陳 拓, 李德波, 曾庭華, 周杰聯(lián), 馮永新, 廖宏楷, 張謂添
(廣東電科院能源技術(shù)有限責任公司, 廣州 510080)
燃煤電廠耦合生物質(zhì)發(fā)電是實現(xiàn)燃煤電廠向低碳轉(zhuǎn)型、更大幅度降低CO2排放的重要發(fā)展方向。國家能源局和生態(tài)環(huán)境部于2018年6月28日批準全國84個燃煤電廠耦合生物質(zhì)發(fā)電的試點項目,包括300 MW亞臨界燃煤電廠至1 000 MW超超臨界燃煤電廠,預(yù)示著我國燃煤電廠將開始在較大范圍內(nèi)進行生物質(zhì)耦合發(fā)電改造工作。
國內(nèi)一些研究者開展了有關(guān)煤與生物質(zhì)摻燒的研究。王華山等[1]利用綜合熱分析儀,對煤和生物質(zhì)摻燒的燃燒過程及特性進行了研究。王一坤等[2]對生物質(zhì)氣化耦合發(fā)電提升燃煤機組靈活性進行了研究,以某330 MW機組配合建設(shè)20 MW生物質(zhì)氣化耦合發(fā)電機組為例,分析了生物質(zhì)氣化耦合發(fā)電對燃煤機組鍋爐效率、受熱面安全、催化劑性能和煙氣脫硫系統(tǒng)的影響。張超等[3]對無煙煤摻燒生物質(zhì)的燃燒產(chǎn)物排放特性進行了研究,分析了爐膛溫度、混合比例等參數(shù)對燃燒產(chǎn)物排放的影響。陳海平等[4]選用稻草、木屑和谷殼為生物質(zhì)原料,分析計算了不同生物質(zhì)摻燒質(zhì)量分數(shù)對鍋爐性能的影響,結(jié)果表明燃煤機組摻燒生物質(zhì)容易造成鍋爐主燃燒區(qū)結(jié)渣、受熱面腐蝕、鍋爐效率降低,生物質(zhì)的摻混比例和燃料特性對鍋爐運行的安全經(jīng)濟性影響顯著。胡云鵬等[5]對生物質(zhì)與煤摻燒的灰熔融特性進行了研究,結(jié)果表明生物質(zhì)的加入在一定程度上降低了煤的灰熔點,在低配比范圍內(nèi)隨著生物質(zhì)添加量的增多,摻混煤的灰熔點逐漸降低。潘升全等[6]對某300 MW燃煤機組摻燒生物質(zhì)進行了試驗研究,利用已有磨煤機對生物質(zhì)進行粉碎并送入鍋爐燃燒,并研究了生物質(zhì)摻燒對煤粉爐燃燒特性的影響,結(jié)果表明采用輥式磨煤機的直吹式制粉系統(tǒng)可用于生物質(zhì)的破碎和輸送,生物質(zhì)燃燒器噴口火焰穩(wěn)定,NOx和SO2排放量降低,在試驗摻燒量范圍內(nèi),生物質(zhì)摻燒不會影響電廠飛灰在建筑行業(yè)的正常使用。徐金苗等[7]對生物質(zhì)混燃技術(shù)造成煤粉爐存在的潛在風險進行了研究。李德波等[8-9]對燃煤電廠摻燒污泥現(xiàn)場優(yōu)化試驗進行了研究,尤其在鍋爐效率、環(huán)保方面開展了研究,評估了燃煤電廠污泥摻燒對鍋爐和環(huán)保系統(tǒng)影響。
筆者針對某電廠50 MW循環(huán)流化床鍋爐生物質(zhì)摻燒開展了現(xiàn)場試驗研究,主要研究了不同生物質(zhì)摻燒質(zhì)量分數(shù)對鍋爐效率及NOx、SO2和粉塵排放量的影響規(guī)律,并評估了燃煤電廠開展生物質(zhì)摻燒對鍋爐效率和環(huán)保影響。
表1為鍋爐設(shè)計燃料分析特性。
表1 鍋爐設(shè)計燃料分析特性
某電廠安裝 2 臺N60-8.83/535型凝汽式汽輪機和2臺QF-60-2-10.5型空冷發(fā)電機,配2臺DG-260/9.81-3型循環(huán)流化床鍋爐,該鍋爐為單汽包、自然循環(huán)、平衡通風、半露天布置,燃用貧煤。
