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基于DCS平臺數(shù)據(jù)整合,提升機組監(jiān)控水平的研究與應(yīng)用

2020-12-10 05:20:12陳海文黃月麗胡程斌徐龍魏胡海航
儀器儀表用戶 2020年12期
關(guān)鍵詞:燃機全程機組

陳海文,黃月麗,胡程斌,徐龍魏,胡海航

(華電浙江龍游熱電有限公司,浙江 龍游 324400)

0 引言

華電浙江龍游熱電有限公司建設(shè)有一套STAG209E 燃氣--蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組,它由2 臺燃氣輪機發(fā)電機組,2 臺余熱鍋爐,1 臺抽凝式蒸汽輪機發(fā)電機組和1 臺背壓式蒸汽輪機發(fā)電機組組成。燃氣輪機發(fā)電機組和蒸汽輪機發(fā)電機組為二拖一分軸布置。

機組調(diào)壓站天然氣系統(tǒng)采用PLC 控制,燃機采用MARK VIe 控制系統(tǒng),汽機鍋爐及相關(guān)輔助系統(tǒng)采用maxDNA 控制系統(tǒng)(即本文所指DCS 系統(tǒng))。

整套機組2016 年投入商業(yè)運行,截至2019 年歷年發(fā)電運行小時數(shù)未超過900h。近兩年,整套機組啟停次數(shù)分別85 次、100 次,商運后,機組運行呈現(xiàn)發(fā)電運行時間短、啟停次數(shù)逐漸增多的特點。

1 課題研究背景

1.1 現(xiàn)狀介紹

機組投運以來,基本為日開夜停的調(diào)峰運行。間斷性的運行方式,對機組運營以及監(jiān)督統(tǒng)計分析工作提出了更高的要求。由于二拖一分軸機組運行方式較為靈活,所以對不同運行方式下的日、月、季、年的監(jiān)督統(tǒng)計,對標管理等數(shù)據(jù)積累、提煉提出了新的要求。受制于信息化、專業(yè)化認識與系統(tǒng)部署的局限性,機組運行過程狀況的原始數(shù)據(jù)分析工作,以人工統(tǒng)計居多,存在統(tǒng)計工作量大、費時且數(shù)據(jù)統(tǒng)計不夠精確的情況。

機組運行設(shè)計方面,從整套機組的啟動準備、啟機、正常運行、停運到停備的各階段,除燃機啟?;緸槿^程自動運行外,余熱鍋爐、汽機、GIS 及輔助系統(tǒng)等整體自動化水平不高,運行人員操作量較多;其次,受制于有限的運行小時數(shù),人員操作鍛煉機會不多,導(dǎo)致機組啟停運行存在較大差異。機組全過程控制自動化、標準化管理水平不高的現(xiàn)狀,影響了機組運行的安全經(jīng)濟性能。

1.2 問題與分析

結(jié)合當前現(xiàn)狀,提升機組系統(tǒng)監(jiān)督、統(tǒng)計與自動化水平,有著重要的意義。

機組系統(tǒng)數(shù)據(jù)龐大、機組分系統(tǒng)設(shè)計平臺的差異,為后續(xù)數(shù)據(jù)的整合帶來不便;從大數(shù)據(jù)管理角度出發(fā),打通數(shù)據(jù)鏈,建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)一平臺是開展數(shù)據(jù)開發(fā)利用的先決條件。

從機組運行系統(tǒng)設(shè)計的實際情況分析,相對于燃機、電氣控制系統(tǒng),基于DCS 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)平臺整合具有先天的優(yōu)勢:一方面,DCS 系統(tǒng)開放性較好,具備模件通訊功能,便于整合其他系統(tǒng)數(shù)據(jù),同時具備數(shù)據(jù)輸出功能,為信息化與遠程監(jiān)督提供基礎(chǔ),并擁有強大靈活的邏輯自主編輯功能,滿足監(jiān)督統(tǒng)計與自動化控制提升需求;另一方面,DCS 系統(tǒng)的設(shè)計是從全廠范圍控制角度出發(fā)的,作為底層數(shù)據(jù)整合平臺,便于持續(xù)開展數(shù)據(jù)挖掘與管理提升工作。

1.2.2 平衡指數(shù)測定方法 儀器采用以色列Sunlight醫(yī)療器械公司Tetrax平衡測試系統(tǒng)。平衡指數(shù)是由Tetrax測得的平衡參數(shù)計算出的一個用以表示患者跌倒風(fēng)險的數(shù)值,這個值基于各種影響患者平衡的因素。測定方法簡單無傷害,患者站在平衡測定儀上,通過8種姿勢對患者進行測量,包括在自然站立情況下睜眼、閉眼、頭左右和前后專向,左右腳步同步性和腳下墊有泡沫橡膠腳墊等,5~10 min測定完畢,由專職治療師完成所有的檢測。檢查前向受檢者充分解釋檢查目的和注意事項,檢查時盡量保持檢測環(huán)境的安靜。測定結(jié)果以姿勢的總結(jié)表(BSS)和平衡指數(shù)的形式表示。

