李永良,張偉,楊書(shū)全,秦慶理,陳林紅,沈永麟,文建輝,梁浩棟
(1.云南遠(yuǎn)東水泥有限責(zé)任公司 云南 陸良 655600)
(2.云南省建筑材料產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 云南 昆明 650106)
(3.陸良縣工業(yè)信息化和商務(wù)科技局 云南 陸良 655600)
云南遠(yuǎn)東3# 窯設(shè)計(jì)為2 500t/d 新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,位于云南省陸良縣,當(dāng)?shù)睾0胃叨? 860m,該線窯設(shè)計(jì)為“帶加長(zhǎng)鵝頸管的管道在線爐”(洪堡型)預(yù)熱器,2010 年1 月投產(chǎn)燒成系統(tǒng)不穩(wěn)定,產(chǎn)質(zhì)量低,窯實(shí)際產(chǎn)量約2 600t/d 左右,且燒成系統(tǒng)工藝、設(shè)備(篦冷機(jī)運(yùn)行無(wú)問(wèn)題)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)問(wèn)題突出,通過(guò)對(duì)燒成系統(tǒng)預(yù)熱器和煙室的不斷改進(jìn)和優(yōu)化,使窯系統(tǒng)的產(chǎn)質(zhì)量、能耗有了明顯的改善。
表1 燒成系統(tǒng)主機(jī)性能參數(shù)
預(yù)熱器系統(tǒng)負(fù)壓整體偏高,窯產(chǎn)量在2 450t/d時(shí),預(yù)熱器C1 出口負(fù)壓達(dá)到-6 350Pa 以上。經(jīng)比對(duì)相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)的2500t/d 生產(chǎn)線,預(yù)熱器各部位尺寸普遍偏小,且未做海拔修正,實(shí)際預(yù)熱器能力略顯不足,其中C2-C1、C4-C3 及C5 進(jìn)口風(fēng)管更是明顯偏小,造成預(yù)熱器系統(tǒng)阻力嚴(yán)重過(guò)高。
現(xiàn)窯尾煙室尺寸為長(zhǎng)×寬=4 000×2 200mm,相對(duì)目標(biāo)產(chǎn)量該尺寸稍微偏小,且因?yàn)闊熓覂?nèi)部各坡面角度、高度等設(shè)計(jì)尺寸尚不夠合理,導(dǎo)致煙室內(nèi)部易出現(xiàn)物料局部淤積及結(jié)皮等不良問(wèn)題,對(duì)窯尾煙室通風(fēng)能力造成較大的影響,進(jìn)而影響到窯的煅燒及工況穩(wěn)定,更制約了窯產(chǎn)量的進(jìn)一步穩(wěn)定發(fā)揮。
現(xiàn)預(yù)熱器各級(jí)旋風(fēng)筒入口設(shè)計(jì)均存在一個(gè)較長(zhǎng)的平段,導(dǎo)致該部位易產(chǎn)生物料堆積,既增加了該部位的通風(fēng)阻力,嚴(yán)重時(shí)更會(huì)發(fā)生塌灰或塌料現(xiàn)象,加劇了預(yù)熱器系統(tǒng)的壓力波動(dòng),影響窯系統(tǒng)工況穩(wěn)定。經(jīng)確認(rèn),C2、C3、C4 和C5 旋風(fēng)筒入口均存在不同程度的積料問(wèn)題,其中尤以C5入口更為嚴(yán)重(見(jiàn)圖1)。
該線預(yù)熱器翻板閥因自身設(shè)備機(jī)械性能差、安裝角度不合理等原因,翻板閥機(jī)械靈活性較差,幾乎為敞開(kāi)狀態(tài),鎖風(fēng)效果很不理想,如: C1、C2 翻板閥;也有部分翻板閥因?yàn)榘惭b高度不合理(過(guò)高或過(guò)低)或角度問(wèn)題,不能對(duì)撒料箱形成合適的料沖,而影響撒料箱的布料效果,下料管走向布置不太合理,轉(zhuǎn)角彎頭多,下傾角度也不夠大,既影響到下料管的順暢穩(wěn)定,也影響著翻板閥及撒料箱的工作效果,嚴(yán)重時(shí)更出現(xiàn)卡堵等不良現(xiàn)象。其中尤以C3、C4 下料管更為突出(見(jiàn)圖2)。
圖1 C3 入口積料平段和C5 入口積料平段
圖2 翻板閥
生料采用石灰石、砂巖、粘土和硫酸渣四組份配料,原材料化學(xué)成分和煤質(zhì)工業(yè)分析月平均數(shù)據(jù)見(jiàn)表2 和表3,熟料分析和強(qiáng)度見(jiàn)表4。
表2 原材料月平均化學(xué)成分/%
優(yōu)化前窯系統(tǒng)的工藝參數(shù)見(jiàn)表5~7。
表3 煙煤工業(yè)分析月平均數(shù)據(jù)/%
表4 熟料月平均化學(xué)分析和強(qiáng)度
表5 喂料量及轉(zhuǎn)速
表6 系統(tǒng)溫度/℃
表7 系統(tǒng)壓力Pa
