劉金明
中核遼寧核電有限公司設(shè)計(jì)管理處 遼寧葫蘆島 125000
某核電站大修結(jié)束后,巡檢人員現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)核電站2號機(jī)凝結(jié)水抽取系統(tǒng)CEX011、016、020管道支吊架變形、卡箍斷裂,支吊架失效,查詢1號機(jī)相同功能位置,發(fā)現(xiàn)1號機(jī)相同功能位置支吊架也存在同類問題。本文對發(fā)生斷裂支架的管道進(jìn)行分析,給出一種新的分析方法,確定支吊架斷裂的原因[1]。
現(xiàn)場發(fā)生卡箍斷裂或者限位失效的管道主要是1/2CEX011、1/2CEX016和1/2CEX020管道,1/2CEX011、016和1/2CEX020管道流程圖如下黃色背景所示:
1/2CEX016管道與1/2CEX011管道相連,主要作用為輸送冷卻水以冷卻疏水?dāng)U容器,在機(jī)組低功率下,當(dāng)疏水?dāng)U容器排氣溫度超過75℃時(shí),1/2CEX118VL打開,為1/2CEX101BA提供噴淋水。
1/2CEX020管道與1/2CEX012/013/018/016管道相連,主要作用是冷卻凝汽器汽空間,在機(jī)組低功率下,當(dāng)凝汽器汽空間溫度75℃時(shí),1/2CEX117/118VL打開,為凝汽器提供噴淋水。
對于管道支吊架發(fā)生卡箍斷裂或者限位失效通常從設(shè)計(jì)、安裝、運(yùn)行幾個(gè)方面分析,發(fā)生卡箍斷裂或者限位失效的管道主要是1/2CEX011、1/2CEX016和1/2CEX020管 道。1/2CEX-020-005a和1/2CEX-011-001在管系的位置如圖2、圖3所示。
首先從設(shè)計(jì)角度對系統(tǒng)管道布置進(jìn)行分析,整理1/2CEX011、016和1/2CEX020管道等軸圖及支吊架清單,1、2號機(jī)組管道及支吊架布置相同,,1/2CEX011、016、020管道共布置23個(gè)支架,其中只有2個(gè)限位支架1/2CEX-020-005a和1/2CEX-011-001,1/2CEX-020-005a和1/2CEX-011-001抱箍全部斷裂。
1/2CEX011、016管道規(guī)格為140*6mm,1/2CEX020管道直徑為168*7mm,根據(jù)DL/T 5054-1996《火力發(fā)電廠汽水管道設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》計(jì)算,對于直徑為140mm,壁厚為6mm的碳鋼管道,內(nèi)部介質(zhì)為水,保溫厚度為0的情況下,管道支架最大間距為7.8m,對于直徑為168mm,壁厚為7mm的碳鋼管道,內(nèi)部介質(zhì)為水,保溫厚度為0的情況下,管道支架最大間距為8.8m。水平90°彎管兩端支吊架的管道展開長度,不應(yīng)大于水平直管上允許支吊架的最大間距的0.73倍,對于140*6mm和168*7mm水平90°彎管兩端支吊架的管道展開長度最大不應(yīng)該超過5.74m和6.45m。查詢1/2CEX011、016和1/2CEX020管道等軸圖及支吊架清單,管系中兩個(gè)支架的最大間距為4m,滿足規(guī)范對管道支吊架間距的要求[2]。
根據(jù)DL/T 5054-1996《火力發(fā)電廠汽水管道設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》7.2.1.1,管道的一階固有頻率應(yīng)大于 3.5hz,CAESAR II建模計(jì)算1/2CEX011、016、020管道固有頻率,計(jì)算結(jié)果如下表所示:
從以上計(jì)算結(jié)果可見,1/2CEX016管系、1/2CEX020管系一階固有頻率均小于3.5hz,不滿足規(guī)范要求。由于管系固有頻率低,當(dāng)管系受到擾動(dòng)時(shí),容易使管系產(chǎn)生晃動(dòng)。對于此次發(fā)生管箍斷裂的支架,由于是限位支架,當(dāng)管系發(fā)生晃動(dòng)時(shí),作用力完全由限位支架承擔(dān),作用力完全作用在管箍上,導(dǎo)致管箍發(fā)生斷裂。
其次從管道的現(xiàn)場安裝核實(shí),1/2CEX011、016、020支架的類型和安裝位置與設(shè)計(jì)圖紙基本一致,但是核實(shí)到1/2CEX020下游管道1/2CEX012、013、019、020管道及支架發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場SZ1型支架失效,如下圖4所示:
表1 CEX016管系固有頻率計(jì)算結(jié)果
表2 CEX020管系固有頻率計(jì)算結(jié)果
支架失效后使管系剛度進(jìn)一步降低,擾動(dòng)引起的晃動(dòng)變大。對失效的支架原因分析,由于失效支架為SZ1滑動(dòng)支架,不限制管SZ1管卡在管道上的轉(zhuǎn)動(dòng),當(dāng)管到晃動(dòng)時(shí),容易使SZ1轉(zhuǎn)動(dòng),造成如上圖所示的情況。
從系統(tǒng)運(yùn)行角度分析,現(xiàn)場觀察已經(jīng)損壞的支架與管道接觸處,管道漆面有較大的劃傷,在系統(tǒng)正常運(yùn)行期間,1/2CEX016/020/011無晃動(dòng),1/2CEX016/020/011支架無晃動(dòng),管道支架損壞應(yīng)該發(fā)生在1/2CEX117/118/119VL開關(guān)的瞬態(tài)。當(dāng)1/2CEX117/118/119VL動(dòng)作時(shí),管系內(nèi)壓力突然變化,管道內(nèi)部可能產(chǎn)生水錘現(xiàn)象,為整個(gè)管系引入較大的擾動(dòng)。
綜上所述,在1/2CEX117/118/119VL開啟和關(guān)閉的瞬間,為管系引入擾動(dòng),由于管系固有頻率低,使管系產(chǎn)生大的晃動(dòng)。由于SZ1不限制轉(zhuǎn)動(dòng),在管系晃動(dòng)過程中,SZ1支架失效,進(jìn)一步降低管系剛度,由于吊架只承擔(dān)豎直方向上的作用力,水平方向、軸向作用力完全由限位支架承擔(dān),巨大的作用力完全作用在管箍上,導(dǎo)致管箍發(fā)生斷裂[3]。
本文管道振動(dòng)原因分析方法主要從管道布置方面進(jìn)行,主要依據(jù)規(guī)范為DL/T 5054-1996《火力發(fā)電廠汽水管道設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》,關(guān)于支架布置方面通常限制的為管道支架的間距,不規(guī)定支吊架的功能,一階固有頻率多為參考值,在電廠管道實(shí)際布置過程中較少計(jì)算管道的固有頻率。
本報(bào)告通過分析證明,在滿足規(guī)范要求的支吊架間距下,管系的固有頻率仍有可能偏低,在管道有擾動(dòng)的情況下仍有可能引起管系的超標(biāo)振動(dòng),從而引起支吊架的損壞。在后繼的管系設(shè)計(jì)過程中,不僅僅考慮管道支吊架間距對管道的影響,應(yīng)加強(qiáng)對管系固有頻率的關(guān)注。
同時(shí),在后繼分析管道振動(dòng)的問題時(shí),本報(bào)告提供一種新的分析方法,使用該方法,有助于更快的找到管道振動(dòng)、支架損壞的原因,減少電廠的損失。