文啟付 杜 博 王 靜
(河南安鋼集團舞陽礦業(yè)有限責任公司,河南 舞鋼 462500)
羅寺溝尾礦庫緊臨舞鋼市區(qū),下游約800 m處有村莊、田崗水庫和省道七蟻公路,東南距鐵山礦區(qū)鐵古坑采場約4 km,屬山谷型尾礦庫,設計總庫容為2 300 萬m3、最終堆積標高+168.5 m和堆積總高68.5 m[1]。初期壩采用不透水粘土筑壩,于1972年建成。2008年至2012年,公司對尾礦庫多期子壩出現(xiàn)沼澤化的安全隱患進行災害綜合治理,在緊臨原壩下游用露采剝離巖石一次性修筑廢石壩,最終標高168.5 m,壩體中軸線長1 800 m,原始地貌為透水心墻廢石壩,最低處長89 m,其余為不透水粘土心墻廢石壩,新增庫容596 萬m3。災害治理后總庫容2 896 萬m3;庫等別由三等庫提高到二等庫;新增一排水系統(tǒng),由框架擋板式排水井和隧洞組成,防洪標準由五十年一遇提高到一千年一遇[1]。2012年,鐵山礦區(qū)采礦由露采轉(zhuǎn)入地采,采用充填法開采,尾礦經(jīng)分級后細粒部分輸送到尾礦庫。2016年6月,趙案莊王道行礦區(qū)微細粒和細粒尾礦開始輸送到尾礦庫。為此,兩礦區(qū)細粒尾礦均入庫,給尾礦庫安全生產(chǎn)帶來了挑戰(zhàn),需對細粒微細粒尾礦入庫如何排放等進行綜合研究。
趙案莊王道行礦區(qū)微細粒尾礦排到老庫區(qū),入庫后在壩前難沉淀,干灘平緩,已堆積到溢流塔附近,影響到溢流塔的排水質(zhì)量。目前,尾砂堆積壩子壩壩頂標高156.3 m,壩前堆積干灘灘頂高平均154.5 m,干灘坡度<1%,溢流塔出水口標高150.50 m。子壩距溢流斜槽650 m,距溢流塔1 100 m。
廢石壩與尾砂堆積壩之間形成的三角區(qū),由鐵山礦細粒尾礦排放堆積,見圖1。三角區(qū)現(xiàn)已堆積到148.5 m標高,堆積到尾砂堆積子壩標高尚需115.33 萬m3。
圖1 羅寺溝尾礦庫現(xiàn)狀圖
趙案莊王道行礦區(qū)排入尾礦庫的細粒、微細粒尾礦-0.038 mm占61.68%,難沉淀,部分在水中呈懸浮狀態(tài),直接推進到溢流塔附近,回水水質(zhì)不能滿足選礦生產(chǎn)要求。堆積壩前干灘抬升緩慢,干灘坡度過緩,平均坡度<1%,形成汛期最小干灘長度100 m時安全超高不能滿足要求。若因回水水質(zhì)問題,封溢流塔抬高排水標高,又引起汛期調(diào)洪庫容不足。
三角區(qū)原尾礦堆存工藝為鐵山礦區(qū)尾礦經(jīng)旋流器濃縮分級后沉沙堆積在三角區(qū),溢流排入老庫區(qū)。為了加快三角區(qū)尾礦堆存抬升速度,細粒尾礦不經(jīng)旋流器濃縮分級直接排入三角區(qū)。細粒尾礦直排后,造成微細粒尾礦無規(guī)律堆積,局部形成隔水層,部分堆積在透水壩段附近,直接影響透水壩的透水性。
趙案莊王道行礦區(qū)選礦產(chǎn)生的尾礦經(jīng)分級排入尾礦庫的細粒微細粒部分,取樣做物相鑒定,主要礦物為蛇紋石,占總量的75%以上,其余為白云石、角閃石、古銅輝石和石膏等;取樣化學分析,全鐵礦品位TFe 4.50%,磁性鐵mFe 0.75%。蛇紋石經(jīng)選礦工藝后部分泥化,懸浮于水中難沉淀。
鐵山礦區(qū)尾礦經(jīng)分級排入尾礦庫的細粒部分,取樣做物相鑒定,主要礦物為石英和單斜輝石,占總量的90%以上,其余為玉髓、角閃石和方解石等;取樣化學分析,全鐵礦品位TFe 11.00%,磁性鐵mFe 1.20%。鐵山礦區(qū)分級后細粒尾礦中含少量的微細粒,整體易沉淀。
3.2.1 充填站濃縮池溢流尾礦砂漿沉淀試驗
充填站30 m濃縮池取溢流樣,將礦漿靜置澄出上層澄清液備用,預先測定下層礦漿的固體和水分的重量。為保證礦漿的粒度、泡沫粘度等條件與生產(chǎn)一致,用原試樣的澄清液配制不同濃度的礦漿。試驗用1 000 ml量筒取等量、等濃度的礦漿充分混合后分四組樣,靜止觀察各量筒中礦漿的沉降情況取平均值。沉淀試驗結(jié)果見表1。通過自然沉降試驗,該微細粒尾礦為難沉淀尾礦。
