李云超 田力
摘要:作為北煤南運(yùn)的重要通道,目前黃驊港的煤炭下水能力逐年增加,但所使用的翻車機(jī)的接卸能力已不能滿足煤炭接卸要求。文章通過對一期CD3翻車機(jī)變頻器、PLC系統(tǒng)的改造升級,大大提高了翻車機(jī)作業(yè)的穩(wěn)定性和作業(yè)效率,為保證煤炭接卸提供有力支撐。
關(guān)鍵詞:翻車機(jī);變頻器
1、工程概況
黃驊港一期工程中翻車機(jī)采用的是變頻調(diào)速系統(tǒng),主體設(shè)備的變頻器為西門子6SE70系列產(chǎn)品,由于運(yùn)行時間已達(dá)10年以上,設(shè)備嚴(yán)重老化,變頻器內(nèi)部元件損壞頻繁,每次維修時間較長,嚴(yán)重影響了黃驊港一期的翻車機(jī)的生產(chǎn)效率及設(shè)備完好率。
為了確保設(shè)備安全可靠,提高設(shè)備的運(yùn)行效率及穩(wěn)定性,對現(xiàn)有黃驊港一期工程翻車機(jī)變頻器及控制系統(tǒng)進(jìn)行升級改造。同時為了適應(yīng)變頻器控制要求,對控制系統(tǒng)優(yōu)化升級。
2、國內(nèi)外現(xiàn)狀
我國采用翻車機(jī)卸煤起步相對較晚,其自動化控制程度及穩(wěn)定性與德國等國家先進(jìn)港口相比存在一定差距。隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速增長,黃驊港作為北煤南運(yùn)重要通道,其自動化水平近幾年有了較大提高。通過對翻車機(jī)變頻系統(tǒng)的改造,現(xiàn)有翻車機(jī)設(shè)備的翻車效率將有更大提高。
3、施工內(nèi)容
3.1、變頻器改造
3.1.1設(shè)備現(xiàn)狀
現(xiàn)有一期翻車機(jī)的變頻器為6SE70系列,使用交直交變頻,每臺翻車機(jī)需改造兩套變頻系統(tǒng),分別是:
定位車變頻系統(tǒng):現(xiàn)有定位車控制由一臺AFE單元,拖動兩臺逆變器(每臺逆變器拖動三臺110KW電機(jī)),目前控制方式為不帶編碼器的開環(huán)控制方式。
推車機(jī)變頻系統(tǒng):現(xiàn)有推車機(jī)控制由一臺AFE(主電源接觸器-一濾波回路等)供電至一臺SIEMENS6SE7137-0EG80-2BA0-Z變頻器整流,并通過三套“預(yù)接觸回路”分別控制翻車機(jī)兩臺200KW的電機(jī)及推車機(jī)3臺110KW的電機(jī)。推車機(jī)控制采用不帶編碼器的開環(huán)控制方式,翻車機(jī)采用帶編碼器的轉(zhuǎn)矩控制方式。
3.1.2改造方案
將目前西門子6SE70系列變頻器進(jìn)行更新,采用具有伺服控制的髙性能新一代西門子S120系列變頻器替換老一代Masterdrives產(chǎn)品。S120系列交流驅(qū)動器包含的控制單元可以提供驅(qū)動功能和工藝功能,通過補(bǔ)充不同的系統(tǒng)附件可以用于擴(kuò)展功能,滿足不同編碼器接口和過程信號的要求。其整機(jī)具有操作方便、安裝和布線簡單的特點(diǎn)。整流單元需具有能量反饋,動態(tài)功率因數(shù)補(bǔ)償,動態(tài)消諧等功能。
定位車整流單元共用一套ALM模塊,考慮到后期可能由C70主車型改為C80主車型,設(shè)計容量不低于900KW。逆變單元采用一對一的控制模式,即每臺逆變單元對應(yīng)一臺電機(jī)。兩套ALM模塊需設(shè)計成正常工作時共直流母線供電,當(dāng)一臺出現(xiàn)故障停機(jī)時,可以滿足并實現(xiàn)單臺為11套逆變直流供電要求。
3.2、PLC控制系統(tǒng)升級
為了滿足變頻器的優(yōu)化控制,需要對PLC控制系統(tǒng)進(jìn)行升級,同時實現(xiàn)對現(xiàn)場設(shè)備的高效、精確定位控制功能。目前翻車機(jī)使用的是基于AB公司的PLC-5(1785-L80C15處理器)的控制系統(tǒng),已不適應(yīng)現(xiàn)場控制系統(tǒng)的要求,升級改造為基于controlLogix的控制系統(tǒng),以提高運(yùn)行、通訊速度,提升翻車機(jī)系統(tǒng)效能,并使程序的可造性進(jìn)一步加強(qiáng)。
3.2.1硬件升級方案:
(1)PLC主處理器及機(jī)架升級到最新的cotnrologix系列,DH+網(wǎng)絡(luò)升級為enthernet網(wǎng)絡(luò),編碼器由高速計數(shù)采集方式升級為以太網(wǎng)通訊模式,遠(yuǎn)程機(jī)架通訊適配器升級到enthernet通訊模式,PLC與遠(yuǎn)程控制畫面采用enternet通訊。
(2)PLC機(jī)架采用PR0FIBUS與變頻器進(jìn)行通訊,原有相關(guān)硬件通訊的功能單元全部由PR0FIBUS通訊協(xié)議替代。
