吳天奇 翟澤冰
(1.江西省水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院,江西 南昌 330029;2.江西省水工結(jié)構(gòu)工程技術(shù)中心,江西 南昌 330029)
混凝土防滲墻作為一種可靠的垂直防滲設(shè)施,在水利防滲工程中得到廣泛應(yīng)用并取得了較好的防滲加固效果[1]?;炷练罎B墻施工方法較多,有樁柱式、板樁灌輸式、槽板式、泥漿槽灌注式等,各有其適應(yīng)性和優(yōu)勢。受制于工程水文地質(zhì)、防滲體結(jié)構(gòu)體型、防滲深度和墻板厚度等因素,工程實(shí)踐應(yīng)用中單一防滲技術(shù)很難兼顧技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和施工等方面,如:高噴灌漿噴射工藝對于地質(zhì)適應(yīng)性和防滲深度有很強(qiáng)優(yōu)勢,但對于薄(超薄)防滲墻而言,因其工程量較小,工程投資經(jīng)濟(jì)效益不高[2];振動(dòng)沉模技術(shù)因其施工工藝簡單,對工程量較小的防滲墻,具有施工工效高、價(jià)格優(yōu)勢明顯的特點(diǎn),但其防滲深度受施工機(jī)械設(shè)備的制約,最佳防滲深度為15~20m,最深僅達(dá)25m[3]。采用2種及以上技術(shù)進(jìn)行聯(lián)合防滲,取各自優(yōu)點(diǎn)進(jìn)行互補(bǔ),對于壩高超過25m的中小型土石壩薄(超薄)混凝土防滲墻的施工質(zhì)量保障尤為重要。鑒于此,本文探討聯(lián)合傳統(tǒng)高噴灌漿與新型振動(dòng)沉模,對七里坡水庫黏土心墻土石進(jìn)行除險(xiǎn)加固處理,在獲得較好防滲效果的前提下,經(jīng)兩種施工技術(shù)的優(yōu)勢互補(bǔ),提高了施工工效,降低了防滲墻綜合造價(jià)。
對于地層相對較復(fù)雜、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求較低的中小型土石壩除險(xiǎn)加固工程的防滲措施,設(shè)計(jì)要綜合考慮地質(zhì)適應(yīng)性、防滲深度和工程造價(jià)等因素。振動(dòng)沉模技術(shù)作為一種新型防滲技術(shù),通過雙模板交叉施工可實(shí)現(xiàn)無接縫、不開叉、一次連續(xù)平整成墻,成墻厚度為8~25cm,可實(shí)現(xiàn)薄(超薄)防滲墻成墻,在20m深度范圍內(nèi)具有明顯經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢,但其防滲深度淺,不能深入基巖相對不透水層成為其應(yīng)用的制約因素[4]。高噴防滲墻作為一種傳統(tǒng)防滲技術(shù),在地質(zhì)適應(yīng)性、防滲深度和可深入基巖等方面均具有優(yōu)勢,但造價(jià)較高。針對中小型土石壩(壩高超過20m)的特點(diǎn),考慮20m范圍內(nèi)采用振動(dòng)沉模,超出及深入基巖部分則采用高噴灌漿進(jìn)行聯(lián)合施工,實(shí)現(xiàn)兩種防滲技術(shù)的優(yōu)勢互補(bǔ),在滿足防滲的基礎(chǔ)上,降低工程投資。
振動(dòng)沉模防滲墻施工主要設(shè)備包括壓模系統(tǒng)和注漿系統(tǒng)兩部分,目前我國水利工程領(lǐng)域主要以“雙模板振動(dòng)沉模”為主,其施工程序?yàn)椋孩偻ㄟ^機(jī)械式振動(dòng)錘將模板A沉入到設(shè)計(jì)深度土層中→②緊挨著上一模板A將模板B沉入土層中→③向壓入模板A內(nèi)部灌注漿液,并振動(dòng)提升模板A→④啟動(dòng)步履式樁機(jī)沿防滲軸線前移,并再次壓入模板A→⑤向壓入模板B內(nèi)部灌注漿液,并振動(dòng)提升模板B→⑥啟動(dòng)步履式樁機(jī)沿防滲軸線前移,并再次壓入模板B,如此循環(huán)直至完成整道防滲墻的施工。雙模板振動(dòng)沉模防滲墻施工程序如圖1所示。