表1 充填站濃縮池溢流尾礦砂漿自然沉降試驗結(jié)果
3.2.2 旋流器濃縮分級與壓濾機壓濾對比試驗
根據(jù)充填站濃縮池溢流沉淀試驗結(jié)果,選用FX200、FX150、FX125和FX100四種型號的旋流器在尾礦庫現(xiàn)場進行濃縮分級試驗。各型號旋流器在尾礦濃度、壓力相同的條件下進行濃縮分級試驗,分別對比在8 h、24 h、48 h和72 h內(nèi)濃縮后沉沙堆積量的多少和溢流中含尾礦的濃度。經(jīng)對比試驗,F(xiàn)X150型旋流器在相同時間內(nèi),沉沙量最多,溢流中尾礦濃度最低濃縮分級效果好,且運行成本低。
微細粒尾礦經(jīng)壓濾機壓濾試驗,壓濾后含水量約30%。壓濾后的微細粒尾礦呈團塊狀,不流動,現(xiàn)場需頻繁架設皮帶運輸和機械二次搬運,對現(xiàn)場施工場地要求較高。
尾礦壓濾相對旋流器濃縮,現(xiàn)場占用場地大,作業(yè)條件要求高,效率低,能耗高,運行成本高。
3.2.3 土工布過濾試驗
旋流器溢流尾礦粒度細、濃度低、難沉淀,排放到尾砂堆積壩前干灘上,易沖刷干灘;懸浮物直接飄浮到溢流塔附近,影響回水水質(zhì)。干灘上用木桿和錨網(wǎng)圍成50 m×50 m的田字格,周邊分別鋪500 g/m2、200 g/m2和100 g/m2的土工布。旋流器溢流排放到不同田字格中進行過濾試驗。見圖2。
圖2 土工布過濾試驗
通過試驗對比,200 g/m2土工布在相同單位時間內(nèi)過濾效果較好,處理量多,過濾后的水質(zhì)滿足回水水質(zhì)要求,經(jīng)濟合理。
鐵山礦區(qū)細粒尾礦中微細粒含量較少,整體易沉淀。為在廢石透水壩段壩前迅速抬升,采用縮小排礦口增加排放管和排放管端部安裝橫管(Φ100 mm橫管長6 m,兩端封閉,300 mm等間距開孔30 mm)均勻放礦兩種方案進行試驗,見圖3。通過現(xiàn)場對比試驗,增加放礦管并在端部安裝橫管的方案,在相同單位時間內(nèi)透水壩前沉淀堆積尾礦量較多。對比兩種方案,放礦管端部安裝橫管的方案,有效降低了尾礦在壩前的流速,加速了細粒尾礦在壩前的沉淀,維護工作量小,運行穩(wěn)定,效果好。
圖3 增加排放管進行堆存技術試驗
通過對微細粒尾礦在羅寺溝尾礦庫堆存技術的研究,探索出“難沉淀微細粒尾礦-小直徑旋流器濃縮-沉沙壩前干灘堆存-溢流排入土工布圍成的田字格中沉淀-過濾后的水進入儲水區(qū)”一整套全新技術方案。依據(jù)新技術方案確定的參數(shù),趙案莊王道行礦區(qū)微細粒尾礦通過FX150旋流器濃縮,沉沙在壩前干灘堆積,溢流排入用木桿、錨網(wǎng)和土工布圍成的田字格中沉淀和過濾。新堆存技術方案經(jīng)1.5年的運行,堆積壩干灘灘頂高程整體抬高約1.5 m;離八期子壩中軸線200 m范圍內(nèi)干灘上的50 m×50 m田字格中微細粒尾礦沉淀效果明顯,干灘平均坡度達1.5%,局部達2%;干灘坡度、安全超高和最小干灘長度等均達到安全生產(chǎn)要求;水經(jīng)過土工布過濾后進入儲水區(qū),回水水質(zhì)滿足選礦生產(chǎn)要求;溢流塔排水標高未抬高,調(diào)洪庫容滿足汛期要求。
鐵山礦區(qū)細粒尾礦增加排放管并在端部安裝橫管分散放礦的新方案,經(jīng)實踐有效降低了尾礦在緊臨壩前干灘上的流速,加速了尾礦的沉淀,同時增加了透水壩段壩前堆積尾礦的滲透性。新方案運行1年,透水壩壩前干灘尾礦堆積抬高約5 m,向庫內(nèi)由粗粒到細粒分級堆積明顯,有效保證了透水壩段的透水性。
通過對鐵山和趙案莊王道行兩礦區(qū)微細粒、細粒尾礦的礦物組成、沉淀試驗和堆存技術的綜合研究,有效解決了在羅寺溝尾礦庫的堆存困難,實現(xiàn)了干灘坡度、最小干灘長度、安全超高和調(diào)洪庫容等均滿足安全生產(chǎn)運行要求,回水水質(zhì)滿足選礦生產(chǎn)要求。