根據(jù)中控?cái)?shù)據(jù)顯示,該線窯預(yù)熱器系統(tǒng)負(fù)壓整體較高,窯產(chǎn)量在2 600t/d 左右時(shí),預(yù)熱器C1 出口負(fù)壓已高達(dá)-6 350Pa,分解爐出口負(fù)壓高達(dá)-1 100Pa,其它各級(jí)筒出口負(fù)壓也是處于較高的水平,從各部位壓差來(lái)看,也是普遍偏高,其中尤以C2-C1 及分解爐-C5 的壓差更為突出,C2-C1 的壓損達(dá)到1 250Pa 以上,分解爐-C5 的壓差竟也達(dá)到930Pa。預(yù)熱器設(shè)計(jì)尺寸普遍偏小,且未做相應(yīng)的海拔修正,實(shí)際預(yù)熱器能力略顯不足,使得預(yù)熱器系統(tǒng)阻力嚴(yán)重過(guò)大。根據(jù)預(yù)熱器各部位壓損數(shù)據(jù)并參照2#窯優(yōu)化效果,將C2-C1 原管道尺寸2 000mm 放大至原來(lái)的1.17 倍,即2 350mm;并對(duì)C1 進(jìn)口及上部渦殼進(jìn)行優(yōu)化,進(jìn)口由原來(lái)的4 150mm 擴(kuò)大至4 650mm (附圖1:優(yōu)化前后C2-C1 風(fēng)管圖;附圖2∶C1 渦殼優(yōu)化圖)。優(yōu)化后面積增大9.7m2。渦殼內(nèi)部風(fēng)量增加,風(fēng)速降低,增加了物料的換熱效果[1]。
圖3 優(yōu)化前后C1 風(fēng)管尺寸圖(按原2#窯優(yōu)化圖紙)
圖4 C1 渦殼優(yōu)化前后尺寸圖(按原2#窯優(yōu)化圖紙)
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查核預(yù)熱器旋風(fēng)筒入口截面平段較多,積料,優(yōu)化將消除預(yù)熱器各級(jí)旋風(fēng)筒入口積料平臺(tái),將平段改成斜坡,既解決了該部位積料、塌灰問(wèn)題,同時(shí)也降低了該部位通風(fēng)阻力,因此對(duì)預(yù)熱器系統(tǒng)的降阻及穩(wěn)定將起到顯著的改善效果(見(jiàn)圖5)。
圖5 旋風(fēng)筒入口平臺(tái)優(yōu)化前后圖
考慮到C1-C5 翻板閥機(jī)械靈活性較差,且內(nèi)漏風(fēng)現(xiàn)象較為嚴(yán)重,對(duì)預(yù)熱器系統(tǒng)造成較大的波動(dòng)影響,本次進(jìn)行更換,垂直段更換為雙層翻板閥,同時(shí)對(duì)C3~C5 翻板閥的安裝位置及角度進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,減少和杜絕塌料,有效降低窯尾系統(tǒng)熱耗,穩(wěn)定窯系統(tǒng)工況,并有效避免下料管發(fā)生卡堵等不良問(wèn)題。
圖6 翻板閥位置和角度優(yōu)化前后圖
圖7 C5 翻板閥位置和角度優(yōu)化前后圖
將現(xiàn)窯尾煙室尺寸4 000×2 200mm 優(yōu)化調(diào)整為4 400×2 500mm,同時(shí)對(duì)煙室斜坡底板進(jìn)行優(yōu)化處理,擬將原斜坡底板高度整體適當(dāng)下降,并增加中心“U”型凹槽,對(duì)煙室拱頂尺寸及形式進(jìn)行優(yōu)化,適當(dāng)增加拱頂與斜坡的垂直距離,同時(shí)將C5 下料管高度及角度同步進(jìn)行適當(dāng)?shù)膬?yōu)化調(diào)整,將煙室斜坡空氣炮位置重新進(jìn)行優(yōu)化布置,對(duì)清料孔位置適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整。經(jīng)過(guò)優(yōu)化,窯尾煙室通風(fēng)截面將得到有效擴(kuò)充,煙室通風(fēng)能力得到大幅改善,進(jìn)一步提高窯的燒結(jié)能力。因窯的通風(fēng)能力提高,三次風(fēng)閥開(kāi)度可進(jìn)一步加大,分解爐的供風(fēng)能力也將得到明顯改善,為窯系統(tǒng)提產(chǎn)創(chuàng)造良好的條件。
燒成系統(tǒng)經(jīng)優(yōu)化后點(diǎn)火生料喂料量穩(wěn)定在172t/h(折算熟料2 660t/d),具體中控工藝參數(shù)見(jiàn)表8~11。
圖8 窯尾煙室尺寸和頂蓋進(jìn)行優(yōu)化圖
表8 喂料量及轉(zhuǎn)速
表9 系統(tǒng)溫度/℃
表10 系統(tǒng)壓力/Pa
表11 優(yōu)化后熟料月平均化學(xué)分析和強(qiáng)度
系統(tǒng)優(yōu)化后系統(tǒng)各級(jí)壓差和溫度有了較大的改善,二次風(fēng)溫和三次風(fēng)溫都有了大幅的提高,窯內(nèi)通風(fēng)有很大改善,窯電流也較為穩(wěn)定,熟料3d 和28d 抗壓強(qiáng)度也有了明顯的提高,同時(shí)系統(tǒng)的壓力也有所降低, C1 出口溫度≤330℃,負(fù)壓≤5 800Pa。
通過(guò)對(duì)燒成系統(tǒng)優(yōu)化的實(shí)施,自化運(yùn)行以來(lái),窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率也有了較大的提高,系統(tǒng)的安全運(yùn)轉(zhuǎn)得到了保證,實(shí)現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ某尚Вに囅到y(tǒng)的持續(xù)優(yōu)化還有待于我們進(jìn)一步探討,如窯臺(tái)產(chǎn)、標(biāo)煤耗和窯尾氧含量對(duì)比其他優(yōu)秀企業(yè)還有很大的改善空間,今后我們?cè)谏a(chǎn)實(shí)踐過(guò)程中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),充分利用現(xiàn)有工藝條件持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)并提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。