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SP-10給煤機(jī)控制系統(tǒng)在超臨界機(jī)組的應(yīng)用及校驗

2020-12-09 10:28馬召召
中國電氣工程學(xué)報 2020年8期
關(guān)鍵詞:標(biāo)定皮帶按鍵

馬召召

摘要:針對國家能源集團(tuán)蚌埠電廠給煤機(jī)日趨老化,運(yùn)行可靠性降低等問題,利用機(jī)組檢修的機(jī)會,通過對給煤機(jī)控制系統(tǒng)改造,將原有的問題解決,使給煤機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,滿足機(jī)組的控制要求。

關(guān)鍵詞:給煤機(jī) SP-10控制系統(tǒng) 應(yīng)用 校驗

一、概述

國家能源集團(tuán)蚌埠電廠一期采用沈陽 STOCK 公司引進(jìn)美國技術(shù)生產(chǎn)的 EG-2490 電子稱重式給煤機(jī),其控制系統(tǒng)為196NT,給煤機(jī)長周期運(yùn)行,設(shè)備日趨老化,運(yùn)行可靠性降低等頻發(fā)性故障問題,影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,因此利用機(jī)組檢修的機(jī)會,將給煤機(jī)控制系統(tǒng)改造為SP-10控制系統(tǒng),將原有的問題解決,使給煤機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,滿足機(jī)組的控制要求。

二、給煤機(jī)控制系統(tǒng)原理

給煤機(jī)系統(tǒng)的原理圖如圖1所示,整個系統(tǒng)由原煤斗、傳送皮帶、落煤斗、磨煤機(jī)、皮帶驅(qū)動電機(jī)、稱重托輥以及控制器組成。稱重托輥用于測量煤塊的重量,將煤塊產(chǎn)生的壓力信號轉(zhuǎn)換為電信號送入到控制器中。同時根據(jù)測速電機(jī)輸入的脈沖信號測量傳送皮帶的速度從而得到給煤率的大小,控制器不斷將實際的給煤率與DCS 遙控輸入的4~20mA給煤率的設(shè)定值相比較后經(jīng)PID 運(yùn)算,自動調(diào)節(jié)輸送皮帶速度,達(dá)到精確控制給煤率的目的。

三、SP-10控制系統(tǒng)特點

SP-10控制系統(tǒng)是應(yīng)用于火力發(fā)電廠給煤機(jī)的最新一代產(chǎn)品,充分考慮了給煤機(jī)現(xiàn)場惡劣的工作環(huán)境和較嚴(yán)重的電磁干擾,采取專用的電子元器件和專用電路,硬件和軟件進(jìn)行了嚴(yán)格的測試,并且經(jīng)過現(xiàn)場的長時間考驗,具有良好的可靠性和使用壽命。具有以下特點:

1)控制器采用雙處理器控制:

主控CPU采用先進(jìn)的數(shù)字信號處理器DSC,具有高速運(yùn)算能力,給煤機(jī)的控制及煤量累積更加準(zhǔn)確,CPU進(jìn)行AD數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換、采集等功能,雙處理器的設(shè)計提高了控制和運(yùn)算的精度,使系統(tǒng)的運(yùn)行更加穩(wěn)定可靠。

2)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換精度提高

24位A/D轉(zhuǎn)換器,轉(zhuǎn)換速率也比較快,重量信號的測量更加精確,保證了給煤機(jī)的計量精度。

3)采用開關(guān)電源,電源抗波動能力大大提高

主板上采用了開關(guān)電源,對電源板過來的電源進(jìn)行了進(jìn)一步的隔離,具有比較強(qiáng)的抗干擾能力,電源的容限也有較大的提高。

4)采用高性能嵌入式一體化觸摸屏,界面友好,操作簡單

SP-10控制系統(tǒng)人機(jī)界面采用高性能嵌入式一體化觸摸屏,1外殼工業(yè)塑料材質(zhì),抗干擾性為工業(yè)三級,能夠抵抗電廠給煤機(jī)現(xiàn)場復(fù)雜惡劣的工作環(huán)境和比較嚴(yán)重的電磁干擾。SP-10控制系統(tǒng)具有故障自診斷和故障記憶功能,使得故障處理更加便捷。

