寧變芳,劉 歡,薛慶陽(yáng),趙 萌,單春來
(西北機(jī)電工程研究所,陜西 咸陽(yáng) 712099)
懸掛是輪式武器系統(tǒng)底盤的重要組成部分,是連接武器系統(tǒng)車體和車輪的主要裝置,其功能是衰減由車輪振動(dòng)傳遞給車體的沖擊。傳統(tǒng)的圓柱彈簧懸掛結(jié)構(gòu)形式簡(jiǎn)單、可靠性高,但是其空/滿載車體高度變化幅度較大,無法實(shí)現(xiàn)懸掛參數(shù)與整車在不同承載狀態(tài)下的良好匹配[1];而油氣懸掛可以通過改變油氣彈簧的充氣壓力來實(shí)現(xiàn)懸掛剛度變化,因此可適應(yīng)武器系統(tǒng)不同負(fù)載及射擊工況,具有良好的車炮匹配特性。
楊業(yè)海[1]對(duì)某高機(jī)動(dòng)性越野車油氣懸架系統(tǒng)進(jìn)行了設(shè)計(jì)與開發(fā),將所涉及的各種參數(shù)計(jì)算程序、仿真模型、優(yōu)化算法及分析工具進(jìn)行了整合與模塊化,開發(fā)了油氣懸架系統(tǒng)設(shè)計(jì)軟件;徐文立[2]建立了油氣懸架試驗(yàn)車的整車模型,研究了油氣懸架對(duì)整車操縱穩(wěn)定性和平順性的影響;李魁武等[3]結(jié)合火控閉環(huán)控制技術(shù),建立了誤差綜合補(bǔ)償模型,利用火控解算前一時(shí)刻的誤差特性,對(duì)后一時(shí)刻火控解算進(jìn)行誤差實(shí)時(shí)綜合補(bǔ)償,以提高射擊精度。以上文獻(xiàn)均未涉及懸掛特性對(duì)高炮射擊精度的影響。
為了掌握懸掛特性對(duì)某輕型高機(jī)動(dòng)平臺(tái)射擊精度的影響,采用集總參數(shù)識(shí)別方法獲取了懸掛系統(tǒng)振動(dòng)阻尼特性參數(shù),研究了連發(fā)射擊載荷下圓柱彈簧懸掛系統(tǒng)平臺(tái)的振動(dòng)特性。針對(duì)圓柱彈簧剛度不可調(diào)、車炮匹配性不佳的特點(diǎn),研究了油氣懸掛的剛度特性對(duì)車體振動(dòng)的影響,優(yōu)化后油氣懸掛剛度可大幅度減小車體振動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)車炮匹配優(yōu)化。在模擬射擊線穩(wěn)定的補(bǔ)償力矩作用下,該高炮可滿足射擊精度指標(biāo)要求。
某輕型高機(jī)動(dòng)武器系統(tǒng)采用6×6雙橫臂獨(dú)立懸掛系統(tǒng)底盤,懸掛系統(tǒng)的阻尼特性參數(shù)一般通過試驗(yàn)獲取,筆者通過對(duì)底盤振動(dòng)特性分析和轉(zhuǎn)膛自動(dòng)機(jī)工作特性分析,將某輕型高機(jī)動(dòng)高炮連發(fā)射擊近似視為一個(gè)在高頻(射擊頻率16.667 Hz,車體振動(dòng)頻率約1 Hz)激勵(lì)作用下的單自由度強(qiáng)迫振動(dòng)系統(tǒng)。
車體振動(dòng)的單質(zhì)量系統(tǒng)模型如圖1所示。
該模型是由車身質(zhì)量m和彈簧剛度K、減振器阻力系數(shù)為C的懸掛組成[4]。
車身垂直位移坐標(biāo)z的原點(diǎn)取在靜力平衡位置,根據(jù)牛頓第二定律,得到描述系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)的微分方程為
(1)
令
(2)
那么,齊次方程為
(3)
式中:ωn為無阻尼時(shí)系統(tǒng)固有圓頻率,而阻尼對(duì)運(yùn)動(dòng)的影響取決于n和ωn的比值ζ,ζ稱為阻尼比:
(4)
汽車懸掛系統(tǒng)的阻尼比數(shù)值ζ通常在0.25左右,屬于小阻尼,此時(shí)微分方程的解為
(5)
阻尼比ζ對(duì)衰減振動(dòng)有兩方面影響,與有阻尼固有頻率ωd有關(guān)。
(6)
式中:ζ增大,則ωd下降;當(dāng)ζ=1時(shí)ωd=0,此時(shí)運(yùn)動(dòng)失去振蕩特征。汽車懸掛系統(tǒng)阻尼比ζ大約為0.25,ωd比ωn只降了3%左右,在工程上可以近似認(rèn)為ωd≈ωn,車身部分無阻尼振動(dòng)的固有圓頻率ωn、無阻尼固有頻率fn分別為
(7)
(8)
圖2中兩個(gè)相鄰的振幅A1與A2之比d稱為減幅系數(shù),決定振幅的衰減程度,其表達(dá)式為
(9)
取自然對(duì)數(shù):
(10)
