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6 kV開關電纜出線螺栓燒損導致機組跳閘事故分析

2020-11-26 09:21狄素珍張林渠
通信電源技術 2020年15期
關鍵詞:給水泵差動出線

狄素珍,張林渠

(四川廣安發(fā)電有限責任公司,四川 廣安 638017)

0 引 言

某電廠#32機組廠用電接線部分,#32機組6 kV分為II A和II B兩段。電動給水泵接于6 kV II A段;兩臺小機油泵電源均來自汽機保安MCC,而該MCC兩路電源分別來自保安II A和保安II B段,電源只能就地進行手動切換。

1 事件經過

2月16日,#32機組負荷185 MW,A、B汽動給水泵運行,電動給水泵備用;運行人員接到缺陷處理申請,申請?zhí)幚?32機組B小機潤滑油站濾網(wǎng)差壓高缺陷,擬啟動電動給水泵旋轉備用。具體地,10:22:46,啟動電動給水泵后隨即跳閘;10:22:48,A、B汽動給水泵跳閘;10:23:45,汽包水位低低發(fā)出;10:23:55,#32機組鍋爐MFT;16:18:50,恢復機組并網(wǎng)運行。

2 檢查處理情況

2.1 開關柜檢查情況

現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),電動給水泵63225開關跳閘,開關后蓋門被炸飛。

2.2 開關綜保裝置故障記錄

經查,63225開關采用MMPR-620Hb電動機綜合保護裝置。10:22:47,差動速斷、電流速斷以及比率差動3個保護故障同時發(fā)出,3個保護跳閘報告記錄見表1。

表1 3個保護跳閘報告記錄

表1中:Ia1、Ic1為機端側A、C相保護電流,Uab、Ubc、Uca為母線線電壓,I1、I2為機端側保護正序和負序電流,Ia2、Ic2為中性點側A、C相保護電流,I1L、I2L為中性點側保護正序和負序電流,Ida、Idc為A、C相差動電流,U1為正序電壓,U2為負序電壓,T為保護動作時間(毫秒級)。電流速斷和比率差動保護動作時間相同,兩個保護動作記錄值完全相同,差動速斷保護則提前8 ms,所以動作記錄不相同。

查閱63225開關保護定值通知單[1-3],電機額定容5 500 kW,PT變比為6 000/100,CT變比為800/5 ,電機額定電流為612.80 A,折算二次側額定電流為3.83 A。

查3個保護定值如下:差動速斷電流和比率差動門檻電流分別為34.47 A和1.92 A,比率差動制動系數(shù)和差流越限定值分別為0.50 A和0.57 A,差動速斷和比率差動保護無延時;速斷電流1和電流2(啟動前后)分別為40.22 A和25.74 A,速斷保護延時0.06 s;根據(jù)保護動作記錄表,分析認為3個保護均為正確動作。

2.3 DCS的SOE記錄情況

2.3.1 設備跳閘記錄

10:22:46電動給水泵啟動,10:22:47事故跳閘,對應MCC運行設備跳閘,聯(lián)鎖啟動備用設備。

2.3.2 小機跳閘記錄

10:22:47時,A、B小機安全油壓低,A、B小機跳閘。

2.4 開關試驗情況

對63225開關進行試驗,試驗結果正常,試驗數(shù)據(jù)如下:

(1)三相電機電纜相間直阻為49.61 mΩ、49.65 mΩ以及49.73 mΩ;

(2)電機絕緣46.6 GΩ,開關整體絕緣10 GΩ,斷口絕緣10 GΩ;

(3)三相開關回路電阻分別為12.7 μΩ、14.7 μΩ以及13.2 μΩ;

(4)開關整體耐壓和端口耐壓42 kV、1 min通過;

(5)三相開關合閘時間為50.5 ms、50.6 ms以及50.7 ms,合閘不同期時間0.2 ms;

(6)三相開關分閘時間為31.2 ms、30.9 ms以及31.0 ms,分閘不同期時間0.3 ms;

(7)分閘線圈阻值35.9 Ω,合閘線圈阻值36.2 Ω。

3 原因分析

機組跳閘原因在于汽包水位低低鍋爐MFT,而汽包水位低低的原因在于電動給水泵跳閘,A、B汽動給水泵安全油壓低跳閘。汽動給水泵跳閘的原因在于電泵出線短路引起6 kV母線瞬間失壓,對應PC和MCC段瞬間失壓,油泵交流控制接觸器失磁跳閘,備用油泵雖聯(lián)動正常。由于安全油壓低保護無延時,A、B小機同時跳閘。6 kV母線瞬間失壓的原因在于電動給水泵啟動時,它的開關B相電纜出線螺栓燒損,三相弧光短路接地,開關跳閘后母線電壓恢復。電纜出線螺栓燒損地原因在于出線鼻子與鋁排的接觸面氧化,使得接觸電阻增大,啟動電流大而導致燒損[4-5]。

4 暴露的問題

經過該事故總結系統(tǒng)暴露的問題如下:

(1)查6 kV真空開關檢修文件包,無“螺絲檢查緊固”等標準要求;

(2)專業(yè)管理對銅鋁過渡風險認識不足;

(3)4臺小機油泵電源同為汽機保安MCC,設計存在隱患;

(4)檢修人員對螺栓松動危害性認識不足,螺栓緊固不到位;

(5)機組故障錄波器死機,不能重啟,后聯(lián)系廠家處理;

(6)操作油蓄能器氮壓失去,未能在異常情況下短時維持操作油壓力;

(7)小機安全油壓低未設置保護延時。

5 整改措施

針對存在以及暴露的問題,提出如下整改措施:

(1)擴大開關電纜出線接線孔,將原φ11 mm接線孔重新擴大至φ13 mm,使用φ12 mm不銹鋼螺栓連接,代替原來的φ10 mm普通螺栓連接,以增大連接強度;

(2)對單孔連接兩根電纜進行改型,兩根電纜接頭分別與母排連接;

(3)對容易彎折的電纜接頭進行鍍錫,更換原連接螺桿;

(4)在電纜接線頭處張貼50~80 ℃的示溫片,以便監(jiān)視接頭處的發(fā)熱情況;

(5)檢查和緊固開關的出線端子連接螺栓,對脫錫進行補焊;

(6)排查全廠6 kV開關的銅鋁連接情況,并同步開展其他類似整改;

(7)將6 kV開關出線螺栓緊固納入檢修文件包,做好質量驗收與監(jiān)督;

(8)對汽機保安MCC段進行分段改造,將汽機保安MCC段由一段分成兩段,負荷均布在兩段汽機保安MCC上;

(9)重新充裝小機操作油蓄能器氮氣,確保蓄能器正常;

(10)通過DCS邏輯組態(tài),小機安全油壓低保護延時2 s跳閘。

6 結 論

6 kV開關出線連接螺栓不緊固造成開關合閘時發(fā)熱燒損,進而引起三相短路接地,6 kV母線瞬間失壓,對應380 V廠用電瞬間失壓,最終導致鍋爐MFT。針對這起事件,分析事件原因,指出暴露的問題,著重指出6 kV開關電纜出線連接螺栓管理上存在的不足,并提出相應的整改措施,以盡可能杜絕類似不安全事件的發(fā)生。

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