5)具有豐富的接口,系統(tǒng)擴(kuò)展非常方便

SP-10控制系統(tǒng)還具有豐富的I/O接口和模擬量接口。系統(tǒng)自帶的標(biāo)準(zhǔn)串行接口,支持Profibus、Modbus等多種通訊協(xié)議,并且還可配置藍(lán)牙或以太網(wǎng)卡,豐富數(shù)據(jù)傳輸?shù)氖侄危瑵M足機(jī)組集中控制的要求。

四、SP-10系統(tǒng)校驗

1.定度

1)關(guān)閉給煤機(jī)上方料倉的出口閥,清除皮帶上的物料。

2)關(guān)閉給煤機(jī)卸料口下方的排出閥。

3)打開給煤機(jī)稱重跨門,頂端門以及微機(jī)控制柜門。

4)調(diào)節(jié)皮帶的張力和對中。

5)靠近控制柜一側(cè)的皮帶邊上貼上 4片粘性反光紙,每片反光紙應(yīng)與邊緣垂直并位于皮帶邊上兩個裙邊切口之間而不可超越切口,在驅(qū)動輥和張緊輥處的皮帶邊上各貼一片,在稱重棍處及其下方皮帶返回部分各貼一片。

6)證實4片反光紙中每2片間的距離大于定度探頭之間的距離。

注意:皮帶上可能存在上次定度時的反光紙,因此在每次定度之前,檢查并清除上次使用的反光紙。

7)調(diào)整稱重棍,清除連結(jié)部件上的積聚物料和雜質(zhì)。

8)將兩個探頭分別插入稱重板上兩個螺孔內(nèi)。

9)將探頭電纜插頭連接到微機(jī)控制柜的插座上,探頭 A 連接到 CALA 插座, 探頭 B 連接到CALB 插座。

10)進(jìn)入維護(hù)調(diào)試界面,按定度功能鍵進(jìn)入定度界面。檢查稱重信號是否正常。稱重傳感器數(shù)據(jù)在皮帶空載時約為 500~800,加載稱重砝碼后約為 2200~2800。

11)開始毛重和皮帶運(yùn)行定度。按定度一(貼反光紙)按鍵,開始定度。這時給煤機(jī)將在微機(jī)控制下開始運(yùn)行,可發(fā)現(xiàn)定度是以下述的方式進(jìn)行的。

(1)運(yùn)行指示燈亮起。

(2)25秒延時開始,在此期間,電機(jī)轉(zhuǎn)速將增速到 1000rpm,并且穩(wěn)定在此值上。

(3)延時結(jié)束后,第一個反光紙經(jīng)過探頭 A,Cal A 指示燈亮繼而熄滅, 當(dāng)反光紙經(jīng)過探頭 B 時,Cal B 指示燈亮繼而熄滅。另外,當(dāng)每一片反光紙經(jīng)過探頭時,探頭識別次數(shù)值加 1。

(4)當(dāng)?shù)诰艂€反光紙經(jīng)過探頭 A 時,探頭識別次數(shù)值為 16,皮帶已經(jīng)運(yùn)行了整整兩周,這時給煤機(jī)停機(jī),定度結(jié)果顯示出八次皮帶速度測量的重復(fù)誤差的百分比。

(5)如果誤差大于極限值,探頭識別次數(shù)值返回 0,定度將自動重新開始, 直到測量誤差小于極限值為止。

12)如果毛重和皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)定度成功,將兩個定度砝碼(各 17.35kg)加到兩側(cè)稱重傳感器上。

