潘恒樂,王 俊,陳 鍇,盛浩然
常德煙草機械有限責任公司,湖南省常德市武陵區(qū)長庚路999號415000
在卷煙生產(chǎn)過程中,梗簽分離系統(tǒng)利用氣流將煙絲和梗簽分離,質(zhì)量密度較小的煙絲被吸附在吸絲帶上形成煙絲束,質(zhì)量密度較大的梗簽被篩選出來進入回收系統(tǒng)處理[1]。梗簽影響卷煙燃燒性能及感官質(zhì)量,會造成煙支表面刺破、單支煙質(zhì)量偏差較大等質(zhì)量問題[2-3]。為提升梗簽分選效果,劉瀾波等[4]設計了煙梗打散裝置,熊克林等[5]將直通型漂浮室改為“之”字形漂浮室,柏世繡等[6]研制了S型二次分選氣流通道,張皓天等[7]研制了一種外置式梗簽分離裝置,白雪等[8]設計了基于真空懸浮和離心風分相結(jié)合的梗簽分離系統(tǒng),廖艷培等[9]研制了一種梗簽分離三次風選裝置。此外,劉小川等[10]設計了一套以PLC為遠程控制中心的梗簽分離回收在線控制系統(tǒng),提高了梗簽分離的穩(wěn)定性與可靠性。胡中軍等[11]分析了梗導向板高度和小風機壓力兩個因素對梗簽分離效果的影響。任志立等[12]利用ANSYS Workbench軟件對不同形狀的懸浮腔進行仿真分析,得出方形懸浮腔的梗簽分離效果最好。
ZJ116B型卷接機組是以成熟的ZJ116A型卷接機組為技術(shù)平臺研制的新一代國產(chǎn)細支卷煙卷接機組,該機型使用了經(jīng)典的雙煙道技術(shù)[13-14],由于難以對前后煙道均勻輸送煙絲,且兩煙道無法獨立調(diào)節(jié),當來料煙絲不均勻時,會造成前后吸絲通道間梗簽分離效果不一致,造成卷煙質(zhì)量波動,前后道卷煙質(zhì)量穩(wěn)定性出現(xiàn)較大差異。目前針對雙煙道卷煙機前后道質(zhì)量穩(wěn)定性的研究鮮見報道。為此,通過分析ZJ116B型卷接機組的梗簽分選原理,設計了獨立的二次分選調(diào)節(jié)裝置,并將分選通道由直通型改成Z型,以期提高梗簽分選效果,使各煙道的卷煙質(zhì)量特性基本保持一致。
ZJ116B型卷接機組的梗簽分選系統(tǒng)由一次分選和二次分選組成,該分選系統(tǒng)見圖1。運行時,煙絲經(jīng)過彈絲轆1和針輥2的共同作用后,均勻松散地落下,順著落絲通道3到達一次分選噴嘴4處,噴嘴向前方噴出正壓氣流,氣流均勻分布于左右兩墻板之間的整個寬度上。在正壓氣流的作用下使較輕的煙絲和較重的梗簽分離,煙絲被氣流直接吹入前方的流化床10上,梗簽則落入下方的閘輥6上,即實現(xiàn)了梗簽的第1次分選。
圖1梗簽分選系統(tǒng)示意圖Fig.1 Schematic diagram of stem separator
通過閘輥的轉(zhuǎn)動,閘輥上的葉片會把落在上面的梗簽帶走并拋入到分選通道7中。二次分選噴嘴5位于分選通道7上端,在整個橫向?qū)挾壬暇鶆蚍种昧?85個噴射口。通過噴嘴向上噴出正壓氣流,使噴嘴下方的分選通道形成壓差,它會在通道中形成從下往上流動的氣流,通過向上流動的氣流升力對梗簽進行第2次分選,其中較輕的煙絲在氣流的作用下進入流化床中,較重的梗簽落入下方的回收通道9中。二次分選調(diào)節(jié)機構(gòu)8則用于調(diào)節(jié)梗簽二次分選的效果。
片狀物的懸浮速度計算公式[15]為:
式中:V為片狀體的體積,m3;S為迎流面積,m2;ρx為片狀物密度,kg/m3;ρ氣流為氣流密度,kg/m3;g為重力加速度,9.8 N/kg;vx為片狀物懸浮速度,m/s。
每種物料因具有不同的迎流面積、體積和密度,在相同的空氣密度下均有不同的懸浮速度,相同尺寸的梗簽與煙絲比較,顯然ρx梗簽>ρx煙絲,則vx梗簽>vx煙絲,只要氣流速度v氣流滿足條件vx梗簽>v氣流>vx煙絲,就能將煙絲、梗簽分離,實現(xiàn)梗簽的二次分選。
梗簽二次分選調(diào)節(jié)機構(gòu)見圖2,由調(diào)節(jié)板、刻度尺、星型旋鈕以及連桿機構(gòu)等組成。需要調(diào)節(jié)分選效果時,旋開星型旋鈕5,使連桿機構(gòu)6的調(diào)節(jié)桿在刻度尺4上移動,可改變調(diào)節(jié)板3的位置,從而改變分選通道底部的截面積大小。流量公式[16]為:
