路應(yīng)偉 王光亮 李誠之
山東藍帆化工有限公司 山東淄博 255400
我公司的合成氣車間PSA 裝置CO 氣體吸附劑采用北大先鋒PU-1 銅系吸附劑,主要用于水煤氣CO 氣體的分離和提純,吸附劑的粉化問題主要存在于CO 提純段,PSA-CO 裝置由12 個吸附塔組成,設(shè)計提純氣體量8500Nm3/h,任一時刻都有3 塔同時處于吸附步驟,其余各塔處于吸附劑再生步驟的不同階段。12 個塔交替工作從而達到連續(xù)分離提純CO 的目的。吸附壓力在0.7Mpa左右。裝置自建成投產(chǎn)后八年的時間內(nèi),前期進行過吸附塔內(nèi)情況檢查,并未發(fā)現(xiàn)塌陷和粉化的情況。粉化問題是后期發(fā)展并加劇發(fā)生的[1]。
2020 年2 月初,我們發(fā)現(xiàn)G 塔抽真空壓力不斷升高,一度到了正壓,而正常抽真空壓力在-0.075Mpa 左右。這樣的運行狀況不僅影響產(chǎn)品氣的純度,而且產(chǎn)量也會降低,最后迫不得已將該塔切除,裝置負荷降低20%。同時我們發(fā)現(xiàn)粉化的吸附劑進入真空泵氣閥,影響了真空泵的正常運行,甚至大量粉末進入了壓縮機的入口濾網(wǎng),頻繁的濾網(wǎng)清理,給我們造成了很大的工作量,加大了運行成本。
經(jīng)過分析研究,決定在3 月份的檢修中,把出現(xiàn)問題的塔G塔內(nèi)吸附劑采用無氧條件人工扒出,然后篩分重裝,過濾出影響阻力的粉末。具體方法是,在塔內(nèi)用帶內(nèi)襯的小袋裝好,并充氮氣保護,移出塔后,放置在帶內(nèi)襯的噸包袋,袋內(nèi)充氮氣保存,然后用機械振動篩分的方法過濾出粉末,篩分過程中,振動篩料倉加氮氣保護,篩好的吸附劑用內(nèi)襯噸袋充氮氣保存,最后把篩好的吸附劑顆粒在無氧條件下裝回塔內(nèi)[2]。
2020 年4 月6 日裝置檢修后開車,車間按照生產(chǎn)管控要求加強了對二段G 塔的監(jiān)控運行,4 月7 日晚,巡檢人員用聽棒檢測到G 吸附塔內(nèi)有碰撞聲,分析判斷塔內(nèi)吸附劑篩板可能出現(xiàn)傾斜或移位。4 月8 日上午,為保證吸附劑安全決定再次停車檢查。11時裝置停車,置換后打開頂部人孔,發(fā)現(xiàn)吸附劑床層紊亂,瓷球混入吸附劑中,上層篩板和瓷球沉降至吸附劑中不可見,測量床層高度比之前下降0.4m,且上部催化劑呈粉末狀。
G 塔吸附劑全部掏出檢查篩分時,看似部分粉末較少的吸附劑未進行篩分,加之機械篩分篩分效果差,大量粉末被裝回塔內(nèi),造成塔內(nèi)床層阻力大,篩板傾斜,吸附劑在篩板間上下竄動,造成吸附劑床層出現(xiàn)紊亂并不斷加劇。
首次處理時,G 塔吸附劑掏出篩分時采用機械篩分,大部分催化劑在篩分過程中斷裂、甚至破碎,回裝后床層阻力大,氣體發(fā)生偏流,將上篩板頂翻,吸附劑流入上層篩板上方,工作過程中吸附劑呈流化態(tài),加劇吸附劑磨損,導(dǎo)致吸附劑床層阻力大出現(xiàn)翻床現(xiàn)象[3]。
對吸附劑運行重視不足,吸附劑使用壽命估計不足,連續(xù)多年缺乏開塔檢查;對吸附劑床層的運行規(guī)律及跟蹤不到位,不能從運行數(shù)據(jù)及時判斷塔內(nèi)運行情況;對催化劑篩分過程無把關(guān)標準,對出現(xiàn)的后果預(yù)想不足。
4 月8 日-4 月13 日再次使用無氧法掏出內(nèi)部吸附劑。4 月10日掏料位至3.5米時發(fā)現(xiàn)篩板,篩板呈西高東低傾斜在吸附塔內(nèi),整個篩板逆時針翻轉(zhuǎn)了130 度左右,直到5.65 米處將整個篩板全部露出。繼續(xù)掏吸附劑至5.94 米處,吸附劑粉末明顯不見時停止向外掏吸附劑。
經(jīng)過第一次的經(jīng)驗教訓(xùn),本次不再采用機械篩分法,4 月11-4 月12 日白天,將掏出的吸附劑全部用12 目直徑400 的篩子人工手動篩分,篩分過程要求快篩快裝,氮氣封存,最后無氧裝填回至G 塔中。
4 月12 日晚組織進行D/G/J 三塔進行同時抽真空試驗,模擬工況以便夯實吸附劑層和根據(jù)床層變化情況做出相應(yīng)處理,4 月13 日早觀察料位未見明顯異常,緊接著進行裝填瓷球,引還原氣還原等工作,還原完畢后裝置開車,該塔抽真空壓力-0.074MPA,達到運行要求。
(1)根據(jù)開車后吸附塔的運行情況可以看出,第二次處理后吸附塔抽真空壓力與其他組抽真空壓力基本一致,符合我們的正常工藝指標。
(2)實踐證明,人工篩分效果明顯高于機械篩分,催化劑破損率大大降低,讓吸附劑床層盡量恢復(fù)到了原始開車狀態(tài)。
(3)吸附劑在長周期使用后,每年要有計劃性抽檢,發(fā)現(xiàn)床層下降要及時補加催化劑;發(fā)現(xiàn)篩板傾斜要及時處理;發(fā)現(xiàn)壓降增大,要根據(jù)催化劑粉化情況進行篩分。
(4)在吸附塔的運行過程中,定期安排崗位專門人員進行監(jiān)控和監(jiān)聽,以便了解吸附床層內(nèi)壓板和吸附劑的異常情況。
(1)根據(jù)檢查情況對各吸附塔吸附劑進行補充,保證二段吸附塔運行質(zhì)量。
(2)更換置換氣除油劑,堅決避免油水進入吸附塔,造成濾網(wǎng)堵塞,吸附劑中毒損壞。
(3)增加入口氣體露點檢測,確保氣體中微量水分達標,保證吸附劑運行安全。
(4)對均降初期壓力下降過快的問題,補入相關(guān)程控閥延時開的程序,降低均降初期的壓力下降速度。
經(jīng)過以上的處理措施,PSA-CO 段床層阻力消失,抽真空壓力正常,運行平穩(wěn),產(chǎn)品氣純度合格。為行業(yè)內(nèi)PSA 裝置相關(guān)問題的處理提供了參考思路。