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330MW燃煤機(jī)組SCR脫硝超低排放工程改造優(yōu)化設(shè)計(jì)探討

2020-12-11 07:13溫卿云
關(guān)鍵詞:煙道入口尿素

溫卿云

(福建龍凈環(huán)保股份有限公司,福建 廈門 361009)

根據(jù)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計(jì)劃(2014—2020年)》的要求,燃煤電廠需實(shí)現(xiàn)超低排放(即在基準(zhǔn)氧含量6%條件下,煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10、35、50 mg/m3)。其中,氮氧化物的超低排放被業(yè)界認(rèn)為是相對容易實(shí)現(xiàn)的,主要是因?yàn)楝F(xiàn)役85%以上的燃煤電廠均采用了高效可靠的選擇性催化還原法(SCR)煙氣脫硝技術(shù),而且在建造之初一般均設(shè)置了催化劑的加裝預(yù)留層。SCR煙氣脫硝技術(shù)在近5年內(nèi)得到長足的發(fā)展,脫硝效率可高達(dá)95%,但在實(shí)際運(yùn)行中存在流場不均、氨逃逸濃度超標(biāo)、壓降過大等多種問題[1],而這些問題又會使脫硝后生成過量的硫酸氫銨和硫酸銨等副產(chǎn)物,導(dǎo)致下游的空預(yù)器、低溫省煤器等換熱面堵塞腐蝕,給機(jī)組運(yùn)行帶來嚴(yán)重的安全隱患[2]。

本文對某330 MW燃煤機(jī)組SCR脫硝進(jìn)行研究分析,發(fā)現(xiàn)其在煙道及導(dǎo)流裝置、噴氨及混合裝置和尿素?zé)峤庀到y(tǒng)等的設(shè)計(jì)均存在不同程度的問題,導(dǎo)致SCR脫硝系統(tǒng)雖然能達(dá)到原設(shè)計(jì)80%的效率,但其付出的代價(jià)卻是噴入過量的氨,從而導(dǎo)致氨逃逸過高,尿素耗量過大,空預(yù)器易堵塞等問題。針對此問題,采取更換SCR脫硝進(jìn)出口煙道、噴氨系統(tǒng)、移位尿素?zé)峤庀到y(tǒng)設(shè)備和增加二層催化劑及再生一層催化劑等措施,最終實(shí)現(xiàn)超低排放40mg/Nm3,總體脫硝效率大于90%。

1 改造前存在的問題與分析

330 MW機(jī)組SCR脫硝采用雙煙道雙反應(yīng)器無脫硝旁路布置方式、還原劑采用尿素?zé)峤庵迫“睔饷撓酢CR按入口NOx濃度為400 mg/m3、催化劑采用2+1層布置,初裝催化劑采用蜂窩式催化劑,脫硝率不低于80%。脫硝系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)參數(shù)如表1所示。

表1 SCR脫硝系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)參數(shù)表

該SCR脫硝系統(tǒng)在改造前存在以下一些問題:(1)脫硝出入口煙道布置不合理,SCR反應(yīng)器進(jìn)出口流場不均勻,煙風(fēng)道磨損嚴(yán)重;(2)噴氨格柵磨損、腐蝕嚴(yán)重,噴氨格柵區(qū)煙風(fēng)道膨脹受限,煙道支撐變形嚴(yán)重;(3)現(xiàn)有兩層催化劑,投運(yùn)近3年,其化學(xué)壽命已到20 000小時(shí),而且存在較大程度的磨損和坍塌的現(xiàn)象;(4)尿素?zé)峤庀到y(tǒng)存在的問題:現(xiàn)有一路尿素溶液管道腐蝕嚴(yán)重,高溫稀釋風(fēng)機(jī)故障較多,熱解爐低位布置,沒有足夠的檢修空間,尿素?zé)峤庀到y(tǒng)出口氨混合物兩側(cè)管系布置不均,氨計(jì)量分配調(diào)門調(diào)節(jié)性能差,調(diào)門及管系易發(fā)生尿素逆反應(yīng)結(jié)晶;(5)省煤器輸灰系統(tǒng)癱瘓無法投運(yùn),主要問題是灰斗、倉泵三維膨脹受限,煤器輸灰管道彎頭磨損嚴(yán)重,現(xiàn)有倉泵2臺無法正常投運(yùn),出口管線阻力太大無法輸灰至灰?guī)臁?/p>