式中:Q為分選通道流量,m3/h;S為分選通道底部的截面積,m2;v為向上流動氣流速度,m/s。
由于分選通道中的流量Q是由二次分選噴嘴噴出的正壓氣流大小決定的,所以在工作過程中,流量Q基本是不變的,當?shù)撞拷孛娣eS發(fā)生變化時v就會發(fā)生變化,這樣就可達到調(diào)整梗簽二次分選效果的目的,當分選效果滿足要求后,再擰緊星型旋鈕,固定整個連桿機構(gòu)。
為分析ZJ116B型卷接機組前后煙道生產(chǎn)卷煙的質(zhì)量特性,對南京卷煙廠1組ZJ116B型卷接機組生產(chǎn)的“金陵十二釵”牌卷煙進行取樣檢測,將機組運行速度設定為10 000支/min,在機組穩(wěn)定運行2 h后,分別取20支前煙道卷煙和20支后煙道卷煙,連續(xù)取5次,統(tǒng)計20支卷煙總質(zhì)量和卷煙質(zhì)量標準偏差(即卷煙質(zhì)量SD值),結(jié)果見表1。
圖2梗簽二次分選調(diào)節(jié)機構(gòu)示意圖Fig.2 Schematic diagram of control mechanism for secondary stem separation
表1改進前卷煙質(zhì)量穩(wěn)定性統(tǒng)計Tab.1 Statistics of cigarette weight consistency before modification
根據(jù)南京卷煙廠的工藝技術(shù)標準,20支細支卷煙總質(zhì)量為(10.60±0.20)g,單支細支卷煙標準偏差≤15 mg。由表1可見,前煙道和后煙道的卷煙總質(zhì)量均滿足工藝技術(shù)標準,前煙道生產(chǎn)的卷煙平均總質(zhì)量為10.54 g,后煙道卷煙平均總質(zhì)量為10.66 g,兩者基本一致。前煙道卷煙質(zhì)量的標準偏差除第5次取樣結(jié)果外均滿足工藝技術(shù)標準,而后煙道卷煙質(zhì)量的標準偏差均未能滿足要求,前煙道卷煙質(zhì)量的平均SD值比后煙道平均SD值小1.68 mg,說明后煙道卷煙質(zhì)量波動較大。
ZJ116B型卷接機組采用雙煙道技術(shù),經(jīng)過兩次分選后的煙絲在流化床上一分為二,最終分別到達前后吸絲通道中的吸絲帶上。而現(xiàn)有的ZJ116B型卷接機組的二次分選的調(diào)節(jié)機構(gòu)設計在左右2塊主墻板之間,由1個調(diào)節(jié)桿調(diào)節(jié)整個煙絲輸送寬度上的分選效果,不能對分選通道分開進行調(diào)節(jié),當來料煙絲不均勻時,會造成前后吸絲通道間梗簽分離效果不一致。且梗簽二次分選通道是直通型的,其內(nèi)部氣流速度基本恒定,閘輥有時會帶入一些煙絲團進入分選通道中,成團的梗簽和煙絲難以分離,或隨氣流上升進入流化床,或下落排出到回收通道中。這些均會導致卷煙質(zhì)量出現(xiàn)波動,造成前后煙道卷煙質(zhì)量穩(wěn)定性出現(xiàn)較大差異。
圖3改進后的梗簽二次分選調(diào)節(jié)機構(gòu)示意圖Fig.3 Schematic diagram of modified control mechanism for secondary stem separation
重新設計了二次分選調(diào)節(jié)機構(gòu)來對分選通道底部的截面積進行獨立調(diào)節(jié),見圖3。改進后的調(diào)節(jié)裝置由左右兩個獨立的調(diào)節(jié)機構(gòu)組成,均安裝在連接架9上。每個獨立的調(diào)節(jié)機構(gòu)均由調(diào)節(jié)板、刻度尺、星型旋鈕、連桿機構(gòu)以及擋風塊等組成,其使用方法與原調(diào)節(jié)機構(gòu)基本一致,改變右調(diào)節(jié)板4的位置,可以改變前吸絲通道的梗簽分選效果;改變左調(diào)節(jié)板6的位置,可以改變后吸絲通道的梗簽分選效果,實現(xiàn)前后煙道梗簽分選效果的獨立調(diào)節(jié)。
當左右調(diào)節(jié)板的位置變化時,相鄰兩個調(diào)節(jié)板之間可能會出現(xiàn)間隙,會造成相鄰通風口的通風量隨之變化。因此在兩個調(diào)節(jié)板相鄰的位置均安裝了擋風塊5,用來封閉調(diào)節(jié)板之間的間隙,避免梗簽二次分選效果受到影響。
