王成龍
【摘? 要】結(jié)合錦西石化再生循環(huán)的運行情況,分析了影響再生循環(huán)的因素,包括焦炭燃燒階段和氧氯化階段壓力降低、吸附再生開關(guān)初始膨脹增加、氣體再加熱、干燥氣體、除塵流量等適當(dāng)?shù)陌l(fā)展措施。
【關(guān)鍵詞】連續(xù)重整;催化劑;循環(huán)粉塵;再生氣干燥器
引言
隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,正在進(jìn)行的能源產(chǎn)業(yè)改造也在如火如荼的進(jìn)行中。通過逐步適應(yīng)石油市場,可以更好地適應(yīng)社會發(fā)展的現(xiàn)實需要,同時也可以提高能源生產(chǎn)的科學(xué)性。在行業(yè)發(fā)展中,持續(xù)轉(zhuǎn)化技術(shù)是一項與行業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)化效率密切相關(guān)的急需技術(shù)。
1裝置簡介
2002年本裝置由中石化北京設(shè)計院設(shè)計,裝置由67.06萬噸/年預(yù)處理部分、60萬噸/年重整反應(yīng)部分、680千克/小時催化劑連續(xù)再生部分及60萬噸/年重整油分餾部分組成,設(shè)計加工我公司南北蒸餾的直餾石腦油、經(jīng)加氫處理過的焦化汽油及加氫改質(zhì)石腦油。
2009年本裝置由華東石油設(shè)計院設(shè)計進(jìn)行擴(kuò)能改造,改造后裝置由89萬噸/年預(yù)處理部分、80萬噸/年重整反應(yīng)部分、680千克/小時催化劑連續(xù)再生部分、80萬噸/年重整油分餾部分組成,設(shè)計加工我公司南北蒸餾的直餾石腦油、經(jīng)過加氫處理的焦化汽油、加氫改質(zhì)的石腦油及催化裂化汽油中C7和C8組分。
2016年本裝置由華東石油設(shè)計院設(shè)計進(jìn)行瓶頸改造,裝置規(guī)模仍為80萬噸/年,設(shè)計加工我公司北蒸餾石腦油、南蒸餾石腦油、加氫精制石腦油、加氫改制石腦油以及加氫裂化石腦油。
重整反應(yīng)部分采用UOP超低壓連續(xù)重整工藝技術(shù),再生部分采用UOPCycleMax工藝技術(shù)。再生單元的特點有:
催化劑再生部分是連續(xù)重整工藝的核心部分,它與加壓再生技術(shù)相比有很大的改進(jìn)。根據(jù)燒焦及還原過程對操作條件的不同要求,改進(jìn)了流程及設(shè)備,如再生器設(shè)計成倒梯形篩網(wǎng),還原段由原來的一段還原改為二段還原,從而進(jìn)一步優(yōu)化再生工藝條件。反應(yīng)器底部至分離料斗的提升氣由原來的氫氣提升改為氮氣提升,使其更安全。淘析氣由氫氣改為氮氣,可以降低粉塵收集器的要求。閉鎖料斗控制系統(tǒng)(CRCS)邏輯程序控制更安全更平穩(wěn),以確保連續(xù)重整裝置能更安全、更平穩(wěn)的長周期運轉(zhuǎn)。
2影響催化劑循環(huán)的因素
使用的催化劑經(jīng)待生一次和二次提升氣提升后進(jìn)入分離料斗,通過重力流入再生器,在再生器內(nèi)經(jīng)過燒焦、氧氯化、干燥后經(jīng)提升氣提升到還原段,通過使用高溫氫氣對氧化態(tài)的催化劑進(jìn)行還原,還原后的新鮮催化劑進(jìn)入反應(yīng)器進(jìn)行催化反應(yīng)。
再生器內(nèi)的高溫?zé)篃煔鈨?nèi)含有氯化氫,直排大氣會產(chǎn)生環(huán)境污染,所以需要在直排大氣前進(jìn)行酸堿中和,去除HCl后的煙氣可以直排大氣。但由于今年來環(huán)保形勢日益嚴(yán)峻,再生煙氣中非甲烷總烴含量存在超標(biāo)情況,為了去除煙氣中的非甲烷總烴,2020年錦西石化重整裝置在大修期間增加再生煙氣進(jìn)加熱爐焚燒流程。經(jīng)加熱爐焚燒后的煙氣內(nèi)非甲烷總烴含量達(dá)到環(huán)保要求。
3影響因素分析及措施
3.1平穩(wěn)待生部分差壓
3.2穩(wěn)定一次提升氣量和二次提升氣量
催化劑提升管是一個帶有內(nèi)膽的容器,通過二次提升氣與一次提升氣隔開進(jìn)入提升管底部。一次提升氣只用于抵消催化劑的重力,而進(jìn)入側(cè)面的二次提升氣起到一定的作用。在催化劑供應(yīng)鏈管理中,結(jié)果是二次提升氣流量越大,催化劑增加量越大,二次提升氣停止,催化劑停止移動。二次提升氣的大小直接決定著催化劑的提升速率,在日常操作時需要保證二次提升氣流量平穩(wěn),二次提升氣控制閥靈活好用。
3.3優(yōu)化再生器燒焦
要求充入合適的氧含量和溫度,因此,在進(jìn)行催化劑燒焦時需要重點控制再生器氧含量,通過裝置日常運行總結(jié)后發(fā)現(xiàn),盡量將燒焦時的峰溫控制在第二床層和第三床層,可以保證再生運行平穩(wěn),同時可以防止未燒焦部分進(jìn)入到氧氯化段,而造成再生器的破壞。
3.4調(diào)整淘析氣量減少催化劑粉塵
當(dāng)催化劑粉塵在升降機(jī)內(nèi)堆積并不斷增加時,由于粉塵堆積過多而造成升力空氣分布不均,從而影響催化劑的升力。一般裝置平穩(wěn)運行時淘析氣流量是固定的,而淘析氣量的確定一般通過催化劑粉塵中的催化劑粒度指標(biāo)來確定,為了保證裝置長周期運行,需要控制其分析指標(biāo)大于20%。當(dāng)催化劑粒度小于指標(biāo),需要提高除塵流量,若除塵風(fēng)機(jī)出口流量控制閥全開,流量仍無法滿足生產(chǎn)要求時,需要及時更換濾布袋。
結(jié)語
通過合理控制待生隔離閥組差壓、保證淘析氣流量、穩(wěn)定提升氣量、優(yōu)化再生器燒焦,可以保證再生系統(tǒng)的平穩(wěn)運行,從而看到持續(xù)再生的長期性能。
參考文獻(xiàn):
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