2 超低排放改造措施

2.1 煙道及導(dǎo)流裝置改造

SCR脫硝裝置煙道的合理布置是燃煤機(jī)組脫硝改造的關(guān)鍵之一,如果煙道的引接口尺寸過小,煙道內(nèi)流速過高,煙道磨損嚴(yán)重,會導(dǎo)致SCR反應(yīng)器內(nèi)流場分布不均,催化劑磨損和氨逃逸過高等問題[3]。本文所述的工程即存在這種情況,根據(jù)現(xiàn)場勘查的結(jié)果,SCR脫硝系統(tǒng)煙道磨損較嚴(yán)重的部位分別為入口煙道與鍋爐省煤器出口連接及轉(zhuǎn)彎變徑段和出口煙道與鍋爐空預(yù)器入口連接轉(zhuǎn)彎變徑段。究其原因,一是受空間距離和SCR脫硝鋼結(jié)構(gòu)布置的限制,而煙道截面變徑大,入口煙道的截面尺寸需從3 400 mm×6 300 mm變徑到2 700 mm×10 000 mm,煙道轉(zhuǎn)彎和變徑均較為困難,而原設(shè)計(jì)采用了同時(shí)轉(zhuǎn)彎+三角板急突變徑的手段;二是受鋼結(jié)構(gòu)橫梁影響,出口煙道與空預(yù)器入口煙道連接時(shí)設(shè)計(jì)成高低凸臺+急變徑的結(jié)構(gòu)(如圖1所示)。這兩處的不合理設(shè)計(jì),使得這兩處的煙氣流速在100%BMCR工況運(yùn)行時(shí)最大達(dá)到30 m/s的流速,這對此處煙道內(nèi)撐桿和壁板造成極大的沖擊和磨損,同時(shí)極大地增加了SCR脫硝系統(tǒng)的阻力。

針對上述的不合理設(shè)計(jì),本次改造采用了轉(zhuǎn)彎+多段緩轉(zhuǎn)彎的技術(shù),即在入口煙道連接處水平段煙道不變徑,采用單變徑轉(zhuǎn)彎設(shè)計(jì),先將煙道尺寸3 400 mm×6 300 mm轉(zhuǎn)彎變徑到2 700 mm×6 300 mm,再在豎直方向上將煙道尺寸從2 700 mm×6 300 mm變徑到2 700 mm×10 000 mm,同時(shí)為了避免斜截面積灰,保證豎直變徑角度大于40°,改造時(shí)在保證氨氣/煙氣混合濃度的最大偏差值的條件下,將噴氨及混合裝置和入口煙道擋板門上移;在出口煙道連接處,先將煙道尺寸2 400 mm×10 000 mm變徑到2 400 mm×10 084 mm,再通過轉(zhuǎn)彎將煙道尺寸2 400 mm×10 084 mm變徑到3 625 mm×10 084 mm,并拆除空預(yù)器入口的部分煙道,從而消除凸臺,順緩地過渡到空預(yù)器入口的膨脹節(jié)處(如圖2所示)。

圖1 改造前SCR脫硝入出口煙道連接設(shè)計(jì)

改造后這兩處入出口煙道連接處的設(shè)計(jì)得到極大的變化,這使煙氣流經(jīng)時(shí),流動狀態(tài)得到極大改善,不僅使得煙道最窄處的流速小于16 m/s,最大程度降低煙道阻力,減緩煙氣對煙道內(nèi)撐桿和壁板的沖擊和磨損,而且使反應(yīng)器最上層催化劑迎風(fēng)面處的流場的均勻性得到改善,有利于保證高效的脫硝性效率。

圖2 改造后SCR脫硝入出口煙道連接設(shè)計(jì)

