于明飛
(山東恒邦冶煉股份有限公司,山東煙臺(tái)264109)
隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,人民生活水平的不斷提高,環(huán)境保護(hù)的觀念深入人心,冶煉行業(yè)作為一個(gè)高污染的行業(yè)在日益嚴(yán)峻的環(huán)保形勢(shì)下顯得異常艱難,有色金屬冶煉廢水的處理,是目前行業(yè)面臨的一個(gè)重要問(wèn)題[1]。在進(jìn)行有色金屬冶煉廢水處理時(shí),需要結(jié)合廢水特點(diǎn),研發(fā)出切實(shí)可行的治理方法[2-3]。
山東恒邦冶煉股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)山東恒邦)針對(duì)稀貴金屬冶煉堿性廢水制取硫酸鈉工藝做了相關(guān)的研究,并建設(shè)了1套10 kt/a的硫酸鈉生產(chǎn)裝置,不僅避免了鈉鹽進(jìn)入回用水造成管路結(jié)晶堵塞,而且實(shí)現(xiàn)了廢水的有價(jià)值利用,增加了產(chǎn)品種類(lèi),具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。
目前山東恒邦冶堿性廢水的外排量約為485 m3/d,根據(jù)前期對(duì)堿性廢水分析結(jié)果可知,堿性廢水可向回用水中帶入56~90 t/d雜鹽,雜鹽會(huì)在管路中結(jié)晶,造成管路堵塞,使硫酸板式換熱器換熱效率降低,增加管路及設(shè)備的維護(hù)費(fèi)用,增加循環(huán)水藥劑的用量。堿性廢水分析結(jié)果見(jiàn)表1。
考慮各生產(chǎn)系統(tǒng)存在波動(dòng)或系統(tǒng)檢修等情況,堿性廢水成分取值范圍見(jiàn)表2。
測(cè)量過(guò)濾后廢水固含量(ρ)為 12.48%。取濾后的廢水 402.59 g,加入到 500 mL 四口反應(yīng)瓶中,進(jìn)行常壓蒸發(fā),每隔 50 mL 記錄其液相和氣相的溫度,過(guò)程中關(guān)注異常情況和出鹽情況。
表1 堿性廢水分析結(jié)果
表2 堿性廢水指標(biāo)
蒸發(fā)過(guò)程中,未出現(xiàn)結(jié)焦與結(jié)垢現(xiàn)象。當(dāng)冷凝液約 200 mL時(shí),瓶壁上有鹽析出。當(dāng)獲得蒸發(fā)冷凝液 298.19 g 后,立刻停止蒸發(fā)。將剩余蒸發(fā)液抽濾,稱(chēng)量固體鹽質(zhì)量為12.53 g,母液為 81.70 g。
根據(jù)小試檢測(cè)結(jié)果顯示,廢水組成中有機(jī)物含量較少,因此經(jīng)過(guò)濃縮,有機(jī)物對(duì)沸點(diǎn)升高的影響微乎其微,對(duì)比MVR(機(jī)械式蒸汽再壓縮技術(shù))蒸發(fā)和三效蒸發(fā)2種工藝,MVR投資高,運(yùn)行主要靠電能,后期廢水處理成本較低;三效蒸發(fā)投資較低,但主要是靠蒸汽處理廢水,蒸汽價(jià)格較高。因山東恒邦主要是以冶煉為主,余熱鍋爐產(chǎn)生大量蒸汽,平衡公司用汽點(diǎn)汽量后蒸汽仍有大量剩余,因此蒸汽成本相比電能要低得多。因此項(xiàng)目選用三效蒸發(fā)系統(tǒng)順流蒸發(fā)+逆流預(yù)熱的工藝組合。原液采用二次蒸汽及生蒸汽冷凝水梯級(jí)預(yù)熱,系統(tǒng)能耗最低。