13)開始稱重跨系數(shù)定度,按定度二按鍵,與 12)節(jié)所述情況一樣。當(dāng)?shù)诰牌垂饧埻ㄟ^后,給煤機(jī)自動停機(jī)。

14)定度完成后可以看到定度結(jié)果:皮重誤差、速比誤差、凈重誤差,定度的誤差通過將當(dāng)前定度數(shù)據(jù)與上次定度數(shù)據(jù)相比較,反映了定度的重復(fù)性能。

以上三種定度檢查的結(jié)果必須小于±0.20%,如果大于這個極限,請檢查懸掛在稱重傳感器上的稱重塊是否有與其他部件有接觸,或其他不正常的情況, 隨后重新進(jìn)行定度(從頭開始)。

2.標(biāo)定

給煤機(jī)控制器能接收給煤率的給定信號,并且輸出模擬量反饋信號,但必須在給煤機(jī)接收遙控控制之前進(jìn)行調(diào)準(zhǔn),以保證給煤機(jī)控制系統(tǒng)與DCS系統(tǒng)精確的配合。

1)標(biāo)定給煤率指令:(控制柜內(nèi)接點 SIG+、SIG-)

(1)進(jìn)入維護(hù)調(diào)試界面,按標(biāo)定功能鍵進(jìn)入標(biāo)定界面。

(2)DCS 給定最小指令 4mA,然后按“標(biāo)定 4mA 鍵”,按鍵右側(cè)將顯示與 4mA 給定信號相應(yīng)的頻率值。按保存鍵,則 4mA 標(biāo)定完成。

(3)同樣方法標(biāo)定 20mA 并保存該數(shù)據(jù)。

2)標(biāo)定給煤率反饋輸出:(控制柜內(nèi)接點 139、140)

(1)進(jìn)入維護(hù)調(diào)試界面,按標(biāo)定功能鍵進(jìn)入標(biāo)定界面。

(2)調(diào)正給煤率補(bǔ)償信號,按標(biāo)定 4mA 鍵,這時按鍵右側(cè)顯示出送到模擬轉(zhuǎn)換板的頻率,下方會彈出信號調(diào)整的增加“↑”和減少“↓”鍵。在 DCS 觀察給煤率反饋信號大小,按增加“↑”或減少“↓”鍵,使得反饋信號達(dá)到4mA。

(3)當(dāng)給煤率反饋信號達(dá)到了正確值,按標(biāo)定 4mA 按鍵下的保存鍵,調(diào)正后的數(shù)據(jù)就會存入微機(jī)控制器的存儲器中。

(4)同樣方法標(biāo)定 20mA 并保存該數(shù)據(jù)。

3)標(biāo)定電機(jī)專色反饋輸出:(控制柜內(nèi)接點 131、132)

(1)進(jìn)入維護(hù)調(diào)試界面,按標(biāo)定功能鍵進(jìn)入標(biāo)定界面。

(2)調(diào)正電機(jī)轉(zhuǎn)速補(bǔ)償信號,按標(biāo)定 4mA 鍵,這時按鍵右側(cè)顯示出送到模擬轉(zhuǎn)換板的頻率,下方會彈出信號調(diào)整的增加“↑”和減少“↓”鍵。在 DCS 觀察電機(jī)轉(zhuǎn)速反饋信號大小,按增加“↑”或減少“↓”鍵,使得反饋信號達(dá)到4mA。

(3)當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)速反饋信號達(dá)到了正確值,按標(biāo)定 4mA 按鍵下的保存鍵,于是調(diào)正后的數(shù)據(jù)就會存入微機(jī)控制器的存儲器中。

(4)同樣方法標(biāo)定20mA并保存該數(shù)據(jù)。

五、結(jié)束語

本次給煤機(jī)控制改造完成后,結(jié)構(gòu)簡單、功能完善,系統(tǒng)性能穩(wěn)定,可靠性好,能夠適合現(xiàn)場使用。給煤機(jī)的安全穩(wěn)定性得到提高,提高了給煤機(jī)的計量精度,為管理人員、操作人員帶來了極大的方便。

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