圖1 雙模板振動(dòng)沉模施工程序
高壓噴射灌漿(簡稱高噴灌漿)采用鉆機(jī)鉆孔,將裝有特制噴嘴的注漿管下沉至設(shè)計(jì)預(yù)定深度,利用高速射流束沖擊、切割土體,通過強(qiáng)烈擾動(dòng)摻攪后凝結(jié)成連續(xù)防滲結(jié)構(gòu)體,改變原地層的結(jié)構(gòu)和組成,達(dá)到提高地基或填筑體防滲性能和承載力的目的[5-6]。高噴灌漿施工程序?yàn)椋孩俟酀{試驗(yàn)(現(xiàn)場試驗(yàn)確定灌漿施工參數(shù))→②測量放線、灌漿孔定位(按照施工圖紙及規(guī)范要求進(jìn)行樁位放樣定位,并進(jìn)行定位樁編號(hào)標(biāo)識(shí))→③鉆孔(地質(zhì)鉆機(jī)回旋轉(zhuǎn)進(jìn))→④下噴射管(高噴臺(tái)車就位,并試噴調(diào)試噴漿系統(tǒng))→⑤供氣、供漿、灌漿(輸送水泥漿、壓縮空氣及高壓水進(jìn)行噴射灌漿)→⑥終噴、封孔(回灌至施工平臺(tái)頂部封孔),如圖2所示。
圖2 高噴灌漿施工程序
七里坡水庫修建于1977年,竣工于1980年,是一座以灌溉為主兼引水發(fā)電、城市供水等綜合利用的小(1)型水庫。水庫控制流域面積7.52km2,總庫容357.5萬m3。大壩為黏土心墻壩,壩基高程561.75m,壩頂高程593.25m,最大壩高31.5m。大壩心墻基礎(chǔ)直接置于強(qiáng)風(fēng)化巖石上,由于受當(dāng)時(shí)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)和投資資金等因素制約,大壩未做地質(zhì)勘探,且屬于典型“三邊”工程,質(zhì)量監(jiān)管缺失,施工質(zhì)量較差。建成蓄水試運(yùn)行時(shí)就發(fā)現(xiàn)局部滲漏點(diǎn),給水庫留下較大安全隱患,長期低水位帶病運(yùn)行。1996年和2003年,分別對水庫進(jìn)行除險(xiǎn)加固處理,但僅限于大壩局部培厚加固、溢洪道改建等,未進(jìn)行全面的安全鑒定。2015年,現(xiàn)場踏勘和鉆芯取樣試驗(yàn)表明,大壩砌筑質(zhì)量整體較差,但結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性良好,未發(fā)現(xiàn)明顯變形及塌鼓等現(xiàn)象。在大壩下游壩坡右側(cè)排水溝及壩肩山坡低洼處存在明顯滲水現(xiàn)象,滲流量為1.2L/s。使用雷達(dá)探測和大地電導(dǎo)率法分別對滲水區(qū)域進(jìn)行探測,表明下游壩坡馬道以下樁號(hào)0+075.500~0+086.500、0+123.500~0+129.000壩段2.6~13.5m深度范圍內(nèi)存在軟弱層,透水性較強(qiáng),且呈現(xiàn)從壩體內(nèi)至外逐漸向右偏移的發(fā)展趨勢。大壩壩體填筑質(zhì)量較差、壩基巖石強(qiáng)分化、壩體局部滲漏嚴(yán)重等,致使工程存在較多安全隱患且呈逐年增加趨勢,急需采取合理防滲措施進(jìn)行加固處理,確保水庫功能正常穩(wěn)定發(fā)揮。
