)重。

2) 為避免沖擊風(fēng)流擊穿除塵系統(tǒng),在溜井出口采用擴(kuò)大卸壓空間和風(fēng)流導(dǎo)流系統(tǒng)進(jìn)行卸壓,將沖擊風(fēng)速由30 m/s降低至10 m/s以內(nèi)。

3) 采用卸壓除塵治理措施后,溜井出口巷道內(nèi)總粉塵濃度由600.8 mg/m3降至12.0 mg/m3,降塵效率達(dá)98%,呼吸性粉塵濃度從166.7 mg/m3降至8.0 mg/m3,降塵效率達(dá)95.2%,有效解決了沖擊產(chǎn)塵污染問題。

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