根據(jù)工藝計(jì)算,廢水進(jìn)料中鹽質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 15.8%,在二效蒸發(fā)器達(dá)到過(guò)飽和開(kāi)始析鹽,三效蒸發(fā)為主結(jié)晶效,二效蒸發(fā)的鹽轉(zhuǎn)入三效蒸發(fā),三效蒸發(fā)結(jié)晶器設(shè)計(jì)了集鹽腿,集中在三效蒸發(fā)排鹽,離心后的母液不返回三效蒸發(fā),而是直接排到后續(xù)的單效系統(tǒng)繼續(xù)蒸發(fā),在單效處出雜鹽,從而保證整個(gè)蒸發(fā)系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定地運(yùn)行。系統(tǒng)設(shè)計(jì)在三效蒸發(fā)系統(tǒng)出純度高的元明粉,在單效蒸發(fā)出雜鹽。
廢水中硫酸鈉與氯化鈉的比例在(7.5∶1)~(4∶1)(具體數(shù)據(jù)根據(jù)廢水有變動(dòng),總體上硫酸鈉占的比例較大),可通過(guò)將硫酸鈉和氯化鈉等雜鹽分開(kāi)來(lái)減少雜鹽危廢的量,從而節(jié)約成本。根據(jù)氯化鈉-硫酸鈉-水三元體系相圖,采取的思路是先蒸發(fā)一部分水析出無(wú)水硫酸鈉,在蒸發(fā)過(guò)程中對(duì)氯離子及離心出鹽的硫酸鈉含量進(jìn)行定期監(jiān)測(cè),若硫酸鈉含量不符合標(biāo)準(zhǔn),則將第三效蒸發(fā)器全部排凈緩存,并在單效蒸發(fā)工序集中處理出雜鹽。上述思路經(jīng)過(guò)小試試驗(yàn)的驗(yàn)證,得到w(Na2SO4)為 97.58%的硫酸鈉產(chǎn)品,符合GB/T 6009—2014《工業(yè)無(wú)水硫酸鈉》II 類(lèi)合格品要求。
三效蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)的工藝設(shè)計(jì)主要流程包括進(jìn)料、預(yù)熱、蒸發(fā)結(jié)晶、離心干燥、母液處理等五個(gè)部分。
廢水由濾液進(jìn)料泵首先進(jìn)入一效蒸發(fā)器,當(dāng)一效蒸發(fā)器液位達(dá)到設(shè)定的液位時(shí),啟動(dòng)強(qiáng)制循環(huán)泵,打開(kāi)轉(zhuǎn)料閥門(mén),依次向后一效蒸發(fā)器轉(zhuǎn)料。進(jìn)料調(diào)節(jié)閥與蒸發(fā)器液位計(jì)聯(lián)鎖控制,當(dāng)三個(gè)蒸發(fā)器都達(dá)到設(shè)計(jì)液位時(shí),進(jìn)料結(jié)束。
進(jìn)料的同時(shí)系統(tǒng)抽真空。打開(kāi)冷凝器循環(huán)水,系統(tǒng)真空度抽吸至-0.09 MPa 以上。
打開(kāi)生蒸汽閥門(mén)給一效蒸發(fā)加熱器殼程加熱,一效蒸發(fā)器達(dá)到設(shè)定的蒸發(fā)溫度后系統(tǒng)開(kāi)始蒸發(fā),然后二效、三效蒸發(fā)器依次進(jìn)入蒸發(fā)狀態(tài),各效溫差(壓差)逐步拉開(kāi)。正常蒸發(fā)過(guò)程中,物料經(jīng)過(guò)一級(jí)預(yù)熱器—二級(jí)預(yù)熱器—三級(jí)預(yù)熱器,料液溫度達(dá)到設(shè)計(jì)蒸發(fā)溫度。
三效選擇順流蒸發(fā),預(yù)熱后的物料與生蒸汽換熱,過(guò)熱的廢水在蒸發(fā)器內(nèi)閃蒸,料液中鹽的質(zhì)量分?jǐn)?shù)從15.8%升至21.43%,在此過(guò)程中廢水的過(guò)熱度逐漸消除,閃蒸后的料液又開(kāi)始下一輪的循環(huán)。一效蒸發(fā)轉(zhuǎn)到二效蒸發(fā)的料與一效蒸發(fā)的二次蒸汽換熱,受熱后的料液從蒸發(fā)結(jié)晶器徑向切入,過(guò)熱的廢水在結(jié)晶器內(nèi)旋轉(zhuǎn)向下流動(dòng),在此過(guò)程中廢水的過(guò)熱度逐漸消除,閃蒸后的料液鹽的質(zhì)量分?jǐn)?shù)從21.43%達(dá)到過(guò)飽和;二效蒸發(fā)轉(zhuǎn)到三效蒸發(fā)的料與二效蒸發(fā)的二次蒸汽換熱,受熱后的料液從蒸發(fā)結(jié)晶器徑向切入,過(guò)熱的廢水在結(jié)晶器內(nèi)旋轉(zhuǎn)向下流動(dòng),在此過(guò)程中廢水的過(guò)熱度逐漸消除,閃蒸后的料液濃度達(dá)到過(guò)飽和,大量鹽顆粒析出。