從機組運行控制實際情況分析,機組主重要系統(tǒng)的自動投退設(shè)計為正常運行方式下的操作,涉及到啟停階段運行的手動操作。工作量較大,存在操作遺漏風(fēng)險,不利于機組運行中的可靠性、經(jīng)濟性。

針對機組頻繁啟停的實際運行狀況,啟停階段自動化水平的提升,將有助于機組運行標準化水平的提高。在能耗控制方面,也有利于節(jié)省機組天然氣量、廠用電量,有助于可持續(xù)提升機組運行安全性、經(jīng)濟性。

1.3 課題研究意義

將電廠模塊化分析,輸入原料為天然氣、電能、原水等資源,輸出產(chǎn)品為電能,輸出輸入比即能源綜合利用效率,從提升能源利用效率這一方面來講,對于電廠管理意義重大。而作為調(diào)峰運行的燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組,啟、停階段能耗水平直接關(guān)乎到能源利用效率與發(fā)電效益。

課題研究工作,從提升監(jiān)督、統(tǒng)計與自動化管理水平著手,提升機組一拖一、二拖一方式下,冷、熱態(tài)啟停/運行的操作水平,通過DCS 系統(tǒng)數(shù)據(jù)平臺的搭建,整合機組系統(tǒng)相關(guān)參數(shù),開展數(shù)據(jù)的挖掘與分析利用。這將有助于機組管理水平提升,同時將帶來一定的安全經(jīng)濟效益;長遠來看,隨著大數(shù)據(jù)與智控應(yīng)用的發(fā)展,本次課題研究工作有助于推進智慧電廠的建設(shè)。

2 課題研究與實施

2.1 課題研究基礎(chǔ)

對機組運行狀況涉及數(shù)據(jù)信息進行統(tǒng)計分析,調(diào)壓站及燃機控制系統(tǒng)采用通訊方式與DCS 進行數(shù)據(jù)單向傳輸;針對機組天然氣監(jiān)督研究,涉及數(shù)據(jù)可通過通訊配置進行添加,滿足統(tǒng)計管理需要。

通過機組各階段的判據(jù)研究與數(shù)據(jù)完善,實施DCS 系統(tǒng)邏輯組態(tài),能夠滿足對機組各工況狀態(tài)的判斷,涉及到天然氣量、發(fā)電量、時間等統(tǒng)計功能的需求,并進一步開展自動化提升的研究應(yīng)用工作。

2.2 方案研究

基于DCS 系統(tǒng)平臺數(shù)據(jù)的整合,采用DCS 通訊模件功能的方式,將調(diào)壓站、燃機控制系統(tǒng)、電量采集系統(tǒng)部分數(shù)據(jù)傳輸至DCS 系統(tǒng),可以實現(xiàn)DCS 平臺數(shù)據(jù)的底層整合,實現(xiàn)基于機組監(jiān)督、統(tǒng)計、自動化升級等管理功能開發(fā)的研究與應(yīng)用的基礎(chǔ),應(yīng)用DCS 系統(tǒng)強大豐富的自主化邏輯編輯功能,提升機組數(shù)據(jù)挖掘與利用水平。

通過機組運行實際情況,建立機組分階段的細分統(tǒng)計,主要包含:機組各運行階段判斷,時間、天然氣用量、發(fā)電量、發(fā)電氣耗統(tǒng)計,實現(xiàn)機組各運行階段數(shù)據(jù)的標準化統(tǒng)計,從而具備客觀評估啟停階段操作水平功能;并建立捕捉運行異常、步序時長、各階段能耗相關(guān)指標,清晰展現(xiàn)機組運行操控水平與能耗情況。對機組各階段運行狀態(tài)的判斷與統(tǒng)計,是開展后續(xù)工作的前提。功能的應(yīng)用能有效解決運行氣耗分析的人為誤差,可有效針對現(xiàn)狀提供管理的指導(dǎo)性意見。

通過對啟、停各階段步序位的分析,結(jié)合運行狀態(tài)方位條件判斷,對機組設(shè)備全程自動化工作的開展有著積極的意義。通過奠定步序統(tǒng)一化歸類,提供自動標準化應(yīng)用的狀態(tài)基礎(chǔ)。

2.3 方案實施

2.3.1 機組運行階段分類

圖1 機組全程監(jiān)督統(tǒng)計畫面Fig.1 The overall monitoring statistics screen of the unit

根據(jù)整套機組運行階段進行分類,包含:啟機、滿負荷、停機、備用共4 種狀態(tài);并對啟機、滿負荷、停機、整套啟停階段,共4 種運行分類進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計歸類。各細分步序根據(jù)需要對“時長”“故障時長”“耗氣量”“故障耗氣量”“發(fā)電量”“發(fā)電氣耗”進行統(tǒng)計,實現(xiàn)類似EXCEL報表統(tǒng)計功能。