該電廠生物質(zhì)燃料來源主要有:(1)農(nóng)作剩余物,如稻桿、谷殼、花生梗、花生殼、煙梗、桑梗、玉米、甘蔗渣、藥渣;(2)林業(yè)剩余物,如竹片、竹糠、樹頭尾(柴火)、樹枝、樹皮、木糠、雜灌;(3)城市剩余物,如建筑模板、家具料、城市綠化料。生物質(zhì)燃料成分分析見表2(試樣化驗指標),表2中平均值為質(zhì)量加權(quán)平均值。
表2 生物質(zhì)燃料成分分析
生物質(zhì)燃料在入爐前必須破碎,破碎后要求顆粒直徑≤10 mm。水分含量必須滿足鍋爐燃燒要求,以使鍋爐高效運行。該鍋爐按設(shè)計燃料水分含量進行設(shè)計和校核,如果生物質(zhì)燃料的水分含量等參數(shù)偏離設(shè)計數(shù)據(jù),則鍋爐的性能將受影響,鍋爐效率會降低。為確保鍋爐經(jīng)濟、安全地運行,生物質(zhì)燃料的w(Mar)宜控制在0%~25%,燃料中不能含有燃燒時對鍋爐產(chǎn)生腐蝕及影響排放指標的任何工業(yè)異物。
破碎合格后的生物質(zhì)燃料,通過輸料皮帶運至爐前料倉。每臺鍋爐設(shè)1個料倉,每個料倉的有效容積為69 m3。每個料倉內(nèi)配活化撥料器,設(shè)有2臺螺旋取料機。生物質(zhì)燃料通過活化撥料器松散后落到料倉螺旋取料機上,經(jīng)軸向輸送后落入帶式輸送機經(jīng)過輸送后,通過落料管進入爐前無軸螺旋給料機,接著通過落煤管進入爐膛燃燒,料倉螺旋取料機采用變頻電動機驅(qū)動。
現(xiàn)場試驗采用GB 10184—2015《電站鍋爐性能試驗規(guī)程》中的方法開展現(xiàn)場試驗。在機組負荷分別為60 MW、50 MW時,對生物質(zhì)摻燒質(zhì)量分數(shù)(生物質(zhì)質(zhì)量占總?cè)剂腺|(zhì)量的比)為0%、15%、30%、45%的條件下開展摻燒,對鍋爐效率和環(huán)保指標進行測量。
2.1.1 燃料特性分析
表3為不同生物質(zhì)摻燒質(zhì)量分數(shù)下燃料成分變化的規(guī)律。
表3 不同生物質(zhì)摻燒質(zhì)量分數(shù)下煤質(zhì)成分變化規(guī)律
由表3可得:隨著生物質(zhì)摻燒質(zhì)量分數(shù)的增加,燃料的低位發(fā)熱量逐漸降低,w(Car)逐漸增加,w(Aar)逐漸減少,w(Nar)逐漸增加,主要原因是生物質(zhì)的w(Aar)很低,只有3.36%,w(Car)為47.76%,高于煤矸石,但是水分含量高使低位發(fā)熱量低,w(Nar)為0.92%,w(Sar)比較低(0.18%)。摻燒生物質(zhì)可以有效降低燃料的硫分含量和灰分含量。
2.1.2 煤矸石顆粒度分析
試驗期間對煤矸石顆粒度進行多次取樣分析,試驗分析結(jié)果見表4。
表4 煤矸石顆粒度分析結(jié)果
筆者所考察的NOx、SO2及粉塵的質(zhì)量濃度均為標準狀態(tài)下、O2體積分數(shù)為6%時的修正值。采用網(wǎng)格法,共設(shè)置4個測孔,每個測孔沿深度方向每隔60 cm有1個測點,每個測孔有3個測點。將煙囪入口煙道的NOx、SO2及粉塵的質(zhì)量濃度作為NOx、SO2及粉塵的排放質(zhì)量濃度。
2.2.1 對NOx排放的影響