三效蒸發(fā)的晶漿通過(guò)出料泵進(jìn)入稠厚器,再自流進(jìn)入離心機(jī),離心出的固體鹽經(jīng)過(guò)振動(dòng)流化床干燥后人工包裝,母液自流排入母液罐內(nèi)。
離心出鹽選用振動(dòng)流化床干燥工藝,該工藝對(duì)于硫酸鈉鹽的干燥穩(wěn)定可靠,晶體顆粒在流化床內(nèi)呈流化狀態(tài),熱交換充分,干燥強(qiáng)度高,比普通干燥機(jī)節(jié)能 30%左右。配套旋風(fēng)除塵器和布袋除塵器,有效降低尾氣粉塵的排放濃度。
離心之后的母液收集到母液罐,經(jīng)過(guò)母液泵連續(xù)打入三效蒸發(fā)器繼續(xù)參與蒸發(fā)和結(jié)晶,隨著母液的持續(xù)回流,造成廢水中有機(jī)物的富集,當(dāng)有機(jī)物富集過(guò)多,會(huì)直接影響到系統(tǒng)的蒸發(fā),伴隨著各效循環(huán)泵電流升高,會(huì)出現(xiàn)離心機(jī)出鹽不暢,且離心出的鹽帶水較多,母液帶走大量結(jié)晶鹽,結(jié)晶鹽減少等現(xiàn)象,此時(shí)需要開(kāi)路外排母液,開(kāi)路的母液進(jìn)入單效蒸發(fā)器處理產(chǎn)出雜鹽。
蒸發(fā)結(jié)晶器在傳統(tǒng)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新,設(shè)計(jì)為軸向出料逆循環(huán)結(jié)構(gòu),其優(yōu)點(diǎn)如下:
1) 增大結(jié)晶蒸發(fā)室儲(chǔ)料容積,為晶體的生長(zhǎng)提供足夠的時(shí)間和空間,減少一次成核和二次成核數(shù)量,使晶體長(zhǎng)大和過(guò)飽和度消除達(dá)到平衡,結(jié)晶出的顆粒較大,基本上在110~250 μm,外觀品相比小顆粒要好,便于離心分離。
2) 加大結(jié)晶蒸發(fā)室的分離空間和面積,最大程度上減少了受熱的料液短路,使加熱后的料液能夠充分閃蒸。
3) 采用底部切線(xiàn)進(jìn)料的方式,相當(dāng)于設(shè)置了一個(gè)大型攪拌器,過(guò)熱的料液在結(jié)晶蒸發(fā)室底部旋轉(zhuǎn)進(jìn)入,對(duì)鹽晶進(jìn)行浮洗,到達(dá)液面料液的過(guò)飽和度基本消失,結(jié)晶蒸發(fā)器的內(nèi)壁不易結(jié)疤,因而出現(xiàn)塊鹽堵管概率少,運(yùn)行周期長(zhǎng)。
4) 料液的循環(huán)是大部分清液和部分晶體顆粒參與循環(huán),而不是大部分晶體顆粒參與循環(huán),這個(gè)設(shè)計(jì)使循環(huán)泵運(yùn)行負(fù)荷低,葉輪沖刷磨損輕,且會(huì)增大強(qiáng)制循環(huán)加熱器的傳熱系數(shù)。
強(qiáng)制循環(huán)泵是三效蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備。項(xiàng)目設(shè)計(jì)采用“低速懸掛式軸流泵”,這種泵在鹵水制鹽和高鹽廢水處理領(lǐng)域廣泛使用,它具有轉(zhuǎn)速低,效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn)。泵整機(jī)效率可達(dá)到75%左右,由于轉(zhuǎn)速較低(400~800 r/min),運(yùn)行的可靠性較高,另外減少了葉輪旋轉(zhuǎn)對(duì)晶體沖擊、碰撞造成的二次成核粒徑過(guò)小問(wèn)題。