其中,啟機階段:按1 號燃機、2 號燃機、3 號汽機進行機組級歸類。燃機:從點擊“Start”開始進行統(tǒng)計,包含“Start 至點火”“點火至并網(wǎng)”“并網(wǎng)至滿負荷”3 個階段;汽機:從單臺燃機“Start”開始進行統(tǒng)計,包含“Start至沖轉(zhuǎn)”“沖轉(zhuǎn)至并網(wǎng)”“并網(wǎng)至旁路全關(guān)”“旁路全關(guān)至滿負荷”。

滿負荷階段:分AGC 投入、AGC 不投入兩種方式分類統(tǒng)計,用于分析AGC 運行方式對機組能耗的影響,根據(jù)不同負荷率對機組能耗的影響進行分析,積累基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)。

停機階段:分為機組“停機至解列”“解列至無火”兩個階段。

備用階段:分為燃機試點火、無火至盤車全停、全停期間3 個階段。

2.3.2 機組天然氣等能耗監(jiān)督

機組運行期間的天然氣量全程統(tǒng)計分為啟動、運行、停運3 個階段,包含3 個階段與機組單次運行期間的天然氣用量、發(fā)電氣耗,并對啟動、停運成本進行測算。

通過統(tǒng)計機組全程各節(jié)點運行時間、耗氣量、發(fā)電量、故障時間、故障氣耗,可實現(xiàn)燃料、氣耗等全程監(jiān)督管理。主要實現(xiàn)的路徑:① 燃機至DCS 的數(shù)據(jù)傳輸,將開發(fā)系統(tǒng)中涉及燃機部分數(shù)據(jù),采用通訊方式傳輸至DCS 系統(tǒng);②調(diào)壓站至DCS 系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸,原有PLC 系統(tǒng)已經(jīng)實現(xiàn)所需數(shù)據(jù)的DCS 通訊;③ 對DCS 系統(tǒng)進行邏輯組態(tài),依據(jù)機組全程步序分類說明實施。CRT 畫面顯示如圖1 所示,部分控制邏輯組態(tài)如圖2 所示。

2.3.3 機組全過程自動化改造

研究機組啟動、停機兩個階段分析系統(tǒng)設(shè)備,采用順控+全程自動、聯(lián)鎖方式,耦合啟停與正常運行階段全過程自動控制。

自動化改造工作圍繞汽輪機輔助系統(tǒng)設(shè)備開展,導(dǎo)入APS 模式,運用全程自控投入理念。其中,閥門類以順控+自動模式實施改造,泵與風(fēng)機類以順控+全程聯(lián)鎖模式實施改造。

現(xiàn)階段主要實施的閥門類改造:軸封壓力閥組、潤滑油溫調(diào)節(jié)閥、真空破壞閥、除氧器透氣閥;泵與風(fēng)機類改造:軸加風(fēng)機、高壓啟動油泵、EH 油泵、真空泵、交流潤滑油泵。另外,對汽輪發(fā)電機組解并列進行了改造,機組解列功率控制在0.3MW 以下,汽機解列后轉(zhuǎn)速小于3010r/min,運行安全穩(wěn)定性較之前大幅改善,并實現(xiàn)了全程AVC、一次調(diào)頻、AGC 投切等功能,較好地對接了新版“兩個細則”。

2.4 應(yīng)用效果

圖2 部分控制邏輯組態(tài)Fig.2 Part of the control logic configuration

表1 運行統(tǒng)計表Table 1 Running statistics table

通過各運行狀態(tài)的標準化同口徑統(tǒng)計,分析了運行各值之間操作差異,為提升運行人員操作水平管理提供方向與依據(jù)。改進運行操作管理后,機組運營經(jīng)濟效益同比大幅提升,機組首次冷態(tài)開機,即可實現(xiàn)邊際盈利。

啟停階段各輔機時間固化穩(wěn)定,整套機組啟停時間、能耗指標趨于一致,啟停機用氣量、時間、氣耗提升顯著,節(jié)能效益較大;隨著啟停時間的相對縮短,余熱鍋爐啟停階段的NOx 排放超標時間相應(yīng)縮減;通過建立健全啟停對標體系的建設(shè),可固化相關(guān)成果,保證了啟停機安全可靠性。

通過DCS 系統(tǒng)平臺數(shù)據(jù)的整合與開發(fā)工作,提升了機組主重要參數(shù)的全程監(jiān)督管理水平,實現(xiàn)機組啟停異常數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能,有利于定向開展工作,年度整套機組一次啟機成功率提升至93%。本課題的研究可持續(xù)為機組安全經(jīng)濟運行提供數(shù)據(jù)與開發(fā)支撐。

3 結(jié)束語

隨著省內(nèi)新能源裝機容量、電網(wǎng)特高壓直流電量占比的增長,燃機作為電網(wǎng)調(diào)峰的重要方式,機組啟停的次數(shù)將顯著增加。啟停階段的能耗分析與自動控制的應(yīng)用,對機組運行的安全性、經(jīng)濟性有著重要的意義;完善機組全過程管控,通過機組啟??煽啃缘奶嵘?,對保障電網(wǎng)安全也有著積極的作用與意義。

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