防滲心墻直接置于強(qiáng)風(fēng)化巖石上,深2.8m左右,風(fēng)化巖石質(zhì)地及完整性較差且節(jié)理裂隙發(fā)育,承載力較低導(dǎo)致壩體出現(xiàn)不規(guī)則裂縫。鑒于壩體土石填筑料均勻度較差、壩基巖石風(fēng)化承載力低、壩體局部滲漏等問題,須通過灌漿和修筑防滲墻來提高壩基彈模、承載力和增強(qiáng)壩體防滲性能。鑒于七里坡土石壩最大壩高只有31.50m、防滲墻須貫穿壩頂至壩基等特點(diǎn),經(jīng)與劈裂灌漿和復(fù)合土工膜等防滲方案進(jìn)行對比,振動(dòng)沉模防滲墻施工技術(shù)不僅適用于20cm超薄防滲墻施工,同時(shí)其經(jīng)濟(jì)效益和防滲效果更佳??紤]到壩高31.50m已經(jīng)超過振動(dòng)沉模技術(shù)的最優(yōu)防滲深度20m以內(nèi),設(shè)計(jì)優(yōu)化確定分段聯(lián)合振動(dòng)沉模和高噴灌漿兩種施工技術(shù),通過兩者間的優(yōu)勢互補(bǔ),在滿足防滲的基礎(chǔ)上,提高工程施工工效和投資經(jīng)濟(jì)效益,即:壩體中上部(20m)采用振動(dòng)沉模技術(shù)施工超薄防滲墻,厚20cm;壩基采用高壓噴射灌漿以提高壩基承載力,并向上與振動(dòng)沉模防滲墻連接(高12.5m),厚5~30cm;高噴灌漿與振動(dòng)沉模間搭接1m。在壩基和壩體內(nèi)部自下而上澆筑施工形成連續(xù)完整的垂直防滲幕墻,經(jīng)防滲墻截水、阻水達(dá)到防滲目的。大壩除險(xiǎn)加固組合防滲方案如圖3所示。
圖3 大壩除險(xiǎn)加固組合防滲結(jié)構(gòu)
2.2.1 高噴灌漿施工
壩基至相對不透水層3m以上及壩體574.25m高程以下12.5m范圍內(nèi)均采用高壓旋噴工藝進(jìn)行灌漿施工,鉆孔孔距0.8~1.2m(粒徑大取小值),孔徑不小于90mm;高壓水泥漿比重1.4~1.5,泥漿壓力不小于35MPa,漿量70~100L/min;壓縮空氣壓力不小于0.6~0.8MPa,流量0.8~1.2m3/min;噴漿管提升速率6~12cm/min(漏漿嚴(yán)重時(shí)取小值);噴漿管旋轉(zhuǎn)速度8~10r/min,擺角360°;灌漿嵌入基巖深度不小于3m,達(dá)相對不透水層。按三序加密施工,相鄰間隔要求在24h以上,嚴(yán)格控制施工現(xiàn)場質(zhì)量,并根據(jù)現(xiàn)場施工情況合理調(diào)整灌漿參數(shù)。對灌漿過程中質(zhì)量把握不定的孔應(yīng)待原因查明后,嚴(yán)格進(jìn)行復(fù)灌處理。
2.2.2 振動(dòng)沉模施工
鑒于七里坡水庫原防滲心墻的黏土特點(diǎn),振動(dòng)沉模防滲加固施工以水泥和優(yōu)質(zhì)黏土為主要材料。防滲板墻布置在壩體中上部20m,并分別向左右兩壩肩嵌入山體10m。防滲漿液采用普通硅酸鹽水泥和優(yōu)質(zhì)黏土配置(水泥∶黏土∶水的配比為1∶0.3∶1),漿液比重不小于1.6。高頻液壓振動(dòng)錘激振力為570kN,頻率為1050次/min。放樣測量誤差不大于2cm,平整6m寬作業(yè)平臺(tái),并沿防滲墻軸線設(shè)置40cm(寬)×60cm(深)漿液導(dǎo)向槽,槽中心誤差不大于5cm;漿液泵灌漿量30m3/h;模板漿液灌滿后振動(dòng)上拔提升速率2~3m/min。灌漿中要嚴(yán)格控制灌漿間隔時(shí)間和模板傾斜度,對于漏漿、冒漿等問題要根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況合理采取限流、嵌縫、濃漿等補(bǔ)救措施,確保整個(gè)防滲板墻具有完整連續(xù)性和良好防滲質(zhì)量。