采用雙活塞推料式離心機(jī),連續(xù)進(jìn)料、連續(xù)離心、連續(xù)出鹽,其特點(diǎn)如下:
1)具有全新結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)更加可靠,布料方式先進(jìn),具有較高的轉(zhuǎn)速和推料次數(shù),光滑平整的銑制板網(wǎng)。
2)具有高轉(zhuǎn)速產(chǎn)生高分離因數(shù),使物料由一級(jí)轉(zhuǎn)鼓進(jìn)入二級(jí)轉(zhuǎn)鼓時(shí)有充分翻松過(guò)程,從而使濾餅的含濕量較低。
3)銑制的篩網(wǎng)間隙密集均勻,較厚的濾餅形成的過(guò)濾床可截留大量的細(xì)小結(jié)晶,可減少晶體隨母液流失,從而獲得較高的固體回收率。
項(xiàng)目自投產(chǎn)后,運(yùn)行穩(wěn)定,目前廢水處理量穩(wěn)定在10 m3/h左右,瞬時(shí)最大處理量11.3 m3/h,硫酸鈉回收率在85%左右,產(chǎn)出的硫酸鈉成品基本滿(mǎn)足GB/T6009—2014《工業(yè)無(wú)水硫酸鈉》II 類(lèi)合 格品要求。系統(tǒng)主要運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表3。
表3 系統(tǒng)主要運(yùn)行參數(shù)
系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中存在以下問(wèn)題:
1)堿性廢水鈣鎂含量較高,經(jīng)蒸發(fā)濃縮后易在蒸發(fā)器內(nèi)結(jié)垢,造成傳熱效率低,管程堵塞。
2)受冶煉系統(tǒng)計(jì)劃停車(chē)檢修制約,當(dāng)冶煉系統(tǒng)停車(chē)時(shí),系統(tǒng)只能被迫停車(chē)或壓縮處理量。
3)結(jié)晶器頂部未設(shè)計(jì)捕沫器,造成霧沫夾帶進(jìn)入下一效的加熱器或冷凝器。
4)現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)閥門(mén)較多,自動(dòng)化程度較低。
5)母液量控制不易把控,過(guò)度蒸發(fā)造成氯化鈉析出摻進(jìn)硫酸鈉成品。
針對(duì)以上問(wèn)題,技術(shù)人員制定了以下方案:
1)在三效系統(tǒng)前增加除鈣鎂系統(tǒng),將系統(tǒng)鈣鎂(ρ)降至100 mg/L以下。
2)將各冶煉系統(tǒng)蒸汽進(jìn)行串聯(lián),建造全公司蒸汽管網(wǎng),使三效系統(tǒng)不受冶煉系統(tǒng)停車(chē)制約。
3)結(jié)晶器頂部增加捕沫器。
4)將手動(dòng)閥門(mén)更換為自動(dòng)閥門(mén),通過(guò)DCS控制,減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度。
5)增加1套氯離子快速檢測(cè)裝置,避免氯化鈉在三效結(jié)晶器析出。
通過(guò)三效蒸發(fā)+單效蒸發(fā)+震動(dòng)流化床干燥工藝處理稀貴金屬冶煉產(chǎn)生的堿性廢水,不僅可以生產(chǎn)出合格的元明粉進(jìn)行外售為公司創(chuàng)造效益,更重要的是消除了以前酸性及堿性廢水混合處理的弊端,有效的防止了Na+、Cl-、SO42-、Ca2+等有害元素進(jìn)入回用水,減輕了設(shè)備和管道的結(jié)垢及腐蝕,避免了冬天管道內(nèi)部大量結(jié)晶鹽的析出造成管路堵塞的現(xiàn)象。