2.2 噴氨及混合裝置改造

噴氨格柵和混合裝置的設(shè)計(jì)對SCR脫硝系統(tǒng)的性能非常敏感[4],不同的結(jié)構(gòu)產(chǎn)生脫硝效果截然不同。原設(shè)計(jì)的噴氨及混合裝置采用單純的格柵式噴氨結(jié)構(gòu),在2 700 mm×10 000 mm的煙道截面處設(shè)置了11個(gè)噴氨調(diào)節(jié)分區(qū),每個(gè)分區(qū)有3根噴氨支管,每個(gè)支管有16個(gè)噴嘴,共有528個(gè)噴嘴。雖然總共設(shè)置了33個(gè)手動蝶閥來進(jìn)行調(diào)節(jié)噴氨流量,但由于其每根支管噴嘴的布置形式,導(dǎo)致其雖然實(shí)現(xiàn)了橫縱向可調(diào),但每個(gè)區(qū)域中每個(gè)噴嘴的流量卻不均勻。對此,將其改造為雙混高效噴氨及混合裝置,在2 700 mm×10 000 mm的煙道截面上不僅設(shè)置了6個(gè)噴氨調(diào)節(jié)分區(qū),每個(gè)分區(qū)有3根噴氨支管,每個(gè)支管有8個(gè)噴嘴,共用144個(gè)噴嘴;同時(shí)結(jié)合上方3排×9個(gè)直徑φ800的靜態(tài)圓盤混合器,雖然總體噴氨噴嘴數(shù)量減少了,但卻使得氨氣與煙氣混合得更加均勻(如圖3所示)。

圖3 改造后噴氨及混合裝置示意圖

2.3 催化劑再生與新增

SCR脫硝催化劑在運(yùn)行較長時(shí)間后,由于微量元素中毒、催化劑堵塞及催化劑沖蝕等原因,造成催化劑積灰和反應(yīng)通道堵塞,使催化劑活性降低,脫硝效率下降[5]。本文所述的原有SCR催化劑采用2+1層布置,初裝催化劑采用蜂窩式催化劑,脫硝率不低于80%(NOx為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),6%含氧量,干基),且出口NOx含量不超過80 mg/Nm3,已運(yùn)行了約20 000小時(shí)。煙氣脫硝裝置SCR系統(tǒng)應(yīng)能在鍋爐煙氣溫度295~430℃條件下連續(xù)運(yùn)行,煙道部分最大允許溫度為430℃,當(dāng)煙氣溫度低于295℃時(shí),停止噴氨。原有的催化劑設(shè)計(jì)參數(shù)見表2。

由于其化學(xué)壽命已到20 000小時(shí),必須對催化劑進(jìn)行改造。本次改造采用的方案為:對原有兩層催化劑進(jìn)行再生改造,只再生成一層催化劑,新加裝兩層催化劑,廢舊催化劑按照危廢管理要求全部進(jìn)行回收處置。安裝的順序?yàn)椋荷厦鎯蓪訛樾略龅?層催化劑,保證入口NOx濃度400 mg/Nm3(標(biāo)態(tài),干基,6%O2)時(shí),保證出口NOx濃度≤64 mg/Nm3(標(biāo)態(tài),干基,6%O2),脫硝效率>85%;再生后的催化劑放置在最下面一層,保證入口NOx濃度70 mg/Nm3(標(biāo)態(tài),干基,6%O2)時(shí),保證出口NOx濃度≤35 mg/Nm3(標(biāo)態(tài),干基,6%O2),脫硝效率≥50%。如此3層催化劑實(shí)際是按照脫硝效率≥92.5%設(shè)計(jì)的,可保證SCR脫硝出口NOx濃度≤30 mg/Nm3(標(biāo)態(tài),干基,6%O2),比設(shè)計(jì)要求的NOx濃度≤40 mg/Nm3(標(biāo)態(tài),干基,6%O2)排放具有30%的裕度。

表2 原有催化劑主要參數(shù)

2.4 尿素?zé)峤庀到y(tǒng)改造

原有尿素?zé)峤庀到y(tǒng)存在高溫稀釋風(fēng)機(jī)故障較多,熱解爐低位布置,沒有足夠的檢修空間,尿素?zé)峤庀到y(tǒng)出口氨混合物兩側(cè)管系布置不均,氨計(jì)量分配調(diào)門調(diào)節(jié)性能差,調(diào)門及管系易發(fā)生尿素逆反應(yīng)結(jié)晶等問題。針對這些問題,采取的改造措施為:高溫稀釋風(fēng)機(jī)改用熱一次風(fēng),充分考慮一次風(fēng)余量及系統(tǒng)阻力,取風(fēng)點(diǎn)位置選擇含灰量盡量少的區(qū)域,從熱一次風(fēng)道頂部開孔取風(fēng),并設(shè)置濾網(wǎng);現(xiàn)有熱解爐低位布置改為高位布置,利用原有SCR脫硝鋼架的空余位置進(jìn)行高位布置;對于氨計(jì)量分配調(diào)門調(diào)節(jié)性能差的問題,將熱解爐出口至噴氨格柵之間的管道全部拆除,采用對稱布置,分配調(diào)節(jié)閥門利舊,在調(diào)試階段對其重新做好調(diào)節(jié)曲線,從而解決原有調(diào)節(jié)性能差的問題。