在煙囪入口煙道測量NOx質(zhì)量濃度,對表盤測點進行標定,得到的試驗數(shù)據(jù)見表5。由表5可知:測試期間實測NOx平均質(zhì)量濃度為152.3 mg/m3。表盤NOx平均質(zhì)量濃度為151.7 mg/m3, 兩者相差0.6 mg/m3,因此表盤NOx質(zhì)量濃度可以代表實測NOx質(zhì)量濃度。
表5 NOx排放質(zhì)量濃度的測量值 mg/m3
該電廠執(zhí)行的標準為NOx排放質(zhì)量濃度小于200 mg/m3,由于循環(huán)流化床鍋爐能有效抑制燃燒過程中NOx的生成滿足現(xiàn)執(zhí)行排放標準,因此沒有加裝脫硝裝置。各生物質(zhì)摻燒質(zhì)量分數(shù)和機組負荷條件下,NOx排放質(zhì)量濃度見表6。
表6 不同條件下NOx排放質(zhì)量濃度
由表6可知:隨著生物質(zhì)摻燒質(zhì)量分數(shù)的增加,NOx排放質(zhì)量濃度有明顯下降的趨勢,在60 MW時,摻燒質(zhì)量分數(shù)為45%相比于不摻燒生物質(zhì),NOx排放質(zhì)量濃度下降65.1 mg/m3。
2.2.2 對SO2排放的影響
在煙囪入口煙道測量SO2質(zhì)量濃度,對表盤測點進行標定,得到的試驗數(shù)據(jù)見表7。
表7 SO2排放質(zhì)量濃度的測量值 mg/m3
由表7可知:測試期間實測SO2平均質(zhì)量濃度為61.1 mg/m3。表盤SO2平均質(zhì)量濃度為62.8 mg/m3,兩者相差1.7 mg/m3,因此表盤SO2質(zhì)量濃度可以代表實測SO2質(zhì)量濃度。
該電廠執(zhí)行的標準為SO2排放質(zhì)量濃度小于200 mg/m3,鍋爐采用爐內(nèi)脫硫技術(shù),投放石灰石。各生物質(zhì)摻燒質(zhì)量分數(shù)和機組負荷條件下,SO2排放質(zhì)量濃度見表8。
表8 不同條件下SO2排放質(zhì)量濃度
由表8可知:摻燒生物質(zhì)后,SO2排放質(zhì)量濃度有明顯下降趨勢,60 MW時摻燒生物質(zhì)質(zhì)量分數(shù)為45%比不摻燒生物質(zhì)時,SO2排放質(zhì)量濃度下降31.5 mg/m3,脫硫劑的耗量也隨著摻燒質(zhì)量分數(shù)的增加而下降。摻燒生物質(zhì)可以在滿足SO2排放標準的同時減少脫硫劑耗量。
表8中摻燒質(zhì)量分數(shù)為15%和30%時,SO2
排放質(zhì)量濃度差別大,主要原因是電廠石灰石給料機不穩(wěn)定,同時受電網(wǎng)負荷波動的影響,導致試驗期間SO2排放質(zhì)量濃度有較大的波動,一方面,石灰石送入爐膛的量是波動的,屬于設(shè)備本身的問題;另一方面,負荷波動使SO2排放質(zhì)量濃度有較大的波動。其他工況未出現(xiàn)負荷波動和石灰石給料的波動。
2.2.3 對粉塵排放的影響
在煙囪入口煙道測量粉塵排放質(zhì)量濃度,對表盤測點進行標定,實測粉塵質(zhì)量濃度為13.27 mg/m3。表盤粉塵平均質(zhì)量濃度為11.83 mg/m3,兩者相差1.44 mg/m3,因此表盤粉塵質(zhì)量濃度可以代表實測粉塵質(zhì)量濃度。該電廠執(zhí)行的標準為粉塵排放質(zhì)量濃度小于20 mg/m3。各生物質(zhì)摻燒質(zhì)量分數(shù)和機組負荷條件下,粉塵排放質(zhì)量濃度見表9。由表9可知:摻燒生物質(zhì)對粉塵排放質(zhì)量濃度影響不大,各摻燒工況下,粉塵排放質(zhì)量濃度都在10 mg/m3左右。綜上所述,摻燒生物質(zhì)可以滿足粉塵排放標準的要求。