為了提高在二次分選過程中對煙絲團的分選效果,借鑒其他卷接設備的除梗技術(shù),將直通式的分選通道設計成Z型[17],增加了4個三角形導流塊,將其錯位安裝于分選通道的兩側(cè),使導流塊之間的氣流通道變成Z型,見圖4。根據(jù)文丘里效應,當風吹過阻擋物時,在阻擋物的背風面上方端口附近氣壓相對較低,從而產(chǎn)生吸附作用并導致空氣的流動[18]。所以迎風面A處的壓力PA高于背風面B處的壓力PB,氣流從高壓點向低壓點流動,就會形成圖4中所示的順時針旋向的小循環(huán)氣流。在Z形通道中,煙絲團隨主氣流向上流動,與通道內(nèi)的迎風面撞擊后轉(zhuǎn)向。撞擊后,含有梗簽的煙絲團會在自重及小循環(huán)氣流作用下,向下運行,再次循環(huán),在流動中左右撞擊、上下翻轉(zhuǎn),使梗簽與煙絲得到充分分離。
圖4 Z型分選通道示意圖Fig.4 Schematic diagram of Z-shaped separation passage
材料:“金陵十二釵”牌卷煙(江蘇中煙工業(yè)有限責任公司南京卷煙廠)。
設備:ZJ116B型卷接機組(常德煙草機械有限責任公司),MW3220型煙支水分及密度剖面微波快速測量儀(德國TEWS公司生產(chǎn)),OM-VA型煙支/濾棒在線取樣綜合檢測臺(北京歐美利華科技有限公司生產(chǎn))。
方法:將ZJ116B型卷接機組的運行速度設定為10 000支/min,在機組穩(wěn)定運行2 h后,利用濾棒/煙支綜合測試儀對卷煙進行取樣檢測,每次分別取20支前煙道卷煙和20支后煙道卷煙,連續(xù)取5次,統(tǒng)計改進后取樣的20支卷煙總質(zhì)量和卷煙質(zhì)量標準偏差(即卷煙質(zhì)量SD值);使用在線梗簽分離回收裝置對改進前后的設備分別進行5次1 min的梗簽收集檢測。
由表2可見,改進后的前后煙道生產(chǎn)出卷煙的總質(zhì)量基本一致,符合卷煙企業(yè)的工藝技術(shù)標準;前后煙道的卷煙質(zhì)量標準偏差也都滿足工藝技術(shù)標準,其中前煙道卷煙質(zhì)量的平均SD值由改進前的14.40 mg降到13.16 mg,后煙道卷煙質(zhì)量的平均SD值由改進前的16.08 mg降到13.44 mg,有效降低了卷煙質(zhì)量SD值水平,減小了煙支質(zhì)量的波動;前后煙道卷煙質(zhì)量的平均SD值差值由改進前的1.68 mg降到了0.28 mg,有效減少了前后煙道卷煙質(zhì)量穩(wěn)定性的差異,提高了卷煙質(zhì)量的穩(wěn)定性。
表2改進后卷煙質(zhì)量穩(wěn)定性統(tǒng)計Tab.2 Statistics of cigarette weight consistency after modification
由表3可見,排出的梗簽中的平均含絲率由改進前的18.4%降到了改進后的9.0%,降低了9.4百分點,排出梗簽中含絲率大大減少,降低了原輔材料的消耗,有效提高了梗簽分選效果。
表3改進前后排出梗簽的含絲率比較Tab.3 Comparison of tobacco fiber content in rejected stems before and after modification
通過設計梗簽二次分選獨立調(diào)節(jié)裝置,將直通型的分選通道改進成Z型分選通道,實現(xiàn)了對ZJ116B型卷接機組的前后煙道梗簽分選的獨立調(diào)節(jié),提高了梗簽分選效果和卷煙質(zhì)量穩(wěn)定性。以ZJ116B型卷接機組生產(chǎn)的“金陵十二釵”牌卷煙為對象進行測試,結(jié)果表明:前煙道的卷煙質(zhì)量的平均SD值由改進前的14.40 mg降到13.16 mg,后煙道的卷煙質(zhì)量的平均SD值由改進前的16.08 mg降到13.44 mg,前后煙道卷煙質(zhì)量的平均SD值差值由改進前的1.68 mg降到了0.28 mg,排出的梗簽中含絲率降低了9.4百分點。該技術(shù)可在ZJ119、PROTOS2-2等雙煙道卷接設備上推廣應用。