七里坡水庫土石壩壩基與基巖接觸帶及壩體下部12.5m范圍內(nèi)采用高壓旋噴工藝施工,共計(jì)完成鉆孔496孔,鉆孔總進(jìn)尺8255m。防滲墻施工結(jié)束后,現(xiàn)場采用圍井鉆孔壓水和取芯樣室內(nèi)試驗(yàn)等方法進(jìn)行墻體施工質(zhì)量檢查。根據(jù)大壩整體布置在典型部位設(shè)置4處圍井,開挖進(jìn)行外觀質(zhì)量觀察,防滲墻墻體連續(xù)完整,搭接質(zhì)量良好,有效墻厚(墻體最薄處墻厚約5.8cm、最寬處墻厚約30.5cm,平均墻厚約23.8cm)滿足規(guī)范要求。為檢測墻體抗壓強(qiáng)度和滲透指標(biāo)能否滿足設(shè)計(jì)規(guī)范要求,對高噴灌漿試驗(yàn)的4個(gè)圍井進(jìn)行鉆孔取芯樣室內(nèi)抗壓強(qiáng)度檢測和注水試驗(yàn),檢測結(jié)果見表1。
表1 高噴灌漿圍井鉆孔檢測結(jié)果
表1檢測結(jié)果表明,圍井鉆孔檢測的滲透系數(shù)為6.50×10-8~9.13×10-8cm/s,滿足不大于1×10-7cm/s規(guī)范指標(biāo)要求;墻體單根芯樣連續(xù)完整,均勻密實(shí)度好,抗壓強(qiáng)度為2.96~4.25MPa,滿足不小于2.5MPa規(guī)范指標(biāo)要求。通過高噴灌漿,壩基滲漏得到合理處理。
大壩高噴灌漿結(jié)束后即進(jìn)入壩體中上部20m深振動(dòng)沉模防滲板墻施工,總歷時(shí)72天,共完成板墻(厚20cm)面積5168.80m2。通過圍井鉆孔取芯樣直觀觀察,在大壩中上部形成一道連續(xù)、完整的防滲墻帷幕。防滲板墻取芯樣室內(nèi)試驗(yàn),檢測結(jié)果見表2。
表2檢測結(jié)果表明,圍井鉆孔檢測的滲透系數(shù)為1.89×10-8~4.25×10-8cm/s,滿足不大于1×10-7cm/s規(guī)范指標(biāo)要求;破壞滲透坡降大于500;墻體單根芯樣連續(xù)完整,均勻密實(shí)度好,抗壓強(qiáng)度為4.65~6.28MPa,滿足不小于4.0MPa規(guī)范指標(biāo)要求。通過振動(dòng)沉模施工充填了壩體裂隙、空洞等滲漏通道,壩體整體滲透穩(wěn)定得到提高,防滲加固修復(fù)效果明顯。
表2 振動(dòng)沉模圍井鉆孔檢測結(jié)果
為解決七里坡水庫土石壩除險(xiǎn)加固工程中防滲墻墻厚超薄、防滲深度深、須深入基巖相對不透水層和投資經(jīng)濟(jì)效益低等問題,探討將高噴灌漿與振動(dòng)沉模兩種防滲技術(shù)聯(lián)合。通過技術(shù)優(yōu)勢互補(bǔ),取得了較好防滲效果和投資經(jīng)濟(jì)效益。主要研究結(jié)論如下:
a.振動(dòng)沉模具有施工工效高、經(jīng)濟(jì)性高等優(yōu)點(diǎn),但其防滲深度和難以深達(dá)基巖相對不透水層是其應(yīng)用制約因素;高噴灌漿雖可克服振動(dòng)沉模的不足,但其造價(jià)高、經(jīng)濟(jì)性較低。將高噴灌漿與振動(dòng)沉模聯(lián)合,利用優(yōu)勢互補(bǔ)分段進(jìn)行組合防滲,其技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上優(yōu)越。
b.七里坡水庫大壩壩基及壩體下部12.5m范圍內(nèi)采用高噴灌漿,壩體中上半部20m采用振動(dòng)沉模施工防滲墻,有效阻斷了壩基和壩體滲漏通道。圍井鉆孔試驗(yàn)表明,防滲墻體連續(xù)完整、密實(shí)度高,抗壓強(qiáng)度和滲透系數(shù)均滿足規(guī)范要求,防滲加固效果好。
c.防滲墻竣工投運(yùn)后,大壩壩基及壩體滲漏問題得到有效治理。組合防滲技術(shù)應(yīng)用于地層相對較復(fù)雜、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求較低的中小型土石壩除險(xiǎn)加固工程,防滲效果好、施工工效高、投資經(jīng)濟(jì)效益高,具有較好的推廣應(yīng)用前景。