表9 不同條件下粉塵排放質(zhì)量濃度
鍋爐效率的測量結(jié)果見表10,外來輸入熱量只考慮進入系統(tǒng)空氣帶入熱量,鍋爐效率的計算統(tǒng)一折算到O2體積分數(shù)為6%條件下。
表10 鍋爐效率測試結(jié)果
由表10可得:生物質(zhì)摻燒對飛灰和爐渣可燃物質(zhì)量分數(shù)的影響不大,但是由于摻燒后入爐燃料的灰分含量大幅下降,因此計算的固體不完全燃燒損失率隨著摻燒質(zhì)量分數(shù)的增加而大幅下降。60 MW下,相比于不摻燒生物質(zhì),摻燒質(zhì)量分數(shù)為45%時,固體不完全燃燒損失率下降5.51百分點。50 MW工況與60 MW工況呈現(xiàn)相似的規(guī)律,摻燒生物質(zhì)后鍋爐效率大幅提高,由于燃料的改變,排煙熱損失率明顯增加,但是固體不完全燃燒損失率大幅下降。排煙熱損失是造成熱損失增加的主要原因,由于摻燒生物質(zhì)造成入爐燃料水分含量增加。60 MW下,相比于不摻燒生物質(zhì),摻燒質(zhì)量分數(shù)為45%時,排煙熱損失率增加1.54百分點。摻燒生物質(zhì)對鍋爐的綜合影響主要體現(xiàn)在鍋爐效率上。60 MW下,相比于不摻燒生物質(zhì),摻燒質(zhì)量分數(shù)為45%時,鍋爐效率提升4.75百分點,摻燒生物質(zhì)可以大幅提高鍋爐效率。
筆者針對某電廠50 MW燃煤電廠生物質(zhì)摻燒開展了現(xiàn)場試驗研究,主要研究了不同生物質(zhì)摻燒質(zhì)量分數(shù)對鍋爐效率及NOx、SO2和粉塵排放質(zhì)量濃度的影響規(guī)律,主要結(jié)論如下:
(1) 摻燒生物質(zhì),可以有效降低燃料的硫分含量,減少燃料的灰分含量。
(2)摻燒生物質(zhì)可以有效減少NOx的生成,完全能夠滿足現(xiàn)執(zhí)行的排放要求。60 MW下,不摻燒生物質(zhì)工況的NOx排放質(zhì)量濃度為187.2 mg/m3,最大摻燒質(zhì)量分數(shù)(45%)條件下NOx排放質(zhì)量濃度只有122.1 mg/m3。
(3) 摻燒生物質(zhì)可以在滿足SO2排放標準的同時減少脫硫劑使用量。60 MW下,不摻燒生
物質(zhì)工況的SO2排放質(zhì)量濃度為189.8 mg/m3,最大摻燒質(zhì)量分數(shù)(45%)條件下SO2排放質(zhì)量濃度為158.3 mg/m3。
(4) 摻燒生物質(zhì)可以滿足粉塵排放標準。60 MW時,不摻燒生物質(zhì)工況的粉塵排放質(zhì)量濃度為10.7 mg/m3,摻燒生物質(zhì)對粉塵排放質(zhì)量濃度影響不大,各摻燒質(zhì)量分數(shù)下,粉塵排放質(zhì)量濃度都在10 mg/m3左右。
(5) 摻燒生物質(zhì)后,鍋爐效率大幅提高,由于燃料的改變,排煙熱損失率明顯增加,但是固體不完全燃燒損失率大幅下降。60 MW下,摻燒質(zhì)量分數(shù)為0%、15%、30%、45%時,鍋爐效率分別為79.27%、77.43%、81.49%、84.02%;50 MW下,摻燒質(zhì)量分數(shù)為0%、15%、30%、45%時,鍋爐效率分別為79.80%、81.59%、82.82%、84.33%。