2.5 其他系統(tǒng)設(shè)備改造

其他系統(tǒng)設(shè)備改造主要是針對省煤器下方倉泵變形的問題,對已變形受損的倉泵及附件全部拆除,更換新的倉泵。原有倉泵變形的主要原因是鍋爐傳遞到倉泵的熱膨脹變形太大,導(dǎo)致倉泵受力變形,本次改造在有限的空間內(nèi),設(shè)置2道波形膨脹節(jié),盡量吸收鍋爐省煤器傳遞過來的熱膨脹變形,降低其對倉泵的作用力,避免其變形,確保倉泵輸灰系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

2.6 本次改造設(shè)計(jì)參數(shù)表

本次改造設(shè)計(jì)參數(shù)見表3。

表3 本次改造工程設(shè)計(jì)參數(shù)

3 改造后運(yùn)行情況

該項(xiàng)目改造后,一次性通過168 h試運(yùn)行,并經(jīng)過了2年多的穩(wěn)定運(yùn)行,其性能指標(biāo)全面達(dá)到設(shè)計(jì)要求。圖4為該機(jī)組168 h試運(yùn)行的數(shù)據(jù)。在168個(gè)小時(shí)的運(yùn)行中,SCR脫硝入口NOx濃度為310~415 mg/Nm3,出口濃度為15~42 mg/Nm3,脫硝效率為87.20%~96.32%。該項(xiàng)目的脫硝超低排放改造最終通過了環(huán)保性能驗(yàn)收,性能驗(yàn)收報(bào)告結(jié)論為:SCR脫硝系統(tǒng)入口NOx濃度平均值為364.14 mg/Nm3,出口排放濃度平均值為27.56 mg/Nm3,達(dá)到設(shè)計(jì)要求(≤40 mg/Nm3),脫硝效率平均值為92.11%,達(dá)到設(shè)計(jì)值要求(≥90%);同時(shí)氨逃逸率平均值為1.41 ppm,達(dá)到設(shè)計(jì)值要求(≤3 ppm),SO2/SO3轉(zhuǎn)化率也達(dá)到設(shè)計(jì)要求(≤1%)。

圖4 SCR脫硝裝置進(jìn)出口168小時(shí)NOx濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)

4 結(jié)語

本文根據(jù)某330 MW燃煤機(jī)組SCR脫硝超低排放工程改造前后過程,分別從SCR進(jìn)出口煙道、噴氨及混合裝置、催化劑等方面的改造進(jìn)行了闡述,由此得出以下結(jié)論:

(1)應(yīng)特別注意SCR脫硝進(jìn)出口煙道與鍋爐尾部煙道的連接。此處通常受到布置空間和SCR脫硝鋼結(jié)構(gòu)的限制,無法對其進(jìn)行很好的布置,但不能因此而采用急突轉(zhuǎn)彎變徑的方式,而應(yīng)該采用順緩轉(zhuǎn)彎+多段變徑的方式,在水平方向布置空間不夠時(shí),可借助豎直方向進(jìn)行變徑。

(2)噴氨及混合系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)不僅要考慮混合距離和噴氨噴嘴的數(shù)量,還需要結(jié)合CFD流場模擬來設(shè)置合適的混合裝置;經(jīng)過實(shí)際運(yùn)行證明,高效雙混噴氨裝置可適用于噴氨混合距離較短,入口煙道較復(fù)雜的SCR脫硝系統(tǒng)。

(3)SCR脫硝系統(tǒng)前端省煤器下方的輸灰系統(tǒng)應(yīng)充分考慮鍋爐傳遞過來的熱膨脹變形,設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)同時(shí)結(jié)合熱膨脹變形系數(shù)和倉泵的支撐結(jié)構(gòu)型式,必要時(shí)可設(shè)置多個(gè)膨脹節(jié)來吸收過大的熱膨脹變形,以確保倉泵的正常運(yùn)行。

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