摘要:
針對某型飛機在進行試飛科目時發(fā)生排氣噴管支撐螺桿斷裂的失效現(xiàn)象,本文通過對失效件采取的斷口金相分析,利用仿真計算軟件進行建模,開展了靜強度仿真分析、共振仿真分析、熱應(yīng)力仿真分析,計算結(jié)果表明其失效機理為熱應(yīng)力引起的低周疲勞,提出了相應(yīng)的熱應(yīng)力解決改進方案,并通過試車和飛行試驗證明該故障得以排除,為今后類似的排氣噴管高溫零部件的結(jié)構(gòu)設(shè)計提供了借鑒。
關(guān)鍵詞:排氣噴管;斷裂故障;金相分析;靜強度分析;仿真分析;熱應(yīng)力
中圖分類號:V228.7???????????? 文獻標(biāo)識碼:B
1 引言
發(fā)動機的排氣噴管是飛機推進系統(tǒng)一個十分重要的部件,用于將發(fā)動機工作產(chǎn)生的高溫高壓燃氣沿噴管高速噴出至發(fā)動機艙外[1]。相對飛機的其它部件,排氣噴管的工作環(huán)境最為惡劣,經(jīng)常處于飛機的高速、高溫、振動、高聲強等惡劣環(huán)境中,很難準(zhǔn)確評估上述因素帶來的能量載荷[2],因此極大的影響了排氣噴管結(jié)構(gòu)的設(shè)計,在飛機試飛過程中經(jīng)常會出現(xiàn)不可預(yù)料的故障[3]。
本文就某型螺旋槳飛機在試飛過程中出現(xiàn)的排氣噴管支撐螺桿斷裂故障,通過故障件斷口的金相分析和有限元分析,找到了故障發(fā)生的原因,并提出了改進方案,為后續(xù)此類零部件的設(shè)計工作提供了參考。
2 故障件概述
該型飛機排氣噴管通過螺栓安裝在發(fā)動機的排氣端法蘭上,后段用吊掛組件(含橡膠減震墊)作為輔助支撐,固定在發(fā)動機安裝支架的撐桿上,見圖1。
排氣噴管及吊掛
在某次試飛科目完成后,機務(wù)人員對該排氣噴管進行航后例行檢查時發(fā)現(xiàn),用于輔助支撐的支撐螺桿的螺紋根部出現(xiàn)斷裂,故障部位見圖2。
出現(xiàn)斷裂的支撐螺桿材料為不銹鋼1Cr18Ni9Ti。
3 故障分析
3.1 外觀觀察
螺桿的斷裂截面如圖3所示,斷口呈臺階狀,臺階與重力方向(豎直方向)近似垂直。
斷面分為A、B兩個區(qū)域,每個區(qū)域均比較平整,其中A區(qū)域面積大,B區(qū)域面積小,兩個區(qū)域的高差約為1個螺距。
從圖4所示宏觀紋路可知,A區(qū)和B區(qū)的裂紋均起源于表面,兩個裂紋源對稱;裂紋源均存在鋸齒狀的起伏臺階,擴展區(qū)可見貝殼線,表明斷裂是疲勞斷裂。
3.2 斷口金相分析
對螺桿的斷口A區(qū)用SEM電鏡進行放大觀察,形貌如圖5所示。
可以看出,A區(qū)的裂紋源存在嚴重的磨損以及一定的腐蝕,未見明顯的冶金缺陷及殘余痕跡,其他殘余形貌粗糙。擴展區(qū)可見魚骨狀的疲勞擴展紋理以及局部裸露的晶界,可以判斷螺桿斷裂原因是出現(xiàn)了名義應(yīng)力較大的疲勞失效(低周疲勞)。
B區(qū)的形貌與A區(qū)相似。
3.2靜強度分析
采用Nastran軟件建立排氣噴管的有限元模型[4],在模型中施加模擬飛機著陸過載向下4.5g的慣性力,計算得到支撐螺桿處的約束反力見圖6所示。
可知在慣性過載4.5g情況下,螺桿處的約束反力很?。s5N)遠不足以導(dǎo)致螺桿出現(xiàn)斷裂,載荷絕大部分由排氣噴管與發(fā)動機對接的法蘭承受。
3.3共振分析
根據(jù)該排氣噴管的結(jié)構(gòu)及連接形式,以及不銹鋼1Cr18Ni9Ti在不同溫度下的彈性模量,在典型環(huán)境溫度下開展排氣噴管的固有頻率特性計算,用于定性分析。
典型環(huán)境溫度如下:
排氣噴管的固有頻率計算結(jié)果見表1。
典型的振型如圖7所示。
從頻率計算結(jié)果來看,排氣噴管的低階頻率與螺旋槳旋轉(zhuǎn)頻率(1075轉(zhuǎn)/分,即17.9HZ)、發(fā)動機轉(zhuǎn)子頻率(核心機轉(zhuǎn)速為12300轉(zhuǎn)/分,即205HZ)差距較大,故判定排氣噴管不會產(chǎn)生共振而導(dǎo)致失效[5] [6]。
3.4熱應(yīng)力分析
不銹鋼1Cr18Ni9Ti的材料在不同溫度下的力學(xué)性能和線膨脹系數(shù)[7]見表2、表3。
根據(jù)排氣噴管熱應(yīng)力有限元模型計算結(jié)果,表明:支撐螺桿在熱應(yīng)力的作用下,在X向、Y向、Z向分別會產(chǎn)生6.99mm、2.52mm、3.38mm的位移,使得支撐螺桿存在應(yīng)力集中,最高達到了436MPa(見圖8),接近1Cr18Ni9Ti材料在300℃~400℃區(qū)間的應(yīng)力限制值。
6問題定位
經(jīng)過上述分析,對于該支撐螺桿發(fā)生斷裂的故障現(xiàn)象,問題定位如下:
綜上所述,熱應(yīng)力是導(dǎo)致排氣噴管支撐螺桿破壞的主要原因。
4 改進方案
根據(jù)上述分析結(jié)果,進行了如下改進:
改進后,重新建立的仿真模型計算結(jié)果表明支撐螺桿上的應(yīng)力下降至165MPa(見圖10),可以滿足材料規(guī)定的應(yīng)力限制裕度要求。
5 結(jié)論
針對發(fā)動機噴管支撐螺桿斷裂的故障,本文通過金相分析、靜強度計算、頻率特性分析、熱應(yīng)力分析的手段,確認故障原因是由于熱應(yīng)力導(dǎo)致的交變載荷與振動共同作用導(dǎo)致的低周疲勞失效,并提出了故障有效解決方案。
按改進方案更改后,在后續(xù)的試車和飛行過程中,支撐螺桿再未出現(xiàn)類似的故障,故障得以排除。
從該故障的發(fā)生和處理中應(yīng)該認識到,必須對此類在高溫環(huán)境下工作的零部件產(chǎn)生的熱應(yīng)力引起重視,盡量從結(jié)構(gòu)設(shè)計源頭上避免故障的發(fā)生,同時該分析方法可對今后類似的故障定位提供借鑒。
參考文獻:
作者簡介:
邵飛(1976-),男,碩士,漢族,高級工程師,主要研究方向:飛機動力燃油系統(tǒng)設(shè)計。