(3)對現(xiàn)有PLC控制系統(tǒng)本地機(jī)架的硬件進(jìn)行了更換,實現(xiàn)本地I/O模塊、通訊模塊的升級,所有模塊采用最新版本,改造后的PLC本地機(jī)架選擇17槽。
3.2.2軟件升級方案
將原有程序轉(zhuǎn)化成C0NTR0L0GIX5000的程序,并保持原有邏輯不變,標(biāo)簽及程序描述進(jìn)行了漢化。本地RSVIEW32監(jiān)控畫面升級到RSVIEWSTUDIO,取消PANELVIEW,將功能集成到RSVIEWSTUDIO,并且跟遠(yuǎn)程監(jiān)控畫面兼容,解決遠(yuǎn)程監(jiān)控畫面與新升級PLC的兼容通訊問題。
為變頻器配置通訊模塊并組態(tài)測試,通過編制變頻器控制程序?qū)崿F(xiàn)變頻器控制監(jiān)控功能。為實現(xiàn)變頻器的控制功能,對PLC進(jìn)行編程,不改變原有程序結(jié)構(gòu)的前提下實現(xiàn)變頻器的數(shù)據(jù)采集、變頻器速度控制以及斜坡控制,保證PLC正確可靠的控制變頻器。PLC和中控室間的以太網(wǎng)通訊選用赫斯曼交換機(jī),PLC和遠(yuǎn)程IO之間采用以太網(wǎng)環(huán)網(wǎng)。一路交換機(jī)與中控室及翻控室通訊,通訊模式為ETHERNET網(wǎng)絡(luò)。同時對遠(yuǎn)程FACTORYTALKVIEW終端站對應(yīng)標(biāo)簽進(jìn)行重新編制,將翻車機(jī)現(xiàn)場監(jiān)控終端更新為RSVIEWSTUDIO終端站,并實現(xiàn)以太網(wǎng)通訊,從而實現(xiàn)終端功能的全部移植和功能優(yōu)化。
3.3、編碼器改造方案
翻車機(jī)需增加出口電機(jī)編碼器。因為現(xiàn)場翻車機(jī)系統(tǒng)存在大量煤塵,作業(yè)時振動較大,本次改造采用DEVICENET編碼器作為位置編碼器。控制信號通過光纖直接連到編碼器上,減少中間環(huán)節(jié)。并且該編碼器的分辨率及精度足夠高,結(jié)合新一代PLC及DEVICENET模塊使用大大提高了編碼器的通訊速率,保證設(shè)備可靠的運(yùn)行。
本次改造翻車機(jī)的定位車、推車機(jī)采取無編碼器控制模式。
4、工廠測試調(diào)試方案
由于此次改造包括PLC升級改造及變頻器網(wǎng)絡(luò)升級改造時間緊張,項目現(xiàn)場實施工期要求為10天。將相關(guān)調(diào)試工作大部分轉(zhuǎn)為線下工作,即提前在工廠調(diào)試完畢后進(jìn)行現(xiàn)場停機(jī)安裝。
變頻器柜工廠制造完成后,將升級后的PLC連接到變頻器上,測試新升級的程序。包括對變頻器的通訊及電機(jī)的控制模式進(jìn)行測試。利用兩臺與現(xiàn)場同型號的110kw電機(jī)、兩臺與現(xiàn)場同型號的200kw電機(jī)調(diào)試變頻器參數(shù)值。通過調(diào)試優(yōu)化變頻器主從控制方案,同時調(diào)試變頻器故障時可以保證電機(jī)可以有效停機(jī)。通過不斷優(yōu)化并修正變頻器參數(shù)值,減少了大量的現(xiàn)場調(diào)試工作,節(jié)省了有效工作時間。
5、現(xiàn)場安裝調(diào)試方案
5.1設(shè)備拆除安裝
安裝前準(zhǔn)備工作:對電氣室門、空調(diào)提前一天予以拆除。并將拆除電氣室內(nèi)電氣控制盤柜的工具、支架、搬運(yùn)柜體用的手動液壓叉車等準(zhǔn)備就緒。同時對CD3電氣室的通風(fēng)管支架更改位置或予以拆除。拆除CD3電氣室內(nèi)的原電氣控制盤柜,以及安裝新的電控盤柜,并盡量保持新盤柜的排列位置不變,以免造成電纜短缺。
拆除及安裝電氣盤柜時,同時拆除原PLC柜內(nèi)的模塊及安裝新PLC模塊(原+E6,+E10柜重新制作,其它PLC柜體保留)。
對新增加安裝的編碼器進(jìn)行接線,并調(diào)試編碼器及對編碼器的位置進(jìn)行調(diào)整。
5.2設(shè)備調(diào)試
調(diào)試PLC通訊,調(diào)試PLC網(wǎng)絡(luò),調(diào)試PLC與中控室之間數(shù)據(jù)交換及連接;調(diào)試兩個+E6,+E10的現(xiàn)場連線,以及現(xiàn)場數(shù)據(jù)通訊。
對各主設(shè)備的變頻器通電,并調(diào)試變頻器與PLC之間的通訊連接。
開始對設(shè)備系統(tǒng)進(jìn)行空載測試。
空載測試完畢,即開始帶負(fù)荷進(jìn)行試車測試,以及后期跟進(jìn)維護(hù)。
6、結(jié)語
改造完成后,設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性和作業(yè)效率得到了很大的提高,實現(xiàn)了翻車機(jī)33循環(huán)/小時。翻車機(jī)整體返回水平位置精度,控制在上下0.1度范圍。實現(xiàn)了良好的改造效果及經(jīng)濟(jì)效益。