可以由實(shí)測(cè)的衰減振動(dòng)曲線得到減幅系數(shù)d,進(jìn)而求出阻尼比ζ:
(11)
基于摸底試驗(yàn)車體橫滾角位移測(cè)試曲線,對(duì)該試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行參數(shù)識(shí)別[5-6],測(cè)試曲線參數(shù)識(shí)別如圖3所示。
得到:
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
通過分析單自由度高頻強(qiáng)迫振動(dòng)系統(tǒng)特性,認(rèn)識(shí)系統(tǒng)的基本振動(dòng)特性,為開展油氣懸掛參數(shù)優(yōu)化及車炮匹配分析奠定基礎(chǔ),也可更好地對(duì)射擊線穩(wěn)定采取有效補(bǔ)償措施。
針對(duì)原采用圓柱彈簧懸掛的底盤系統(tǒng),基于識(shí)別的參數(shù),建立了發(fā)射過程整車動(dòng)力學(xué)模型,結(jié)合實(shí)彈射擊試驗(yàn),對(duì)側(cè)向10連發(fā)射擊載荷作用下的底盤振動(dòng)響應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證,計(jì)算與測(cè)試曲線對(duì)比如圖4、圖5所示,測(cè)試曲線由安裝于車體上的高精度陀螺姿態(tài)傳感器[7]獲取。
通過理論計(jì)算與測(cè)試值進(jìn)行對(duì)比,計(jì)算車體橫滾角位移最大值為71.2 mrad,測(cè)試橫滾角位移最大值為70.4 mrad,計(jì)算誤差1.2%,理論計(jì)算具有較高的精度,為開展懸掛參數(shù)優(yōu)化奠定基礎(chǔ)。
由圖4、5可以看出,采用圓柱彈簧懸掛的底盤,由于圓柱彈簧懸掛的剛度具有不可調(diào)節(jié)的特點(diǎn),使得車體在滿載側(cè)向射擊工況下,其剛度表現(xiàn)較弱,10連發(fā)側(cè)向射擊工況下車體橫滾角位移最大值達(dá)到約5°,車炮匹配性能不佳。
油氣彈簧是用油液來傳遞壓力[8],用壓縮氣體作為彈性介質(zhì)的一種彈性元件。圖6為油氣彈簧的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖。
蓄能器(氣室)內(nèi)的氣體狀態(tài)方程:
P0Vr0=PVr,
(17)
式中:P0為開始充入蓄能器內(nèi)的惰性氣體壓力;V0為開始充入蓄能器內(nèi)的惰性氣體體積;r為氣體多變指數(shù),一般r=1.28.
油氣懸掛系統(tǒng)的剛度為[9]
(18)
式中:T0為油氣彈簧的初始負(fù)載;x為正值表示油氣彈簧活塞拉伸時(shí)產(chǎn)生的位移,負(fù)值表示油氣彈簧活塞壓縮時(shí)產(chǎn)生的位移;Af為氣腔截面積。
從油氣懸掛的工作原理以及力學(xué)特性可以看出,在油氣彈簧內(nèi)部油液往返流動(dòng)的通道上設(shè)置阻尼閥和單向閥,可以使其自身就具有減振器的功能;油氣懸掛具有非線性變剛性、漸增性的特性。
油氣懸掛通過改變油氣彈簧的充氣壓力,即可實(shí)現(xiàn)油氣懸掛的剛度變化,以實(shí)現(xiàn)適應(yīng)不同負(fù)載工況,因此油氣懸掛具有良好的車炮匹配特性[10-11]。
原武器系統(tǒng)底盤的懸掛系統(tǒng)采用圓柱彈簧,實(shí)彈橫向射擊時(shí)車體最大橫滾角達(dá)到70.4 mrad,立靶密集度超差。
在原圓柱彈簧懸掛的底盤動(dòng)力學(xué)模型的基礎(chǔ)上,對(duì)油氣懸掛剛度進(jìn)行多方案對(duì)比分析,每次增大10%懸掛等效剛度,分析側(cè)向射擊工況條件下車體姿態(tài)橫滾角位移、角速度變化情況,計(jì)算結(jié)果如表1所示。因版面所限,只列出部分車體姿態(tài)橫滾角位移、角速度變化曲線,所示曲線對(duì)應(yīng)表1中相應(yīng)序號(hào),如圖7、8所示。
表1 油氣懸掛剛度對(duì)側(cè)向射擊車體橫滾角位移、角速度影響
由表1可知,應(yīng)用油氣懸掛剛度可調(diào)的優(yōu)點(diǎn),當(dāng)車體前懸、中后懸掛等效線剛度各增大到256、316 N/mm時(shí),車體橫滾角位移降低到38.1 mrad,相對(duì)原圓柱彈簧懸掛試驗(yàn)炮降低了46.5%,車體橫滾角速度降到158.3 mrad/s,相對(duì)降低了42.7%.
基于對(duì)車體10連發(fā)側(cè)向射擊橫滾振動(dòng)基本特性和三相交流永磁同步電機(jī)(PMSM)負(fù)載扭矩響應(yīng)特性,采用優(yōu)化后油氣懸掛剛度參數(shù),構(gòu)造與射速匹配的脈沖補(bǔ)償力矩,實(shí)現(xiàn)對(duì)射擊線穩(wěn)定有效補(bǔ)償。構(gòu)造補(bǔ)償力矩、炮膛合力、炮口角位移對(duì)應(yīng)關(guān)系如圖9所示。圖中十字依次為第1~10發(fā)彈丸出炮口時(shí)刻炮口角位移量。
補(bǔ)償力矩作用下炮口垂直及方位位移曲線如圖10、11所示。
該高炮彈丸外彈道計(jì)算高低散布0.5 mrad,方位散布0.4 mrad;炮口振動(dòng)引起的高低中間誤差Ez及方位中間誤差Ex分別為
(19)
(20)
由式(19)、(20)計(jì)算得到炮口振動(dòng)引起的高低中間誤差為Ez=4.574 mm,對(duì)應(yīng)高低角位移中間誤差為0.8 mrad;方位中間誤差為Ex=2.4 mm,對(duì)應(yīng)方位角位移中間誤差為0.6 mrad.計(jì)算200 m立靶高低密集度為1.4 mrad,方位密集度為1.0 mrad.
根據(jù)分析計(jì)算結(jié)果,將該武器系統(tǒng)底盤懸掛系統(tǒng)由圓柱彈簧改為油氣懸掛,經(jīng)靶場(chǎng)5組實(shí)彈射擊試驗(yàn),橫向射擊200 m立靶密集度如表2所示,達(dá)到密集度指標(biāo)要求。
表2 200 m試驗(yàn)立靶密集度
1)根據(jù)油氣懸掛剛度、阻尼可調(diào)的優(yōu)點(diǎn),在車體固有振動(dòng)頻率0.9~1.2 Hz易于實(shí)現(xiàn)的范圍內(nèi),將車體前懸掛等效線剛度從128 N/mm增大到256 N/mm,中、后懸掛等效線剛度從158 N/mm增大到316 N/mm時(shí),發(fā)現(xiàn)車體橫滾角位移從71.2 mrad降低到38.1 mrad,降低了46.5%,車體橫滾角速度從275.9 mrad/s降到158.3 mrad/s,降低了42.7%.
2)利用油氣懸掛剛度、阻尼可調(diào)的優(yōu)點(diǎn),更易于實(shí)現(xiàn)車炮參數(shù)匹配,使系統(tǒng)振動(dòng)位移、速度、加速度幅值降低,可有效減小隨動(dòng)補(bǔ)償誤差。
3)構(gòu)造了與射速匹配的脈沖補(bǔ)償力矩,計(jì)算表明,在補(bǔ)償力矩作用下,該輕型高機(jī)動(dòng)高炮側(cè)向射擊條件下高低立靶密集度為1.4 mrad,方位密集度為1.0 mrad,可滿足高低及方位立靶密集度的指標(biāo)要求。
4)對(duì)懸掛特性匹配優(yōu)化后的武器系統(tǒng)進(jìn)行了射擊試驗(yàn),橫向射擊5組,密集度試驗(yàn)均達(dá)到指標(biāo)要求,驗(yàn)證了優(yōu)化改進(jìn)措施的有效性。